发电厂锅炉引风机振动原因分析及处理

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浅述锅炉引风机的常见故障分析及检修方法

浅述锅炉引风机的常见故障分析及检修方法

浅述锅炉引风机的常见故障分析及检修方法摘要:锅炉房是国家确定的要害部门,其性质特殊,地位重要,一旦发生事故将造成人民生命、国家财产的巨大损失。

日常工作中,抓好设备的巡检工作,维护好设备的安全运行,是保证安全生产的关键。

引风机作为锅炉的重要辅机,它的安全运行至关重要,因而迅速判断风机运行中的故障产生的原因,采取有力措施解决问题就显得非常重要。

关键词:锅炉;引风机;故障;检修方法风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械,一般有引风机、送风机、一次风机、密封风机和排粉风机。

其中,引风机是火力发电厂燃煤锅炉送引风系统的主要辅机设备。

在火电厂的实际运行中,引风机由于处于长期连续的工作状态,且运行条件恶劣,故而故障频发。

如果能在第一时间找到故障发生处,采取合理有效的检修方法,就会尽可能的把电厂的损失降到最低点。

一、锅炉引风机常见故障的原因分析1.1引风机的轴承温度过高引风机在不断向锅内输送空气的过程中,轴承会由于温度异常而出现升高的故障,经过实践分析表明,导致引风机轴承温度过高的原因是由于轴承出现异常、冷却时间不足、润滑效果不好等因素造成的。

引风机在正常运行过程中,需要使用冷却水对轴承进行降温冷却处理,如果稍不注意很容易造成冷却水管进入到锅炉房内部,从而造成冷却水管的温度升高,这会影响轴承的冷却效果。

另外轴承在长时间运行过后还会出现脱皮、间隙加大等现象也会造成轴承温度升高。

为了降低轴承之间的摩擦,通常情况下都会在引风机轴承上涂抹润滑油,轴承在运行过程中会消耗大量的润滑油,一旦轴承长时间运转会出现摩擦加剧的现象。

除此之外,引风机在正常工作的过程中一部分水分会进入到引风机内部的设备中,在轴承表面的油膜会被水分破坏掉,不断减少的润滑油以及被破坏的油膜造成轴承在持续不断的运行中会出现温度升高,严重者会被烧坏。

1.2引风机的叶轮严重磨损和腐蚀引风机的叶片是空心的,引风机在输送空气的过程中会将含有灰尘的烟气直接输送到叶轮中,叶片与灰尘中的固体物发生摩擦现象从而导致叶片出现不同程度的磨损,如果长期下去叶片的边缘将会被灰尘磨破,在叶片的中间会有很多灰尘进入。

引风机轴承振动大的原因及处理

引风机轴承振动大的原因及处理

引风机轴承振动大的原因及处理引风机是火力发电厂等大型工程的一部分,作用是将空气或烟气引入锅炉内,提高空气与燃烧材料的混合效率。

然而,引风机在运行时会出现一些问题,其中之一就是轴承振动大。

本文将分析引风机轴承振动大的原因,并提供相关的解决方案。

原因分析:1.轴承过紧或过松在使用引风机时,轴承的紧度非常关键。

如果轴承过紧或过松,会导致引风机轴承出现振动,影响正常运转。

轴承过紧的情况下,会增加了机壳与内部零件之间的外力作用,导致摩擦力增大;而轴承过松的情况下,会增加摩擦与机器间的间隙,进而导致失衡的发生。

因此,必须在设计和维修工作时确保轴承调整合适,可以仔细检测轴承是否过紧或者过松,必要时对其进行重新调整和校正。

2.轴承损坏另外,引风机长期使用会使轴承发生磨损和疲劳,尤其是在瞬间启停的频繁使用中容易出现损坏情况。

当轴承损坏时,通常会出现轴承碰撞或者扭曲的现象,引起机器振动。

因此,需要定期对轴承进行检测,并在必要时更换。

3.离心力的影响引风机旋转时产生的离心力也会影响轴承的工作情况。

当旋转的惯性力大于轴承的承受力时,轴承均会出现振动。

在这种情况下,需要重新设计和调整离心力的大小和方向。

解决方案:1.定期维护为了避免轴承振动的情况发生,引风机必须进行定期的维护和保养。

包括清洗轴承、检查并校正轴承、更换老化的零部件等。

这样可以保证引风机的正常运转,减少振动的发生。

2.使用合适的轴承在进行引风机的设计和选择时,应根据具体工作条件选择合适的轴承。

要确保轴承可以承受离心力和负载,并提高其耐磨性。

这样可以有效减少轴承的振动情况。

3.加强调节和控制引风机轴承振动大的另一个原因是因为控制不足。

因此,可以通过加强控制系统的调节和控制,使引风机的工作更加平稳和稳定。

算法控制,信号复合等技术的应用,能够提高引风机的工作效率,减少振动的发生。

总结:引风机是锅炉系统中非常重要的组成部分,用于疏通空气和排放有害气体,在正常运转中需要杜绝轴承振动的情况发生。

引风机振动增大原因的诊断与处理

引风机振动增大原因的诊断与处理

简介:在历次处理引风机故障经验的基础上,通过分析、现场检测、诊断,认为其基础支持刚度不足是风机高负荷振动增大超标的主要原因,采用加固基础解决了问题.关键字:引风机支持刚度;振动;诊断;处理1台300 MW机组锅炉配备2台型号为AN25eb、静叶可调轴流式引风机。

该风机自投运以来,因振动超标等问题采取过一些措施,但风机振动特性仍表现在空载或低负荷运行时振动小,在高负荷、满负荷时振动增大现象,且多次被迫降负荷或停风机处理,振动威胁着机组安全经济运行。

1 振动诊断1。

1 原因分析(1)引风机振动,一般来说其振动源应该来自风机本身,如转动部件材料的不均匀性;制造加工误差产生的转子质量不平衡;安装、检修质量不良;锅炉负荷变化时引风机运行调整不良;转子磨损或损坏,前、后导叶磨损、变形;进出口挡板开度调节不到位;轴承及轴承座故障等,都可使引风机在很小的干扰力作用下产生振动。

但由于采取了一系列相应的处理措施,如风机叶轮和后导叶进行了防磨处理,轴承使用进口优质产品,轴承箱与芯筒端板的连接高强螺栓采取了防松措施,对芯筒的支承固定进行了改进,还增加了拉筋;严格检修工艺质量,增加引风机运行振动监测装置等,解决了一些实际问题,风机低负荷运行良好,但高负荷振动增大现象仍未能解决.(2) 该风机在冷态下启动升至工作转速和低负荷时振动小,说明随转速变化由转子质量不平衡引起振动的问题影响不大;从风机振动频谱分析看出风机振动主要是工频振动,可以排除旋转失速,喘振等影响.(3)用锤击测量风机叶片的自振频率,该风机工作频率(叶片防磨后)为16。

