发那科刀库检修
FANUC数控系统维修技巧

FANUC数控系统维修技巧FANUC数控系统维修技巧1由于现代数控系统的可*性越来越高,数控系统本身的故障越来越低,而大部分故障主要是由系统参数的设置,伺服电机和驱动单元的本身质量,以及强电元件、机械防护等出现问题而引起的。
数控车床采用FAGOR8025控制系统,X、Z轴使用半闭环控制,在用户中运行半年后发现Z轴每次回参考点,总有2、3mm的误差,而且误差没有规律,调整控制系统参数后现象仍没消失,更换伺服电机后现象依然存在,后来仔细分析后估计是丝杠末端没有备紧,经过螺母备紧后现象消失。
加工中心TH6240,采用FAGOT8055控制系统,在调试中C轴精度有很大偏差,机械精度经过检查没有发现问题,经过FAGOR技术人员的调试发现直线轴与旋转轴的伺服参数的计算有很大区别,经过重新计算伺服参数后,C轴回参考点,运行精度一切正常。
对于数控机床的调试和维修,重要的是吃透控制系统的PLC梯形图和系统参数的设置,出现问题后,应首先判断是强电问题还是系统问题,是系统参数问题还是PLC梯形图问题,要善于利用系统自身的报警信息和诊断画面,一般只要遵从以上原则,小心谨慎,一般的数控故障都可以及时排除。
FANUC数控系统维修技巧121CRT显示:NOTREADY从PLC查输入条件,查其余外围条件A14(换刀到位检测)继电器线圈一端对地短接排除短接3T-F2CRT显示晃动将MDI/CRT板与主机、连接器断开,查6845水平同步器信号,查+5V电源+5V电源坏修电源6MB3CRT画面不能翻转查主板,报警参数变化输入特殊9000-9031号进行调整10TF4通电后CRT出现伺服01报警查变压器接线、I/O电压;查伺服系统接线、热继电器的设定;查伺服单元短路杆的设定伺服单元短路棒设定错误将带变压器过热开关的伺服单元上的S20短路棒拔下来3M-F5通电后,X、Z轴电机抖动,噪声极大查机械齿轮,查速度控制单元指令脉冲输出,查伺服板机床生产厂把X、Z轴动力线有一根互相接错更换酉?nbsp;3MAFANUC数控系统维修技巧36Y向坐标抖动查:系统位置环,速度增益;可控硅电路;坐标平衡;测速机位置检测装置调整定、滑尺6M7主轴严重噪声,最初间隙做响,后来剧烈震动,主轴转速骤升骤降查:主轴伺服电机的连接插头;伺服电路某相,主轴电机本身;输出脉冲波;主轴伺服系统的波形整理电路时钟集成块7555自然损坏换新时钟集成块6MB8机床振动,Y轴强振,401#报警查电源相序、伺服板频率开关机床移动后,生产厂家把电源与各伺服单元相序搞错调整相关相序6M9X向坐标抖动查:系统位置环、速度环增益,可控硅电路,坐标平衡,测速机,伺服驱动电机,机械传动轴承更换轴承7CM 10X轴在运动中振动,快速尤为明显,加速、减速停止时更严重查:电机及反馈装置的连线;更换伺服驱动装置(仍故障);测电机电流、电压(正常);测量测速机反馈电流、电压,发现电压波纹过大而且非正常波纹测速机中转子换向片间被碳粉严重短路,造成反馈异常清洗碳粉.FANUC数控系统维修技巧411主轴不制动,执行制动功能时主轴振动查制动电路,检主轴控制装置元器件损坏更换元器件6MB12变频控制器不工作查NC故障,PLC接口故障,变频控制器本身故障PLC接口故障,导致失电修PLC接口17#板6TB13数控柜不能启动合ZK总开关,其他各部均正常ZK总开关中电流继电器有一相烧坏修继电器6M14未达参考点,发生超程,间断发生查参数是否正确,检查超程限位开关切削液渗进限位开关;操保养机床时动了限位开关修限位开关,将行程限位的参数改为较大值,将机床开往参考点,压限位开关,再改回原设定参数3MC3MA15工作台Y向回参考点无快速或无减速过程;有时Y轴运动到行程范围中心部位却发出超程报警查限位参数及外围电路部分Y轴限位组合开关有问题,连线及触点等腐蚀生锈、断线清理限位开关3MFANUC数控系统维修技巧516刀库回零定位不准观察刀库回零状态看行程开关行程开关经减速后提前释放,未进入定位区造成向前或向后到最近一个波距零点使定位不准。
FANUC开放式数控系统PMC伺服轴控制刀库故障维修

2 . A V I C L a n d i n g G e a r A d v a n c e d Ma n u f a c t u r i n g C o r p , C h a n g s h a H u n a n 4 1 0 2 0 0 ,C h i n a )
C NC s y s t e m P MC s e r v o a x i s ma g  ̄i n e w a s a n ly a z e d .
