第四章 矿井存在的主要问题

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第四章矿井存在的主要问题

一、矿井开拓/开采、主/副运输、通风、供电、排水等系统

1、矿井开采顺序是区段前进、区内后退式,区段前进式开采方法,存在着巷道维修工程量大,在易燃煤层因受矿山压力、施工条件、通风情况、通风设施等影响防灭火比较困难。变区段前进式为区段后退式,可以明显减少巷道维修工程量、减轻防灭火压力,对矿井安全生产十分有利。

2、现采用的综采放顶煤生产工艺,特厚煤层工作面综合回收率低,大量煤炭滞留在采空区内,不仅造成了煤炭资源浪费,而且给采空区防火带来了压力。同时,现生产采区四采区从浅部到深部煤层逐渐由特厚煤层变为厚煤层、薄煤层,42

3、426、425区段特厚煤层综采放顶煤工作面到2015年底回采结束,剩余区段煤厚一般4—6m,平均5m,不宜用综采放顶煤一次采全高回采工艺,适合厚煤层大采高支架一次采全高回采工艺。这样,可以大大提高回收率,杜绝因放顶煤矸石对煤质的影响,达到增收节资的效果。

3、随着矿井东西两翼开拓进度的加快和地面大型固定设备的增加,目前矿井供电系统逐渐显露出供电距离过远、主变压器容量不足、供电线路过长、线路电压降大等问题。进行供电系统改造,在矿井用电负荷中心安子沟新建一座35kv/10kv(6kv)变电所,可以明显减少电力损失,提高矿井供电系统可靠性,满足矿井正常的供电需求。

4、平硐全长6500m,是主要运输大巷。没有安装照明,排水管路锈蚀老化,水沟局部变形。

5、综采工作面走向长度一般都在1.5km以上,目前未采取任何机械运送人员措施,工人上下班步行距离较远,时间长,体力消耗大,影响工时利用。

6、矿井排水点多面广,日常巡回检查管理不便,容易形成管理上的盲点。按照节能减排有关电力管理规定,高耗能、大功率设备应遵循“避峰填谷”管理制度,单一靠人力管理,很难完全实现节能减排目的。排水设

备的日常维护、维修及工况统计占用岗位工较多,浪费人力资源,同时给系统管理带来了一定的安全隐患。引进使用矿井排水在线监测管理系统,确保矿井排水系统安全可靠,能够提高矿井综合管理水平和整体经济效益,符合节能减排政策和数字化矿井建设有关规定。

二、矿井水、火、瓦斯、煤尘等自然灾害

1、矿井属高瓦斯矿井,针对煤层瓦斯涌出情况,采取了边掘边抽、采前预抽、卸压抽放、高抽巷抽放等以瓦斯抽放为主的瓦斯综合治理措施。但总体抽放结果仍不理想,尤其是在煤巷掘进过程采取的长孔超前抽放及短孔跟面抽放方法,由于瓦斯抽放和掘进在同一巷道内进行,不仅影响巷道掘进效率,而且导致瓦斯抽放进度一再受阻,达不到预期的瓦斯抽放目的。集团公司新规定要求“每个工作面必须达到两年以上瓦斯预抽时间”,结合实际,计划从2013年开始充分发挥千米定向钻机的优势,利用2台千米定向钻机在东西翼同时开展瓦斯区域预抽,实现瓦斯超前治理。

2、矿井生产区域已进入井田深部,开采层位越来越深,已开采区域采空区范围广且积水量大,矿井水害问题愈发突出,为了更好地对井下水情进行实时监测,能够及时地分析、判断矿井井下水文变化情况,快速准确地做出水情、水害预测预报,建立一套矿井水文自动监测系统。

三、安全设施和生产辅助设施

1、四采区进架巷、人车场等500m巷道布置在4-2煤层底板花斑泥岩和根土岩之中,围岩破碎松软,遇水极易膨胀变形,巷道支护从砌碹、锚杆、锚网喷到U型钢支护,巷道变形较快,底鼓严重,返修率高,服务年限在1—3年。

2、区段水仓有甲、乙两个水仓,甲仓巷道长度120m,设计净断面7.0m2,容积800m3,锚网索+砼支护;乙仓巷道长度50m,设计净断面8.0m2,容积390m3,锚网索+砼支护。受采动影响,矿山压力作用,巷道变形严重,甲仓实际断面(平均)5.0m2,容积560m3;乙仓实际断面(平均)2.2m2,容积100m3;两仓总容积660m3;无法满足矿井正常生产的储水需求,因此对

