Q345E H型钢低温冲击性能研究与改进
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℃ ,加 热时 间控 制在 10 m n左 右 ,避免 时 间过 长 6 i
Y0 140 Q4 E 45 14— 27 35 2
Y0 14 1Q4 E 47 14— 27 35 2
55 2. 4 4 5 55 6 4
50 7 2 5 6 5 3 8
莱钢 科技
2 1 年 2月 01
Q 4 H 型 钢 低 温 冲 击 性 能 研 究 与 改 进 35 E
李 振 ,勾新勇 ,孙翠华 ,纪瑞东
( 钢厂) 炼
摘 要 :针 对 Q 4 E H 型轧 材低 温 冲 击性 能 不稳 定 的 问题 进 行 了分 析 ,认 为 冲 击性 能 不 稳 35
是 由于轧材 内部存 在较 多夹杂 物 ,并存在 粗 大魏 氏体 组 织。解 决 问题 的关键在 于稳定 转炉 脱 磷操 作 ,优化 精 炼脱氧 工 艺 ,改善 吹氩 效果 ,防止 连铸 生产 过程 卷 渣 ,降低 夹杂 物数 量与 尺
寸 ;控 制 终轧 温度 及轧后 冷却速 度 ,避免 出现 魏 氏体 组织 。
关键 词 :低 温冲 击 夹杂物
魏 氏组 织 终轧 温度
0 前 言
Q 4 E H 型钢是 莱 钢开发 用 于石 油钻井 平 台结 35
能影 响不 大 。降低 镍 含 量 (.9 ) 00 % ,低 温 冲击 性 能 降低 ;磷 、硫 的上 升 ,提 高低 温 脆 性 转 折 温 度 ,
炉号
一o 4 ℃V型冲击 J 功/
平均冲 击
功/ J
13 8 1 .
0 4—15 4 2 0、7 1 3、6、6、1 、0 13、9、1 3 9 5 7 1 12、5 9 8 15、 10、1 8 13、0
0 4— 5 7 5 、5 、 8 19 16 18 1 2 1 6 1 11 6 12 3 11 2 9 15 5 2 0 16 1 、8 、5 、6 、 、5 、3 、8 、 、8 6 . 7 4 8 Y o 15 l4— 7 8 4 4 、 、 、4 1 、 、9 10 10 4 、6 6、 1 8 1 、0 6 7 、0 、1 、2 1 0 4 6 4 5
1 轧 材 性 能 分 析
表 1 出的是 H 0 列 2 0×2 0x8×1 0 2规 格 Q 4 E 35
复 检结 果 表 明 , 一4 0℃ 冲击 性 能 沿试 样 轧 制
产 品性能 。
表 1 Q 4 E力 学 性 能 及 氮 氧 含 量 ( 量 分 数 ) 35 质
方 向起伏。Y 9 155 04— 5 7 炉次冲击功各试样值变化 不 大 ,个 别 试样 偏低 ,Y 9 04—154炉次 冲击 功各 57 试样 值 出现 较 大 波 动 ,Y 0 14—15 78炉 次 试 样 平 均 冲击功数值明显降低 ,相邻样差别较大并出现较多 试样 冲击 功不 合现 象 。
影 响低 温 冲击性 能稳 定性 。
构 的低合 金高 强度 钢材 。为 提高 低温 冲击 性 能 ,采 取微 合金 化 与控 轧 控 冷 技 术 ,初 期 试 验 效果 较 好 , 但 由于设备 条 件所 限 ,技术 条件 不很成 熟 ,检 验 中 存 在 冲击值 波 动较大 ,轧材性 能不 稳定 现 象 ,对用 户 使用 以及 莱钢 产 品质量 信誉 造成 不利 影 响 。基 于
数 炉 号
冲功
!
3 断 口形貌及夹杂物 能谱 分析
3 1 断 口形貌 及夹 杂物 .