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Ab s t r a c t :T a k i n g MAKI NO A9 2 h o r i z o n t a l ma c h i n i n g c e n t e r a s a n e x a mp l e ,f a u l t d i a g n o s i s a n d ma i n t e n a n c e me t h o d f o r o p e n
机床维修维护人员在实 际的机床维修过程 中增加 了很 多麻烦 .通常 只有熟悉该厂家设备或者经过该厂家专
业 培训 的人员 才能对其进行维修 。 故 障处理 方案。 由于 当前位 置的 刀杯上有 刀具 , 为了避 免后 面维修过 程中转换 刀位 时出现 刀具撞击 刀
库体情 况 。首 先把 当前位置 已经错位 的刀杯上 的刀具 取下来 。这时 由于刀杯错位抓取刀杯 的机械手也 卡在 刀杯上 ,所 以应将 机械手先 退回。牧野公 司在 系统 中
发那科数控机床维修
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发那科数控机床维修全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:发那科数控机床维修是保证数控机床正常运行和延长使用寿命的重要工作,而且对于提高生产效率和降低故障率也起到了至关重要的作用。
对于使用发那科数控机床的企业来说,做好机床维修工作至关重要。
一、发那科数控机床的常见故障及原因1. 机床电气系统故障:发那科数控机床的电气系统是机床的核心部分,包括主电源系统、控制系统、伺服系统等。
常见故障包括电源供应不足、电路短路、电机损坏等。
这些故障可能导致机床无法正常运行或者运行异常。
2. 机床液压系统故障:机床液压系统是数控机床的重要组成部分,包括液压传动系统、液压控制系统等。
常见故障包括泵故障、阀门故障、油管泄漏等。
这些故障可能导致机床运动不稳、加工精度下降等问题。
二、发那科数控机床的维修方法及技巧1. 定期保养:定期对发那科数控机床进行保养是维护机床良好状态的关键。
包括清洁、润滑、检查各部件状态等。
定期保养可以有效延长机床的使用寿命,减少故障率。
2. 及时维修:一旦发现机床出现故障,要及时采取措施进行维修,避免故障扩大。
要对维修过程进行记录,以便后续分析故障原因并提出改进建议。
3. 提高维修技能:对于维修人员来说,提高维修技能是保障机床正常运行的关键。
不仅要掌握机床的结构和原理,还要不断学习新的维修技术和方法。
4. 预防性维修:通过定期检查和维修,及时更换易损件,可以有效提高机床的可靠性和稳定性,降低故障率。
5. 合理使用机床:在使用发那科数控机床时,要遵守操作规程,注意维护机床的安全和稳定性,避免因操作不当导致机床故障。
1. 保障生产稳定:发那科数控机床作为生产设备的重要组成部分,一旦发生故障将直接影响生产进度和产品质量。
做好机床维修工作可以有效保障生产的稳定性。
2. 延长机床寿命:定期维护和及时维修可以有效延长发那科数控机床的使用寿命,降低设备更换成本,提高投资效益。
3. 提高生产效率:机床维修工作的做好,可以减少机床的故障率,确保机床正常运行,提高生产效率。
FANUC常见问题解决fanuc发那科维修说明书故障分析解决
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FANUC 常见问题解决1、要编辑FS10/11格式程序,必须将设定画面的:FS15 TAPE FORMATE=1?(FANUC 0i-TB)请问FS10/11格式程序什么含义?它有什么特点?如何进行参数设定? 我想了解的详细一点,非常感谢您的回信!操作书中所讲,让我看的满头汗水。
答:18 使用FS10/11 纸带格式的存储器运行概述通过设定参数(No.0001 #1),可执行FS10/11 纸带格式的程序。
说明Oi系列和10/11 系列的刀具半径补偿,子程序调用和固定循环的数据格式是不同的。
10/11系列数据格式可用于存储器运行。
其它数据格式必须遵从Oi 系列。
当指定的数据值超出Oi 系列的规定范围时,出现报警。
对于Oi系列无效的功能不能存储也不能运行。
详细参见B-63844C/01 编程18.使用FS10/11 纸带格式的存储器运行2、关于梯形图(0i-A)梯形图传下来后如何用LADDER--3打开,详细步骤是怎样的答:打开LADDER III, 新建一个文件,PMC类型要和你的实际类型一致,然后再进入"文件"--"导入"(import), 选择"Memory card file" 再选择需要导入的文件名(传下来的梯形图),确定,就可以了。
