一起10kV消弧线圈阻尼电阻烧坏的故障分析
浅析主变压器消弧线圈的运行维护与故障处理

浅析主变压器消弧线圈的运行维护与故障处理摘要:主变压器消弧线圈是一种重要的安全保护装置,在高压电力系统中发挥着重要的作用。
本文从消弧线圈的原理、分类、运行维护以及故障处理等方面进行了浅析,旨在为广大电力工作者提供一些有用的参考和帮助。
关键词:主变压器;消弧线圈;运行维护;故障处理。
正文:一、消弧线圈的原理消弧线圈是指在主变压器中安装的一种过电压保护装置,主要作用是在电路中出现电弧时,通过产生反向的感应电动势,使电弧消失,以保护主变压器和其他设备不被损坏。
消弧线圈的原理主要是利用线圈内环流所产生的磁场来达到消弧的效果,其等效电路如下图所示:其中,L是消弧线圈的电感,R是消弧电阻,C是电容,U是电源电压,I是线圈内环流。
二、消弧线圈的分类根据其结构和安装位置的不同,消弧线圈可以分为内式消弧线圈和外式消弧线圈两种。
内式消弧线圈是安装在主变压器的高压侧中性点上的一种过电压保护装置,其结构如下图所示:内式消弧线圈一般由消弧线圈本体、保护箱、隔离变压器和接地开关等部分组成,当负载电流发生过电流或过电压时,内式消弧线圈就能起到保护作用。
而外式消弧线圈则是安装在主变压器附近的一种过电压保护装置,其结构如下图所示:外式消弧线圈一般由消弧线圈本体、保护箱、隔离变压器和接地开关等部分组成,当负载电流发生过电流或过电压时,外式消弧线圈通过产生反向的感应电动势来消除电弧。
三、消弧线圈的运行维护(一)消弧线圈的检查1. 检查消弧线圈的外观是否受损或变形。
2. 检查消弧线圈接线紧固是否良好。
3. 检查消弧电阻的电阻值是否在规定范围内。
4. 检查消弧线圈的隔离性能是否正常。
(二)消弧线圈的保养1. 定期进行清洗、维护。
2. 经常检查消弧线圈的绝缘状态。
3. 根据消弧线圈的监测系统得到的数据,判断其运行状态。
(三)消弧线圈的更换当消弧线圈出现故障时,一定要及时更换。
更换步骤如下:1. 断开消弧线圈的电源。
2. 拆卸保护箱和消弧线圈。
一起10kV高压变频器烧损事件的原因分析及解决措施 张轩羽

一起10kV高压变频器烧损事件的原因分析及解决措施张轩羽摘要:本文对西安利雅得电气股份有限公司生产的高压变频器故障时的特殊特性进行了简要介绍及分析。
文章就对事件后,针对设备结构进行详细分析,确定故障点的部位,所采取的措施。
从而保障设备安全可靠稳定运行,提高设备的检修质量、维护经验的不断积累。
关键词:高压变频器;损坏;原因分析;防范措施;施耐德1 引言2号机组凝结水泵变频器故障跳闸,由凝结水泵B变频器运行切换至凝结水泵A工频运行,同时导致10kV 2A段母线电压降低,厂用变2A分支电流增大;故障持续时间67ms后,10kV 2A段母线电压恢复。
2 事件经过2.1 事件发生前状态2019年02月26日,2号机组负荷655.8MW;2号机组凝结水泵B变频运行,变频器输入电流86.9A,输出电流104.9A;10kV 2A段母线电压10.19kV,厂用2A分支电流1698A。
2.2事件过程02月26日03时36分56秒,10kV 2A段2号机凝结水泵变频器电源开关高压过流I段保护动作,故障电流二次值25.98A(CT变比200/1),折算一次值5.196kA,联跳变频器输出B凝泵电机开关QF4;同时,联锁2号机凝结水泵A工频运行。
03时36分56秒207毫秒,2号发变组故障录波启动,最大故障相电流一次值20.749kA,最低故障相电压一次值0.432kV。
故障录波器显示:厂用2A分支三相电流Ia、Ib、Ic分别为20.24kA∠77.94°、20.069kA∠317.96°、20.124kA∠198.40°,三相对称。
03时36分56秒289毫秒,2号厂用A分支电压恢复正常,03时37分03秒325毫秒,2号发变组故障录波结束。
04:12,专业人员检查发现,2号机组凝泵变频器后柜体开裂变形,并有弧光放电痕迹,揭开柜体后盖板检查发现,变频器输入分压电阻盒内隔板绝缘击穿,分压电阻烧损,分压电阻盒三相采样电缆两端全部熔断掉落,电阻盒临近柜体有严重弧光放电痕迹;同时,移相变压器高压侧引线及接线柱三相烧损严重,其中B相全部熔断,低压侧绕组临近高压侧部分有不同程度电弧灼伤。
10kV中性点经消弧线圈接地系统单相接地引发线路故障的分析及防范措施

10kV中性点经消弧线圈接地系统单相接地引发线路故障的分析及防范措施摘要:随着城市配电网的不断发展,负荷密度越来越大,电力电缆大量投入系统运行,电容电流也随之越来越大。
当系统发生单相接地故障时,接地电弧不能自熄,将引起弧光接地过电压,持续时间一长,在线路绝缘弱点还会发展成两相短路事故。
因此,当电容电流足够大时,就需要采用消弧线圈补偿电容电流。
为避免不适当的补偿给电力系统安全运行带来威胁,必须正确测定系统电容电流值,并据此合理选择消弧线圈电流值及补偿方法,才能做到正确调谐,避免单相接地故障扩大,提高供电可靠性,确保人身设备安全。
关键词:接地系统;线路故障;防范措施引言10kV系统中性点接地的方式主要有不接地、经电阻接地及经消弧线圈接地三种类型。
《中国南方电网公司城市配电网技术导则》规定:主要由架空线路构成的配电网,当单相接地故障电容电流35kV不超过10A,10kV 不超过20A时,宜采用不接地方式;当超过上述数值且要求在故障条件下继续运行时,宜采用消弧线圈接地方式。
主要由电缆线路构成的10kV配电网,当单相接地故障电容电流不超过30A时,可采用不接地方式;超过30A时,宜采用低电阻接地或消弧线圈接地方式。
当前由于通道制约、城市美化、经济发展等因素,10kV电力电缆大量投入配电网运行,电容电流成倍增长,部分变电站中性点接地的方式、消弧线圈补偿电流值已不能满足补偿要求。
电力技术的发展和高质量供电的需求,需要我们进一步加以改善。
下面我们就一起发生在220kV某变电站10kV系统的单相接地故障进行分析。
一、10kV系统单相接地引发多回线路故障案例2012年10月11日,220kV某变电站10kV系统发生一起由10kV线路单相接地引发多条线路跳闸的事件。
由于多条线路停电,造成了城市部分区域的停电,影响面积较大,具体故障经过:10:21 分220kV某变10kV系统A相接地,选线装置显示为10kV沧浪左线。
一起110kV变电站消弧线圈成套装置故障原因分析

