吹风气余热回收装置运行中存在的问题及解决
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助燃气 压 力 蒸 汽压 力
减 压 前 03~ . a . 0 5MP ,减 压 ≤25MP ; . a 500— 0 a 0 550P ;
燃烧炉温度 热点 8 — 5 5 1 0o 0 0 C,中部 80— 5
10 0℃ ,出 口 8 0~ 0 5 0 9 0℃ ;
后 0 0 8— . 1 a . 0 0 0 2MP ;
中 氮 肥
第 6期
2 存 在 问题 的原 因分 析及 解决 办法
2 1 短停 开 车过程 中发 生爆 炸 .
是点火孔位置设计不合理 ,与气源距离过远 , 且
点火 时看 不见炉 内情 况 。后改 为从燃 烧炉 上部 中
系统 于 20 0 8年 8月 和 20 08年 1 O月 出现 2
1 h 2t ; /
[ 收稿 日期 ]2 1 - - 01 3 7 0 2 [ 作者简介 ]孙照新( 9 6 ) 男 , 17 一 , 助理工 程师 , 注册 安全工
程师 , 总经理助理 。
烟气成分 C 2 1%,O ~ %,( O+ O>2 t 2% 3 1 C
・
2 2・
孙 照新 ,吕本福
( 河南煤业化工集 团开封永大化 工有 限公 司 ,河南 开封 4 5 0 ) 72 0
[ 中图分类号 ] 14 [ X7 . 文献标识码 ]B [ 8 文章 编号 ]1 4 93 (0 10 — 0 1 0 0 — 922 1)6 02 — 3 0
我公 司具有 年产氨醇 6 t 0k、碳 酸氢 铵 10 2
置 ,以回收造气 岗位的吹风气 ,并 于 20 07年 1 1
系列 的改造 ,改后 系统运行 的安全性 大大提 高,节能降耗效果明显。
1 装置介绍
我公 司造气吹风气余热 回收装置燃烧炉规格 为 80m 0 m× 2 0 m× 2 m, 1 0 0 m 1 m 设计余热回
边钻孔 ,最后在燃烧炉顶部形成 1 个与燃烧炉 内 部 相通 的 4 5 m 圆孔 ,将 1 4 5 m 的带 , 0m 3 个 , 0m 3 观察窗盖的造气炉点火孑 放入其中,用耐火材料 L
浇 注 。这样 ,点 火时将 点火孔 上部 窗盖 打开 ,可
清晰地看到燃烧炉内部助燃气出口,待系统置换 合格符合点火条件时 ,点火枪竖直放到助燃气出 口位置 ,打开助燃气气源 ,就能成功点火 ,并且 可清楚地看到着火情况。确认点火成功后 ,盖上 点火孔 压盖 即可 。
烧炉内的温度仍然较高 ,导致混合气体在燃烧炉 内发生爆炸。导致吹风气总管 中积存煤气 的可能 原 因有 以下几 个 : ( )造气 吹风气 阀内漏 ,煤气漏 入吹风气 1
总管 内 ;
板 ,形成 1 4 5 m圆孔 ,然后用装修用水 个 , 0m 3 磨钻套上 + 7m 空心钻头 ,沿 , 5 m孔周 5 m / 0m , 3
到设计要求。通过问题原因分析 ,对系统进行 了
一
k、复合肥 3 t t 0k、编织袋 2亿条和钎具 3 0万套 的生产能力。合成氨系统造气 岗位有 ( 0 2 0~ 6 280 m 0 ) m固定床常压造气炉 6台 ,原来因节能 减排设施缺 乏,造气 吹风气全部直接排人大气 , 造 成 大量 的能 源浪 费 和 环 境 污 染 。20 07年 在 造 气 岗位配套建设 了 1 1 h 台 2 / 吹风气余热 回收装 t
第 6期 21 0 1年 1 1月
中 氮
肥
No 6 . NO . 2 V 011
M- i d Ni o e o s F r l e r g e s S z t g n u et i rP o r s e r iz
吹风 气 余 热 回收 装 置 运 行 中存在 的 问题及 解 决
软水 温度 排烟 温度
9 5—15o 2 C; 吹风气温度 20— 9 5 20o C; 10—10℃ ; 4 8
鼓 风机 出 口压力
锅炉液位
液位计 12 2 3 ; / —/ 处
助燃气水封高度
锅 炉额 定蒸 发量
H2 ≤10 。 ) .%
液位计 12 2 3 ; / ~/ 处
收锅炉蒸汽产量为 1 h 2t ,每小时可 回收造气吹 / 风气 4 0 000m 。吹风气余热 回收装置工艺流程 如 图 1 。
月投入生产运行 。吹风气余热 回收装置投运一段 时间后 , 逐步暴露出一些 问题 ,运行效果未能达
去烟 囱
图 1 吹风 气余 热 回收 工 艺流程
2 11 原 因分析 ..
技术人员到现场测量后 ,确定了新点火孑 的 L 位置:正好位于燃烧炉内助燃气源上方。施工时 为不破坏燃烧炉顶 内保温 ,先用气割割掉上部钢
吹风气系统开车时 ,因吹风气总管内积存 的
煤气与在引风机抽负压下从吹风气总管放空阀引
入的空气混合 ,达到爆炸极限的混合气体在引风 机 的作 用下进 入燃 烧炉 内,因停 车时 间较短 ,燃
23 燃 烧 炉上部 防爆板 经 常烧坏 .
( )吹风气 总管放 空阀虽然开启 ,但是没 2 有形成对流 ,煤气积存于吹风气总管内; ( )吹风气系统停车 时因进 口无 有效安全 3 设施 ,吹风气系统未与造气系统彻底隔离 ; ( )吹风气 系统 开车 时总管 未进 行 置换 , 4
间防爆孔处点火 ,虽然能够看见炉 内情况 ,但 由 于点火枪较长 ,当炉内温度高时点火 困难较大, 且每次点火都要卸掉防爆板 ,点火后还得 冒着高
温 安装 防爆板 ,增 加 了不 安全 因素 和劳 动强度 。
2 2 2 解决 办 法 ..
次爆炸。2次爆 炸都发生在造气 系统正 常运行 、 吹风气系统短停后的开车过程 中,刚刚开启引风 机 而未 开鼓风 机 时。
1 —旋风除尘器 ; 一气体缓 冲罐 ;3 2 一安全水封 ; 一气水分离器 ; 一燃烧 炉;6 4 5 一第二空气预热器 ;7 —蒸汽过 热器 ;
8 —余热锅炉 ; 一 软水加热器 ;1一第一空气预热器 ;l~ 引风机 ;l一鼓风机 ;1一燃烧炉水 封 9 O 1 2 3
装置 主 要工Baidu Nhomakorabea艺指标 如下 :