3、还是老问题(FANUC-0i)专家同志:你好我按您的方法去操作了.在A轴显示正常的那台台中精机上用手动操作A轴,超过360度时,会报警A超程,而在A轴显示不正常的台中精机上手动操作时,即使超过360度,也不会报警,不停的往一个方向摇时,其显示值会累加,当然,反方向摇时会累减.我好困惑.是哪个参数设错了呢?还得请您指导.谢谢4、参数不可改写(BJ-FANUC Oi-MB)最近不知道是怎么回事,我们所用的加工中心,在设置中的参数可写入不能置1了。
请帮我们分析一下是什么原因引起的。
怎样能够修改参数。
发那科维修小技巧

发那科维修小技巧发那科(FANUC)数控系统是广泛应用于工业领域的一种控制系统,具有高度的可靠性和稳定性。
然而,随着使用时间的增长,一些故障和问题可能会逐渐出现。
以下是一些发那科维修的小技巧:1. 参数检查与修改:参数是数控系统的重要设置,用于控制机床的各种功能和性能。
如果发现机床运行异常,首先要检查参数是否正确,包括伺服电机参数、主轴参数等。
有时候参数设置不正确,可能会导致机床无法正常运行。
2. 电源系统检查:电源故障是导致数控机床停机的一个常见原因。
因此,对于电源系统的检查是发那科维修的重要环节。
要检查电源是否正常,是否存在电压波动、断相等异常情况。
3. 输入输出检查:数控系统的输入输出信号是控制机床动作的关键,如果这些信号出现问题,可能会导致机床故障。
要检查输入输出信号是否正常,可以使用万用表等工具进行测量。
4. 冷却系统检查:数控机床的冷却系统对于保持机床精度和延长机床寿命非常重要。
要定期检查冷却液的清洁度、冷却液泵的工作状态等,确保冷却系统正常工作。
5. 机械部件检查:数控机床的机械部件是保证机床稳定运行的基础。
要定期检查机械部件的磨损情况、润滑情况等,及时更换损坏的部件,保持机械部件的正常运行。
6. 软件故障排除:数控系统的软件部分如果出现故障,可能会导致整个系统停机。
要熟悉数控系统的软件结构,了解各个功能模块的作用和相互关系,以便快速定位并排除故障。
7. 报警信息处理:数控机床在出现故障时,通常会显示报警信息。
这些报警信息可以帮助维修人员快速定位故障原因。
要认真阅读报警信息,并根据报警信息进行相应的检查和处理。
以上是一些发那科维修的小技巧,希望能对你有所帮助。
当然,对于任何维修工作,安全都是第一位的。
在进行维修操作前,一定要先关闭电源,确保人身安全。
如果遇到无法解决的问题,建议寻求专业维修人员的帮助。
加工中心刀库(斗笠、圆盘)常见故障诊断及解决对策

一. 斗笠刀库故障
原因:
1.刀盘电机、进刀电机、退刀电机相序相反
2.进刀到位、退刀到位的信号检测线路有问题
3.主轴松到、紧刀到位信号检测线路有问题或推刀距离有偏差
4.主轴定位角度有偏差
5.主轴第二参考点有偏差
6.刀库乱刀号
7.刀盘计数开关损坏或刀盘旋转不停止
解决对策:
1.调整电机接线相序
2.调节进刀、退刀感应开关位置,如损坏更换
3.调节松、紧刀位置开关和打刀缸推刀距离
4.调节主轴参数3207(三菱)参数4077(发那科)至合适角度
5.调节轴参数2038(三菱)参数1241(发那科)到合适坐标值及调节栅格量 6.做刀库刀号归零操作PLC开关16号(三菱),PMC开关K2.0(发那科) 7. 调节计数开关位置,如损坏则需更换
二. 圆盘刀库故障
原因:
1.刀盘电机、手臂电机相序相反
2.刀盘电机、手臂电机刹车松紧不当
3.刀套上及下位置有偏差或刀套气缸到位感应开关位置不合适 4.手臂扣刀位置有偏差,扣不紧,有异响
5.手臂未归零位,换刀动作不能继续
6.刀套号错乱。
发那科数控系统故障维修
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发那科数控系统故障维修一、引言发那科数控系统是一种高精度、高效率的数控系统,广泛应用于机械加工行业。
然而,在使用过程中,难免会遇到一些故障问题。
本文将从常见故障原因和解决方法两个方面,对发那科数控系统的故障维修进行探讨。
二、常见故障原因1. 电源故障:发那科数控系统的电源出现问题是导致故障的常见原因之一。
可能是电源线路接触不良、电源电压不稳定等。
解决方法是检查电源线路,确保接触良好,并使用稳定可靠的电源。
2. 通信故障:发那科数控系统通过与其他设备的通信实现工作,如果通信出现故障,将导致系统无法正常运行。
可能的原因包括通信线路连接错误、通信接口故障等。
解决方法是检查通信线路连接是否正确,确保通信接口无故障。
3. 机械故障:机械部件故障也会影响发那科数控系统的正常运行。
例如,电机损坏、传感器故障等。
解决方法是检查机械部件,修复或更换故障部件。
4. 软件故障:发那科数控系统的软件问题也是故障的常见原因之一。
可能是程序错误、参数设置错误等。
解决方法是检查程序代码,确保正确无误,并进行参数设置的审查与调整。