取 部 分试样 断 口用 扫描 电镜 进行 观察 发 现 ,冲 击 功较 低 的试样 断 口形 貌呈 河 流花状 ,为脆 性 解 理 对 表 1分析 发现 ,屈 服 、抗拉 强度 、冲击 性 能 断裂 ,冲击 功较 高 的样 断 口有韧 窝形 态 ,各 断 口部 位 均存 在夹 杂物 ,电镜下 观 察各试 样 断 口,夹 杂 物 大 小为 1 8 m,夹 杂物 大小 与 冲击 功高 低 没有 0~ 0I x
上 述原 因 ,公 司组织 有关 部 门对该 产 品进行 系 统分 析 ,提 出相 应 对 策 ,本 文 就 Q 4 E H 型 钢 低 温 冲 35 击 不稳原 因及对策 进行 了阐述 。
2 试 样 复验 冲 击情 况
选取 部 分炉 次进 行复 验 ,冲击 功结 果见表 2 。
表 2 冲 击 功 对 比 情 况
铝 、钙 、硫 ,为 钢 水 内 部 脱 氧 产 物 及 硫 化 物 ,5 0
i 以 上 夹 杂 物 含 有 硅 、铝 、 钙 、 钡 、 镁 、 硫 、 . L m
学 冶 金 工 程 专 业 。 工 程 师 ,现从 事 连铸 工 艺 管 理 。
钾 ,成 分较 为 复杂 ,多 为外来 夹源自文库杂 。
直 接关联 ,5 m 以下 夹 杂 物 成 分 分 析 主要 为 硅 、 0
均有较大幅度下降 ,延伸略有提高,对比钢中氮氧 含量 ,变 化 不 明 显 。钢 水 成 分 碳 、锰 、铌 有 所 降
低 ,对 屈服 、抗 拉性 能造 成一 定影 响 ,但对 冲击 性
作 者 简 介 :李 振 ( 9 1一) 18 ,男 ,2 0 0 5年 7月 毕 业 于 安 徽 工 业 大
41
莱 钢科 技
表 4 改 进 后 氮 氧 含 量
21 0 1年 2月
制检 测有 所 降 低 ,但 一4 l低 温 冲 击 稳定 ,具 体 Oc C
指标 见 表 5 。
’
表 5 改进 后 试 样 性 能 炉号 钢号  ̄ 强 就
/ M
P a
_ 0C 4  ̄
Jc 2 / m
Y 0 — 2 6 35 4 0 14 14 9 Q 4 E 3
50 2 . 5 4 6 65 3 9
5 1
4 3 轧制控 制 .
对 铸坯 实行 了严 格 的加 热温 度控 制 ,要求 各 段
加 热均 匀 ,保 温 充 分 ,加 热 炉 温 度 12 0~l2 0 7 9
Y0 140 Q4 E 45 14— 27 35 2
Y0 14 1Q4 E 47 14— 27 35 2
55 2. 4 4 5 55 6 4
50 7 2 5 6 5 3 8
莱钢 科技
2 1 年 2月 01
Q 4 H 型 钢 低 温 冲 击 性 能 研 究 与 改 进 35 E
李 振 ,勾新勇 ,孙翠华 ,纪瑞东
( 钢厂) 炼
摘 要 :针 对 Q 4 E H 型轧 材低 温 冲 击性 能 不稳 定 的 问题 进 行 了分 析 ,认 为 冲 击性 能 不 稳 35
是 由于轧材 内部存 在较 多夹杂 物 ,并存在 粗 大魏 氏体 组 织。解 决 问题 的关键在 于稳定 转炉 脱 磷操 作 ,优化 精 炼脱氧 工 艺 ,改善 吹氩 效果 ,防止 连铸 生产 过程 卷 渣 ,降低 夹杂 物数 量与 尺
寸 ;控 制 终轧 温度 及轧后 冷却速 度 ,避免 出现 魏 氏体 组织 。
关键 词 :低 温冲 击 夹杂物
魏 氏组 织 终轧 温度
0 前 言
Q 4 E H 型钢是 莱 钢开发 用 于石 油钻井 平 台结 35
能影 响不 大 。降低 镍 含 量 (.9 ) 00 % ,低 温 冲击 性 能 降低 ;磷 、硫 的上 升 ,提 高低 温 脆 性 转 折 温 度 ,
炉号
一o 4 ℃V型冲击 J 功/
平均冲 击
功/ J
13 8 1 .
