化学清防蜡工作总结
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
化学清防蜡工作会议
兴隆台采油厂采油四区
2012年4月
一、现状
我区主要管理6个采油区块,油井开井数62口,抽油机井60口,螺杆泵井2口。我们根据各个区块油井的熔蜡温度、生产特点制定各区块油井的清防蜡方式。目前我区油井清防蜡方式有机械清蜡、水洗、点滴加药、套管加药、热洗阀洗井、自身循环热洗六种方式。其中采用点滴加药方式18口井、套管加药方式10口井,占开井数的44.5%,2011年使用清蜡剂39吨,防蜡冷输降凝剂89吨。
四区油井清防蜡方式构成
二、主要工作
(一)明确选井条件,合理加药
1、选取低产低压低液面含水低于50%的结蜡井,以及不适合实施热洗清蜡的出砂结蜡井和不需要放套压的井。
2、选取热洗清蜡频繁,热洗用量大,排液时间长的油井使用化学清防蜡。
(二)动态管理,制定合理的加药制度
1、根据原油物性、含蜡量的不同制定每口井的加药量,把好加药量这一关。通过油井结蜡情况摸索,确立加药量为产油量的0.3%。
2、从细节入手实施动态调整。首先根据油井产油量变化调整化学药剂用量,把清防蜡效果调整到最佳状态。其次,根据油井含水变化动态调整。如大10-015井开井后产油1.5m3,含水63%,实施套管加
药加药。2011年年初,共计调整荣13-36井点滴加药装置调至荣161-34,荣35点滴加药装置调至油38-54,大气4实施点滴加药,大11-116、大10-015与大11-014井由于含水上升,含油量减少,取消加药。
3、注重化学防蜡油井与水洗的配合。首先,套管加药与水洗配合,有效延长结蜡严重油井的洗井周期。如大11-15井,原热洗周期为45天90m3,调整后为套管加药15Kg/天,配合热洗,周期为60天60m3。有效减少入井流体40m3/月。其次,点滴加药井与水洗配合,有效清蜡。2011年有9口点滴加药油井实施水洗,洗井周期为120天4口、180天3口、360天2口。
(三)强化现场监督
在化学清防蜡的监督上,对于套管加药油井监督难的问题,我区实施三级监督机制。每次加药由自然站汇报到中心站,中心站汇报到生产组,实行中心站与生产组联合监督的制度,确保加药质量。
(四)完善配套制度
结合我区的生产实际,根据厂下发的《兴隆台采油厂油井清防蜡奖罚管理规定》,对《化学加药油井管理制度》和《清防蜡管理处罚细则》进行了修订和完善,明确了管理职责,量化了管理指标,规范了奖惩制度,加强了日常检查和考核,落实了责任追究制度。进一步促进了我区清防蜡管理工作上水平,使我区的清防蜡管理更具针对性
和时效性。
三、效果分析
1、检泵周期延长
2011年12我区抽油机井平均检泵周期为510天,化学加药油井平均检泵周期为648天,比全区平均检泵周期高138天,减少检泵井次7次。出现了如大11-019、荣19-32等长寿井。
2、减少入井流体
2011年全区实施水洗44井次,与2006年以前我区只用水洗清防蜡方式对比,在荣、大油田共计减少水洗井数68井次,减少入井流体约4080方,累计减少洗井液返排时间420天,间接增油856.8吨,创造经济效益201.1万元。
四、下一步工作安排
1、进一步完善清防蜡管理档案,优化清防蜡方式,严格控制入井流体,降低化学药品用量,增加自循及热洗阀洗井的应用比例和井次。
2、加强药品的管理,严格落实《套管加药管理制度》《点滴加药管理制度》的落实,定期组织对各站进行检查。
3、利用加盘根、换皮带、设备保养等时间检查油嘴套结蜡情况,动态调整清防蜡制度。
4、实施PDCA清防蜡动态管理,首先制定清防蜡制度,其次按制度实施,然后对清防蜡实施效果进行检查评价,最后根据实际数据动态调整。
加药井检泵周期