QC成果大跨度高大模板支撑体系安全控制汇报

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(QC成果)解 决 超 高 支 模 架 搭 设 难 题

(QC成果)解 决 超 高 支 模 架 搭 设 难 题

年龄 小组职务
1
2
小 组
3 4

5

6
7
8 9
Q概C况小组表
1 0
1 1 1 2 1 3 1 4 QC教育时

活动时间
人均接受教育48小时 2015年1月~2015年10月
小组出勤率
90%
活动次数
10
制表人:李恩庭
制表时间:2015年1月5日
频数(个
问题描述

频率(%)

构造缺陷
52
84

施工组织失当
不熟悉, 都是主控项。方源自随意。15 垂直度、 架体的垂直度、水平度偏差影响 现场检
水平度 承载力。主控项。

不易控

16 三检制 过程验收不仔细,管理不严。容 现场调
度不到 易造成返工。


17 天气炎 配备防暑药品,避开中午高温时 现场检

段施工。

朱松 平 李满 祥
李满 祥
李满 祥
朱松 平 李满 祥
6 钢管材 有裂缝、结疤,分层,错位、硬弯 现场检
料质量 、毛刺、压痕和深的划道、打孔 查 控制不 的不得使用。应当壁厚均匀表面
李满 祥
是要因

平直光滑。
7
扣件材 料质量、 安装质
量控制 不严
1、扣件材质。2、扣件壁厚。3、螺 杆滑丝4、拧紧扭力矩100%达标 。都是主控项。
检查复 试
朱松 平 李满 祥
的班组作业人员参加QC小组活动。小组成员概况见下表:
表2-1
组名称 课题名称 小组注册

成立时间
艾莱依总部大楼工程项目部QC小组

QC成果-提高模板高支撑架的稳定性

QC成果-提高模板高支撑架的稳定性

提高模板高支撑架的稳定性浙江广川建设有限公司诸暨剧院工程QC小组一、工程概况诸暨剧院易地新建工程位于市城东中心区B2地块,工程类别为民用特殊建筑一类(市区),建筑分A区、B区,A区为框架剪力结构,地上4层,地下1层;B区为框架结构,地上2层,地下1层。

总建筑面积38832平方米,其中地下室15736平方米;剧院檐高23.45米,舞台高度35米。

二、小组概况小组名称诸暨剧院工程QC小组所属部门诸暨剧院易地新建工程项目部成立时间2014年6月28日小组注册号浙广川QC-201407课题类型创新型课题注册号浙广川QCK-201407小组成员序号姓名性别年龄学历技术职称职务组内职务备注1王伟江男49本科高工项目经理组长2俞炳树男58大专工程师技术负责人副组长3许栋男37大专工程师施工员组员4何学军男50大专工程师质检员组员5钱攀锋男32大专工程师安全员组员6牛明林男33大专工程师技术员组员7宋顾平男35本科工程师技术员组员8牛明昆男38高中工班长组员9翁亦萍女38大专工程师资料员组员小组共有成员9人,其中大专以上文化程度人员88.9﹪,技术管理人员占88.9﹪。

小组成员全部受T QM培训考试合格,人均受TQM教育时间达48小时。

小组活动出勤率:98.25﹪。

小组活动时间:2014年6月28日~2015年3月6日制表人:翁亦萍日期:2014年6月28日三、选题理由理由一:该工程是市府的重点工程之一,是公司的创优目标工程,工程质量目标为确保“钱江杯”,模板高支撑架的稳定性直接影响工程质量和施工安全,对创杯影响很大。

