压敏电阻失效分析报告

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的电阻片 3、 4 进行了方波 800A,2mS 增 强破坏研究 性试验) 540(不合格) 0.88(不合格) 511(不合格) 1.21(不合格)
452(不合格) 520(不合格) 6(合格)
2(合格)
1.65(不合格) 1.42(不合格) 2.66(合格) 第 9 次方波,
边缘击穿 2.71(合格) 第 7 次方波,
4、测试分析结论:该压敏电阻存在密封性能不好的缺陷,芯片也存在一定的结构性 缺陷,是多次发生故障的主要原因。另外,该压敏电阻供应商提出,希望最终用户关注供 电的实际情况,按照行业经验,压敏电阻劣化的最大几率是在静态非线性区,电压超出压 敏电阻的荷电率的水平(动作电压的 0.6~0.8 倍)数秒钟或频繁出现就有可能导致压敏电 阻芯片劣化(即动作电压下降,泄漏电流增加,在规定的持续工作电压下可能会导致温度 和漏电流持续增加,最终彻底损坏)。尤其,今年存在厄尔尼诺现象,局部地区雨水多雷 电强起到了诱发的作用。
二、生产现场调查:
本次调查范围:压敏电阻关键物料供方开发及管控、原材料采购、仓储、组装、出厂 检测等环节。
现场调查结论:供应商对压敏电阻密封环节缺乏详细的操作规范、压敏芯片批次一致 性差、供应商对压敏电阻分供方质量管控手段弱,这些是导致产品质量问题的主要原因, 与测试分析的结论一致。
株洲南车时代电气股份有限公司 质量管理部
测试方式
序列号
整体测试 拆解后合并测 试 电阻片 1 电阻片 2 电阻片 3
201401039 **
FY2013082100380 FY2013082100522 FY2013082100563
电阻片 4
FY2013082100419
0.75 倍动作电压 1mA 动作电压 kV 备注(对两个 漏电流 uA(≤40) (2.6KV±10%) 拆 解 后 合 格
分析报告
测试方式
序列号
漏 电 流 0.75 × 标称电压及精度
V1mA(μA)
(2.6KV±10%)
ห้องสมุดไป่ตู้
(≤40)
整体测试
201402034
194(不合格) 2.67(合格)
拆解后合并测试 **
198(不合格) 2.55(合格)
电阻片 1
FY2012111600636
26(合格)
2.68(合格)
电阻片 2
分析报告
压敏电阻失效分析报告
一、 压敏电阻测试过程
1、测试过程简介:动作电压及漏电流测试——整机测试过程见图 1,电阻片测试过程 见图 2,结果见各电阻测试表“整体测试”一栏。解体后内部构成见图 3。
图1
图2
株洲南车时代电气股份有限公司
1
分析报告
图3
2、解体结果:电阻片品牌为 FY(扬州发运),有一个电阻片颜色不一致(无任何标识,
2014 年 9 月 4 日
株洲南车时代电气股份有限公司
4
FY2012111600444
44(不合格)
2.71(合格)
电阻片 3
FY2012111600714
180 (不合格) 2.66(合格)
电阻片 4
绿色无任何标志
3(合格)
2.74(合格)
结果:电阻片(FY2012111600714)劣化,漏电流达到 180mA,与整机测试 194mA 对
应。
2)序列号 201401039(下车产品、劣化)
侧面闪络
测试结果:两片电阻片(FY2013082100380、FY2013082100522)劣化,导致物料
株洲南车时代电气股份有限公司
3
分析报告
整体劣化,且拆解后合并测试动作电压 1.21KV 大于整机测试结果 0.88KV,说明壳体产生 漏电流,存在潮化的现象;另外两片电阻(FY2013082100563、FY2013082100419)方 波测试有一片存在结构性缺陷。
见图 3),接触采用铝片、201402034 产品环氧配比不对,未能干燥)。
3、 测试依据和结果
z 测试依据:物料技术规格书,见下表 2 个参数。
型号
标称电压及精度 V±10%
漏电流 0.75×V1mA(μA)
MYG-L
2600V
≤40
z 测试结果如下:
株洲南车时代电气股份有限公司
2
1)序列号 201402034(下车产品、劣化)。
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