三、解决方法1. 故障排查:在进行故障维修之前,首先需要进行故障排查,确定故障原因。
可以通过检查错误代码、查看故障日志等方法进行排查。
2. 故障修复:根据故障排查的结果,采取相应的修复措施。
例如,对于电源故障,可以检查电源线路,确保接触良好;对于通信故障,可以检查通信线路连接是否正确。
3. 系统调试:在故障修复后,需要对发那科数控系统进行系统调试,确保系统能够正常运行。
可以通过运行简单的程序,检查系统各个功能是否正常。
4. 故障预防:为了避免故障的再次发生,需要进行一些预防措施。
例如,定期检查电源线路,确保接触良好;定期检查机械部件,进行维护保养。
四、故障维修的注意事项1. 安全第一:在进行故障维修时,要确保自身安全。
例如,断开电源,避免触碰高压部件等。
2. 谨慎操作:在进行故障维修时,要谨慎操作,避免造成更大的损坏。
加工中心刀库不停转的故障维修方案

加工中心刀库不停转的故障维修方案▉刀库不停转的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,刀库在换刀过程中不停转动。
分析及处理过程:拿螺钉旋具将刀库伸缩电磁阀手动钮拧到刀库伸出位置,保证刀库一直处于伸出状态,复位,手动将刀库当前刀取下,停机断电,用扳手拧刀库齿轮箱方头轴,让空刀爪转到主轴位置,对正后再用螺钉旋具将电磁阀手动钮关掉,让刀库回位。
再查刀库回零开关和刀库电动机电缆正常,重新开机回零正常,MDI方式下换刀正常。
怀疑系干扰所致,将接地线处理后,故障再未出现过。
例469.刀库位置偏移的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,在换刀过程中,主轴上移至刀爪时,刀库刀爪有错动,拔插刀时,有明显声响,似乎卡滞:分析及处理过程:主轴上移至刀爪时,刀库刀爪有错动,说明刀库零点可能偏移,或是由于刀库传动存在间隙,或者刀库上刀具重量不平衡而偏向一边。
因为插拔刀别劲,估计是刀库零点偏移;将刀库刀具全部卸下将主轴手摇至Y轴第二参考点附近,用塞尺测刀库刀爪与主轴传动键之间间隙,证实偏移;用手推拉刀库,也不能利用间隙使其回正;调整参数7508直至刀库刀爪与主轴传动键之间间隙基本相等。
开机后执行换刀正常。
刀库转动中突然停电的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀过程中刀库旋转时突遇停电,刀库停在随机位置。
分析及处理过程:刀库停在随机位置,会影响开机刀库回零。
故障发生后尽快用螺钉旋具打开刀库伸缩电磁阀手动钮让刀库伸出,用扳手拧刀库齿轮箱方头轴,将刀库转到与主轴正对,同时手动取下当前刀爪上的刀具,再将刀库电磁阀手动钮关掉,让刀库退回。
经以上处理,来电后,正常回零可恢复正常。
▉换刀过程有卡滞的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0MC系统,型号为XH754的数控机床,换刀过程中,刀时有卡滞,同时声响大。
分析及处理过程:观察刀库无偏移错动,故怀疑主轴定向有问题,主轴定向偏移会影响换刀。
发那克(FANUC)故障与维修经验总结

发那克(FANUC)故障与维修经验总结发那克(FANUC)故障与维修经验总结cnc,电脑锣数控机床的故障分析:数控机床的应用越来越广泛,其加工柔性好,精度高,生产效率高,具有很多的优点。
但由于技术越来越先进、复杂,对维修人员的素质要求很高,要求他们具有较深的专业知识和丰富的维修经验,在数控机床出现故障才能及时排除。
我公司有几十台数控设备,数控系统有多种类型,几年来这些设备出现一些故障,通过对这些故障的分析和处理,我们取得了一定的经验。
下面结合一些典型的实例,对数控机床的故障进行系统分析,以供参考。
一、NC系统故障1.硬件故障有时由于NC系统出现硬件的损坏,使机床停机。
对于这类故障的诊断,首先必须了解该数控系统的工作原理及各线路板的功能,然后根据故障现象进行分析,在有条件的情况下利用交换法准确定位故障点。
例一、一台采用德国西门子SINUMERIK SYSTEM3的数控机床,其PLC采用S5─130W/B,一次发生故障,通过NC 系统PC功能输入的R参数,在加工中不起作用,不能更改加工程序中R参数的数值。
通过对NC系统工作原理及故障现象的分析,我们认为PLC的主板有问题,与另一台机床的主板对换后,进一步确定为PLC主板的问题。
经专业厂家维修,故障被排除。
例二、另一台机床也是采用SINUMERIK SYSTEM3数控系统,其加工程序程序号输入不进去,自动加工无法进行。
经确认为NC系统存储器板出现问题,维修后,故障消除。
例三、一台采用德国HEIDENHAIN公司TNC155的数控铣床,一次发生故障,工作时系统经常死机,停电时经常丢失机床参数和程序。
经检查发现NC系统主板弯曲变形,经校直固定后,系统恢复正常,再也没有出现类似故障。
