提高电气暗配管预埋质量(电气工程实例分析)精品PPT课件
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以往的经验教训,提高本工程电气暗配管预埋
合格率,确保一次交验成功。
•
基于以上理由,我QC小组经讨论决定将提
高电气暗配管预埋质量做为本次活动的课题。
四、现 状 调 查
• 针对电气暗配管的 预埋过程,本QC小组以 以下五项为检查内容, 通过对8#-11#楼已施 工的一层电气配管的检 查,将检查出的问题进 行统计汇总,结果如下:
项目
不合格点数(共128点) 频率(%)累计频率(%)
管子及管口的保护
58
45.3
45.3
管子的弯扁度(≥0.1D)
23
18
63.3
管子的位移
22
管子的弯曲半径(≥10D)
15
管路的连接
10
17.2 11.7 7.8
80.5 92.2 100
根据统计表作出电气暗配管质量问题排列图如下:
•
从表中数据
料
材料质量差
施工方法不科学
法 设计方案不合理
成品保护不到位
环
天气因素影响
管理人员责任不明确 操作人员技术水平低 管子端口粗糙不平整 选用了劣质材料 管子运输时砸扁
管口防护不严 连接方法不正确
管线埋设浅 管线位置过于集中
管线位置被扰动 夜间作业光线不足
交底不到位 技术培训少
管接处未刷胶粘结 固定点间距大 敷管并排紧贴、叠压 钢筋工扰动管线
管子的连接方法、材料
调查分析、 现场检查
8
固定点间距 管线的固定点距离是否 调查分析、
大
符合要求
现场检查
9
敷管并排紧 管线并排敷设时的管路 调查分析、
贴、叠压 保护
现场检查
10
管线位置过 于集中
管线集ຫໍສະໝຸດ Baidu位置的管路敷 设
查看相关文 件及现场检 查
11
钢筋工扰动
钢筋工施工导致管线移 调查分析、
位
现场检查
提高电气暗配管预埋质量
一、工 程 概 况
• 工程名称:经济适用住房二期8#-13#楼 工程
• 工程概况:本工程总建筑面积98000平方 米。8#-10#楼各18000平方米,建筑高 度为66.5米,均为地下一层,地上二十二 层剪力墙结构;11#-13#楼各14000平方 米,建筑高度为53.9米,均为地下一层, 地上十八层剪力墙结构。
管子端口 3 不光滑平 管材的切口质量
整
调查分析、 现场检查
4
选用了劣 质管材
管材是否合格
调查分析、 现场检查
完成 时间
确认情况
是否 要因
针对电气配管过程进行了 8.28 交底,管理人员明确各自 否
的职责
8.28
工人经培训上岗,有一定 的实践经验,技术中等
否
8.28
塑料管采用配套截管器操 作,管口平整光滑无毛刺
注册编号 SJSQC-013-2008 QC教育时间 48课时以上
序 号
姓名
性别
1
男
2
男
3
男
4
女
5
女
6
男
7
男
小组成员简介
文化 程度
职称
小组 职务
组内分工
大专 工程师 组长
全面负责
大本 工程师 组员 组织实施效果检查
大专 大专 中专 高中
工程师 组员
工程师 助工
组员 组员
工人 组员
效果检查 资料收集整理
79.6%
90%
• 2.可行性分析: • ①公司施工的某学院综合楼工程的电气暗配管合
格率为95%,为以往最好水平。 • ②甲方、集团公司对保证电气工程质量的措施给
予大力支持。 • ③我们QC小组以中青年人员为主,小组人员均经
过专业知识学习,有一定的理论基础。 • ④小组需要解决的问题明确,通过科学施工,严
七、要 因 确 认
• 2008年8月31日, QC小组召开讨论会, 对十二条末端因素逐 一进行了分析,分析 结果见如下:
要因确认分析表(1)
序号 末端原因
确认内容
确认方法 负责人
1
交底不到 位
是否针电气配管进行 了培训、交底
调查、询问
2
工人技术 培训少
工人是否经过岗前培 训,是否有操作经验
询问、现场 检查
格管理,优化施工方案和措施,是可以实现目标的。
• 通过以上分析可以确定,小组制定的目标是可以实 现的。
六、原 因 分 析
•
8月25日,小组召
开会议,针对造成电气
暗配管管子及管口的保
护不好的原因进行分析
讨论,并整理出系统图
如下:
管子及管口保护不好
因果分析树图:
管理不到位 人
人员素质低
机
切割机械使用不当
方案实施 方案实施
高中 工人 组员
方案实施
三、选 题 理 由
•
1.本工程为经济适用住房二期工程,户型
小,房间多,电气暗配管多为PVC塑料管,布线
集中,管路复杂。
•
2. 公司去年施工的经济适用住房一期工程,
电气配管发生的质量问题造成穿线时多处管路
不通。
•
3.我公司质量目标要求单位工程质量一次
交验合格率100%,我们开展QC小组活动可以通过
项目 管子的弯曲半径(≥10D)
管子的弯扁度(≥0.1D) 管子的位移 管路的连接
管子及管口的保护
调查基数 135
135 135 135 135
合格点 110
112 113 125 77
合格率(%)
81.5
83 83.7 92.6
电气暗配管
整体合格率 79.6%
57
统计各项不合格点数,得出统计数据结果如下:
12
夜间作业光 线不足
夜间施工时的现场照明 现场查看
完成 时间
确认情况
是否 要因
8.28
管与管采用专用套管连接, 用小刷子刷胶,连接紧密
否
每隔1米有一个固定点,在
8.28
弯曲部位应以圆弧中心点为 始点距两端300-500毫米处
否
各加一个固定点。
可以看出,管子
及管口的保护在
影响电气暗配管
预埋质量的问题
中所占比例达到
了45.3%,是造
成电气暗配管质
量差的主要问题,
要是能做好管子
及管口的保护,
就可以显著提高
电气暗配管预埋
质量。
五、制定目标及可行性分析
1.通过现状 调查,结合本工 程实际情况,QC 小组确定活动目 标:加强对管子 及管口的保护措 施,将电气暗配 管的合格率提高 到90%以上。
• 开竣工时间:2008年6月11日-2010年10月 5日
二、小 组 概 况
小组名称 课题名称 小组类型 活动日期 小组成员 活动频次
小组概况表
电气施工 QC小组
成立时间 2008年6月
提高电气暗配管施工质量
现场型
组长
2008.7.102008.10.30
课题注册
2008.6
7人
1次/周 出勤100%
否
8.28
材料经过优选,有合格证 明及进场验收记录
否
5
管材运输 时砸扁
管材运输时是否损坏
现场检查
8.28
个别砸扁、损坏的管材敷 设时已经及时更换
否
6
管口防护 不严
管口的防护方法
调查分析、 现场检查
8.28
有的塞头丢失,电工用钳 夹扁拗弯管口。
是
要因确认分析表(2)
序号 末端原因
确认内容
确认方法
7
管接头处未 刷胶粘结