故县联营煤矿采空区遗煤自燃治理通用版

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安全管理编号:YTO-FS-PD674
故县联营煤矿采空区遗煤自燃治理通
用版
In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
故县联营煤矿采空区遗煤自燃治理
通用版
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一、概况
襄垣故县联营煤矿属低瓦斯矿井,生产能力为
600Kt/a。

主采3号煤层,埋藏深度较浅,距地表150m 左右,地表漏风情况较严重。

3号煤层为特低硫、低灰、高热值的瘦煤。

201综放面东为已封闭的井田边界探巷,西为202准备工作面。

工作面长126m,走向长553m。

该工作面投产于20xx年12月1日,截至20xx年6月29日发现火情之时,工作面推进320m,距停采线尚有233m。

二、201综放面火情及发展趋势
20xx年6月29日,监测201综放面上隅角CO浓度为18PPm,瓦斯浓度为0.56%。

至7月7日,CO浓度上升至35PPm,在9天内递增17 PPm。

但是未见烟雾和明火,说明采空区内遗煤处于氧化自燃阶段,而未进入燃烧阶段,必须采取有效措施进行处理。

三、发火原因及火源位置的判断
1、发火原因
根据山西省煤炭工业综合测试中心检验报告,3号煤层煤样吸氧量为0.9447ml/g,自燃倾向性鉴定等级化为III 类,属不易自燃煤层。

但是不易自燃煤层并不等于不自燃煤层,亦有自燃的可能性,因此判断该处CO浓度升高,最有可能是开采之后采空区封闭不严,处于漏风状态,201综采面采空区遗煤自燃发火所致,是煤炭氧化自燃的结果。

2、火源位置的判断
(1)在202准备面回风顺槽对应于201综采面起沿采空区布置3个钻孔(见附图),孔径56mm,孔间距30m。

采用真空泵取气样进行化验分析,分析结果表明,1、2、3号孔一氧化碳、乙烯、乙炔分别为0.003265%、0.002497%、0.001623%,完全可证实靠进风顺槽的采空区内无火情。

上列乙烷分析数值为煤体内所含的固有成分,不是氧化自燃的产生物。

(2)从201综放面靠近回风顺槽上隅角起沿工作面并向进风顺槽布置测点,分别测定了CO浓度,检测结果列于表3。

检测结果表明,上隅角CO最高浓度为38ppm,第2架处18ppm,第5架处4 ppm,第12架处0PPm,从第12架直至第83架均为0PPm。

测得CO的范围仅为从上隅角起第12架止,其间距为18m。

由此可以得出如下结论:采空区进风顺槽一侧及中部均无火情,从上隅角起第12架止,CO浓度递减幅度很快,因此断定火源位于采空区回风顺槽距采面数十米处。

目前仍处于氧化自燃的初期阶段,尚未进入急剧氧化自燃阶段。

四、防灭火方案确定
根据本煤矿井下采空区遗煤氧化自燃情况,选择具有更好的仰爆效果二氧化碳灭火技术措施。

防灭火设备选用ZR1000型二氧化碳发生器,它的额定产气量为1000m3/h,纯度为98%,可以连续制气。

设备制气用原材料有高浓度硫酸和碳酸氢氨,两种原料在发生器内通过化学反应而产生二氧化碳气体。

硫酸选用工业用硫酸,其浓度要达到93%以上;碳酸氢氨选用农业用化肥,要选购白色粉末装状的。

硫酸和碳酸氢氨两种材料的配比应为1.0:1.6。

发生器内产气压力可达到0.5Mpa,靠产气自身压力并通过现有直径为75mm的压风管路将二氧化碳连续不断地送入预先确定的区域内,以达到防灭火的目的。

压风管路的末端位于上隅角以里5m,而疑似火源点距采面至少有几十米或上百米,因此,通过压风管路注入二氧化碳的全部或绝大多数不能波及到火区内,立即泄露于工作面并将通过回风顺槽排走,因此当前暂时不可能获得灭火效果。