区段水仓进行扩容改造。

四、生产、生活服务设施和矿区环境

1、安子沟工业广场

①安子沟第二至第四套瓦斯抽放站护坡挡墙以上山体植被稀疏,因受山体滑坡影响,已经破损,直接威胁瓦抽站机房和抽放管道的安全运行。

②安子沟1#、2#风井护坡挡墙位于瓦斯抽放站(2—6套)对面,相间距离20m,此护坡是1#、2#风井施工前平整场地时泥沙和1#、2#风井掘进矸石堆积形成,并且高出瓦抽站约8—10m,极不稳定,2008年底曾进行过一次加固,从2011年后又有变动迹象,如不及时进行加固维护,有可能发生滑塌危及瓦斯抽放站安全。因此需要对护坡斜面进行维护加固,防止滑塌。

③安子沟大坝建于2005年,当时为救灾急用。目前大坝主要作为矿井黄泥灌浆水源,有渗漏现象。鉴于大坝现在的作用和所处位置,需要加固。

④安子沟工业区属矿机电运转队管理,全队在册职工120人,距矿区20km,办公楼一座546m²,职工宿舍10间273m²,办公室10间273m²,职工澡堂、食堂全是临时房,仅能满足40余人住宿,职工上下班多数骑摩托车或步行,雨季或冬季上下班更为不便,存在较大安全隐患。

2、平硐矸石山占地面积约53300m²,建矿以来井下矸石堆积较多,局部矸石已经自燃发火,形成空气污染。铜川市、耀州区环保部门多次来矿督促整改。

3、矿区(地销)运煤线是矿区主道路,经过住宅区。由于车辆通行形成“晴天行车不见车,雨天行车煤泥浆飞”的现象,严重影响了住宅区的环境卫生,污染严重,职工意见大。

4、井口至选煤楼运煤线2007年采用轻钢大棚封闭,仍有约150m的围墙因当时客观原因未封闭,200m排洪沟未改造,时常有人进入运煤线捡煤,给安全管理增加了难度。

5、生产厂房配套设施

①机电车间现有厂房4座,总面积约4200 m²,均为建矿初期所建,

室内外墙体破损、风化严重,设备所用供电系统老化、负荷量小。室外部分给排水、供暖系统已不能正常使用,厂房内无水,没有暖气,冬季已无法正常工作。随着新型设备的增加和矿井生产新工艺的使用,室内的面积显得不足,部分工作只能在厂区道路上施工。

②供应科中心库房均为建矿初期所建,使用年限太久,墙体、屋面破损、供电系统老化,存在安全隐患,办公室供暖不通。货架陈旧,部分货架已严重损坏,无法继续使用,并有3间库房为简易房。室外工业场地破损、积水。

③井下职工更衣室、考勤室、矿灯房、候车室、人车场是70年代初建设的砖混结构。空间结构不合理、实用性差、墙体多处出现风化、渗水等现象,不能满足企业发展和企业文化建设需求。

④选煤楼始建于1972年,属建矿初期配套建筑,经40年来的风雨侵蚀,汽运装车设计缺陷,楼体支柱长期受到碰撞受损,矸仓也因长期摩擦冲击受损严重,矸石仓下端断裂、围墙坍塌。原煤皮带走廊部分墙体风化,有裂痕。

⑤井口材料场设在调度楼以东,场地落差大,地面布局、运输系统不合理,排水系统不畅、地面环境差。

⑥井口矿灯房建于1975年,占地面积287.4m²,内设办公室约33.54m2,更衣室约43m2;矿灯房现有兰州兰光矿灯有限责任公司生产、2005年7月投入使用的KDSD-102K充电架24台,充电架部分架位现存在虚充电现象。

6、办公服务设施

①井下职工澡堂室内包括楼上和楼下四个浴室8个浴池、淋浴及更衣室,实用面积2000m²。目前顶部脱落,墙体因风化,甚至出现了墙体向外渗水现象。在给排水方面系统不畅,管路老化造成堵塞现象严重。池面及池沿破损也比较严理,澡堂室内整体污垢存留较多且无法清洗,已影响正常使用。

②区队办公楼2002年进行简单粉刷,现室内墙体陈旧、污浊,粉刷层

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