一起110kV变电站消弧线圈成套装置故障原因分析摘要:消弧线圈是变电站内的常用设备,根据事故情况进行故障原因分析,提出选型、制造、运行等方面应该注意事项,保障电力系统的安全稳定运行。
关键词:消弧线圈成套装置故障分析一、现场情况某日某110kV变电站2#接地变121#开关跳闸,变电运行人员现场查看发现开关室内有大量烟雾,系2# 消弧线圈成套装置(700/100-630kVA)发生故障,柜内烧损严重,运维单位组织抢修的同时联系设备生产厂家成立专门的技术小组进行排查分析处理。
1、并联中电阻达到退火后变色,虽未被烧毁,但已无法再次使用(图片一);2、氧化锌避雷器及电压互感器烧毁严重(图片一);3、阻尼电阻烧毁严重(图片二);4、零序电流互感器烧毁严重(图片三);5、柜内二次线烧毁严重(图片四);6、电压互感器烧毁严重(图片五);7、靠近电阻处的二次电缆绝缘层及二次电线均被烧毁(图片六、七);8、接电压互感器的铜排熔蚀(图片八);二、初步原因分析经过检修人员和设备厂家技术分析,做出初步判断:1、控制并联中电阻投切的真空接触器KM1的控制电源与控制阻尼电阻投切的真空接触器KM3的控制电源接反;2、并联中电阻投入超时跳闸回路连接板LP1未闭合;后来运维人员又和设备厂家专人多次到现场查看原因,否定了初步判断,并最终确认此次事故的主要原因如下:1、由于避雷器设计位置不合理,促使避雷器炸裂燃烧后导致避雷器在上端口受软连接的作用自然下垂,连通并联中电阻接地;2、由于热空气夹带有金属蒸气或碎屑,导致电压互感器及消弧线圈A相接线柱位置对地放电;3、由于二次控制回路崩溃失电而导致阻尼电阻被串入消弧线圈接地补偿回路,促使阻尼电阻长时间发热,直至烧毁;三、现场的情况分析1、附图(现场情况一)。
连接片的作用:“实现对并联中电阻非正常运行的保护跳闸功能(即并联中电阻未能在规定时间内切断时,触发接地变开关柜输出跳闸命令)” 。
而根据“现场一”图片中反馈的信息可知:“连接片目前处于断开状态”;并联中电阻的延时保护跳闸功能不能实现。
谈10KV断路器CD10操作机构合闸线圈烧毁的原因分析及对策

谈10KV断路器CD10操作机构合闸线圈烧毁的原因分析及对策作者:齐少猛来源:《电子世界》2013年第09期【摘要】在现场工作中多次碰到10kV断路器在合闸时,由于操作机构故障等单一或多种因素造成的合闸接触器线路或合闸线圈烧毁的现象,致使线路不能正常送电,为此,有必要对线圈烧毁原因进行分析,并提出防范措施和技术改进。
【关键词】10KV断路器;CD10;合闸线圈烧毁;分析及对策一、合闸线圈烧毁过程分析继电保护人员保护校验后,进行保护传动时,将KK开关操作合闸,合闸后KK21、22接通,此时两副DL辅助接点均打开。
当模拟故障将开关跳闸后,两副DL辅助接点均闭合,时间继电器SJ励磁、电容C放电、ZJ接点闭合,合闸接触路线圈HC励磁使开关合闸。
由于开关因某种原因合不上,DL辅助接点仍闭合,ZJ电流自保,使得HC常励磁,最后导致合闸线圈烧毁。
二、造成合闸线圈烧毁的主要原因1.合闸电源容量下降,合闸瞬间合闸线圈两端测到电压低于80%Ue;2.辅助接点打不开或拉弧,合闸接触器通过重合闸回路或绿灯回路自保持,合闸线圈长时间带电而被烧毁;3.CDl0操作机构三连板扭力弹簧弹性减弱,使三连板在开关分闸后翘起,或在三连板死点调得偏高引起开关合不上,开关在保护联动试验验收时,当保护动作跳闸后,开关重合不上,此时合闸接触器线圈被重合闸电流中间自保常励磁;4.合闸接触器触头因长期无维护、触头表面烧毛,当接触器动作时烧熔,合闸线圈长时间带电而被烧毁,合闸接触器触头粘连大都因为触头开距不够,反力弹簧弹性不良,触头面不光滑,触头拉弧过大使其表面熔化;5.合闸接触器动触头卡碰灭弧罩;6.合闸熔断器配备不合适。
三、合闸线圈烧毁的防止及技术改进1.要求供应部门对制造厂提出相应的技术要求,对产品质量严格把关;2.加强合闸接触器的检查、维护,每次开关小修、维护、跳闸到大修、周期大修都要对其进行维护、检查,检查动、静触头表面接触面积、接触压力等;3.当发生合闸接触器烧粘时,立即断开重合闸投切压板QP,打开合闸器;4.建议将重合闸投切压板改为单刀双掷开关,这样比原压板更容易断开合闸回路,免致合闸线圈烧毁;5.要求值班员在许可工作前,除必须取下±KM熔丝外,还应将重合闸投切回路打开,避免一次检修,排除试验人员工作中有造成烧合闸线圈的可能;6.调整拐臂与连杆尺寸,保证合闸后辅助接点断开距离不小于2mm;7.运行人员不论在正常操作或事故处理,要注意指示灯显示及直流控制回路电流的变化,分闸时若发现指示灯不正常,伴随着直流回路电流增大时,立即取下控制保险。
经消弧线圈接地系统的故障分析与探讨

