水泵常见故障的分析、判断汇总
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
机泵故障判断的主要原则
1、因地制宜,因时制宜。即人多数需要依据现场情况,比如是否刚检修完、是否处于切换过程、是否备用泵停了很长时间,或者是在操作调整中等。
2、根据故障发生的部位和现象联系起來判断。
几
1、泄漏
2、振动
3、不上量或流量不足或扬程太低
4、异常声音
5、过载或电流过大
泄漏故障
泄漏可分为暂时性和永久性的,前者可以通过一定的措施恢复起来,比如抽空以后静环脱出,如果处理得当,可以使其归位,但是如果是碎裂或损伤,就是不可恢复的。
机械密封的任何一个元件损坏,都会造成密封泄漏,常见的有端面摩擦副损坏,如表面裂纹、产生径向环状的沟槽或是裂纹等。弹性元件损坏,如波纹管失效、弹簧卡住等。辅助密封元件如o型圈、v型圈老化脱出等。造成密封失效的原因有多种:
振动产生、操作原因、冲洗汕不合适或失效、再有就是平衡参数或者说是密封参数超过机械密封的使川范围。
机械密封故障的类型
1、发热、冒烟、析岀磨蚀物、消耗功率大等
2、端面泄漏
3、轴向泄漏
发热、冒烟、析出磨蚀物、消耗功率大等
(―)
原因
1、转子与密封腔间隙过小,因振动引起
暗擦而磨损
2、轴(轴套)与固定零件磨擦
3、高温高斥下密封面磨损严亟
4、动坏与平衡台顶死,与静环严亟磨擦
5、介质汽化而形成干磨
6、冷却不够,润潸恶化
7、转子不平衡产生了跳动
处理1、扩大密封腔内径,增大间隙,检杳转
子平衡性,调整同心度
2、红正压盖,提高装配精度
3、减少弹簧压力,增人平衡系数,改进
润滑方式
4、保持动环与平衡台间隙2-3mm
5、增人冷却流量和丿七力,双端面
6、增大冷却流量,改进措施、消洗
7、做平衡,提高零件加工精度
1、密封端面比压过小
2、弹簧拆断、动静环热裂
3、杂质进入端面,使端面磨损
4、双端面密封仃封液压力小出现泄漏
5、介质结焦、结晶或杂物沉积,使动环失
去浮动作用
轴向泄漏
原因
1、辅助密封圈太紧或太松
2、橡胶密封圈挤入轴隙而破损
3、密封材料的耐热、耐蚀性差
4、安装时密封圈卷边、扭转等
5、密封圈表面有损伤处理
1、选择合理的配合尺寸
2、减小配合间隙,更换密封圈
3、更换、选取好的材料
4、密封圈过盈量适当,V形圈要
注意安装的方向
5、装配前检查仔细
原因处理
1、
加
大弹
簧压
缩量,
增加
比压
2、更
2、泵轴弯曲
3、叶轮腐蚀、磨损,转子不衡
4、叶轮与泵体磨擦
5、泵基础松动2、校直泵轴
3、更换叶轮,做动、静平衡
4、检查调整,消除磨擦
5、紧固地脚螺栓
泵振动大、有杂音
1、电机与泵不对中1、校正、对中
6、泵发生汽蚀6、调节泵出口阀等,使在规定
性能下运行
振动大
振动大的原因有很多,有些是渐进的,有
些是突发的,渐进的一般是泵体部分零件磨损,间隙过大造成,如口环磨损,间隙大,轴弯曲、叶轮腐蚀,平衡部件磨损、对中不良等,也就是动平衡破坏 C 突发式的一般象轴承损坏、抽空,突发
的还有保持不变这种情况,如地脚螺栓松动。
振动大
设计方面的原因也很多,先天不足造成,离心泵的生产厂家较多,有些离心泵的结构尺寸不够规范,加合间隙不是最佳值,会因装配误差导致元件的损坏(包括叶轮、紧固件、轴7和机械密封)。叶轮后盖板上的平衡孔虽然会降低离心泵的效率,但它能减小叶轮两侧的压力差,平衡一部分轴向推力。有的厂家往往会忽视这个问题,必将造成轴承的频繁损坏,缩短其使川寿命。为延长轴承和密封的寿命,可以采取的改进措施是:加强离心泵及零部件的标准化、规范化;降低装配误差;改进设计特性,如减小轴长而加大轴径、采川较大的密封腔、应川大规格轴承,以及为改善润滑环境而加大轴承框等。
振动大
安装方面,自离心泵内部元件的装配精度必须按照标准进行,包括叶轮.