5 Hz,叶片一阶频率已大于K=7,故对第一类激振力是安全的;该风机进口导叶24片,第二类激振力频率为16。

5×24=396 Hz,但频谱分析中,未发现有400 Hz左右的频率,可以认为第二类激振力对叶片振动和风机振动的影响不大.(4)风机振动主要是高负荷或满负荷振动增大,且振动不稳,出现波动或周期性振动.①振动不稳可能与锅炉燃烧调整、烟气流速、两台并联运行风机的流量分配等有关,同时也反映了风机支承刚度差、可能有局部松动等问题.风机进入高负荷发生振动增大现象,若在此情况下继续长时间运行,主轴承可能受损,其基础、台板、叶轮与主轴联接部件就有可能被振松,进而使振动更加恶化,最终导致停运风机解体检修.②从风机运行承力情况看,高负荷时,风机出力增大,根据作用力与反作用力原理,结果使支承转子的作用力增大和风机支承基础负荷增大,如果风机支承基础刚度或相关连接刚度不足,其承载抗扰性能就差。

引风机振动故障及分析

引风机振动故障及分析

故障维修—198—引风机振动故障及分析练有北(宝钢湛江钢铁有限公司,广东 湛江 524000)引言 2018年2月底,某电厂2X350MW 燃煤掺烧煤气机组刚结束对1#机组B 修,在进行风烟系统试车试验时,1B 轴流式动调引风机X 向振动升至6.5mm/s,Y 向振动升至3.3mm/s,且有上升的趋势。

停机前,振动均小于3mm/s。

此次年修中,对1B 引风机解体检查发现两个主要问题:1)1B 引风机两级共44块动叶片迎风侧出现不同程度的磨损,遂对其进行了返厂喷涂修复处理;2)一级动叶滑块2个磨损,二级动叶滑块磨损3个,关节轴承与滑块间隙过大。

为了机组安全运行着想,4月5日联系厂家紧急派人前来现场动平衡。

从4月6日0:30起,开盖先进行探头安装采样,最后在二级轮毂上加990g 配重后试车,盘上风机振动最大X 向4.6mm/s 稳定到2.2mm/s,动平衡已合格。

全面恢复引风机再启动。

风机水平振动稳定在2.2mm/s 以下,但电机水平振动较大。

随着机组运行,1B 引风机的情况有所恶化:5月20日达到当前最大水平振动4.28mm/s.而且这个振动值是波动的,观察减煤气时明显振动增大。

6月19机组停下抢修,对1B 引风机进行了一次彻底检查,检查发现B 引风机轴承座下部翼型筒两侧各有一道裂纹,按厂家方案修复,为保证变形量,轴承箱中分面和轴向共架了3块百分表,监控着变形量焊接。

再次对叶轮做动平衡,此次在一级轮毂加配重693g。

再次启动,风机振动X:2.3mm/s;Y:1.4mm/s;电机振动:X:5.0mm/s,Y:2.8mm/s。

2019年3月B 修,1B 引风机转子返厂解体修复。

在风机厂内更换风机轴承,现场基础重新灌浆,更换新的动叶片。

重新试车,振动正常,运行至今风机振动不大于1.2mm/s。

1 振动过大原因分析 引风机振动大故障引起的原因主要两方面,一方面是机械原因引起(单体设备原因),另一方面是气流不稳引起(系统原因)。

引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理摘要:随着我国电力行业的迅猛发展,尤其是火电厂投入运行,基本解决了我国在前些年出现的用电紧张情况,但是,随着大型机组的投入,对于引风机的使用要求标准也越来越高。

由于引风机作为燃煤火力发电厂的重要辅机设备,工作运行状况直接影响到锅炉系统的正常运行。

引风机是燃煤火力发电厂的辅机设备,对于锅炉的正常热力循环起着十分重要的作用。

由于引风机的工作环境比较恶劣,风机振动、机械摩擦、叶片污垢等情况使得其成为故障较多的设备。

关键词:锅炉;引风机;故障;措施近几年,我国的发电事业越来越繁荣,电厂锅炉的容量逐渐增大,对于引风机的运行可靠性要求也是越来越高。

作为锅炉的主要辅机,引风机的运行直接关系到整个火电厂锅炉的运行情况。

由于长期运行和工作环境恶劣等原因影响,引风机工作出现故障的频率也越来越高。

分析它的常见故障并对其进行一系列的研究,可以对引风机的故障排除以及推动电厂的事业的发展有很重大的意义。

一、慨述引风机在热力循环过程中,安装在电除尘器和烟囱之间,主要依靠电动机所提供的机械能,提升烟气排放压力,并为烟气的运行提供足够的动力支持,将烟气从炉膛内吸出排向烟囱,所以,引风机是火电厂锅炉的关键辅助设备。

大多数燃煤火电厂引风机平均每年会出现两次设备故障,由此导致的机组非计划停运和减负荷运行损失巨大。

究其原因,首先,火电厂锅炉引风机的工作原理是通过叶片旋转,产生巨大的提升力,进行烟气排送,因此,引风机剧烈振动是导致引风机故障的因素之一;其次,引风机的工作环境比较恶劣,叶片污垢、机械摩擦等也会导致设备故障出现较为频繁。

二、电厂锅炉引风机的常见故障1、叶片磨损故障。

在引风机日常运行中,叶片制造工艺、耐磨涂层厚度、飞灰磨损、烟气腐蚀等会导致叶片磨损,如果烟气的浓度较高,且引风机在高速运转中,叶片的腐蚀程度就会增加,而烟气流向偏向的叶片磨损程度较大。

此外,如果火电厂的锅炉长期处于低负荷的运行状态,就会影响除尘器的实际效果。

电厂锅炉引风机振动故障原因分析及处理

电厂锅炉引风机振动故障原因分析及处理

电厂锅炉引风机振动故障原因分析及处理摘要:为保障电厂的连续性安全生产,文章分析了电站锅炉引风机运行中几种振动故障的原因及基本特征,并根据振动故障产生的根源,提出应采取的处理措施,供参考。

