回转窑筒体磨损及处理方法

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回转窑筒体磨损及处理方法

张文功

陕西北元集团水泥有限公司陕西榆林719319

1 事故现象

2015 年7 月3 日我公司二线回转窑检修过程中发现35.1m 处双道挡砖圈前一排砖下筒体内部出现整圈不同程度磨损现象,检测发现筒体最薄的地方只有约3~4mm,磨损部位占到筒体周长的1/5;后经仔细观察,双道挡砖圈下筒体也有磨损情况,最薄处只有12mm,磨损占到筒体周长的4/5;两道磨损凹槽外边缘距离为200mm,回转窑筒体周长的1/5 两道磨损凹槽并存,情况十分危险,严重影响到回转窑的安全运行,需要对筒体进行加强补焊,保证后期安全运行,经与相关人员讨论确定了修复方案,具体如下。

2 修复方案

通过对现场磨损部位清理,用煤油探伤,未发现裂纹;再经过现场测厚仪测厚,发现筒体钢板厚度最薄的地方为3.7mm,长1 100mm,宽150mm,且此处两道磨损凹槽并存,考虑到此处筒体太薄,堆焊量大,如在此处堆焊易发生局部收缩量过大,引起筒体变形,故决定对此处筒体进行挖补。考虑到挖补的钢板完全覆盖筒体最薄处,确定挖补的钢板为长1 200mm,宽

600mm,因周边钢板经过测量厚度平均为25.4mm,确定挖补需要的钢板厚度为25mm (事先预制一块1 200mm×600mm ×25mm 的钢板,经过卷板机将其卷成内径为4 300mm 的弧度)。其他磨损部位:挡砖圈前面一圈按180°对角堆焊、打磨、探伤、再堆焊、再打磨、再探伤,直至和内筒体高度一致后,按同样方法再处理挡砖圈中间一圈。

3 施工步骤

1)在筒体外焊接加固装置,防止焊接时筒体断裂确定挖补的面积和尺寸后,在内部挡砖圈中间磨损凹槽的中心找一个点进行打孔,然后在筒体外部找就近的原始焊缝,测量开孔到焊缝的距离,再以原始焊缝为基准线,按测量的尺寸,在筒体外表面画一条定位线(穿过开孔位置),然后在回转窑筒体外边用16 块600mm×250mm×25mm 的钢板进行竖向加固(加固的目的是防止在内部堆焊时筒体局部受热出现炸裂或变形,同时增加筒体轴向强度),在加固块的中间挖去直径为80mm 的应力释放孔(应力释放孔的中心线与筒体外定位线重合),保证在加固块焊接时不与内部堆焊的位置重合,消除了筒体受热的膨胀应力。在回转窑筒体一周每隔800mm 依次焊接一个加固块,加固块的600mm×25mm 的面与回转窑筒体直接接触进行焊接。具体

做法见图1。

2)局部挖补将磨损严重的筒体测量好尺寸,在筒体内部进行切割,切割后将预制块和切割口进行全面的打磨,内外均成为45°坡口,在内部点焊后将挖补的位置转到顶部,从外面进行堆焊,将各焊缝堆焊完成后清渣处理。再将回转窑挖补的地方转到最低点,在回转窑内部对挖补的位置进行焊缝打磨,打磨到与外部焊肉相接为止。然后内部进行堆焊,焊接完成后进行打磨。挖补情况见图2。

3)对其他磨损部位进行堆焊

对其他磨损的位置进行180°对角堆焊(具体做法见图3),每段堆焊长度不超过筒体周长的十分之一(1.3m)。每次堆焊前,将堆焊起点筒体温度用氧气枪加热到300℃左右开始堆焊。逐步将整圈的磨损位置堆焊完成。

4)探伤、打磨、测量筒体变形量堆焊完成后,采用超声波探伤仪进行堆焊部位探伤,保证各焊缝无缺陷,如有夹渣、气孔、裂纹等缺陷,重新打磨焊接,直至处理合格,探伤合格后进行打磨。最后用百分表在筒体外表面测量变形量,记入设备档案,交筑炉开始砌砖。以上所有的焊接均使用JQ50-6 气体保护焊丝进

行堆焊(注:JQ50-6 焊丝属于碳钢类焊丝,抗拉强度>

500MPa,屈服强度>420MPa,屈服温度>450℃,变形温度>750℃,伸长率>22%,材质为Q235 适合于Q235A、

Q235B 母材的焊接)。JQ50-6 焊丝适用于各种500MPa 级结构钢部件、厚板、厚管线焊接。回转窑的筒体材质为Q235B 钢材。

4 后期质量跟踪及处理

1)修补后初次点火适当延长回转窑烘窑时间(延长3~5h),利于焊接部分自行退火。

2)将回转窑外筒体加固块作为一个巡检点,安排回转窑岗位每班巡检两次并做好记录,一旦发现加固块有开裂现象,及时报告技术人员到现场确定存在问题及处理方案,并及时进行处理。

3) 利用停窑机会测量变形量和刚修复完的数据进行对比,如变形量发生大幅变化(>30mm)需更换部分筒体(1.5-2m 左右)。

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