0 4—15 4 2 0、7 1 3、6、6、1 、0 13、9、1 3 9 5 7 1 12、5 9 8 15、 10、1 8 13、0
0 4— 5 7 5 、5 、 8 19 16 18 1 2 1 6 1 11 6 12 3 11 2 9 15 5 2 0 16 1 、8 、5 、6 、 、5 、3 、8 、 、8 6 . 7 4 8 Y o 15 l4— 7 8 4 4 、 、 、4 1 、 、9 10 10 4 、6 6、 1 8 1 、0 6 7 、0 、1 、2 1 0 4 6 4 5
1 轧 材 性 能 分 析
表 1 出的是 H 0 列 2 0×2 0x8×1 0 2规 格 Q 4 E 35
复 检结 果 表 明 , 一4 0℃ 冲击 性 能 沿试 样 轧 制
产 品性能 。
表 1 Q 4 E力 学 性 能 及 氮 氧 含 量 ( 量 分 数 ) 35 质
方 向起伏。Y 9 155 04— 5 7 炉次冲击功各试样值变化 不 大 ,个 别 试样 偏低 ,Y 9 04—154炉次 冲击 功各 57 试样 值 出现 较 大 波 动 ,Y 0 14—15 78炉 次 试 样 平 均 冲击功数值明显降低 ,相邻样差别较大并出现较多 试样 冲击 功不 合现 象 。
影 响低 温 冲击性 能稳 定性 。
构 的低合 金高 强度 钢材 。为 提高 低温 冲击 性 能 ,采 取微 合金 化 与控 轧 控 冷 技 术 ,初 期 试 验 效果 较 好 , 但 由于设备 条 件所 限 ,技术 条件 不很成 熟 ,检 验 中 存 在 冲击值 波 动较大 ,轧材性 能不 稳定 现 象 ,对用 户 使用 以及 莱钢 产 品质量 信誉 造成 不利 影 响 。基 于
数 炉 号
冲功
!
3 断 口形貌及夹杂物 能谱 分析
3 1 断 口形貌 及夹 杂物 .
取 部 分试样 断 口用 扫描 电镜 进行 观察 发 现 ,冲 击 功较 低 的试样 断 口形 貌呈 河 流花状 ,为脆 性 解 理 对 表 1分析 发现 ,屈 服 、抗拉 强度 、冲击 性 能 断裂 ,冲击 功较 高 的样 断 口有韧 窝形 态 ,各 断 口部 位 均存 在夹 杂物 ,电镜下 观 察各试 样 断 口,夹 杂 物 大 小为 1 8 m,夹 杂物 大小 与 冲击 功高 低 没有 0~ 0I x
上 述原 因 ,公 司组织 有关 部 门对该 产 品进行 系 统分 析 ,提 出相 应 对 策 ,本 文 就 Q 4 E H 型 钢 低 温 冲 35 击 不稳原 因及对策 进行 了阐述 。
2 试 样 复验 冲 击情 况
选取 部 分炉 次进 行复 验 ,冲击 功结 果见表 2 。
表 2 冲 击 功 对 比 情 况
铝 、钙 、硫 ,为 钢 水 内 部 脱 氧 产 物 及 硫 化 物 ,5 0
i 以 上 夹 杂 物 含 有 硅 、铝 、 钙 、 钡 、 镁 、 硫 、 . L m
学 冶 金 工 程 专 业 。 工 程 师 ,现从 事 连铸 工 艺 管 理 。
钾 ,成 分较 为 复杂 ,多 为外来 夹源自文库杂 。
直 接关联 ,5 m 以下 夹 杂 物 成 分 分 析 主要 为 硅 、 0
均有较大幅度下降 ,延伸略有提高,对比钢中氮氧 含量 ,变 化 不 明 显 。钢 水 成 分 碳 、锰 、铌 有 所 降
低 ,对 屈服 、抗 拉性 能造 成一 定影 响 ,但对 冲击 性
作 者 简 介 :李 振 ( 9 1一) 18 ,男 ,2 0 0 5年 7月 毕 业 于 安 徽 工 业 大
41
莱 钢科 技
表 4 改 进 后 氮 氧 含 量
21 0 1年 2月
制检 测有 所 降 低 ,但 一4 l低 温 冲 击 稳定 ,具 体 Oc C
指标 见 表 5 。
’
表 5 改进 后 试 样 性 能 炉号 钢号  ̄ 强 就
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P a
_ 0C 4  ̄
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Y 0 — 2 6 35 4 0 14 14 9 Q 4 E 3
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4 3 轧制控 制 .
对 铸坯 实行 了严 格 的加 热温 度控 制 ,要求 各 段
加 热均 匀 ,保 温 充 分 ,加 热 炉 温 度 12 0~l2 0 7 9