关键词:锅炉风机;安全生产;风机故障;振动值超标锅炉风机是火力发电厂中必不可少的机械设备,主要有引风机、送风机、一次风机等。

在电厂的实际运行中,引风机的运用虽然提升了工作的效率,但由于长期连续工作,可能导致零部件磨损、老化,出现故障问题,在不同程度上影响着设备的正常运行。

其中,振动是影响引风机正常运行的重要因素,克服和解决引风机振动故障将有助于锅炉长期安全稳定运行。

1.锅炉引风机振动原因分析1.1锅炉引风机地脚螺栓松动或断裂电厂锅炉引风机由于长期连续工作,或者安装过程存在隐患,进而极有可能造成地脚螺栓松动或断裂的缺陷。

此时,运行中的锅炉引风机就会表现出振动值超标,经过现场认真排查,存在以下几种情况:(1)由于引风机长时间运行出现地脚螺栓松动。

处理办法是用大锤配合梅花敲击扳手(或插口敲击扳手)重新紧力,使地脚受力均匀消除缺陷。

(2)引风机地脚螺栓松动没有及时发现,导致运行中的引风机地脚螺栓承载力不均匀,造成地脚螺栓断裂。

临时处理办法是将断裂螺栓两端打磨成圆锥状,进行堆焊处理;再把地脚螺栓重新紧力,可维持引风机短时间运行。

彻底处理办法是将断裂的地脚螺栓基础孔挖开,更换新的地脚螺栓然后灌浆,等到灌浆料上强度后,再把地脚螺栓重新紧力。

(3)引风机安装时选用的地脚螺栓材质存在缺陷,导致运行中的引风机地脚螺栓断裂,处理办法同上。

(4)引风机安装时,地脚螺栓灌浆料强度不满足运行条件,过早启动风机,造成地脚螺栓松动,同上采用彻底处理办法。

1.2锅炉引风机与驱动电动机同轴度超标电厂锅炉引风机由于长期连续工作,或者安装过程存在隐患,在运行中会造成引风机与驱动电动机同轴度超标。

此时,运行中的锅炉引风机就会表现出振动值超标,经过现场解体联轴器检查及数据校验,存在以下几种情况:(1)由于联轴器(对轮)穿销磨损,导致引风机与驱动电动机同轴度超标。

引风机振动高原因及处理

引风机振动高原因及处理

引风机振动高原因及处理摘要:沙角C电厂1A引风机运行中振动高,为解决该问题并预防以后此类问题的发生,沙角C电厂查找到了振动高的原因且解决了振动高问题,同时制定了预防其他引风机可能振动高的措施。

关建字:沙角C电厂、引风机、振动高、机组安全沙角C电厂引风机为美国诺文科风机有限公司制造的双吸离心式风机,引风机的作用是排除煤粉在炉膛燃烧后所形成的烟气,同时维持炉膛内的微负压力,在机组安全运行中起着至关重要的作用。

2022年10月5日,沙角C厂一号机出现了1A引风机振动高且超过跳闸值的情况,严重影响了机组安全运行,1A引风机振动问题亟需解决。

一、情况概述10月5日下午15时许,#1机组AGC运行负荷480MW稳定运行,运行人员发现1A引风机驱动端A3测点振动值超过跳闸值(最高9.99mm/s),非驱动端A4测点接近跳闸值(6.79mm/s)(风机振动高跳闸条件为驱动端A1和A3测点同时达到跳闸值,或非驱动端A2和A4测点同时达到跳闸值),迅速减负荷至400MW。

同时,现场检查发现1A引风机运行声音和振动异常。

经机械专业人员现场确认,认为需对风机解体才能查明风机运行异常的原因。

18时44分,中调批复同意1号机组停运以检查处理1A引风机运行异常。

19时40分,1号机组解列。

二、检查处理情况近两年来1A引风机驱动端轴承振动水平较高(轴承振动>4.5mm/s 报警,>7.1mm/s 跳闸),驱动端轴承振动A1、A3测点基本维持在4mm/s和3mm/s左右,A2、A4测点维持在0.7mm/s和2.5mm/s左右。

2021年11月11日18:16,#1机组发生RB。

在SIS系统上查阅1A引风机振动值A1、A3、A4三个测点振动值均有较大变化。

热控专业检查振动测量回路,未发现明显异常。

表1:RB前后SIS系统上的振动数值变化在2021年11月11日至2022年7月30日机组运行期间,SIS系统上1A引风机各振动测点数值偶有波动,但基本维持在0.7-1.5mm/s之间。