密封.轴承等;在运输过程中,难免会造成离心泵内部元件松动,因此,在离心泵安装到基础上后,耍找平找正。离心泵的出、人口连接好管道后,会产生应力,造成原对中找正发牛•偏差,要重新对中。如果对中不好,容易引起激震力,在运转中引起轴的径向运动、轴震动.
轴偏移,使功率消耗增大,轴承和密封像损,缩短其使用寿命。有研究表明,轴分离程度同轴度每25.5 mm直线度小于0・005 mm时, 旋转机器的寿命在100个月左右;当每25.5 mm直线度为0. 007 6 mm时,其寿命缩短为10个月;每25.5 mm直线度为1. 27 mm 时,其寿命为2个月。
振动大
*用选型方面,准确地选择流量、扬程,可以
确保离心泵在使用过程中处于最佳的性能状态。若离心泵在低流量状态下运转,在离心泵内会造成环流漩涡,并产生径向力,使叶轮处于不平衡状态,轴承负载加大,引起密封和轴承受损,严重的低流量还能使流体温度升高。
振动大
维护方而,离心泵大部分采用滚动轴承,而滚动轴承的元件(滚动体、内外圈滚道及保持器)Z间并非都是纯滚动的。由于在外负荷作用下零件产生弹性变形,除个别点夕卜,接触面上均有相对滑动。滚动轴承各元件接触面积小,单位面积压力往往很大,如果润滑不良,元件很容易胶合,或因摩擦升温过高,引起滚动体回火,使轴承失效,所以轴承时刻都耍处于油膜的涂覆之中。轴承润滑通常用汕槽或汕雾进行润滑,为了保证滚动体和滚道接触面间形成一定厚度的油膜,采用屮勃度的涡轮油(国际标准化组织68在油槽润滑中,轴承部分浸在油中, 油浸润高度以没过轴承底的50%为。
另外,曲联轴器故障引发的振动也是很多的。
20()5年8月3日上午,P5O5#泵在开泵前盘乍困难,后用F板手盘过一圈后则转动正常。在开启运行后发现该泵的运行电流上下变化,幅度右,同时泵的振动值山原來最大的2・3mm/s,
增大到瞬时最大值4.7mni/s o 8月5Fl停乍后巡检盘车时发现又不能盘动,通过原因分析认为口
案
坏出现了酬擦.对英进行揭盖检査.发现••级口环出现烧擦,与分析•致,并有较明显的咬合现彖。
原因分析:该泵为二级水平中开式输油泵。出现II环磨擦咬合的原因是泵口环出现了变形,域人9垠小处的茱值达到/0.26mm, 9叶轮「1环的放小间隙为0.34 mm, 而英止常值盅紧最小0.65 mmo 山第一次盘车时认为町能是有杂物进入泵腔. 经盘午后U随介质带出,未及时处理,在开车过程中口环进行了烧擦.致使电流上下波动,并出现瞬时的振动值,同时使得口环拉出明显痕迹。
处理及预防:对泵体口环进行了车削加工,在其间隙在范田内适当加大,同时对叶轮口环进行拉痕毛刺的修灵,同时对轴的跳动进行了检测。主要的预防措施是加强操作技能号责任心的培训,411常检笛小发现牙常现彖•定耍进行原因的分析,在明确后方能进行止常的操作。