汽轮机积盐

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哈尔滨第三发电厂3号、4号机为600MW亚临界机组,在机组

运行过程中,高压调速汽门卡涩,并且有时无法关闭,严重影响机组的

安全运行。

2003年7月,3号机组大修检查,高压调速汽门积盐严重,无法

打开,最后返回厂家。

2005年2月,4号机组中修过程中,将4号机高压调速汽门上的

积盐打磨干净,

2005年9月,发现高压调速汽门又有涩现象,将其打开后,发现阀

头、阀杆处有红灰色积盐,将积盐刮下送黑龙江省电力科学院进行分

析,其成分如下:氧化铁:27.56%,氧化铝449%,氧化钙:1.1%,氧化

铜:2.75%五氧化二磷:61.5%三氧化硫:1.06%。根据积盐成分初步分析,

主要是由磷酸三钠、氧化铁沉积造成的。可是哈尔滨第三发电厂3号、

4号机组炉水质量控制非常好,磷酸盐控制在0.4mg/L左右,二氧化硅

含量在30-50 g/L之间(国家规定600MW机组的炉水磷酸盐含量是

0.3 - 2 a g/L,二氧化硅含量小于200卩g/L)。蒸汽各指标也都控制在国

家标准范围内。为什么各个水汽指标都控制在国家标准范围内,高压

调速汽门还积盐如此严重,这让我们百思不得其解。直到2005年10

月运用离子色谱对蒸汽进行分析,其原因才初露端倪。

2高压调速汽门积盐原因分析10月、11月运用离子色谱对哈尔滨第三发电厂磷酸盐含量水样

分析结果见表一

表一

可以发现,尽管600MW机组炉水磷酸盐含量远低于200MW机

组,由于饱和蒸汽压力和汽包结构不同,其饱和蒸汽的磷酸盐含量远远

高于200MW机组。在饱和蒸汽中,磷酸三钠溶解携带系数非常小,当

饱和蒸汽压力为17.64M Pa时,磷酸三钠的溶解携带数可以忽略不计,其携带系数等于湿分;当饱和蒸汽压力超过19.6MPa后,磷酸三钠的

溶解携带开始增大。

我厂#3机饱和蒸汽压力是18.26 MPa低于19.6M Pa所以,其携带

的磷酸盐主要为机械携带。2005年11月9日9:00,#4机炉水磷酸

盐含量310 a g/L,硅29.7 a g/L,还有其他微量组分如氯化钠、硫酸钠、

铜离子、铁离子、钙离子等。随着锅炉的蒸发这些可溶盐进入蒸汽中

其中磷酸盐是机械携带,其他组分以机械携带和溶解携带两种形式存在。

在过热器中,饱和蒸汽的温度从379C渐渐升到540C。在此过

程中蒸汽中组分开始发生变化,共可分为三类。

第一类是磷酸钠、硫酸钠,它们在蒸汽中的溶解度随着温度的上

升而降低,在374C以上,它们在蒸汽中的溶解度几乎为零。也是说在

饱和蒸汽变成过热蒸汽,饱和蒸汽中的水滴全部变成蒸汽后, 磷酸钠、硫酸钠便析出,以固体小颗粒的形式存在。

第二类铜离子、铁离子、钙离子,它们在蒸汽中的溶解度随着温

度的上升而上升。但是它们在蒸汽中的溶解度非常小,饱和蒸汽中的小水滴蒸发的过程中,所溶解的这些物质一部分转入过热蒸汽,一部分以固体小颗粒形式析出。第三部分是各种硅化合物、氯化钠, 这部分

溶解度随着温度的上升而升高,例如硅酸钠在540 C的过热蒸汽的溶

解度180g/L,氯化钠540C的过热蒸汽的溶解度10卩g/L以上。饱和

蒸汽中的小水滴蒸发后,硅、氯化钠便溶解在蒸汽中。另外,过热器本体的金属腐蚀产物,在温度发生急剧变化时,过热器管壁上的金属腐蚀产物因与管子金属本体的膨胀率不同,而从金属表面上剥落下来,以固体颗粒的形式存在蒸汽中。

综上所述,在饱和中的水滴蒸发后,蒸汽中有以下固体小颗粒:磷酸钠、硫酸钠、铜、钙、铁离子(有两部分来源:小水滴析出和过热器管壁上的金属腐蚀产物)。其中,磷酸钠最多,因为炉水中磷酸钠含量最

多,并且在饱和蒸汽的水滴全部转化成蒸汽后,这些磷酸钠几乎全部以

固体的形式析出。这些固体小颗粒便有一部分在过热器内沉积。

但是它们在过热器内并不是均匀沉积,主要集中在流通的弯道、

节流处。哈尔滨第三发电厂的3号、4号机的高压蒸汽门呈半圆型,

过热蒸汽从侧面碰到其球面,然后拐90度角流出主蒸汽门。蒸汽中的

固体小颗粒密度比较大,由于离心力的作用便撞到高压蒸汽门的半圆

型门头上,渐渐在此沉积。并且有一小部分蒸汽通过阀杆和阀杆套间

的细小空隙泄露出去,这些细小的固体颗粒就在这些小空隙中沉积,导

致高压调速汽门卡涩。另外,过热蒸汽中的固体颗粒进入汽机后,会造

成固体颗粒磨损、形成沉积物、引起汽轮机腐蚀等危害,以致严重影响汽轮机运行的经济性和可靠性,显著地增加维护费用,并会缩短其使用寿命。

针对以上情况,哈尔滨第三发电厂进行了以下实验:降低汽包液位,

由-22.9mm降到-180mm;尽量保持汽包液位稳定;升降负荷时尽量缓慢。然而检测数据显示,磷酸盐的携带量并没有减少。

2007年7月10日,哈尔滨第三发电厂3号机组进行炉内全挥发处

理实验(在给水中加氨、已醛肟,炉水中不再加磷酸盐),表2是3号机组与3号机组进行炉水全挥处理发实验数据进行综合对比。

表二2007年1 ―― 3月份数据(全挥发处理实验前)

3.结论

通过分析可以得到以下结论:⑴饱和蒸汽Na+离子含量有明显的下降,最高降幅达到53.78%最低降幅达到35.14%。⑵炉水电导率有明显的下降,最高降幅达到32.43%最低降幅达到23.22%。⑶实验全过程平均加氨量为0.0328m3,比炉水磷酸盐处理时高4.79%。⑷炉水pH 值变化不明显。⑸炉水pH值最低8.94最高9.27,炉水pH值合格率

97.02%。⑹给水铁含量变化不大,且在国家控制标准之内。

在全挥发实验中,过热蒸汽中磷酸盐含量为零,并且水汽系统各指标均达到国家标准。由此可见,炉内全挥发处理是解决高压调速汽门积盐的一个有效手段。

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