火电厂锅炉引风机故障分析及解决对策

火电厂锅炉引风机故障分析及解决对策

火电厂锅炉引风机故障分析及解决对策引风机是火电厂锅炉中非常重要的设备之一,其作用是通过引风机将空气送入锅炉燃烧室,使燃烧充分,确保锅炉燃烧效率和稳定性。

在日常运行中,引风机也会出现各种故障,影响了锅炉的正常运行以及发电效率。

对引风机的故障分析及解决对策进行研究,对于提高火电厂锅炉的运行效率和安全性具有重要意义。

一、引风机的主要故障:1. 阻力增大:引风机风叶和蜗壳内积灰增多,导致进出风口阻力增大。

2. 风机启动困难:引风机电机的绝缘老化或电气元件损坏,导致启动困难。

3. 风机振动过大:引风机风叶磨损、不平衡或轴承损坏,导致风机振动过大。

4. 风机噪音大:引风机风叶叶片损坏或叶片与蜗壳摩擦,导致风机噪音增大。

5. 风量不足:引风机风机叶片变形或蜗壳内积灰导致通风量不足。

二、解决对策:1. 定期清理:定期清理引风机的风叶和蜗壳,避免灰尘积聚导致阻力增大。

2. 定期检修:对引风机的电机和轴承进行定期检修,及时更换老化和损坏的电气元件。

3. 平衡校正:定期对引风机的风叶进行平衡校正,检查轴承运转情况,避免风机振动过大的情况发生。

4. 及时更换叶片:引风机叶片损坏或磨损严重时,及时更换叶片,避免噪音过大影响运行。

5. 保持清洁:定期清理引风机的风叶和蜗壳,保持引风机的通风量不受影响。

三、加强管理:1. 制定规范:火电厂应建立具体的引风机故障排查和处理规范,确保每一项维修措施都符合标准。

2. 定期维护:制定引风机的定期维护计划,进行专业的维护和检修,保证设备的正常运行。

3. 严格管理:建立引风机设备使用台账,对设备的使用情况进行严格管理,做到有人负责、有记录、有检查。

四、技术改进:1. 设备更新:对老化和损坏严重的引风机设备进行更新换代,采用新型高效、低噪音的引风机设备。

2. 自动监测:引风机设备配备智能监测系统,实时监测引风机设备的运行情况,及时发现并处理问题。

电厂锅炉引风机故障的原因与维修措施分析

电厂锅炉引风机故障的原因与维修措施分析

电厂锅炉引风机故障的原因与维修措施分析摘要:汽轮机、发电机、风机、泵等都属于旋转机械,是电力、石化和冶金等行业的关键设备。

这些设备发生故障后,大多会带来严重的经济损失。

锅炉系统是电厂重要的生产设备,其运行状态直接决定着电厂的安全和效益。

锅炉系统中引风机的故障率较高,对故障原因进行分析并采取科学的维修策略十分重要。

本文阐述电厂锅炉引风机的故障原因和应对措施,风机失速故障分析及对策,电厂锅炉引风机的轴承温度过高的维修建议,引风机振动超标的应对措施。

关键词:电厂锅炉;引风机;故障原因;维修措施引言引风机的作用是为锅炉运行过程中的烟气流动提升动力,从而保证烟气也可以经过净化处理后排入到大气中。

因此引风机的运行状况,直接影响到了热电厂的整体运行质量,未来热电厂发展过程中需要对引风机进行及时的检修与处理。

保证引风机处于正常工作状态,但由于锅炉运行过程中,引风机的工作环境较差,因此出现故障的概率也远远高于锅炉其他设备。

未来热电厂发展过程中,引风机的故障检修与处理,成为了主要的发展课题。

1电厂锅炉引风机工作情况电厂锅炉引风机主要负责将锅炉的烟气抽出,使锅炉系统维持一定的负压。

工作过程:烟气经过空气预热器、电除尘装置后进入引风机,再由进风机送入脱硫系统或直接由烟囱排出。

在引风机的作用下,一次风携带煤粉进入炉膛,二次风(一般占锅炉总风量的60%)补充炉膛燃烧所需要的空气并通过将风力进行分配后分层、分阶段吹入到炉膛。

2电厂锅炉引风机的故障原因2.1锅炉引风机振动超标的成因(1)引风机叶轮老化生锈引起的振动。

时间长了,中间会落下大量的灰尘,随着排风的运行,灰尘会慢慢堆积起来,不同的含量会造成不同程度的损坏。

此外,锅炉烟气的主要成分是一氧化碳、二氧化碳和二氧化硫等腐蚀性很强的气体。

锅炉引风机运行过程中,烟气进入烟囱和湿气,这些气体在水的作用下,往往会释放出酸性物质,对叶轮造成严重的腐蚀。

(2)机器排气锅炉中的灰尘引起的振动。

火力发电厂引风机振动的原因及处理方法

火力发电厂引风机振动的原因及处理方法

火力发电厂引风机振动的原因及处理方法摘要:引风机经常会出现的一个故障就是振动故障。

如果企业没有办法对其振动故障进行分析并处理的话,是很容易威胁到企业的正常生产经营的。

为此,本文结合作者自身的经验和相关理论知识,对其进行了简单介绍和探讨,希望能给相关人员提供一些有用的建议。

关键词:火力发电厂;引风机振动;原因;处理方法1引风机概述引风机是用来发电的,也是三大风机之一。

在正常运行的过程当中,它可能会出现各种各样的问题,从而导致机组负荷降低,甚至有时候还会出现停机的现象,直接影响到生产。

一般来说,引风机在运行的过程当中,如果出现故障,一般会有以下特征,即引风机的振动、温度、噪声等都跟平常情况不太一样。

每一个特征都是从不同角度反映了引风机出现的问题。

但是很多时候,因为现场条件的限制,很多特征的提取和分析并不能够完全反映引风机的真实情况。

2故障诊断分析回转机械状态及运行情况决定了机器工作状态的好坏,是机器发生故障的重要特征。

采用DP1500数据采集仪对引风机设备进行振动监测;采用系统软件对采集的振动信号进行傅立叶分析,可以得到引风机设备运行的振动频谱图、轴心轨迹图、幅值图等。

最后根据振动谱图分析的相关方面,实现对锅炉引风机设备故障监测和预警,主要过程包括:振动数据采集、故障分析与诊断。

然而依据所测得的数据,还不可以完全确定振动源是引风机或者是电机,所以须采用单体试车来找到振动源。

引风机的故障诊断及检测过程如下:①断开联轴器,电动机空负荷试车,以分析振源;②核查地脚螺栓的紧固情况,通过停车实验,观察振动谱图是否正常,可证明电机单体试车振动情况,进而可排除电机松动和联轴节不对中等情况;③重新检查电机与引风机的轴是否同轴,主要检查水平方向和端面口;④核查电机是否为振源,再核查引风机是否为故障振动源。

引风机振动故障由以下几种原因产生:第一,对中、弯曲的轴、悬臂转子的不平衡或推力轴承磨损等导致引风机轴向振动,可以从谱图中的1、2、3倍频所占的振动比例,确定振动原因;第二,看谱图中的主要振动频率是否是引风机转速频率的整数倍,由此可判断主要振动频率是否是轴承的故障频率。

发电厂引风机喘振原因分析及处理

发电厂引风机喘振原因分析及处理

行 。总之 , 速 是引发 喘振 的前 因 , 失 速不 一定 会 失 但
Ab t a t T ei d c d d at a u g f . o lri h h i o rP a t a n l z d. er a o s fu d w ih i ta h i s r c : h u e r f f n s re o 2 b i Z u a P we l sa ay e t e s n wa n h c s h t e ar n No e n n w h 0 t p e e trw ss r u l l c e n h s e ec a g f h n n e e itn ec a a trs c . yt kn u ea r rh ae e t r h ae a e o syb o k d a d t u dt t h n eo ewi d t n l ssa c h r ce it s B a i go t h i e e tr a i l oh t u r i t p h e c a g r n n igt o o g l ,h i e e t l r s u er t r e o ma a d t ei d c d d at a u g ia p a e . h f cie e s x h n e d r sn r u h y te df r n i e s r u d t n r l n u e r f f s r e d s p e r d T ee e t n s a i h ap e n o h n n v o ep o o e t o s r v d a d p e e t eme s r sw r r p s d f h r p s d meh dwa o e , n r v n i a u e e ep o o e . t p v Ke r s a il o i d c dd at a ,u g , i p e e tr y wo d : xa w u e r l f n f f s r e ar r h ae n