理由二:该工程中舞台高度35米,模板支架搭高度都在32m以上,混凝土梁高达2.20m, 模板的支撑体系对结构安全、施工安全具有决定性的作用,应重点控制。

理由三:类似本工程剧院舞台梁的高、大空间支模,在诸暨市(乃至绍兴市)范围内还是很少应用,所以对于掌握模板高支撑架的稳定性对企业发展具有重要意义。

根据以上三点理由,我们选择“提高模板高支撑架稳定性”这一课题。

[QC成果]提高地下室模板支撑体系整体质量成果汇报

[QC成果]提高地下室模板支撑体系整体质量成果汇报
管理人员积极性不够, 未能及时检查,并将问
题告知整改
每次混凝土浇捣前,管 理人员已告知混凝土公 司和班组长禁止擅自加 水,未发现加水现象
非要因 要因 要因
非要因
立杠步距、水平杆 间距过大
实际做 法与规 范和施 工方案 不符
模板小梁间距过大
梁、板模板未独立 支撑
严格按照施工方案实施 严格按照施工方案实施 严格按照施工方案实施
• 实施二效果检查
编制人:
时间:2015年1月5日
材料顶替使用现象慢慢减少,直到没有。达到对 策目标。
• 实施三:提高管理人员质量把关意识,调动其 积极性
1、由负责组织开展思想教育, 学习项目质量方针。定期进行 工作质量汇报。 2、加强技术培训,实行考核和 奖惩制度。对班组进行全面而 详细的技术交底,并要求按交 底施工。
编制人:
时间:2014年11月27日
结论分析:主要问题存在于材料和工艺做法上, 但人员素质和方案实施一样不容忽视。就目前看 来,存在问题比较多,无法达到“榕城杯”要求, 实行质量控制势在必行。
五、目标确定
根据以上调查与分析,目前存在问题较多、较杂,所以本QC小组设定 了如下目标:
较多隐患,需二次施工处理
三、小组简介
课题名称 小组名称 开始时间
姓名
QC小组概况表
提高地下室模板支撑体系整体稳定
东部胪雷新城社会保障 房第三标段QC小组
小组类型
现场型
2014年11月21日
结束时间
2015年1月25日
性别
职务
小组职务
组内分工

项目经理
组长
负责统筹工作

技术负责人
副组长
分配分工任务,具体实施

大跨度巨型梁模板支撑系统施工质量控制QC

大跨度巨型梁模板支撑系统施工质量控制QC

大跨度巨型梁模板支撑系统施工质量控制QC一、背景介绍大跨度巨型梁是指跨度大于80米的桥梁,由于其巨大的体量和复杂的结构,对于施工质量控制要求非常严格。

而模板支撑系统作为梁体模板的重要组成部分,其施工质量更是直接影响梁体的承载性能和外观质量。

因此,本文主要介绍大跨度巨型梁模板支撑系统施工质量控制QC的相关内容。

二、施工前的准备工作在梁体模板支撑系统施工前,需要进行充分的准备工作。

包括但不限于以下几点:1.梁体模板制造质量控制,必须符合设计和图纸要求;2.梁体模板立柱的精度控制,尺寸、轴线、竖直度以及相互之间的位置偏差应符合规定精度要求;3.施工工地场地平整度良好,并满足模板支撑工艺和施工要求;4.模板安装之前,需要经过检查和试装,确保各部件制作精度和安装质量均符合施工要求。

三、模板支撑系统施工中的质量控制梁体模板支撑是梁体施工的关键,其施工质量的好坏直接关系到梁的承载能力和外观质量。

因此,施工过程中需要进行严格的质量控制,以确保最终效果符合设计要求。

1. 精确定位模板支撑系统施工前,需要进行严格的精确定位,根据设计图纸对模板支撑系统进行布置、调整和固定,并注意各构件之间的相互联系和支撑的平面度和垂直度。

确保支撑系统的稳定性、刚度和承载能力。

2. 检查梁体模板在施工过程中,需要对梁体模板进行定期的检查和维护,确保模板的制造质量和使用状态符合施工要求,包括模板尺寸、平面度和垂直度的误差、立柱的精度、墙板的牢固度等。