2.软故障数控机床有些故障是由于NC系统机床参数引起的,有时因设置不当,有时因意外使参数发生变化或混乱,这类故障只要调整好参数,就会自然消失。
还有些故障由于偶然原因使NC系统处于死循环状态,这类故障有时必须采取强行启动的方法恢复系统的使用。
发那科数控系统维修资料

处理方法:更新相关错误软件→更换FRPM/SRAM卡→母板
ALM910,911,935:SRAM校验错误
处理方法:检查电池→SRAM初始化→更换FROM/SRAM卡→母板
ALM912~919:DRAM奇偶校验错误 处理方法:更换CPU卡
[RESET]+[DEL] 开机
ALM920,921:轴卡监控CPU及CPU外围错误,或轴卡中RAM奇偶校验错误
系统维修
8
LEDG3 LEDG2 LEDG1 LEDG0
接通电源时LED状态的变化(当系统不能正常启动时,需观察)
NO 状态LED 1 □□□□ 2 ■■■■ 3 □■■■ 4 ■□■■ 5 □□■■ 6 ■■□■ 7 □■□■ 8 ■□□■ 9 □□□■ 10 □ ■ ■ □ 11 ■ ■ ■ □ 12 ■ □ □ □
14
保险的更换
系统的保险(7.5A)
LCD的保险(2A)
系统维修
15
系统风扇的更换 系统的风扇安装在系统的上方 1)切断系统电源 2)将需更换的风扇拉至跟前 3)将拉至风扇装置向上提,从机壳上拆下风扇 4)将风扇装入机壳 5)往里推,听到“咔嚓”声表示风扇装好
系统维修
16
系统启动状态中七段LED显示
处理方法:光缆→轴卡→CPU卡→母板
ALM926:FSSB串行通讯错误
处理方法:参照伺服放大器LED显示,进行处理。
ALM930:CUP异常中断
处理方法:干扰(开关机好)→(持续出现)更换CPU卡
(注意:轴卡问题有时也会产生ALM930)
ALM950:I/O LINNK通讯异常,或PMC控制电路异常
逆变器的连接
系统维修
13
分离型
发那科机床问题排查

加工中心主轴声音大1 机械方面如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。
这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。
2 电气方面(1)变频器载波频率设置太低可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。
因此要根据现场的实际情况设置载波频率。
(2)电机共振有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。
这时可以利用变频器的跳频设置方法。
一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
(3)电机带负载能力降低有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。
这里电机的噪音也会比正常时大。
(4)变频器高次谐波大变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。
这里加装AC(输入侧)和DC(输出侧)电抗器。
皮带出现异响基本上有以下原因:一、张力过高二、张力过低三、带轮破损四、皮带型号和带轮不对应∙∙∙FANUC 0MD 无输出故障故障现象:机床上电后,刀库原位继电器吸合,启动CNC,出现910、911报警。
4月24日一台北京机电院的VMC750E(2000年出厂)加工中心,系统FANUC 0MD。
排除过程:机床一上电,未启动CNC,继电器就吸合,说明系统的I/O板有输出,根据经验,多半是板子的输出放大元件或其它有击穿或短路。
910、911报警是RAM奇偶校验错误,在同时按住删除+复位键,启动CNC,清除参数,以上报警消除,这是重新输入参数,系统重新启动,又出现910、911报警,怀疑存储板或主板坏了,由于无备板,只好暂时不管,就修I/O问题。
拆下I/O板A16B-2203-011,对照原理图,刀库原位继电器由M19输出,在M19找到脚位,查找与它相通的是哪一个集成块,最后找到TD62107P 元件见图,经与相同元件比较测量,其8、11脚导通,其它都没有导通,证明此TD62107P集成块损坏。
FANUC数控机床维修教程NEW