循环流化床锅炉振动分析与处理

循环流化床锅炉振动分析与处理

循环流化床锅炉振动分析与处理摘要:引风机是火力发电厂的关键辅机设备,它对锅炉安全运行有着重要的作用。

在实际运行中,由于引风机长期连续地处于烟气、压力下工作,受到烟气的磨损、腐蚀、加热的影响,运行条件较为恶劣,故障率较高。

引风机的故障停运容易导致发电机组的非计划停运或降出力事件。

因此,风机的正常运行是发电机组安全运行的保障,风机的故障诊断与处理较为重要。

关键词:锅炉引风机;振动故障;分析;处理1引风机的风机振动锅炉的风机多采用动叶可调轴流式风机,这样的设计最容易造成的故障就是风机振动。

风机振动最常见,也是对火力发电影响程度最大的故障,这主要是风机故障的诊断和分析需要一定的周期,加上故障的原因比较复杂,所以引风机的振动通常造成的影响比较严重,因此风机振动对火电厂的生产影响很大。

引风机的振动根据振动的方式分为两种情况,一种是引风机突然振动,一种是引风机振动幅度逐渐增大。

引风机突然振动产生时的现象主要为电厂的瞬时负荷加大,电压频繁抖动,而造成机器故障的原因可能是风机的转子间隙变大,积累了大量的粉尘,灰垢和油脂,使得转子高速运转时发热严重,以至于转子发生脱落;还可能是锅炉长时间的超负荷持续运转,造成炉膛内气压增大,引风机排放的速率跟不上降压所需的效率。

振动幅度突然增大产生的原因主要是机械的故障,最容易联想到的是轴承的破损,机械磨损过大以及联轴器错位,这些问题都会造成风机运行时失衡,从而引起风机振动。

2振动类型及分析诊断2.1稳定递增型振动2016年8月24日,#1机组开机,开机时振动相对较好,均在3mm/s以下波动,启动至9月2日调峰停运。

期间风机水平振动逐步增大,未出现振动周期性波动,但呈现出稳定递增型振动,水平振动最大4.7mm/s。

规定振动超过4.6mm/s不宜长时间运行,超过或达到7.2mm/s必须停运风机。

9月20日,进行1号机组1号引风机揭盖动平衡试验(第一次动平衡试验),增加多个配重块后,扣盖后就地测量风机壳体中分面振动为2.7丝,水平振动1.5丝,DCS振动测点显示水平振动1.2mm/s,垂直振动0.9mm/s,试验数据如表2。

电站锅炉引风机改造后振动原因分析及处理

电站锅炉引风机改造后振动原因分析及处理

2. 气流激振试验 由于乙侧引风机电机转子有裂纹, 不具
备试验条件, 所以只对甲侧引风机进行系统 试验。利用调节门开度对打高速运行的甲侧 引风机进行气流激振试验, 在调节门开度 0%、25%、50%、75% 和100% 的工况下对各 瓦的水平、垂直振动进行测试, 目的是判断甲 引风机振动是否是由于空气动力脉动而引起 的, 但测量结果表明甲引风机振动与引风机 调节门的开度无关, 引风机振动不是由于空 气动力脉动引起的。
使用维护 电站锅炉引风机改造后振动原因分析及处理 风机技术 第4期
1997年8月
试验从12月2日12时48分开始至12月3日7时08分结束, 每隔100分钟取样一次 a —— 电机端瓦轴振谱图 b —— 电机腰瓦轴振谱图 c—— 引风机腰瓦轴振谱图 d —— 引风机端瓦轴振谱图
图2 甲侧引风机各轴瓦振动频谱图
图3 甲侧引风机的电机机壳轴向波特图
3. 甲侧引风机的电机机壳高速时共振
热而伸长, 也会造成定、转子磁力中心出现偏
从图3可见, 当转速发生变化时, 电机机 差。而甲侧引风机开始运行时没有窜动, 运行
壳振动的幅值和相位变化剧烈, 表明电机外 30小时后出现窜轴, 说明窜动与温度有关。
壳高速时发生共振。
图1 引风机测量位置示意图
转速
测 点
方 向
垂直
表1 甲侧引风机原始振动值
单位: Λm
600r m in
750r m in
电机
风机
电机
风机
端瓦
腰瓦
腰瓦
端瓦
端瓦
腰瓦
腰瓦
端瓦
11
15
39
44
50
21
184
194

电厂锅炉引风机故障原因分析及维修技术

电厂锅炉引风机故障原因分析及维修技术

电厂锅炉引风机故障原因分析及维修技术发布时间:2022-03-11T07:32:48.937Z 来源:《科技新时代》2022年1期作者:张宏伟[导读] 在火电厂中引风机是非常重要的设备之一。

它的正常运行,直接关系到锅炉的热力循环是否能正常运行。

当前由于火电厂中引风机的工作环境比较恶劣,由于各种原因造成引风机种种故障,本文对此进行相关分析。

大唐富平热电有限公司陕西省渭南市 711700摘要:在火电厂中引风机是非常重要的设备之一。

它的正常运行,直接关系到锅炉的热力循环是否能正常运行。

当前由于火电厂中引风机的工作环境比较恶劣,由于各种原因造成引风机种种故障,本文对此进行相关分析。

关键词:锅炉、电力发电、引风机工作环境、故障原因、维修技术1 引言随着我国经济的不断发展,各行各业对电力的需求也在逐渐提升,这就促进了电力行业不断飞速发展。

虽然电力的生产形式有多种,但是在当前我国主要还是以火力发电为主。

随着火力发电厂的负荷不断加大,需要使用的锅炉投入也会越来越多。

而作为锅炉的重要配套设施,引风机的运行工况和稳定性直接影响到了锅炉的工作稳定性。

引风机一般所处的工作环境比较恶劣,除了有较大的振动,它的摩擦现象也比较严重。

这就造成了风机在运行过程中容易产生各种故障。

为了促进火电厂各系统的运行稳定性,保证电力事业的平稳发展,对引风机的故障进行分析并分析相关维修技术,具有非常重要的意义。

2 电厂锅炉引风机工作情况火电厂的锅炉系统中,引风机主要作用为将锅炉内所产生的烟气抽出并排放出去,从而使得锅炉系统中能维持在负压的状态。

工作过程为:煤被燃烧后所产生的烟气经过空气预热器和电除尘等装置后,被吸入到引风机中。

如果能满足直接排放要求,将直接被排放到大气中。

如果含硫或粉尘等不满足直接排放要求,这些烟气将会被送至脱硫系统。

3 电厂锅炉引风机故障原因分析为了满足当前电力需求,动叶可调轴流通风机以及成为目前主要的发展趋势。

它的特点是引风流量大、风压小、能适应运行工况的快速变化,而且运行中成本较低、设备体积小、启动时转矩小,能适应不同规模的发电厂。

火电厂锅炉引风机故障分析及解决对策

火电厂锅炉引风机故障分析及解决对策

火电厂锅炉引风机故障分析及解决对策1. 引言1.1 火电厂锅炉引风机故障分析及解决对策火电厂锅炉引风机是火力发电厂关键设备之一,其正常运行对整个发电系统的稳定运行至关重要。