3. 填充松散部分在模板支撑系统放置后,需要填充支撑板松散的部分,做到支撑板表面平整,同时要填充的要足够坚固,确保梁板支撑的稳定性。

4. 使用准确的支撑方式在大跨度巨型梁的施工中,由于跨度的特殊性,通常采用大尺寸悬挑和浇筑的施工方式。

针对不同的施工方式,需要使用相应的支撑方式,确保模板支撑的准确性和稳定性。

5. 施工过程中的监控和检查在梁体模板支撑系统施工中,需要对每个施工节点进行监控和检查,确保各个环节的质量达到设计要求。

大跨度巨型梁模板支撑系统施工质量控制QC

大跨度巨型梁模板支撑系统施工质量控制QC

大跨度巨型梁模板支撑系统施工质量控制QC小组名称:葫芦岛TESCO乐都汇购物广场QC小组施工单位:南通五建建设工程有限公司二零一二年三月一、工程概况葫芦岛TESCO乐都汇集购物广场、生活中心为一体,地下二层,地下二十六层地上商,总建筑面积137000平方米,其中生活中心为高层建筑,框支剪力墙结构;商业裙房为多层框架结构。

生活中心转换层位于地上第二层,层高7.0m,其竖向结构框支柱以1250mm×1250mm的方柱为主;剪力墙体宽度为450mm、500mm、600mm;水平结构主要为高大截面的框支巨型转换梁,其截面尺寸及跨度为:800mm×2400mm,跨度9600mm、10500mm;800mm×2600mm,跨度8400mm、10500mm;1000mm×2800mm,跨度8400mm、9600mm;1000mm×3000mm,跨度10500mm。

钢筋采用HRB400,水平结构梁配筋规格直径多为16mm-32mm,下部纵向受力钢筋最多四排,上部纵向受力钢筋最多三排,箍筋直径为12mm;该层楼板厚180mm,板中配筋为双层双向三级钢12@150。

结构混凝土强度等级:墙柱C55、梁板C40;转换层下部各层板厚为:首层顶板140mm、负一层顶板180mm、负二层顶板150mm。

二、小组简介本QC小组成立于2011年6月,注册号为NTWJ2011-06,小组成员共10人,均受过市级TQC培训学习,开展活动正常有序。

针对葫芦岛TESCO乐都汇购物广场项目质量要求高的特点,本QC小组认真讨论和分析,决定选择的课题为“大跨度巨型梁模板支撑系统施工质量控制”,小组成员情况见表2-1。

QC小组成员基本情况表表2-1制表人:孙菊香制表日期:2011年6月15日三、选题理由1、国家要求:根据建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)文件,混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。

技术攻关QC小组活动成果-提高超高超重梁板模板支架验收一次合格率

技术攻关QC小组活动成果-提高超高超重梁板模板支架验收一次合格率

提高超高超重梁板模板支架验收一次合格率方远建设集团股份有限公司浙大台州研究院工程QC小组一、工程概况浙大台州研究院(科技综合区)工程,位于台州市椒江区葭芷街道新区内,永宁河以西,市府大道与芷东路交汇的西北角,西北靠泥塘山;本工程为群体建筑,分多期施工。

本期总建筑面积90795.18M2,其中地下室面积34594.5M2。

本期含地下一层(南区地下室、北区南地下室);地上分综合楼、科技创新楼、创业指导中心、体育馆、食堂、工程师学院(学生公寓)、工程师学院(培训楼)。

结构类型为框架、框剪结构。

超高超重支模架情况:支撑体系为扣件式钢管架:(南区地下室非人防区域)地下室顶板厚300/250/180mm;(南区地下室人防区域)地下室顶板厚350/300/250mm。

支撑体系为碗扣式钢管架:(北区南地下室非人防区域)地下室顶板厚250mm;(北区南地下室人防区域)地下室顶板厚300mm,涉及面积为6084㎡,超重梁断面尺寸500×1600、500×1000(500×900)集中荷载为29.64 kN/m、19.31kN/m。

上部结构超高板:(综合楼)三层面3~10/E~H轴、5~8/A~B轴超高8.1m,板厚120mm。

1二、QC小组简介及活动计划QC小组简介表表2-1制表人:张婷日期:2017年5月3日小组活动计划表表2-2程施工要求施工重要性要求本工程超高超重梁板模板支架施工极为复杂且危险性较大,从公司到项目部高度重视,组织技术力量编制了《超高超限支模架专项施工方案》,并多次组织专家论证修改完善,且通过本次QC小组活动,为企业形成超高超重梁板模板支架质量控制施工作业指导书、施工质量检查重点控制项目提供依据。