FANUC数控机床维修教程NEW 第一章:基本维修知识1.1数控机床的组成和工作原理1.2常见的故障类型及原因1.3维修工具的选择和使用1.4安全操作规程第二章:故障诊断和排除2.1硬件故障的诊断和修复2.1.1主轴故障2.1.2伺服驱动器故障2.1.3伺服电机故障2.1.4控制系统故障2.1.5机械部件故障2.2软件故障的诊断和修复2.2.1程序错误2.2.2内存错误2.2.3接口错误2.2.4显示错误第三章:常见故障及处理方法3.1主轴故障的处理方法3.1.1主轴运转不正常3.1.2主轴过热3.1.3主轴噪音大3.1.4主轴异响3.2伺服驱动器故障的处理方法3.2.1伺服驱动器无法上电3.2.2伺服驱动器报警3.2.3伺服驱动器无法控制伺服电机3.2.4伺服驱动器过热3.3伺服电机故障的处理方法3.3.1伺服电机无法启动3.3.2伺服电机转速不稳定3.3.3伺服电机震动过大3.3.4伺服电机发热3.4控制系统故障的处理方法3.4.1控制系统死机3.4.2控制系统无法运行程序3.4.3控制系统运行程序时出现故障3.4.4控制系统通信故障3.5机械部件故障的处理方法3.5.1导轨故障3.5.2丝杠故障3.5.3机床底座故障3.5.4刀库故障第四章:维护保养4.1日常维护保养的方法和注意事项4.2定期检查和维护保养的内容和周期4.3润滑剂的选择和更换4.4清洁和防尘措施第五章:常见故障案例分析5.1故障案例分析及解决方案5.2故障预防和改进措施第六章:维修记录和报告编写6.1维修记录的重要性6.2维修记录的内容和格式6.3维修报告的编写方法第七章:维修技巧和经验分享7.1维修技巧的总结和分享7.2维修经验的积累和分享以上就是《FANUC数控机床维修教程(内部文件)》的大致目录,内容涵盖了数控机床维修的基本知识、故障诊断和排除、常见故障及处理方法、维护保养、故障案例分析、维修记录和报告编写、维修技巧和经验分享等方面。
数控机床(报警)FANUC系统的疑难故障分析及排除 作者:李汉宝
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FANUC系统的疑难故障分析及排除
作者:李汉宝
(一)0 系统故障
(二)16系统类故障
(三)10/11/12/15 系统故障
FANUC10/11/12系统在一般情况下出现报警时,显示器屏幕上会显示报警号和报警内容。
但当显示器屏幕没有显示时,可根据主板的LED显示内容来判断故障所在。
对于FANUC 15A与FANUC 15B相比较而言,在硬件结构设计上,相差很大。
在FANUC 15B 的印刷板的制造中,元器件采用大规模集成电路。
系统的整体结构采用槽式,在每一个槽中分别插上电源、PMC控制板、Main 板、OPT1 板、RISC板等。
而对于15A/E 而言,一般由底板、电源、轴控制板、BASE0、BASE1、BASE2、REMOTE BUFFER板、分离型位置检测板等。
不论是15A/E 或15B ,当系统出现故障时,每一个板上都有报警灯和故障灯显示,因为有故障,系统的显示器不能显示,此时只有根据系统的报警灯和故障灯显示情况来判断故障位置并加以排除,状态灯为绿色,报警灯为红色。
对于15A/E 而言,其报警灯和故障灯的排列方式如下:
对于FANUC 15B ,其报警灯和状态灯的排列方式是:
上边一排是状态显示灯,绿色;下面一排为报警灯,红色。
以下45--57项是关于15A/E 的常见故障的说明。
(四)Power Mate系列故障
Power Mate系列有A、B、C、D、E、F,以下是它们的一些区别:。
发那科维修案例(发那科刀库调试步骤)
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发那科维修案例(发那科刀库调试步骤)发那科维修案例(发那科刀库调试步骤)以下为某种梯形图为例(注:不同的梯形图的K参数定义和信号点会有所不同)1 刀库功能运转调试K7.0=1(刀库使用功能打开)①用到的信号(X9.5刀库原点信号,X9.4刀库计数信号,X0.1回刀开关信号,X0.2倒刀开关信号,X8.5ATC刹车,X8.6ATC扣刀,X8.7ATC原点,Y3.1刀库正转输出,Y3.2刀库反转输出,,Y3.3刀臂正转输出,Y1.0刀套上电磁阀,Y1.1刀套下电磁阀)。
②只有X0.1信号有效时,刀库才可以转动。
③如果刀库正转不到位,计数不成功则需要把刀库计数的常开常闭点切换K2.3=1(刀库计数切换)④将刀库运转到1号到注意检查刀套的1号刀位置是否正位(X9.5是否有效)。
2 主轴定向调试以及第二参考点调试①M代码指令:M19(主轴定向)。
②按操作面板的主轴定向或者在自动或录入方式输入M19,主轴定向输出,系统接收到主轴定向完成信号后运行结束。
③按操作面板的主轴定向或者复位键取消定向输出。
④主轴装上刀具将刀臂摇动到换刀点选取合适的位置将定位角度和第二参考点输入到系统参数中。
3 倒刀回刀调试①用到的M代码:M81:倒刀M82:回刀②用到的信号(X0.0倒刀磁开关信号,X0.1回刀磁开关信号,X8.7手臂原点信号,Y1.0刀套上电磁阀,Y1.1刀套下电磁阀)。
③倒刀输出:在自动方式(需X0.1回刀开关有效)或录入方式,当Z轴回到第二参考点时且无扣刀确认信号(X8.6=0),输入M81,倒刀输出,接受到倒刀开关信号X0.0后结束。