经消弧线圈接地系统的故障分析与探讨目前变电站10kV系统普遍采用中性点经消弧线圈接地的方式,在发生单相接地故障时能起到很好的补偿作用,但在实际运行中也会发生一些故障。
本文主要介绍一起10kV经消弧线圈接地系统并联中电阻烧毁的故障,通过故障全过程查找和分析探讨,为类似故障的分析提供借鉴。
标签:消弧线圈中电阻故障分析引言:随着地方经济发展,电网容量不断扩大,特别是变电站的10kV馈线增加较快,使得10kV系统对地电容电流越来越大,为解决这一问题普遍采用中性点经消弧线圈接地的方法进行补偿。
然而在实际运行中由于种种原因会发生这样或那样的故障,以下就10kV经消弧线圈接地系统发生单相接地时的一起故障举例说明,以探讨故障查找及分析方法,了解控制回路与一次系统安全运行之间的关系。
1、故障经过某日某110kV 变电站10kV 163韩桥线先后发生相间和单相接地故障,05时08分27秒,10kV 2号接地变消弧系统并联中电阻及其二次回路烧毁、脱落,2号接地变106开关跳闸。
2、故障查找因并联中电阻及其二次回路烧毁,涉及10kV 163韩桥线和106接地变开关跳闸,因此故障查找从以下几方面进行。
2.1、保护定值整定情况:10kV 163韩桥线保护:电流II段定值投入,800/6.67A0.6秒;电流III段定值投入,450/3.75A0.9秒。
10kV 106接地变保护:电流II段定值投入,120/2A0.5秒;电流III段定值投入,60/1A0.9秒。
现场检查保护装置内定值与定值单中各项一致。
2.2、装置动作信息:10kV 163韩桥线保护装置动作信息:05时01分37秒BC相过流III段保护动作。
10kV消弧线圈控制装置信息:接地时间05:00:41,消失时间2012年7月4日05:07:29,零序电压4310.6V,故障线路163韩桥线。
2.3、后台系统检查:从后台系统的历史遥测曲线可以看出,10kV系统电压有明显的波动,106、163间隔电流也有明显突变。
10kV断路器合闸线圈烧毁原因分析及改进措施研究

10kV断路器合闸线圈烧毁原因分析及改进措施研究摘要:电力系统运行中经常发生分合闸线圈烧毁事故。
当电气设备发生事故时,如果因断路器分闸回路断线出现断路器拒动现象,将使事故扩大,造成越级分闸致使大面积停电,甚至造成电力设备烧毁、火灾等严重后果。
而合闸回路完整性破坏时,虽然所造成的危害比分闸回路完整性破坏时要小一些,但它也使得线路不能正常送电,妨碍了供电可靠性的提高。
所以很有必要对断路器线圈烧毁原因进行分析,积累了事故处理经验,提出防范措施和技术改进。
关键词:10kv断路器;分合闸;线圈故障1分合闸线圈烧毁原因由于高压断路器内部空间的限制,内部每个元件的尺寸都尽可能小,分合闸线圈也不例外。
因此分合闸线圈的线径都比较小,其额定电流自然就很小。
但是有些断路器的分合闸动作需要比较大的力量才能完成,用线圈的额定电流产生的电磁力无法推动断路器的操作机构,而需要比额定值大很多的电磁力。
在这种不能增加线径的条件下,考虑到分合闸动作的时间性和可靠性,只能利用线圈的短时通电电流来实现。
2高压断路器操动机构介绍高压断路器操动机构是指操作开关设备使之合、分的装置。
操动机构的机械部分通常划分为合闸机构、保持机构、分闸机构、输出装置和辅助设备等五部分。
高压断路器操动机构的电气部分主要包含控制回路、电机回路、加热回路和照明回路,以及其他辅助电气回路等。
合闸线圈和分闸线圈分别接在合闸控制回路和分闸控制回路中,它是实现电气部分和机械部分联系的重要元件。
3分闸线圈烧毁故障分析3.1分闸线圈长时间通电的原因分析(1)分闸电磁铁机械故障分闸线圈松动造成断路器在分闸时电磁铁铁芯位移或铁芯运动卡滞,不能顶开分闸脱扣板,造成线圈长时间通电,引起线圈烧毁。
或是由于铁芯冲程过小,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不动分闸脱扣板而使线圈长时间通电烧毁[3]。
(2)断路器拒分控制回路正常时,断路器出现拒分的故障有可能是连杆机构问题,死点调整不当,或机构半轴与扇形板扣接量偏大,断路器分闸铁芯顶杆的力度不能使机构及时脱扣后线圈过载,造成分闸线圈烧毁。
一起10kV消弧选线装置误动作的分析与处置建议

一起10kV消弧选线装置误动作的分析与处置建议摘要:一般情况下消弧选线成套装置能够实时跟踪电网电容电流的变化,并根据预先设定的脱谐度,计算调容式消弧线圈补偿位置,以保证电网发生接地故障时快速补偿。
系统发生单相接地后,装置能自动查出故障线路,并注入可靠的特殊信号触发线路上的故障指示器实现故障定位。
本文结合我单位一起10kV 消弧选线装置误动作的事件案例,通过对事件过程、设备控制解析、接地信息分析,分析本次事件发生的原因并根据现场情况提出处置建议。
关键词:消弧选线装置;接地补偿;故障分析1 引言2014年11月6日18时前后,我单位管辖的35kV程村站10kV消弧选线成套装置误动作,相继将站内10kVⅠ段上的4条10kV馈线开关全部切除,造成程村站供电范围内的4千多名供电用户被迫停电近2个小时。
本文以本次事件为背景,对站内设备及故障过程进行分析,提出整改意见。
2 故障分析消弧选线装置型号:XHK-II型,生产商:上海思源电气,投运时间:2010年。
该装置接入程村站10KV7路馈线、4路电容,消弧选线装置接入的交流量包括接地变中性点电压、接地变中性点电流以及接入馈线的零序电流。
消弧选线装置采用基波、谐波选线法进行接地线路的判别,中性点电压过高则判别为有接地故障发生,然后通过判别各路接入馈线的零序电流进行选线,接地故障判别与选线判别同时进行。
2.1 选线装置动作情况分析(1)消弧选线装置出现选择开关在分位的线路作为接地线路的异常情况。
以10kVF07莲花线为例:该开关共有8次变位,报文如下:2014-11-06 16:58:45 093ms SOE 状态分10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 17:05:30 024ms SOE 状态合10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 17:23:28 976ms SOE 状态分10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 17:28:53 951ms SOE 状态合10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 17:29:55 967ms SOE 状态分10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 18:30:22 280ms SOE 状态合10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 18:35:17 711ms SOE 状态分10kV莲花线F07 F07合位2014-11-06 19:16:03 353ms SOE 状态合10kV莲花线F07 F07合位消弧选线装置上的报文显示消弧选线装置当天一共12次选出F07莲花线为接地线路,选线时刻按先后顺序如下:2014-11-06 16:56:092014-11-06 16:57:012014-11-06 16:58:592014-11-06 17:05:342014-11-06 17:42:042014-11-06 17:45:232014-11-06 17:49:032014-11-06 17:54:372014-11-06 18:02:402014-11-06 18:04:302014-11-06 18:08:352014-11-06 18:34:15在2014-11-06 17:29:55 974ms时10kVF07莲花线开关已跳闸,直到2014-11-06 18:30:22 280ms时10kVF07莲花线才被遥控合闸,在此期间,10kVF07莲花线不应再次被选中,但消弧选线装置依然在2014-11-06 17:42:047时刻与2014-11-06 18:08:35时刻之间7次选中10kVF07莲花线。
变电站10KV消弧线圈常见故障及检修措施