选定课题提高超高超重梁板模板支架验收一次合格A总结和下一步打算制表人:叶王星日期:2017年5月3日三、选题理由工四、现状调查QC小组成立后,小组成员对最近几年发生的模板坍塌事故进行了事故原因分析,调查了公司目前正在施工的几个工程以及本工程现场已完成部位模板支架搭设质量实际情况,并从中随机抽测421点,有质量问题118点,占总数的28%,合格率为72%,为此QC小组进行以下统计分析。

确保高支模大跨支模架体一次性合格-QC成果报告书

确保高支模大跨支模架体一次性合格-QC成果报告书

QC成果报告书确保高支模大跨支模架体一次性合格——启东中学国际学术交流中心工程QC小组启东建筑集团有限公司二〇一四年三月一、工程概况启东中学国际学术交流中心工程,位于启东市人民西路启东中学西校区。

本工程框架结构三层,东西向长度102米,南北向长度62米,占地面积4253㎡,总建筑面积12036㎡,建筑物总高度为25.2米,建设单位为启东市政府投资项目工程建设中心,设计单位为南通勘察设计有限公司,监理单位为南通瑞达建设监理有限公司,施工单位为启东建筑集团有限公司。

本工程结构空间有如下特点:错台多、空间高、跨度大。

施工中存在多处高大及大跨模板支撑体系,成为本工程模板架体搭设中的重点,主要为:1、西侧1-1轴至1-2轴之间屋面,支模高度为17.6米;2、二层报告厅梁板,主梁跨度为24米,次梁与圆弧台阶梁错综复杂;3、1-8轴至1-9轴之间门厅屋面,支模高度为14.1米。

本工程质量目标:争创江苏省“扬子杯”优质工程。

图1.启东中学国际学术交流中心西南立面效果图二、小组简介小组成立时间:2013年3月15日表1制表人:朱健辉日期:2013年03月20日.三、选择课题四、现状调查结合本工程现场实际情况,对前一次模板架体搭设所出现问题进行调查,统计发现,影响高支模大跨支模架体搭设一次性合格的问题主要有以下几个方面:表2 质量问题统计表序号质量问题频数(处)频率(%)累计频率(%)1 顶撑及顶部自由端高度过大、剪刀撑设置不合理26 46.5 46.52 架体定位不准确、立杆间距过大19 33.9 80.43 扣件扭矩力不足4 7.1 87.54 钢管扣件材质不符合要求 3 5.4 92.95 其他 4 7.1 100.0合计56 100.0 100.0 检测人:方庆华、龚俊玮制表人:朱健辉日期:2013年3月31日以上数据采用排列图整理分析如下图:图2频数(点)累计频率(%)注:序号与表2中的序号对应制图人:朱健辉 2013年3月31日结论:根据排列图可得知,“顶撑及顶部自由端高度过大、剪刀撑设置不合理”、“架体定位不准确、立杆间距过大”是影响高支模大跨支模一次性验收合格的主要问题。

[QC成果]大跨度高大模板支撑体系安全控制汇报

[QC成果]大跨度高大模板支撑体系安全控制汇报

工作,常抓不懈。
公司要求
:近几年来,公司取得快速发展,公司以保护 环境和企业员工的安全与健康为实现可持续发展的源动力, 杜绝重大伤亡事故发生。
大跨度高大模板支撑体系安全控制

存在问题 :本工程B区三层“井”字弧形梁跨度31m, 采用扣件式钢管模板支撑属于高大模板支撑体系。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(2002 年版)JGJ130-2001中没有模板计算的荷载取值条款, 对模板支撑体系的构造规定不明确。工人责任心不强, 操作不规范,周转材料规格尺寸存在偏差较大。多年 来高大模板施工中,发生了不少安全事故。
验收有误差 没有按方案或操 作规范操作