④回刀输出:在自动方式(自动方式需X0.0有效)或录入方式,当机械手臂在原点位置(X8.7=1)时,输入M82,回刀输出,接受到回刀磁开关信号X0.1后结束。
4 主轴松拉刀控制①用到的M代码:M83, 松刀M84: 紧刀②用到的信号(X8.2刀具放松到位,X8.1刀具夹紧到位,X8.6扣刀确认信号,X8.0松拉刀开关信号,Y0.7刀具放松)。
手动修调刀库
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手动修调刀库我处有的是沈阳立式加工中心VMC850E(FANUC series oi Mate-Md),刀库型号BT40-16PQ(斗笠式)。
因前段时间机床电池没电了,本人断电换了电池(如果机床电池没电了,可在机床通电的情况下换电池,这样各个参考点的坐标就不至于丢失了),导致各个坐标的参考点丢失。
我从重设了X、Y、Z的各轴参考点,可就是Z轴的第二参考点设置不了了,导致换刀时主轴吸不住刀,经过与厂商售后的联系,本人以撞坏一个夹刀臂和一个定位键的代价下终于调好了,下面我就和大家分享一下我调试的过程。
1,用钥匙将机床面板上的MAG.JOG(手动修调刀库激活)接通或通过OFS/SET软键中的【操作】键来打开MAG.JOG是一样的,打开后会出现2003,2081的报警,这是正常的不用去理会它。
2,设置Z轴第一参考点,也就是Z轴的零点。
对第一参考点没有太大的要求,但一定要以刀盘旋转过程中不能刮到拉丁的位置为准,以免操作者误操作而导致主轴和刀库发生干涉。
找到这个点后在参数1815中的#4中的Z轴改为1(没调试之前先将此参数改为0),断电即可。
3,检查参数1240中的Z轴是否为0,若不是请将其改为0,到这Z轴的第一参考点也就是设置完成了。
4,将主轴摇到第一参考点,刀库前进,此时将主轴慢慢摇下,直至主轴上的键和夹刀臂上的键间隙为0.2-0.5左右时,记录机械坐标,将其输入到参数1241的Z轴中,然后将主轴摇回第一参考点,刀库回退。
5,确定第二参考点的范围。
在参数6930的Z轴中输入比1241中的数大0.1的数,在参数6950、6951的Z轴中输入比1241中的数小0.1的数,此时第二参考点设置完成。
6,检测。
将快移倍率调到最小,执行换刀指令,仔细观察刀号和第一、二参考点的位置是否正确;如果刀号不正确,手动转到刀库使其转到T01,然后在MDI中输入M68指令即可;若参考点位置不对则重新设置。
若全部OK,则关闭MAG.JOG,此时2003、2081报警消失,则设置成功。
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2,经调该系统PLC梯形图上输入点 ,查看X33[ -11- ] 的图点[ -11- ] 不变成 [–11-],因此确认该行程开关有问题,查看加工中心机床电路图纸上X33 的{ 英文标注 Tooi Count Sensor } 是刀具的计数无触点开关;
3,测检该输入无触点开关已击穿损坏,更换同型号的无触点开关后;按复位 [RESET]键 解除报警。 重新试车,该DM4800C加工中心机床自动加工一切恢复正常,故障得以排除。
例[5]:刀库找不到正确刀位故障
又一台MD4800 加工中心机床故障现象;刀库刀位自动模式下加工找不到正确刀的位置。
现场调查与检测分析:1,按操作说明书调阅出现故障报警号信息:[ 内容为PLC控制的电路有问题],2,用自动模式试车观察验证实际故障现象,但每次动作都找不到正确刀位置[俗称乱刀],有时卡两刀中间位置;3,调阅CRD/MDI 面板上CNC系统的内置PLC程序梯形图,观察刀库的行程开关X15[MAGAZINE RIGHT:在刀库左面]的CRT上梯型图开点闭点 [ –11- ] 不变成[ -11-]。说明此X15行程开关有问题, 4,拆下行程开关发现进水和铁削,擦干处理后,5,解除警报。重新试车MD4800 加工中心正常运转,故障排除,。
总结:此检修经验实例,证明数控机床是机电一体的高科技,技术密集型设备,检修机电故障需检修技术人员具备相应的机械传动,液压控制气动控制等相关维修知识与经验;此例检修经验关键在于掌握如何及时变通检修思路,少走弯路,检修技术才能得以提高。可以说正确思路是检修的方向,高深的理论是检修的基础,分析确认是检修的捷径;动手技能是检修的保障。
3,分析加工中心的控制电路图,刀库转位电机由KM4接触器控制转位,可在强电控制柜内;由倆名较有经验电修人员分工合作,一人手推KM4接触器的衔铁强制接通刀库转位电机电源,使刀库转位电机旋转,另一人观察刀库转位是否到位,待刀库转位到原点,立刻释放KM4接触器的衔铁。{注:KM4接触器没设自锁功能,可以手工操作}再解除报警后,试车一切正常如初,故障得以排除。
3,处理该超程故障时, 只将数控车床工作台退出机床禁区后,按[RESET]复位键解除报警;把工作台返回数控机床参考点后,重新试车正常至此故障得以排除。