变电站10KV消弧线圈常见故障及检修措施摘要:伴随着现代经济的迅速发展,城市电力系统的供应能力就决定了在综合性能技术问题上的重点。
为满足现代设施生产的可靠性、安全性等方面的使用效率,就应从系统的建设以及人员的安全等方面进行考虑。
但是在10KV的用电站建设中,其主要的建设设施对于所接触的密切关联性问题,就都成为了影响电力系统安全性的根本所在。
我们从现有系统的连接方式以及消除的渠道来看,不同的弧线圈缠绕方式以及所特有的性质问题,都可能导致诸多故障产生,本文针对其中可能发生的诸多问题进行简要的分析讨论。
关键字:变电站;10KV;消弧线圈;常见故障;检修措施;伴随着现代电网模式的不断扩展,10KV的变电站在出现的增多形式以及电网的广泛应用结构,是导致新标准问题出现的重点,依据相应的标准模式进行管理控制,减少故障问题产生,是保证工作进度争产个根本所在。
下面针对现代变电站10KV的消弧线圈常见故障以及检修措施进行简要的论述分析。
一、变电站的节点方式分析从现有的变电站发展形式来看,其不同的界定啊方式是导致小诸诸多问题出现的重要影响因素,只有得到有效控制,才能够保证建设的安全性。
而在进行节点方式的监控管理上,则主要有以下几点问题需要注意。
1.中性点不接地从现有的地点分布形式来看,其基本的相互接触地面接地引发效果,主要在于对瞬间的熄灭效果之上,对于不同的世界各地遍布形式等,集中在对现有不同的故障运行趋势上,而供电的可靠性问题,也是影响其基本设施处理的一项重要指标。
在进行这一接地的结构处理问题上,分析其可能造成的间歇性用电规律变化分析,即可满足在零界点的变化管理应用,在这个结构上满足其不同发展效果内的范围扩建。
2.中性点小电阻的接地方式分析这一接触方式的使用重点在于,在相变电流的处理故障上,应用永久接地电压处理,从而保证了在不同间歇性的电弧接地环境上的调整控制,为满足对导致的事故范围控制,应极强对断路变压优势的调整,为实现对用户所容易造成的事故事件,则应在满足基本的设施建设基础上,增强对不同连接点上的结构连接,以此改良对结构处理体系上的建设。
一起典型220kV变电站主变压器消弧线圈故障分析

Fault Analysis of the Typical Main Franoformer Arc Suppression
Coils for a 220kV Substation
GUO Tao
( The Scientific Research Institute of Electric PowerꎬSouth China Sea Power
(1)10kV 出线 42 线路中 B 相瞬时接地ꎬ致使
的有感线圈ꎬ其内部芯柱上存在许多间隙ꎬ若损坏将
线圈烧毁ꎬ引起区域断电ꎮ 除此之外ꎬ消弧线圈接线
录波信息可初步判断:
电流瞬时突增ꎬ60ms 后瞬时接地消除ꎬ电流恢复正
方式不合理也会引起经消弧线圈保护失效ꎮ 如本次
常ꎬ42 开关重合成功ꎮ
线圈根本无法实现良好的保护效果ꎬ在很大程度上
发现ꎬ故障过程中 42 出线和 26 出线中的消弧线圈
电流分别为 11 9A 和 12 68Aꎬ明显低于其接地时对
应母线的零序电流ꎮ 可判断在直流接地故障发生
后ꎬ消弧线圈被短接并未起到保护作用ꎮ
(3) 现场拆检ꎮ 在初步确定故障原因后ꎬ检修
人员第一时间到场对 220kV 变电站 10kV 出线消弧
圈短路失效ꎬ这类问题在现阶段变电系统保护中屡
弧线圈被短接无法正常起到灭弧效果ꎬ造成开关零
见不鲜ꎮ 今后工作时必须做好消弧线圈接线的设计
序电压降低ꎬ零序电流骤升ꎬ自愈重合失败ꎮ
和检查ꎬ严格依照保护标准和安全需求ꎬ做好中性点
4 处理方案
经消弧线圈接地时装置参数的设置和功能单元的组
根据上述故障检查结果ꎬ本次处理过程中对消
电ꎬ于 2019 年 6 月 15 日投入使用ꎮ 2019 年 11 月 8
110kV变电站10kV消弧线圈改造分析

