故障分析案例
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
故障分析案例
【篇一:故障分析案例】
六、诊断实例
例1:圆筒瓦油膜振荡故障的诊断
某气体压缩机运行期间,状态一直不稳定,大部分时间振值较小,
但蒸汽透平时常有短时强振发生,有时透平前后两端测点在一周内
发生了20余次振动报警现象,时间长者达半小时,短者仅1min左右。图1-7是透平1#轴承的频谱趋势,图1-8、图1-9分别是该测
点振值较小时和强振时的时域波形和频谱图。经现场测试、数据分析,发现透平振动具有如下特点。
图1-7 1*轴承的测点频谱变化趋势
图1-8 测点振值较小时的波形与频谱
图1-9 测点强振时的波形和频谱
(4)将同一轴承两个方向的振动进行合成,得到提纯轴心轨迹。正常时,轴心轨迹稳定,强振时,轴心轨迹的重复性明显变差,说明机
组在某些随机干扰因素的激励下,运行开始失稳。
(5)随着强振的发生,机组声响明显异常,有时油温也明显升高。
诊断意见:根据现场了解到,压缩机第一临界转速为3362r/min,透平的第一临界转速为8243r/min,根据上述振动特点,判断故障原因为油膜涡动。根据机组运行情况,建议降低负荷和转速,在加强监
测的情况下,维持运行等待检修机会处理。
生产验证:机组一直平稳运行至当年大检修。检修中将轴瓦形式由
原先的圆筒瓦更改为椭圆瓦后,以后运行一直正常。
例2:催化气压机油膜振荡
某压缩机组配置为汽轮机十齿轮箱+压缩机,压缩机技术参数如下:工作转速:7500r/min出口压力:1.ompa轴功率:1700kw进口流量:220m3 /min进口压力:0.115mpa转子第一临界转速:
2960r/min
1986年7月,气压机在运行过程中轴振动突然报警,bently 7200
系列指示仪表打满量程,轴振动值和轴承座振动值明显增大,为确
保安全,决定停机检查。
图1-10 气压机轴承振动频谱
为进行故障识别,又一次进行升速试验,记录振动与转速变化的关系,气压机升速过程三维谱图,如图1-11所示。
诊断意见:对转子一支承系统进行核算,发现转子第一临界转速为:2820r/min(47hz)。
据此进一步分析发现,其振动特征及变化规律与典型的高速轻载转
子的油膜振荡故障现象完全吻合。因此可以判定其故障原因为油膜
振动。
由于油膜振荡故障危害极大,可能在短时间内造成机组损坏,所以
必须立即停机检修处理。
生产验证:停机后解体检查发现,轴瓦巴氏合金表面发黑,上瓦有
磨损并伴有大量小气孔,前轴承巴氏合金有部分脱落。更换新的可
倾瓦轴承后,再次启动机组,47hz的低频分量不再出现,油膜振荡
故障消失。
图1-11 前轴承升速过程振动瀑布图
某化肥厂的二氧化碳压缩机组,在检修后,运行了140多天,高压
缸振动突然升到报警值而被迫停车。
在机组运行过程中及故障发生前后,在线监测系统均作了数据记录。高压缸转子的径向振动频谱图见图6-21,a图是故障前的振动频谱,振动信号只有转频的幅值。b图是故障发生时的振动频谱,振动信号除转频外,还有约为1/2转频的振幅,这是典型的油膜涡动特征。据此判定高压缸转子轴承发生油膜涡动。
例3
某公司国产30万吨合成氨装置,其中一台als—16000离心式氨压
缩机组,在试车中曾遇到轴承油膜振荡。
例4
①低频成分突出,它与工频成分的比值为0.48,可认为是轴承油膜
不稳定的半速涡动;②油膜不稳定的起因可能是低压缸两端联轴节
的对中不良,改变了轴承上的负荷大小和方向。
停机检查,发现如下问题:
①轴承间隙超过允许值(设计最大允许间隙为0.18mm,实测为
0.21mm);
②5块可倾瓦厚度不均匀,同一瓦块最薄与最厚处相差0.03mm,超
过设计允许值。瓦块内表面的预负荷处于负值状态[pr值(单位面积上的预加载荷力值)原设计为0.027,现降为-0.135],降低了轴承工
作稳定性。
③两端联轴节对中不符合要求,平行对中量超差,角度对中的张口
方向相反,使机器在运
【篇二:故障分析案例】
电力系统继电保护典型故障分析案例线路保护实例一:单相故障跳
三相某220kv 线路发生a 相单相接地故障,第一套主保护(ckj-2)发出a 相跳闸令,第二套主保护(wxb-101)发出三跳相跳闸令。
重合闸出口停用三相综合单相停用三相综合单相原因分析:
由于两面保护屏的重合闸工作方式选择开关把手不一致造成。
保护是否选相跳闸,与重合闸工作方式有关。当重合闸方式选择为
单重和综重时,单相故障跳开单相,而当重合闸方式选择为三重和
停用时,任何故障都跳开三相两套保护时一般只投入一套重合闸。
另一套保护屏的重合闸出口压板应在断开位置。
由于另一套保护的中重合闸方式选择放在停用位置,致使该保护发
出三跳命令。
线路保护实例二:未接入外部故障停信开关量某变电所母线 pt 爆炸,ct 与开关之间发生三相短路,电厂侧高频保护拒动。由后备保护距
离ii 段跳闸。
电厂系统变电所高频保护故障发生后,由于对高频保护来说,认
为是外部故障,变电所侧高频保护一直处于发信状态。将电厂侧高
频保护闭锁。变电所侧认为母线故障,母差保护动作。
事故后检查发现,高频保护没有接入母差停信和断路器位置停信。
微机保护的停信接口: 1、本侧正方向元件动作保护停信。
2、其它保护动作停信(一般接母差保护的出口)。
3、断路器跳闸位置停信。
线路保护实例三微机保护没有经过方向元件控制而误动出口。
问题:整定中,方向元件没有投入。
硬压板,软压板(由控制字整定)1、二者之间具有逻辑“与”的关系。缺一不可。
2、硬压板:保护屏上的实际压板。
3、软压板:在软件中通过定值单中的控制字的某位为控制保护功能
的投退。
线路保护实例四: 1993 年11 月19 日,葛双ii 回发生a 相单相接
地故障,线路两侧主保护 60ms 动作跳开 /0.3s)于420ms 动作跳
开三相,重合闸被闭锁。联切葛厂两台机投水阻600mw, 切鄂东负
荷200mw。
事故原因分析 1、pt 接线图 2、接线的问题:(1)pt 三点接地,违
反《反措要点》,pt 二次侧中性线只允许一点接地。