引风机故障的出现常常会影响到锅炉的正常燃烧,进而影响到发电厂的生产效率和安全性。

对引风机的故障分析及解决对策显得尤为重要。

在火电厂锅炉引风机出现故障时,首先需要进行故障原因分析。

可能的故障原因包括引风机叶轮受损、轴承磨损、电机故障等。

通过仔细分析可以找到故障的根源,有针对性地进行修复。

引风机故障的表现包括风量不足、噪音异常、转速不稳等,这些问题如果不及时解决会影响到整个锅炉系统的运行。

采取解决对策建议非常关键。

可以是检查和更换受损部件,整修电机,或者进行系统调试等措施。

为了预防引风机故障的发生,可以加强对设备的定期检查和维护工作。

及时发现问题并进行处理,可以避免故障的发生,提高设备的可靠性和稳定性。

对火电厂锅炉引风机故障的分析及解决对策是至关重要的。

只有保持设备的良好状态,才能确保发电厂的安全生产和高效运行。

希望在实践中不断总结经验,完善应对故障的方案,提升设备的整体性能,为能源产业的发展做出贡献。

2. 正文2.1 故障原因分析故障原因分析是对火电厂锅炉引风机出现故障的根本原因进行探讨和分析,以便找到解决问题的方法和对策。

在火电厂锅炉引风机出现故障时,可能存在以下几种原因:1. 设备老化:长期运行过程中,引风机的部件会因为磨损、腐蚀等原因出现老化,导致部件失效或故障。

2. 运行条件不合理:火电厂锅炉引风机在运行时,如果温度、压力、流量等运行条件超出设计要求,可能导致设备过载运行,进而导致故障发生。

3. 维护不当:定期维护保养是保证设备正常运行的重要措施,如果维护不当或者缺乏必要的维护措施,可能会加速设备的老化和故障。

4. 引风机设计缺陷:设备在设计阶段存在缺陷或者不合理之处,可能导致设备在运行过程中出现故障。

对于火电厂锅炉引风机的故障原因分析,需要综合考虑以上几个方面,并采取相应的解决对策和预防措施,以确保设备的正常运行和安全生产。

引风机振动大的原因分析及处理措施

引风机振动大的原因分析及处理措施

引风机振动大的原因分析及处理措施发布时间:2023-02-03T05:51:09.905Z 来源:《中国电业与能源》2022年第18期作者:同朝蓬[导读] 和其他形式的风机相比,AN系列引风机具有结构简单、安全可靠性高同朝蓬61040219730223****中电建电力运维管理有限公司甘肃平凉 744200摘要:和其他形式的风机相比,AN系列引风机具有结构简单、安全可靠性高、耐磨性高、抗高温能力强等优越性,但由于安装、检修、维护、运行等诸多方面的原因,会出现时电机驱动端水平、垂直、轴向振动大的现象。

以某发电公司静叶可调引风机为例,其振动特点为频率越高、振动越大,而低频率运行时振动在标准范围,振动原因不易判断,振动缺陷在运行中不能彻底消除。

通过对其运行观察,停运检查调整,找出振动发生原因及防治措施,避免因振动原因造成设备事故,达到提高设备可靠性的目的。

关键词:引风机振动原因分析处理方法1.设备概述某发电公司1、2号炉AN系列引风机为成都电力机械厂生产,运行方式是叶轮上游和下游的静压力几乎相等,当流体通过叶轮时,传递给流体的能量主要是指在叶轮下游的以动能形式出现的有用的能量,流体从叶轮流出是涡流,,可由安装在叶轮下游的后导叶直接流入相连接的扩压器,使全部动能转化为所需要的静压,而电机端与叶轮端的半联轴器由空心轴连接,叶轮端的半联轴器和叶轮由中间短轴连接,调整好联轴器的轴向游隙,能够满足整个轴系的热膨胀需求,还能吸收较大的轴向冲击载荷,使其不会传递给电机和风机的轴承二造成损害。

2.振动情况介绍在监督运行时发现,引风机频率40HZ以下时,电机驱动端最大振幅:轴向0.068mm、垂直0.038mm、水平0.060mm,引风机频率在40HZ时,电机驱动端振幅:轴向0.128mm、垂直0.097mm、水平0.105mm,当引风机频率达到最大50HZ时,电机驱动端振幅:轴向0.232mm、垂直0.112mm、水平0.149mm,振动造成油管路和联轴器护套晃动大,地面有明显振感。

锅炉引风机振动原因分析及对策

锅炉引风机振动原因分析及对策
参考文献 : 【 刘润 来 , l 】 郭林 虎 , 等.锅 炉设 备 检修 【 】 M .北京 :中国 电力 出
版社 , 05 20 .
风机正常停机 的间隙 , 开启高压气源 , 仅用数十秒 的时间即可完成除垢 , 由于操作简单方便 , 一天可 以进行许多次 , 不但解决 了人工除垢费力、 费时的
是 引风机 的振 动是 一类 对生 产和运 行产生 很大影 响
尘器) 净化过的烟气湿度很大 , 未除净 的粉尘颗粒虽 然很小 , 但粘度很大。当它们通过引风机时, 在气 体涡流的作用下会被吸附在叶片非工作面上 , 特别
在非工作 面 的进 口处 与 出 口处 形成 比较严 重 的粉 尘 结垢 , 且逐 渐增 厚 。当部 分灰 垢在 离 心力 和振动 并
时, 可考 虑对 叶轮 进行 热 喷涂处 理 。虽然这 样会增
叶片出口处形成刀刃状磨损 。 由于这种磨损是不规
则 的 ,因此造 成 了 叶轮 的不平衡 。此 外 ,叶轮表 面
加叶轮的制造或维修 延长了引风机的大修周期 。 从而降低了 引风机和整个生产系统的运行成本 ,综合效益很
4 8・




2 1年 № 1 00
锅炉 引风机振动原 因分析及对策
田辉
( 中国铝 业 中州分公 司工程 管理部 河 南焦作 4 4 7 5 14)

要: 引风机作 为火力发 电厂不 可缺 少的一部 分 。 其运行状况的好坏直接 关系到火力发电厂的经 济效益 。 文章对
造成 火力发 电厂引风机振动故障的主要原 因 —— 叶轮 不平衡 进行 了分析 , 介绍 了如何解决叶轮不平衡的时策 , 而 从 确保 引风机在火力发 电中的安全可靠性。