110kV变电站10kV消弧线圈改造分析发布时间:2023-02-07T03:10:19.705Z 来源:《中国电业与能源》2022年9月17期作者:王祉殷[导读] 在110kV变电站中,10kV消弧线圈发挥着重要的作用王祉殷广东威恒输变电工程有限公司 528200摘要:在110kV变电站中,10kV消弧线圈发挥着重要的作用,其对于变电站的运行稳定性和运行效果起到至关重要的影响。
但在10kV 消弧线圈运行的过程中,很容易出现故障问题,导致消弧线圈本身受到损坏,甚至影响整个变电站系统的工作质量。
因此,加强对10kV消弧线圈的运行问题分析并采取针对性的改造措施尤为重要。
对此,文本以变电管理三所110kV敦厚站10kV消弧线圈为主要研究对象,分析了10kV消弧线圈运行中存在的问题及原因,并重点探究了110kV变电站10kV消弧线圈改造方案,希望能够对相关工作提供一定帮助。
关键词:110kV变电站;10kV消弧线圈;改造引言:在工作阶段,针对于变电管理三所110kV敦厚站系统设备的检查和故障隐患排查工作中,发现了其中10kV系统常常出现故障问题,经过检查和记录发现,其中的问题主要体现在接地线不准确、补偿度有限、谐振过电压以及阻尼电阻切除不准确等方面。
根据小电流接地系统中,消弧线圈发挥的作用,判断消弧线圈存在的问题并针对如何使得系统正常运行加以探究。
因此,在工作研究中,重点对变电管理三所110kV敦厚站10kV消弧线圈的运行和改造加以分析探究,从技术层面,加强对消弧线圈的优化,维持变电设备的安全运行。
1.10kV消弧线圈运行中存在的问题及原因为了保证10kV消弧线圈的改造方案的准确性,必须加强对10kV消弧线圈在运行中存在的问题加以分析,并研究其运行异常的主要原因,有针对性地对其加以改造。
以变电管理三所110kV敦厚站10kV消弧线圈的运行情况为主要研究对象,在其运行过程中,主要出现的异常问题包括一下:1)10kV系统在接地时不能实现高效的自动装置切除阻尼电阻的效果,导致阻尼电阻箱在此过程中出现严重发热甚至损坏配件问题。
10 kV配电网消弧并小电阻接地系统存在问题及解决对策

10 kV配电网消弧并小电阻接地系统存在问题及解决对策作者:钟宝华危乐来源:《机电信息》2020年第27期摘要:为防范配电网人身触电伤亡事件,近年来正全网推进10 kV配电网接地方式改造工作。
河源电网作为粤东北山区电网,在配电系统中性点接地方式上半数规划为消弧线圈并小电阻接地。
近两年在运维中发现存在一些问题,现主要从接地变的零序保护CT选取、一次调档式消弧线圈、零序保护定值灵敏度方面进行剖析,并提出可行的解决对策,供10 kV配电网中逐步推广消弧线圈并小电阻接地方式的单位参考。
关键词:10 kV配电网;消弧线圈并小电阻;零序保护0 引言随着技术的更新迭代,配电网中性点接地方式变得越发丰富。
传统的中性点接地方式主要有不接地、经消弧线圈接地两种,而新型的中性点接地方式主要有消弧并小电阻接地、小电阻接地两种。
传统的中性点接地方式在系统发生单相接地故障时允许继续运行2 h。
该规定虽然保证了对用户的持续供电,但在带故障运行的2 h内,可能会危及人身安全。
新型的中性点接地方式在系统发生单相接地故障时发挥小电阻的作用,提供了较大的故障电流,通过馈线零序保护快速隔离故障,可以有效减少人身伤亡事件。
河源供电局自2018年开始在10 kV配电网开展中性点改造工作,半数采用了消弧线圈并小电阻接地方式,在近两年的运维过程中,河源供电局一直以问题为导向在不断进行改善。
本文介绍了河源10 kV配电网零序保护配置及方案,总结了零序保护动作异常的原因,给出了优化10 kV配电网零序保护动作情况的措施。
1 消弧线圈并小电阻接地方式及零序保护方案1.1 消弧线圈并小电阻接地方式中性点经消弧线圈并小电阻接地方式由Z型接地变、消弧线圈、小电阻构成。
因主变压器10 kV侧为三角形接线,需通过接地变提供系统中性点,中性点接消弧线圈接地,小电阻并接消弧线圈。
典型变电站10 kV配电网中性点经消弧线圈并小电阻接地示意图如图1所示,Z为接地变,L为消弧线圈,DL为接地变开关,DL1为小电阻真空开关,CT1为开关柜零序CT,CT2为小电阻零序CT,CT3为消弧线圈中性点CT。
10kV中性点PT烧坏事故的分析和解决

10kV中性点PT烧坏事故的分析和解决李欢欢; 刘亚洲【期刊名称】《《河南科技》》【年(卷),期】2019(000)025【总页数】3页(P111-113)【关键词】消弧线圈; 中性点; PT【作者】李欢欢; 刘亚洲【作者单位】郑州扬天汇达信息科技有限公司河南郑州 450001; 国网浙江诸暨市供电有限公司浙江诸暨 311800【正文语种】中文【中图分类】TM451目前,随着我国经济社会的发展,城镇不断扩张,电力也发展迅速,电网中大多变电站10kV电缆线路条数不断增加,电缆长度也越来越长。
因此,许多城镇配电网系统的容性电流已经大大超过10A,甚至达到上百安培,而作为当系统发生单相接地故障时抵消系统容性电流的消弧线圈成套设备的正常运行在这时就显得尤为重要。
当配电网系统发生单相接地时,由于系统中容性电流的存在,接地点电流大,电弧不易熄灭,在该条母线上装上消弧线圈成套设备为接地点补偿感性电流,抵消系统中的容性电流,减小了接地故障点的电流,防止单相接地故障扩大,保障系统稳定运行。
消弧线圈成套设备按照补偿感性电流的方法可分为调匝式、磁阀式、相控式、调容式和调气息式[1]。
本文叙述的调匝式消弧线圈成套设备主要有接地变压器、中性点隔离刀闸、避雷器、中性点PT、中性点电流互感器、消弧线圈、有载分接开关、阻尼箱和控制器等。
消弧线圈成套设备中的中性点PT 与消弧线圈并联运行,首末两端分别接在系统中性点与站内地网处,其主要作用是测量出中性点处的位移电压。
消弧线圈控制器利用中性点电压,一是计算系统的容性电流;二是消弧线圈控制器通过中性点电压量来判断系统线路是否存在接地;三是消弧线圈控制器通过中性点电压的变化来调节消弧线圈的档位,达到最佳补偿效果,自动跟踪系统容性电流的变化。
平顶山市镂桦变电站站内装设的一套消弧线圈成套设备运行中中性点PT发生多次损坏。
由此,本文主要对该事故原因进行分析,结合消弧线圈成套设备状况,提出解决方案。
10kV消弧线圈改小电阻的风险分析和预控措施 梁博烨