搭设时没有使用 检测工作检查
现场按经验搭设
偏差超过施工方 案及技术规范
扣件不合格
钢管不合格
方案没有针对性 可操作性差
允许偏差控制不严
技术交底不清 进场没有检验





2、要因确认
序号 末端 因素
大跨度高大模板支撑体系安全控制 要因确认表
要 因 确 认 确认 方法 确认 时间 是否 要因
办公 室
大跨度高大模板支撑体系安全控制
没有用 测量工 具确定 钢管位 置; 对操作人 员进行严 格技术交 底并按交 底执行。 使工人从一开 1、放线后定好立钢 始,就树立一 位置后才允许工 人。 次验收合格的 意识,不返 2、工人立杆必须立 在划定范围。 工,不浪费支 撑材料和劳动 力。
3
2007 1.14
大跨度高大模板支撑体系安全控制
高大模板支撑体系安全问题调查表(如下表)
序号 1
2 3 4
检查项目 立杆搭设间距
纵横杆搭设横距、步 距接头位置以及扣件 拧紧力矩 剪刀撑搭设角度 连墙杆件搭设

提高大跨度梁板结构模板支撑体系一次性验收合格率QC汇报材料ppt

提高大跨度梁板结构模板支撑体系一次性验收合格率QC汇报材料ppt

结论
非要因
八、要因确认
验证时间 2020年 验证方法 现场分析 验证人
因素五: 检查、监 测不到位
明确责任,严格按照专家 论证方案实施,安排专人对架 体搭设进行过程管控。
结论
要因
八、要因确认
验证时间
因素六: 立杆基础 不符合要 求
结论
2020年 验证方法 现场分析 验证人
1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采 取排水措施; 2)土层地基上立杆底部必须设置垫板和可调底 座,并应符合规范要求; 3)架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求。 现场基础使用C15混凝土进行硬化,留设排水 沟。
五、目标确定及可行性分析
1、目标确定
目标确定:依据质量验收规范的要求,以及实地调查,同时为了 成功高标准、高质量、按时的完成本工程,项目QC小组经过讨论确定 如下目标:
大跨度梁板结 构一次验收合 格率达到95%
确保大跨度梁板结构的支撑 体系满足安全施工的所有要 求,符合《建筑施工承插型 盘扣式脚手架安全技术规范 》JGJ231-(2011年版)中的 要求。

制定解决方案,分析问题

制定解决方案,分析问题

质量监督、具体实施
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

具体实施

具体实施

具体实施
二、小组简介
QC小组PDCA进度计划表
阶段
P
D C A
计划完成
程序进度
4月
1.课题选择
2.现状调查 3. 设 定 目 标 及 目 标 可行性分析 4.原因分析
5.制定对策 6.对策实施 7.效果检查 8.巩固措施
八、要因确认
从以上的因果分析可以看出,导致模板支撑体系出现安全、质量问题的因素共有10 条,但到底哪些因素才是最主要的,哪些是次要的,通过如下的验证即可确认:
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调查 分析
2007 1.10