发电厂锅炉引风机振动原因分析及处理

发电厂锅炉引风机振动原因分析及处理

罗少春 司云魁 余传喜
( 大唐淮南洛河发 电厂 , 安徽 淮南 22 0 ) 30 8

要 : 河发 电厂 锅 炉 引风 机 运 行 中 多次 出现 振 动 超 标 现 象 , 重 影 响பைடு நூலகம்机 组 的安 全运 行 。 通 过 分析 找 出 了引风 机 叶轮 积 洛 严
灰、 引风 机 失 速 、 支撑 导叶 过 度 磨损 是 造 成 引风 机 振 动超 标 的主 要 原 因 , 并采 取 了相 应 的 处 理措 施 , 取得 了明显 的 效 果 。 关 键 词 : 电厂 ; 炉 ;引风 机 ; 动 ; 因分 析 ; 理 发 锅 振 原 处

( ) 膜破 坏及 油膜震 荡 引起 的振动 ; 3油 ( )动静部 分摩 擦 引起 的振 动 ; 4 ( )临界转 速引起 的振 动 ; 5
1 引风机 振动 常见 的原 因类型 . 2
连续 工作 状 态 , 障率 较高 。近两 年来 , 故 电厂 多次 发 生 因引风 机运 行 中振 动超 标造 成 风机 被 迫停 运
和机 组 降 出力事 件 ,严 重影 响 了机 组 的安 全经 济
振 动 是 引 风 机 运 行 中最 常见 的故 障之 一 , 引
表 1 引风 机 型 号 参数
序号 机组号 风机型号 流 量
m 's- !
( )转 子质量不 平衡 引起 的振 动 , 因可分为 1 原
叶片磨损腐蚀 、 叶片表面积灰 、 转子弯 曲、 中心偏
移等 ;
生产 厂家
全 压 ,a P


( ) 子 中心不 正 引起 的振 动 ; 2转
Ab ta t h olr id c d d atfn h d l re vb a in i p rt n fr ma y t s i u h o e ln , ei u l f c ig s c :T e b i n u e — rf a a ag ir t n o ea i o n i n L o e p w rp a t s r sy a e t r e o o me o n s f n c n mi p r t n f te n t B a ay i t a fu d h t t e ae a d e o o c o e ai o h u i o . y n l s i s h s o n t a h ma n c u e ae f l ws a c mu aig d s n i a s s r ol : c u lt u t i o n id c d d at n b a e ; e id c d d at n h v tl d; x e sv e lo e s p o e u d ld . o r s o d n a u e n u e — rf f l d s t n u e - rf f a e sal e c s ie w a" ft u p s d g ie b a e C re p n i g me s r s a h a e h w r a e n it c f c sa he e . e et k n a d d s n t e t c iv d i e Ke wo d :p w rp a t ol r n u e - r t n;vb ain;e u e n y i ;te t n y r s o e ln ;b i ;i d c d d a e f f a i rt o a s s a a ss r ame t l

电站锅炉引风机振动的原因及处理方法

电站锅炉引风机振动的原因及处理方法

引风机振动的原因及处理方法摘要:本文针对某电厂双级动叶可调轴流式引风机出现较大的振动问题,通過对其结构特性的试验,从实测的振动数据来看,其两级动叶存在着质量不均衡现象.。

在此基础上,采取了一种单面动平衡的方法,对其进行了振动分析.。

关键词:双级轴流式引风机;振动;动平衡引言在电力、石化、冶金等工业领域,涡轮机、发电机、风机、泵等都是必不可少的设备.。

这些装置一旦出现故障,往往会造成重大的经济损失.。

振动是设备失效的主要原因,它直接影响设备的安全稳定运行.。

引风机是火力发电厂三大风机中的一种,当它的振动异常时,就会导致机组的负载下降,从而影响到电力系统的正常运行.。

因此,在引风机发生振动故障的时候,对其进行及时、准确的诊断是非常必要的.。

引风机作为火力发电厂的重要辅助设备,它的工作状态对机组的安全、稳定、经济性都有很大的影响.。

近年来,双级动叶片可调轴流式引风机因其效率高、流量大、工作区宽、调峰能力大而被广泛地应用于电厂.。

以本文通過对某电厂一台双级动叶片可调轴流式引风机的振动原因进行了研究,并对其进行了动平衡处理.。

一、双级轴流式引风机介绍1.1结构双级轴流式引风机包括进气室、集流器、两级叶轮、导叶、扩压器、动叶调节装置等.。

在轴承室的两个端部设置一双层叶轮,在空气导向筒的转子和马达的转子之间设置一中空轴,马达的转子和风扇的转子都装有挠性耦合器,并由四个轴承和一个推力轴承支撑.。

双级轴流式引风机配有液压调节机构,可调节叶片的安装角度,调节风压和风量.。

二、引风机振动原因分析2.1 轴流式引风机转动部分质量不平衡引起的振动引风机旋转时,由于转子本身的不平衡重量,也就是转子的重心发生了偏置,导致了转子的侧向振动,并通過支承转子的轴承向外扩散.。

因此,在运转时,整个风机都会发出振动和噪音.。

叶片质量不均、叶轮表面粉尘分布不均匀、防磨剂剥落、轴心温度升高、曲轴弯曲、叶轮强度不够引起叶轮断裂、叶轮部件松动、联接不牢等.。

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发电厂锅炉引风机振动原因分析及处理
【摘要】本文以秦皇岛热电厂的3号炉2台引风机为例,介绍了风机在通过提高功率的技术改造之后,在高速运行时所存在的振动问题;并分别介绍了风机的振动现状测试、气流激振试验和振动变化试验的观察结果,通过数据对比分析,找到了风机产生振动的原因,并提出了对应的处理措施。

【关键词】离心式引风机振动原因试验
中图分类号:tm6 文献标识码:a 文章编号:
一、前言
文中介绍的秦皇岛热电厂的3号锅炉是属于超高压自然循环的煤粉炉。

锅炉配置了2台0.8—370型双吸双速引风机。

在锅炉改造之前,当机组在200mw的负荷高速运行时候,甲/乙侧引风机即在高速挡运行,锅炉处于低氧燃烧状态。

在2006年锅炉大修的时候,规定机组恢复铭牌功率为210mw,增加一级热管空气预热器来降低排烟温度进而提高锅炉的经济性,这就造成了在锅炉尾部烟道的阻力增加。

因此,决定采取引风机提高功率的技术改造。

同时,又对电机进行了变极数改造,将电机的变极数由原来的低速500r/min 和高速600r/min变成低速600r/min和高速750r/min。

经过改造以后,甲侧引风机在高速运行、乙侧引风机在低速运行的时候,这个机组运行总负荷为210mw,但是仅运行了2天之后,甲、乙侧引风机都因为振动过大而被迫转为低速运行。