10kV消弧线圈改小电阻的风险分析和预控措施梁博烨摘要:本文简述了10kV系统中性点采用小电阻接地方式的可行性和必要性,分析了10kV消弧线圈改小电阻工程改造前、实施中、运维时三个阶段的风险存在点,并针对存在的风险点提出了相应的预控措施,对10kV消弧线圈改小电阻工程提供了风险分析和预控措施。
关键词:中性点;小电阻;消弧线圈;改造10kV母线中性点接地方式主要有三种:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地、中性点不接地三种。
一般的,10kV母线基本上都是采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式。
电网10kV母线原有接地方式为消弧线圈接地方式。
随着电网的不断发展,系统不断增容,尤其是大容量输送电力的电缆主要选用10kV单芯电缆,单芯电缆的使用,使系统电容电流更大,远远高于三芯交联电缆。
例如110kV某站Ⅰ段电容电流为26A,10kVⅡ段电容电流为38A,已经超出消弧线圈额定电流(25A),难以将电容电流补偿到10A以下,消弧线圈无法实现脱谐度过5%运行,10kV系统发生单相接地时,极易发展为相间弧光短路。
另一方面,由于消弧线圈接地方式不能准确的判断接地线路并且准确切除故障线路,当发展成弧光接地时,会引起电缆着火和较高的谐振过电压,继续击穿电缆绝缘的薄弱环节,使事故扩大,引起电网生产的波动。
参考近几年行业经验和安全规范,为更好地改善上述这种状况,因此电网公司采用发展成熟的小电阻接地方式对系统进行改造。
一、“消改小”前风险控制将小电流接地方式更改为小电阻接地方式的改造过程中难以避免同站不同10kV母线采用不同接地方式、不同站采用不同10kV接地方式运行的情况,对不同接地方式并存运行提出了原则意见。
(一)同一变电站10kV不同接地方式的并列运行1.因计划性运行方式变化,需将不同接地方式的母线长时间并列运行,建议采用以下方式之一:(1)全部投入零序保护。
(2)退出小电阻接地,保留其他接地方式(含消弧装置、相控接地装置、不接地)。
一起10kV高压真空断路器烧毁事件分析及防范措施

一起10kV高压真空断路器烧毁事件分析及防范措施摘要:介绍了发生在广州供电局某变电站的一起10kV高压真空断路器发生短路故障后燃烧毁坏的事件,通过对相关设备及数据进行检查、分析,明确了该真空断路器的故障原因,提出了防范运行中发生此类故障的技术措施,同时,提出了从设计制造、配件检测、整体出厂试验、日常检修维护及运行中巡视检测等方面,加强设备全过程管理的建议。
关键词:10kV;真空断路器;短路;原因分析;防范措施近年来,随着电网的不断发展,10kV金属铠装移开式高压开关柜得到了越来越广泛的应用。
广州作为用电基数大的发达城市,目前,在用的开关柜设备已过万台,设备数量庞大、型号繁杂,发生各类缺陷的概率较大,因此,在设备发生故障时,对故障原因进行深入分析和探讨,找到行之有效的方法来提升设备健康水平、保证设备入网质量,对保证电网的安全、稳定运行有着深远的意义。
1 故障情况介绍2014年8月11日09时48分17秒,广州供电局某110kV变电站#3主变低后备Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段复压过流动作,高后备I段复压过流动作,变低、变高开关均跳开。
保护动作后,值班人员迅速到现场进行检查,通过检查,#3主变表面没有异常现象,#3变低503开关柜内虽没有明火,但有浓烟冒出,且该开关柜上方的墙面已经被熏成黑色。
随后,受调度令,将10kV Ⅲ母线、#3主变转入检修状态,打开#3变低503开关柜柜门进一步检查,发现断路器已被烧毁,开关柜内完全被烧黑。
2 故障判断及处理2.1 故障前运行方式该站三台主变为线变组接线,10kV母线Ⅰ母、ⅡA、ⅡB、Ⅲ母分裂运行。
2.2 保护动作过程2.2.1 低后备动作情况2014年8月11日09时48分17秒426毫秒至428毫秒,该站#3主变低后备Ⅳ、Ⅲ、I、Ⅱ段复压过流依次动作,09时48分18秒985毫秒至995毫秒,该站#3主变低后备Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段复压过流动作依次返回。
低后备保护显示故障二次电流为22.74A,CT变比为4000/5。
一起10kV消弧线圈阻尼电阻烧坏的故障分析

一起10kV消弧线圈阻尼电阻烧坏的故障分析摘要:针对一起10KV系统消弧线圈阻尼电阻烧坏,结合消弧线圈的工作原理,分析故障原因及维护处理;消弧线圈作为不接地系统的单相接地的消弧装置,由于控制装置等问题,容易造成一次设备如阻尼电阻箱、交流接触器等设备的损坏,文章通过对10kV消弧线圈控制装置、阻尼电阻烧损的故障分析,提出了相应对策。
关键词:消弧线圈;阻尼电阻;过电压;谐振0 引言我国的配电网绝大多数是中性点不接地电网,单相接地故障是配网常见的故障之一。
随着城乡配网规模的不断扩大和大量采用电缆出线,对地电容电流急剧增加,当发生单相接地时,流经故障点的接地电流很大;如果接地电弧不能可靠熄灭,就会迅速发展为相间短路,引起线路跳闸,供电中断。
如果接地电弧发展为间歇性的熄灭与重燃,就会引起弧光接地过电压,同时引起电磁式电压互感器谐振过电压,危及电气设备的安全运行。
在电网中性点装设消弧线圈是减小接地时的容性电流,抑制弧光接地过电压的一种行之有效的措施;以往我国电网普遍采用的手动调整分接头式消弧线圈,由于不能随电网系统参数的变化而进行自动调整补偿,现已逐渐淘汰,绝大部分已被自动调谐消弧线圈所代替。
1 事故经过2015年,某110kV变电站10kV线路发生A相接地,后台机报“1#消弧线圈故障”,立即汇报调度,经过选线后,确定某10kV线路故障接地,并成功隔离,然后将1#消弧线圈设备退出运行,现场检查站内10kV其它设备无异常后,发现1#消弧线圈阻尼器箱有发热冒烟痕迹,打开阻尼箱控制柜,发现消弧线圈阻尼电阻已烧坏(如图1所示),立即通知检修、试验人员,并联系厂家来人处理。
图2 单相接地原理图以往配电网规模小,线路短,线路对地电容较小,当发生单相接地时,接地电流不大,可自行熄灭。
这些年来,随着城乡电网改造工程的迅速推进,配电网的规模越来越大;为了城市美观,各地又相继大量采用地下电缆,于是,电网线路的对地电容比以前增大了很多,当电网发生单相接地故障时,接地电流很大,接地电弧不能自熄,这就需要加装消弧线圈来促使其熄灭。
10kV真空断路器频繁烧毁合闸线圈故障诊断