但是,随着工作面的向前推移,惰气释放口距
工作面越来越远,注入的二氧化碳在采空区内波及的范围将越来越扩大,势必逐渐地进入缓慢态势,进而使二氧化碳的灭火效果更为明显。

五、灭火安全措施
综放面上隅角CO最大浓度为35 PPm,且涌出范围较小,仅在从回风顺槽起沿工作面第12架之间涌出,其涌出范围仅为12m。

为此采取如下灭火安全措施:
(1)确保工作面生产用风量。

采用风量调节的方法,保证201综放面所需风量,工作面生产用需要风量暂定为900m3/min。

(2)用风障稀释上隅角CO浓度。

在工作面对应于上隅角的位置挂风障,让风流进入上隅角内稀释CO气体,以利于降低CO浓度。

(3)工作面实施正压通风。

在进风顺槽距工作面100m处安设两台局部通风机,并通过风筒将新鲜风流送入工作面。

与此同时,在风机以里适当位置设两道增阻升压风门,两道门间距为5m,但要在门的下方对准胶带机预留出煤口。

另外,在回风顺槽距工作面100m处安设两道风窗,作为调节风量和升压。

正压通风用局部通风机共两台,其型号和额定风量分别为:FBDN05.6/2*11型风机,380m3/min;
FBDN056.5/2*22型风机,550 m3/min。

两台风机并联
运行,风量之和为930 m3/min,基本上能够保证上产用所需风量。

采取上述措施后可实现工作面正压通风,提高工作面的风压,强制让流经火区的漏风道风流反向,防止火灾气体流向工作面。

(4)二氧化碳防灭火。

通过回风顺槽压风管路进行二氧化碳灭火,随着工作面的推进,其灭火效果将会越来越好。

(5)利用原回风顺槽报废巷排CO和CH4。

在回风顺槽距工作面十多米处起向原回风顺槽(已报废巷)开掘一条横贯巷道,其长度约30m左右,将综放面回风顺槽与报废巷贯通。

其目的是:当综采面推进到横贯巷道以后,工作面上隅角内的大部分CO和CH4将顺着横贯和废巷顺槽流入总回风巷道里,其结果使工作面上隅角CO和CH4大幅度下降,矿工免受CO和CH4有害气体的危害。

(6)实施阻化剂防火。

阻化剂原料选用氯化钠,其水溶液浓度取15%。

阻化剂水溶液箱将安放在进风顺槽或回风顺槽的适当位置,通过与箱体连接的高压胶管输送阻化剂水溶液,最后由高压枪经雾化喷射。

阻化剂防火作业紧跟随放顶煤工序,对放顶煤后的采空区跨落带进行全发方位喷射,并对工作面进、回风侧两个端头亦进行全方位重点喷雾。

(7)束管监测。

为了实时跟踪监测综放面上隅角的CO浓度,从回风顺槽入口起沿着该顺槽至工作面上隅角铺设束管。

铺设束管时,要求把束管放入在钢管内,以达到保护束管的目的。

(8)防止地面漏风。

3号煤层埋藏深度地表较浅,该煤层被开采后在其上部地表面将形成塌陷区,新鲜风流将通过该裂缝、裂隙带进入井下采空区内,并起到采空区内遗煤的氧化自燃作用。

为防止上述现象的出现,由矿防灭火负责组织巡回探查队,对塌陷区地表进行每日巡回探查一次,当发现裂缝、裂隙带就立即填堵填平,以防漏风。

六、结论
通过以上方法和措施,201综放面不仅有效地控制了火灾,顺利推进了整个工作面,保证了煤矿正常的生产。

本文作者通201综放工作面的灭火,提出了治理矿井综放工作面上隅角及采空区发生自燃发火比较经济、实用的办法,而且在火灾治理中总结了很多值得推广的经验和技术,也为治理这类火灾方法的改进提供了可靠的科学依据。

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