这样,当2台引风机同时低速运行的时候,机组最高负荷仅为180—195mw负荷,每天
少发电近(50一60)万kw·h,也因此带来了巨大经济损失。

下面通过介绍这两台引风机系统的测试情况、振动原因分析来提出具体的改进措施。

二、引风机的振动试验
我们都知道,风机发生振动主要有二种原因,一个是因为机械存在的不平衡而引起的振动,另外一个是由于空气动力场脉动而引起的振动。

为了找出锅炉风机振动是属于哪种原因,进行了下面的试验。

1、引风机的振动现状测试
首先,在正常的工作状态下,对甲、乙侧引风机分别进行低、高速振动现状的测试,让其正常运转,并记录跟踪它们的振动数值,一旦发现振动值超出标准,则马上停止风机转动进行开壳检查。

观察发现,甲侧引风机在低速运行的时候振动幅度不大,但是在高速运行之后振动则急剧上升。

在引风机停机之后,我们打开甲侧引风机和电机之间联轴器,查找发现甲的单转电机、升降速曲线和频谱数据分析并没有异常现象现象发生,状态均处于正常。

然后我们再将联轴器接好,继续进行高速运行,甲侧引风机的各瓦轴振动均符合振动标准。

通过对监测数据进行系统的分析比较后,我们发现,甲引风机的不平衡量出现了明显变化,但具体的情况还有待于进一步的试验验证。

对乙风机进行试验发现,乙侧引风机在高速运行之后,乙侧电机振动得很厉害,原因经过分析判断,可能是因为乙侧电机转子存在裂纹所带来的影响。

2、气流激振试验
由于在上面的实验中,我们判断乙侧引风机电机转子可能存在裂纹,不具备试验条件。

我们只能对甲侧引风机进行系统试验来进行研究。

我们首先选择利用调节门开度来对甲进行气流激振实验测试。

在甲高速运行的时候,我们把调节门开度分别设定为0%、25%、50%、75%和100%这五种不同的工况,再对各瓦水平和垂直振动分别进行数据测量,其目的就是验证甲引风机的振动是否由于空气的动力脉动原因所引起。

经过几组情况的对比发现,通过测量的数据反应的结果我们看出,甲引风机的振动和引风机调节门的开度没有直接关系,进而得出引风机振动并不是由于空气动力脉动引起的。

3、甲侧引风机振动的变化观测试验
当甲侧引风机保持在750r/rain转速下运行,乙侧引风机保持在600r/min转速下运行,此时的机组运行负荷为210mw,连续35h 记录并测量引风机各瓦轴振动的变化情况。

我们从观测数据中发现,甲侧引风机振动变化情况数据。

三、振动原因的分析及改进措施
1、振动原因的分析
风机振动的原因可以分成下面几种情况
(1)由于甲侧引风机的轮毂压紧力不够,造成风机在工作中的不平衡量发生移动。

从甲侧的振动观测试验可以发现,在风机工作过程中,引风机的
端瓦与腰瓦的基频振动的相位发生相当大的变化,即引风机的不平衡引起的振动相位发生相对较大的移动。

引风机端瓦和腰瓦显示的振动数据可以说明,在风机连续不间断运行一段时间之后,与轮毂的不平衡量会发生一定的变化。

当甲侧引风机改造之后,高速由600r/rain提高到了750r/rain,离心力提高了56%,但是由于轮毂压紧力没有办法测量,使得引风机改造后并不能充分考虑轮毂压紧力的问题。

(2)甲侧引风机电机存在电磁振动
甲侧引风机观测的试验频谱图说明,甲侧引风机的振动剧烈之后,电机腰瓦的水平振动出现4倍频,在试验开始的时候.电机的腰瓦、端瓦频谱图中并没有出现4倍频分量,通过分析认为,造成振动的原因可能是电机工作发热以后,电机定子和转子的磁力中心发生了变化,之间的间隙发生变化,这样就造成了振动加剧,从而引发了电磁的振动。

(3)甲侧引风机的电机机壳在高速运行的时候产生共振
在转速变化时候,电机机壳振动的幅值和相位的变化加剧,这就表明电机外壳高速运行时会产生共振现象。

(4)甲侧引风机的电机转子和定子磁力中心偏大,造成转子轴向窜动
甲侧引风机在保持高速运行了一段时间之后就会出现轴向窜动,产生窜动主要有以下二个原因:
①电机转子后瓦的扬度过大
我们把转子水平放在用于测量的2个支承瓦上面,转子本身并没有产生轴向的滑动力。

但是,当我们将转子放置在存在着高度差的2个支承瓦上面的时候,转子就开始窜动起来,这说明,转子在重力的作用下产生了轴向的窜动。

②电机定、转子的磁力中心的偏差范围过大
电机转子和定子都是存在各自的磁力中心的。

一般情况下,在承载工作和磁场强度的作用下,磁力中心线的力图就会重合在一起。

当两者在没有发生重合的时候,转子会在定子磁的拉力作用下,发生轴向窜动。

安装正确的电机,在正常的工作情况之下,转子在转动过程中会因为受热而伸长,这也就造成了转子和定子磁力中心产生了偏差。

甲侧引风机在开始运行时并没有发生窜动,但是在运行了30h之后就出现了窜动现象,这也恰恰说明转子轴向窜动与温度有关。

2、改进措施
通过在甲侧引风机振动原因分析的基础上,提出以下几点改进措施:
(1)对甲侧引风机应该加大轮毂的压紧力,避免造成压紧力不足的情况;
(2)适当增加甲侧引风机电机壳体的轴向刚度;
(3)适当调整电机转子的扬度,在电机转子装配时转子的磁力中心应该更加侧重于定子的磁力中心方面,使磁拉力和转子下滑力能够相互抵消;
(4)及时更换或者修理乙侧电机的转子。

五、结语
综上所述,秦皇岛热电厂的3号炉应该甲侧引风机加大轮毂的压紧力、乙侧引风机应该在更换电机转子之后,保持甲侧引风机高速运行、乙侧引风机低速运行的状态,将机组负荷稳定在210mw,这种运行状况很好,在运行的六个多月时间内,也没有出现过任何的问题,完全达到了预期的效果,希望通过介绍能够给大家的工作带来启示和参考。

参考文献
[1]孟凡绥.轴流式风机喘振分析[j].华北电力技术,2001,(12):4849.
[2]李庆军,侯国忠,黄晓波.浅谈多风井多风机分区并联通风[j].煤炭技术,2005,(2):67-68.
[3]武瑞林.煤气鼓风机的喘振现象及其预防[j].燃料与化工,2009,(5):281-283.。

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