该例检修经验小结:此例属硬件超程故障 ,如果是X18限位开关损坏,属软件超程故障,只需修改对应参数即可。
例9,刀库不在原点正位故障
一台DM4800C加工中心机床 属 FANUC – Oi 系统,
2,根据是 - Z 轴超程故障报警,在手动 JOG 模式下,用手轮[脉冲发生器] 配合进给倍率,将工作台向报警的反方向移动,即 + Z轴方向移动,切记不可弄错;如错机床易出机床设备事故。{[注]如遇手动不能向报警的反方向移动时,可能是电源脱开, 按CRT/MDI 操作面板上的 [P] 键及 [CAN] 键,同时接通电源,这时特别注意在按[RESET] 复位键及[DELETE]删除键时不可接通电源,一直等到工作台退出机床超程禁区,返回机床参考点后,方可操作按[RESET] 复位键及[DELETE] 删除键。}
故障检测分析验证与处理:根据报警信息所指引检修方向与故障范围,应先从电气故障入手,
1,验证故障属性,用手动模式指令将刀库换刀,从第一把刀换至第6 把刀位时故障马上再现;
2,调阅相关CAC内置PLC程序与系统参数匀无问题;
3,在强电行程开关与弱电接口方面下了不少功夫和周折,故障如初不见好转;浪费较多宝贵时间;使检修一度陷入将局,真是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。这时扩展了检修思路,不能只局限电气故障上;经冷静分析检修前后思路,一般检修数控机床先修电后修机械液压及其他。受此思路的局限和拆卸机械很费事的贯例影响,走了检修弯路。
故障现象:在自动加工模式中突然停止工作, 刀库不在原点正位上并报警。
现场检查分析与处理:1,在系统CRT/MDI操作面板上调阅报警的诊断信息,报警号为1010 ,诊断信息英文{ TOOL COR COUNT –SENFOR ERROR };经翻译为刀库不在原点故障,即刀库计数器传感器出错。
例[8]伺服系统- Z 轴超程故障
一台南京 N – 0 8 4型数控车床{ 30 系列 }
故障现象:在自动加工模式中工作台突然停止工作。
现场调查与分析处理:该数控车床采用 FANUC O –TD [ 发那科 ]系统。
,1,经调阅该系统自诊断功能,查看到CRT 显示521报警号,为 -Z 轴负方向限位超程报警。{ 超程报警,分硬件超程即限位行程开关被压动作时给数控系统发超程报警信号,使数控车床停止运行,以确保人机安全。软件超程指在CNC数控系统内设置相应参数,用来防止工作台上刀具超出有效工作区域,必免机床夹具被刀具撞坏} 。
例[7] 刀库左右摆动找不到刀位故障
一台MD 4800 C 加工中心机床 { 此例故障较为特殊,属密不可分的机电一体化故障}
故障现象与现场调查:Z轴在自动加工模式下工进时,出现刀库在换刀一至第6 把刀位时刀库左右摆动,找不到刀位,停止加工并报警;CRT报警显示为PLC控制侧电路有故障,调查操纵者获得故障信息:“几天前偶尔出现俩三次类似故障,但故障较轻,解除报警后,返回原点还能照常加工;什么时间故障再现,没有规律。
4,要打破常规,经拆卸相关机械传动部件,发现[REV TOOL CUP MOTOR]换刀电机转子轴上齿轮有轻微松动,是方形键磨损变椭圆
[俗称滚键]所至;经更换同型号键,仔细调整相关齿轮后;试车用手动模式刀库换刀和自动模式加工匀正常;故障检修完毕。
例[6] 刀号与程序刀号不符故障
一南韩P U M A 230 数控车床的故障现象:该数控车床数控车床刀位自动模式下加工中刀位突然不动。
现场调查与检测分析处理:[1] 现场察看到CRT上报警号为2023 ,经翻译外文资料所示故障范围,是刀库换刀方面有故障;此信息为刀位加工控制参数有问题,[2]经试车观察实际故障现象,用手动模式调整该刀位时,刀塔乱动;不定位或刀号与CRT上显程序刀号不符;[3]按维修手册改动相应参数由“ 0”改为 “1”后,解除报警后故障排除。
该例检修经验小结:检修故障时要灵活变通,怎么方便,怎么省事,就怎么检修;在实际检修故障收效显著。
例 10,刀库不选刀故障
一台DM4800C加工中心机床
故障现象:在自动加工模式中突然停止工作,出现刀库不选刀故障并报警。
现场检查分析与处理:1,在系统CRT/MDI操作面板上调阅报警的诊断信息为 [ Z55 D10 24V DOWM 紧急停止 EMG PLC S52 伺服系统警示信息为,OOE6 X ]
2,调阅系统内PLC梯形图来监控X33 CDP12A- 11 的图点 [ --11-- ],手拿罗丝刀对准刀库计数器传感器无触点开关表面晃动
ห้องสมุดไป่ตู้
,查看该图点由开点 [ --11---]变成闭点[ --11-- ],证明电气无故障;需机修人员调整 。{ 鉴于机修人员使手动将刀库转位,拆修困难费工费时,应在电气上想办法。}