10kV真空断路器频繁烧毁合闸线圈故障诊断真空断路器是触头在高真空中关合和开断的断路器。
它作为配电线路中的一个重要元件,承担着线路电力的接通、切断、故障保护等功能。
现代真空灭弧室的触头分离速度低、行程小、重量轻,成本较SF6断路器低,需要操动机构提供很少的操作功,这保证了操作系统的低磨损量,同时也意味着断路器仅需要很少的维护。
正因为上述优点,目前在高压开关柜中,真空断路器是主流。
1 故障概述2014年8月21日21:40分宿迁供电公司110kV顺河变165开关报控制回路短线故障。
检修人员到达现场通过检查发现该开关合闸线圈烧毁。
自2011年以来宿迁供电公司110kV皂河变和110kV顺河变10kV型号为KYN-10.5高压真空断路器频繁发生合闸线圈烧毁事故,经运行部门统计至今已发生11起,事故现场见图1。
烧毁的合闸线圈图 1针对出现的此类真空断路器频繁烧毁合闸线圈问题,宿迁供电公司检修部门采取多种措施积极应对。
2014年8月23日宿迁供电公司检修部门技术负责人组织检修、运行、保护等专业技术人员就近期两个变电站频繁出现的合闸线圈烧毁问题进行了深入的探讨和细致的分析。
并确定在现场采取一次机械和二次接线检查方式。
2014年8月23日通过运行人员现场调看后台保护屏数据,保护人员对二次接线检查,排除了二次问题。
通过运行人员描述,该类型断路器是在执行远方合闸或故障自动重合闸操作命令时发生合闸线圈烧毁事故。
由于控制室距离开关室较近,在后台执行合闸命令操作时,运行人员可以听到一声合闸电磁铁吸合的声音,但断路器合闸失败,随后后台报控制回路断线故障。
通过上述检查和分析,检修工作人员确定该类型故障为机械故障。
2故障调查2.1电动合闸过程该型号的断路器的机械原理图见图2。
电动合闸过程:电动机8完成储能,使图中两根合闸弹簧完成储能,弹簧能量通过储能保持掣子14维持弹簧在储能状态。
执行合闸操作命令时合闸电磁铁5通电,掣子14动作。
10kV断路器合闸线圈烧毁原因分析及对策 赵荣伟

根据以上思路,在断路器辅助开关(DL)可能存在问题不能够可靠断开合闸回路的情况下,需要寻找一种可以可靠断开合闸回路的电气元件。根据当合闸回路导通时,合闸回路中将持续通过2A的电流这一特性,可选择温度保险丝作为改造回路的电气元件,保证当断路器辅助开关(DL)没有将合闸回路可靠断开时,利用温度保险丝的熔断特性在物理连接上断开合闸回路,从而实现故障时合闸回路的可靠断开。
从时间配合上来看,告警时间与温度保险丝熔断时间均大于正常合闸时间,小于线圈烧毁时间;从改造效果来看,时间延时继电器(XT)可以可靠发出告警信号,温度保险丝可以可靠断开合闸回路。由此可见对于回路的改造是成功的。
4结束语
通过对10kV断路器合闸线圈烧毁事故的分析可以看出,为了避免的事故的发生一方面要敢于对相关回路进行改造;另一方面在平时运行中要加强对于设备的维护。
1名词解释
合闸回路:由继电器、线圈、开关机构组成应答合闸命令的二次回路。
线圈:环形缠绕的导线绕组,开关脱扣器组成部分。
线圈损毁率:在发生控制回路断线故障时,线圈损毁故障占故障总数的百分比。
2合闸线圈烧毁原因分析
2.3合闸线圈(HQ)烧毁原因分析
由以上分析可知,合闸线圈(HQ)在分闸状态下发热功率极小,根据设备现有散热条件,发热功率不足以使线圈烧毁。但线圈在合闸过程中发热功率较分闸状态下迅速提升了近10000倍,若此状态长久保持势必对线圈造成损伤。由此可见,在合闸结束后,合闸回路若不能有效断开是导致线圈严重发热甚至烧毁的直接原因。在对线圈烧毁现场的情况进行排查后发现,合闸回路无法有效断开主要有以下几个因素。
35kV良渚变10kV1#消弧线圈成套装置故障情况分析