13
没有施工 方案
作业前,施工方案已编制并审批
调查 2007 分析 1.10

14
基层 不平
基层为地下室顶板,平整度满足要 求。
现场 2007 调查 1.10

15
高空 作业
高空作业,操作困难对立杆垂直度、 现场 2007 纵横杆的间距有影响,但可以控制。 调查 1.10
合格率(%) 40
45
87.5 90 90 95
97.5 77.9
大跨度高大模板支撑体系安全控制
频数、频率统计表(如下表)
序号
项目
频数(处)
频率(%)
累计பைடு நூலகம்率 (处)
累计频率 (%)
1 立杆搭设间距
24
38.7
24
38.7
纵横杆搭设横距、
2 步距接头位置以
22
及扣件拧紧力矩
35.5
46
74.2
3 剪刀撑搭设角度
QC成果报告
工程整体效果图及施工图片
一、工程概况
大跨度高大模板支撑体系安全控制
●大酒店工程B区三层“井”字弧形梁梁顶标高14.97m,梁截 面基本450×1200mm,梁最大跨度31米,部分板厚160mm, 梁、板模板支撑采用满堂式脚手架由-0.05m开始搭设,架体 最大搭设高度15.02m。脚手架设计:立杆纵距(跨度方向) 0.9m,步距1.5m,排距1.2m,架体与每层满堂脚手架拉结, 梁底增加一道承重立杆。顶部纵向或横向水平杆与立杆相连 时采用双扣件。水平剪刀撑设置:其两端与中间每隔4排立 杆从顶层向下每隔2步设置一道水平剪刀撑,纵向剪刀撑在 梁两侧搭设,角度为45~60度。
公司要求 :近几年来,公司取得快速发展,公司以保护 环境和企业员工的安全与健康为实现可持续发展的源动力, 杜绝重大伤亡事故发生。
大跨度高大模板支撑体系安全控制
存在问题 :本工程B区三层“井”字弧形梁跨度31m, 采用扣件式钢管模板支撑属于高大模板支撑体系。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(2002 年版)JGJ130-2001中没有模板计算的荷载取值条款, 对模板支撑体系的构造规定不明确。工人责任心不强, 操作不规范,周转材料规格尺寸存在偏差较大。多年 来高大模板施工中,发生了不少安全事故。
2007 1.12
无效的,停止作业。
地点
办公 室
负责人
2
岗位责 任制度
不落实
对管理人 员、操作 人员进行 岗位责任 制度学 习。
按岗位责任制 度进行考核, 奖罚分明。凡 不按制度执 行,一律进行 处罚,做得好 的按制度进行 奖励。
1、人人知道岗位责任 制度;
2、建立培训和考核制 度;
3、建立奖优罚劣制度 。
施工 现场
撑材料和劳动
力。
1、建立工艺卡发放
对操作人
给工人,不
员进行严 不允许超过施 按要求搭设立杆、
格技术交 工方案要求的 纵横向杆的,返
允许偏 底并掌握 偏差出现, 4 差控制 技术要领 避免返工,浪
不严 按交底 费劳动力。
工费用,由施工 队自负并通报批 评。
2007 1.14
施工 现场
执行。
2、对按要求作业
及 扣 件 拧 紧 力 矩
高 大 模 板 支 撑 体 系 安 全 影 响 因 素 排 列 图
结论:
大跨度高大模板支撑体系安全控制
从以上的排列图可以分别得出高大模板支 撑体系中影响安全较大因素是:立杆间距和纵 横杆的搭设横距、步距接头位置以及扣件拧 紧力矩导致的立杆搭设不合格,纵向、横向 杆搭设不合格。
定位有偏差
作业所处位置风很大
环境
放线定位有影响
基层不平
垂直度偏差大
立杆搭设 不合格
纵向、横向杆 搭设不合格
扣件没有扭到位 验收有误差
力矩扳手不合格

搭设时没有使用 检测工作检查
现场按经验搭设
偏差超过施工方 案及技术规范
没有按方案或操 作规范操作
方案没有针对性
可操作性差
允许偏差控制不严 技术交底不清

大跨度高大模板支撑体系安全控制
高大模板支撑体系安全问题调查表(如下表)
序号
检查项目
1 立杆搭设间距
纵横杆搭设横距、步 2 距接头位置以及扣件
拧紧力矩
3 剪刀撑搭设角度
4 连墙杆件搭设
5 扫地杆设置
6 顶托使用
7其 它
合计
检查处 40
40
40 40 40 40 40 280
合格处 16
18
35 36 36 38 39 218
向间距不能大于1200mm,步距不
能大于1500mm,横竖成直线,立 杆、纵横向杆连系成整体,才能
调查 分析
2007 1.10

