金属技术监督的工作总结计划暨金属技术监督工作计划.docx
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2015 年金属技术监督工作总结暨
2016 年金属技术监督工作计划
一、金属技术监督主要指标完成情况及简要分析
1、金属技术监督年度主要指标
受热面“四受监焊缝一受监焊缝无受监焊缝无
评分管”爆漏率次合格率损探伤率损探伤率
指标0 次/ 年≥ 98%100%100%≥98 分2015 年0 次/ 年99.20%100%100%91.4 分2014 年 3 次/ 年98.6%100%100%85 分2013 年0 次/ 年99.1%100%100%——2012 年 2 次/ 年96.5%100%100%——
2、简要分析
2015 年完成 #1 机组 C 修、 #2 机组 A 修、 #2 脱硫协同粉尘提效改造、 #2 机组锅炉及压力容器定检相关金属技术监督。 #1 机组 C 修期间完成低温再热器三级管组金属监督; #2 机组 A 修期间完成 #2 炉低氮燃烧改造金属监督, #1、2 电除尘四电场波形线改造焊接监督。
截止 2015 年 12 月 31 日机组启停及运行时间如下(详情及受热面爆漏统计
表见附件):
#1 机组#2 机组备注
2015 年运行3411 小时6265 小时
2015 年启动 6 次 4 次
2015 年停运7 次 4 次
累计运行41150 小时37752 小时
累计启动75 次62 次
累计停运75 次61 次
二、金属技术监督开展的主要工作
1、受监设备开展的主要工作
1.1 、#1 机组总检查 14636 点,不合格 221 点,已整改 142 点,未整改 79 点,未整改为磨煤机大齿裂纹缺陷。
锅炉金属监督主要内容:完成机组低温再热器三级管组更换,炉膛内部联箱
及疏水、取样管检验,对炉膛外部高再、低再堵阀检验,抽查高再出口联箱32排角焊缝及下方 32 排对接焊缝,屏过切割 5 根管道并进行封堵,完成对5~7屏过圆钢检查及 #1 球磨机大齿无损探伤,完成锅炉0 米前后侧定排管道更换并
进行无损检验,再热器、饱和蒸汽取样管更换。
汽机金属监督主要内容:汽轮机轴瓦、瓦枕螺栓、轴颈变截面,1B小机转子轴瓦、推力瓦、推力盘、销钉、围带、叶片,真空泵转子,凝结水泵推力瓦,低
旁阀螺栓, #1~ 3 高加水位计管道更换等。
电气金属监督主要内容:刀闸万向节连杆。
其它金属监督: A/B 引风机检查处理,增压风机叶片及支撑检查处理、#1循环水泵叶轮修复,联箱对接焊缝及取样管检查,炉外疏水管道测厚检查等。
1.2 、 #2 机组总检查 10721 点,不合格 82 点,已整改 44 点,未整改 38 点,未整改为磨煤机大齿裂纹缺陷。
锅炉金属监督主要内容:再热器、饱和蒸汽取样管,高过、屏过、高再取样
管,低氮改造涉及的水冷壁管道及相应燃油平台管道,完成对屏过圆钢检查及 #1球磨机大齿无损探伤,完成锅炉0 米前后侧定排管道更换并进行无损检验。
汽机金属监督主要内容:浮子油箱,BDV阀更换,#1~#3 高加水位计管道更换,A/C 真空泵转子。
其它金属监督:脱硫吸收塔除雾器支撑梁、环壁焊接,增压风机叶片检查处
理,氧化风母管,# 4 循环水泵叶轮, B 斗轮回转减速机、斗轮毂。
1.3 、#2 机组完成锅炉定检、容器定检、大修金属监督共58 项。
锅炉定检主要内容:汽包、联箱、减温器、高低旁阀后减温装置、受热面、
汽水管道、炉外管道、安全阀、锅炉水压试验、支吊架、承重结构、炉膛变形、
膨胀变形。
压力容器定检主要内容:除氧器、高加、低加、压缩空气储气罐、#1、2、3
氨罐、# 1、 2 蒸发器、# 1 氢罐、氢氧分离器。
大修金属监督主要内容:汽机气缸,高、中、低压缸转子;中低、低低、低
压对轮联轴器链接螺栓;M32及以上,温度大于或等于400℃高、中压缸螺栓,高、中压主汽门螺栓,调速汽门螺栓,高低旁调节阀螺栓、小机高压进汽调节阀
螺栓,锅炉主汽门螺栓;轴瓦和推力瓦;中压主汽门和高调门内表面;A/B 小汽轮机汽缸喷嘴室、隔板,转子末两级叶片和叶根,转子轴变截面处及推力盘R 角;发电机转子中心孔及转子轴变截面;锅炉堵阀;炉外管道大小头、三通各抽
查10 个;高温再热器出口联箱进口 T23 管段焊缝,高过及高再顶棚梳型板与管
子密封焊穿墙管,屛过顶棚穿墙管;高过、再热热段、再热冷段弯头抽查;主给
水管弯头抽查。
1.4 、金属监督中主要问题的分析及处理情况:
1.4.1 #1炉A侧高过蒸汽取样管反复泄漏:
2015 年 2 月 5 日#1 炉 A 侧高过蒸汽取样管三通下部焊缝裂纹泄漏,检修中
仅对焊缝返修; 2015 年 7 月 20 日 C 修金属监督中发现该三通上部(对接焊缝下方)母材存在裂纹缺陷,更换了部分取样管;2015 年 11 月 5 日该三通上部焊缝裂纹泄漏,经分析是因再热联箱受热向A、B 侧膨胀约 20cm,取样管膨胀受限造成其应力集中产生裂纹,随后对取样管增加膨胀U 型弯,并更换三通(材质由12Cr1MoV更改为1Cr18Ni9Ti )。针对此缺陷,扩大检查中对两台机组低再取
样三通、饱和蒸汽取样管三通进行检查更换,发现过热蒸汽管道一次门前取样管
材质用错,安排 2016 年检修期间处理。
1.4.2#2炉低氮燃烧水冷壁管道缺陷:
#2 炉低氮改造金属监督中,发现水冷壁母材存在气孔、焊缝折口等缺陷。因
气孔直径Φ >T/2 管壁厚度,为确保今后机组安全运行,增加对OFA喷口、拱部水冷壁燃烧器喷口及方喷口、乏气风喷口、分级风喷口、所有单管以及备品配件
和制造厂边角余料检测,检测均无异常;增加对该批管材管口侧200mm超声波检测无异常。 2016 年#1 锅炉计划进行低氮燃烧改造,要求水冷壁原材料出厂前的
检验,必须进行制造厂现场见证。
1.4.3 #1 、#2 炉球磨机大齿裂纹缺陷:
2015 年 2 月磨煤机大齿通过渗透检测未发现缺陷, 4 月通过磁粉检测发现裂