35kV良渚变10kV1#消弧线圈成套装置故障情况分析发表时间:2019-06-19T17:20:04.737Z 来源:《基层建设》2019年第8期作者:章炳泉[导读] 摘要:随著社会经济的发展,现在人们用电情况越来越频繁,随之因为错误使用电器或者使用功率过大的电器导致的火灾等越来越多。
文章就某个案例来分析,导致消弧线圈成套装置故障的原理以及后续的相关处理和防预措施。
希望对相关专业的工作人员有参考意义。
杭州凯达电力建设有限公司 311100 摘要:随著社会经济的发展,现在人们用电情况越来越频繁,随之因为错误使用电器或者使用功率过大的电器导致的火灾等越来越多。
文章就某个案例来分析,导致消弧线圈成套装置故障的原理以及后续的相关处理和防预措施。
希望对相关专业的工作人员有参考意义。
关键词:35kV良渚变消弧线圈成套装置故障分析处理措施一、并联电阻控制原理简介:1.投中电阻超时保护原理2.投切中电阻及接地选线原理二、故障经过及现象: 2012年12月16日,良渚变当值保安发现烟雾报警器报警,巡查后发现接地变室有烟冒出,随即电话告知云会运维班。
运行人员到现场检查后发现10kV1#消弧线圈成套装置二次小线室内部分元器件及线缆烧毁, 10kV1#接地变投中电阻超时保护动作, 10kV1#接地变开关跳闸。
三、故障原因分析从现场设备烧毁严重程度来看,最先起火点可能在并联电阻控制回路中的KT1时间继电器或接地变温度控制器上,以下分析这两个元器件故障对本次事件的影响。
1.时间继电器KT1故障(欧姆龙H3CT-8H/AC220V)从图一可以看出,二次小线室内红圈处KT1时间继电器(电子式)烧毁严重,以下分析KT1时间继电器故障的可能性。
图一图二空开分、合状态对比⑴.KT1时间继电器正常工作情况下:当系统发生单相接地后,消谐器(XHK-II)经选线延时30s,投中电阻选线。
从“投切中电阻及接地选线原理图”中可见,6K接点闭合启动K1接触器及KT1时间继电器,该回路通过K1-1接点自保持,KT1时间继电器经整定延时1s,其延时动断接点KT1-1断开,使K1接触器失电,K1-3常开接点返回,KM投切开关失电,KM主触头断开,切除中电阻。
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一起10kV消弧线圈阻尼电阻烧坏的故障分析
摘要:针对一起10KV系统消弧线圈阻尼电阻烧坏,结合消弧线圈的工作原理,
分析故障原因及维护处理;消弧线圈作为不接地系统的单相接地的消弧装置,由
于控制装置等问题,容易造成一次设备如阻尼电阻箱、交流接触器等设备的损坏,文章通过对10kV消弧线圈控制装置、阻尼电阻烧损的故障分析,提出了相应对策。
关键词:消弧线圈;阻尼电阻;过电压;谐振
0 引言
我国的配电网绝大多数是中性点不接地电网,单相接地故障是配网常见的故障之一。
随
着城乡配网规模的不断扩大和大量采用电缆出线,对地电容电流急剧增加,当发生单相接地时,流经故障点的接地电流很大;如果接地电弧不能可靠熄灭,就会迅速发展为相间短路,
引起线路跳闸,供电中断。
如果接地电弧发展为间歇性的熄灭与重燃,就会引起弧光接地过
电压,同时引起电磁式电压互感器谐振过电压,危及电气设备的安全运行。
在电网中性点装设消弧线圈是减小接地时的容性电流,抑制弧光接地过电压的一种行之
有效的措施;以往我国电网普遍采用的手动调整分接头式消弧线圈,由于不能随电网系统参
数的变化而进行自动调整补偿,现已逐渐淘汰,绝大部分已被自动调谐消弧线圈所代替。
1 事故经过
2015年,某110kV变电站10kV线路发生A相接地,后台机报“1#消弧线圈故障”,立即
汇报调度,经过选线后,确定某10kV线路故障接地,并成功隔离,然后将1#消弧线圈设备
退出运行,现场检查站内10kV其它设备无异常后,发现1#消弧线圈阻尼器箱有发热冒烟痕迹,打开阻尼箱控制柜,发现消弧线圈阻尼电阻已烧坏(如图1所示),立即通知检修、试
验人员,并联系厂家来人处理。
图2 单相接地原理图
以往配电网规模小,线路短,线路对地电容较小,当发生单相接地时,接地电流不大,
可自行熄灭。
这些年来,随着城乡电网改造工程的迅速推进,配电网的规模越来越大;为了
城市美观,各地又相继大量采用地下电缆,于是,电网线路的对地电容比以前增大了很多,
当电网发生单相接地故障时,接地电流很大,接地电弧不能自熄,这就需要加装消弧线圈来
促使其熄灭。
在电网发生单相接地故障时,如果消弧线圈的感抗小于并接近于线路的对地容抗时,接
地的容性电流就会被消弧线圈提供的感性电流完全补偿掉,接地电弧很容易就熄灭。
XHSCZTG、XHSCZTF、XHDCZTG、XHDCZTF型等自动调谐消弧线圈接地装置可实现理想运行,
即在电网正常运行时自动跟踪电网参数变化,实时计算电网线路的电容电流值,通过调节有
载调节开关的级位来改变消弧线圈感抗,实现自动调谐。
3 阻尼电阻的作用
在电网中,当接地电容电流超过某阈值(大于10A),电网中性点需采用消弧线圈接地
方式,其目的是降低接地残流,以利于电弧自熄灭,提高供电可靠性。
当电网运行方式改变时,消弧线圈抽头作相应调节。
调节消弧线圈电流须兼顾两方面因素:其一,使接地残流最小;其二,正常运行情况下,中性点长时间的电压位移不应超过系统相电压的15%,但这两
者是相互制约的。
为了很好的解决这个问题,通常在消弧线圈回路串联一个阻尼电阻,并在电阻旁并联短
接开关装置。
当电网正常运行时,开关断开,投入阻尼电阻,由于阻尼电阻的作用,谐振回
路的阻尼率增大很多,可以降低零序电压,减小三相对地电压的不对称程度;故障时短接阻
尼电阻,可以使消弧线圈电流充分补偿接地电容电流,使得接地残流很小,这样就保证了消
弧线圈接地装置达到最佳补偿效果。
4 故障原因及处理
将1#消弧线圈停运转检修后,经检测发现,消弧线圈电压电流继电器控制电源正极接线松动,造成继电器无法正确动作,发生接地时无法将阻尼电阻从回路中短接隔离,使阻尼电阻流过较大的补偿电流,导致击穿损坏。
图3 消弧线圈控制原理
查明原因后,更换损坏的阻尼电阻和相应的电路接线装置,检查紧固控制回路接线,现场试验消弧线圈合格,控制回路动作正确,送电后恢复正常,消弧线圈控制回路原理如图3所示。
5 结束语
(1)加强对消弧线圈及其附属设施的巡视检查,尤其注意阻尼电阻、自动跟踪装置、控制回路等的工作状态,发现异常,及时汇报处理。
(2)定期对消弧线圈、阻尼器、避雷器、PT、CT、中阻柜及控制回路进行红外测温,检查消弧线圈整套装置有无隐患。
(3)当系统发生单相接地故障时,应尽快选择处理,将故障线路迅速隔离,防止母线PT损坏。
(4)改进电路设计,将阻尼电阻改为可控硅控制,即不通过电压继电器控制阻尼电阻的投入和退出,而是由阻尼电阻本身的电压电流促使可控硅的导通,从而在发生接地故障时将阻尼电阻可靠短接。
参考文献:
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