符合JGJ130-2001的构造要求,
否则,承载力受到的影响很大,
为支撑体系安全控制的重点。
大跨度高大模板支撑体系安全控制
12
方案没有 针对性, 可操作性
施工方案已经公司主管部门审核, 总工审批,监理批准,并经专家组论 证,具有针对性,可操作性。
选 题 :大跨度高大模板支撑体系安全控制
大跨度高大模板支撑体系安全控制
三、QC小组情况简介
QC小组成立于2007年1月8日,小组类型为现场型。
由7名管理人员组成,均受过TQC教育。
1、QC小组成员概况(如下表)
序号
1
2
3 4 5 6 7
姓名
年龄
职称
33 项目总工程师
性别 男
33 项目副经理

26
大跨度高大模板支撑体系安全控制
二、课题确定
近几年高大模板支撑体系坍塌事故屡屡发生,北京2005 年“9.5”事故、大连2006年“5.19”事故等均为高支模 板脚手架坍塌事故,且北京“9.5”事故发生在我单位, 事故的发生给我单位造成了严重的社会影响和巨大的经济 损失。
社会要求:“构建和谐社会,以人为本”要求安全生产 工作,常抓不懈。
调查 2007 分析 1.10

意识就会按要求操作。
进场的钢管和扣件,已按要求进 行检查,取样送检,都合格。
现场 调查
2007 1.10

按公司要求,工人操作前,都要 进行技术交底,查相关记录,所 有工人已接受技术交底。
现场 2007 调查 1.10

允许偏差的控制,立杆横向间距
不大于方案中设定的900mm,纵
大跨度高大模板支撑体系安全控制
七、活动目标及可行性论证
总目标:高大模板支撑体系达到一次性验收合格。
目标值:立杆和纵横杆符合施工方案和技术规范,梁处

立杆横向间距900mm,纵向间距1200mm;纵横杆步距

1500mm,横竖成线,连接符合JGJ130-2001要求,合格率

高于90%,且每一跨格区间中只允许出现一处不合格。
技术员

24
技术员

52
质检员

30
安全员

38
工长

学历
本科
中专
专科 本科 高中 中专 中专
备注
组长
副组 长 组员 组员 组员 组员 组员
大跨度高大模板支撑体系安全控制
2、QC小组成员分工(如下表)
姓名
职称
负 责工作
组长 副组长
全面负责QC小组活动,组织协调小组活动,对 存在的问题制定最终具体的解决方案
5
8.1
51
82.3
4 连墙杆件搭设
4
6.4
55
88.7
5 扫地杆设置
4
6.4
59
95.1
6 顶托使用
2
3.2
61
98.4
7其 它
1
1.6
62
100
合计
62
大跨度高大模板支撑体系安全控制
由统计表作出排列图:
频 数 ( 处 )
累 计 频 率 ( % )
立 杆 搭 设 纵 横 杆 搭 设剪 刀 撑连 柱 杆扫 地 杆顶 托 其 他 间 距 横 接 距 头 、 位 步 置 距 以搭 设搭 设搭 设使 用
九、制定对策
大跨度高大模板支撑体系安全控制
❖ 针对以上4项要因,制定如下对策:
对策表
序 号
要因
缺乏高
1
大模板 架安全
教育
对策
加强教育 和培训, 提高操作 人员安全 意识;
目标
措施
时 间
工人安全培 训率00%,提高 安全意识,树 立安全第一意 识,一次性验 收合格。
1、对全部操作工人进
行交底,
2、在检查中发现操作 不规范的,进行纠 正,如经三次纠正
现场 调查
2007 1.10

工人使用的扳手经过检查,都是 合格的。
现场 调查
2007 1.10

大跨度高大模板支撑体系安全控制
8
搭设时没有使用监 测仪器检查
9 进场材料没有检验
10 技术交底不清
11 允许偏差控制不严
交底中要求搭设立杆和纵横杆时
都用钢尺量测,过程中使用力矩 扳手检查扣件,只要工人有安全
操作工人,都来自劳务公司均持证 上岗,对满堂架搭设,都有一定技术基 础,作业前进行技术交底。
调查 分析
确认 时间
2007. 1.10
2007. 1.10
2007. 1.10
是否 要因



没有用测
4
量工具确 定钢管位
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