质量部上半年工作总结

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质量部2012上半年工作总结

2012年度上半年以来,质量部在公司领导的正确指导下,在各部门的大力支持下,紧紧围绕公司2012年度工作的总体思路和工作重点,认真履行质量部各项工作职能,进一步转变工作作风,改进工作方式,持续改进湘电莱特的质量管理工作,确保产品实物质量满足顾客不断增长的需求。现将上半年工作情况汇报如下:

一、产品的符合性:

1、进货检验情况:

2012年1-6月,共检验灯塔电机、柴油发电机、汽油发电机、M32电机4种机型,由LE、万邦、龙犇等23家供方提供的110种部件255批次;其中关键部件来料质量稳定的供方有万邦(主副定子壳体、主副定子水槽盖板);质量改进较好的供方有众鑫(柴油机线圈组);广丰(柴、汽油机机罩,出线盒等);来料质量下降,较差的供方有龙犇(轴套、转子压盘)、LE(主副定子);其他标准件(螺钉、垫圈等)的供方东螺、悦瑞进货检验情况较好。每批进货检验的不合格单已由质量部传递至采购部,由采购部发馈给供方,要求供方整改,以降低下批次进货检验不良。

2、检验情况:

1-6月产品制造过程中,产生的主要质量问题主要如下:

①副定子气泡问题

处理情况:根据研12-035技术联

系书制定副定子粘胶工序及验收

标准如下:

a 副定子铁芯刮完胶后增加两次抽真空+补胶刮平工序;

b 粘胶后气孔个数验收标准为内外圈总和不大于10个即为合格。

按此新标准验收,目前无不合格产品。

②副定子粘胶后分层

处理情况:根据制2012-008在铁芯的

内外圈添加灌封胶的方法能较好防止

副定子分层剥离,目前生产部根据此

成260小时,将于7月15日完成验证。方法生产,该工艺1000小时验证已完

③防水接头橡胶垫翘起

处理情况:

a 原图纸0060-01329中Φ28.5改成

Φ27;原图纸0060-01331中Φ18改成

Φ17。

b 要求工作者拧螺帽时拧内侧。

从产品审核结果来看,目前无类似不

合格现象发生。

④出线盒螺钉生锈

处理情况:经公司与LE沟通,采

用镀锌螺钉替换,本批生产的132台

柴油机、汽油机于6月21日替换完毕。

⑤主定子粘胶后测量不合格

处理情况:研发部根据不合格原因调整粘胶工序,在粘胶盖板和主定子中间增加粘胶工装,目前产品合格率有所提高,质量部将进一步关注产品质量。

3、根据过程产品检验不合格,我们采取了以下措施提高质量:

①加强员工培训,要求员工熟记SOP,并加强考核,提高培训效果;

②改进工艺,并固化到SOP,明确操作要求,保障产品生产过程的控制;

③购买先进的工具和设备,设计工装,以提高工作效率并保证产品生产过程的合格;

④加强过程检验力度和产品审核,提高员工工艺纪律。

二、体系管理综述:

1.一号文重点质量工作要求完成情况:

①2012年1-5月,公司质量外部损失率为0%,内部质量损失率0.0127%,

顾客满意度平均分为99.7,无重大顾客投诉和批次召回;②于今年2月整理公司的第三层次文件,形成《湘电莱特第三层次文件清单》,共包含公司9

个部门的66个文件;③根据集团公司一号文的精神,印发《湘电莱特2012年度质量管理工作规划》,要求公司各部门按工作规划分解质量目标并实施,明确了各线质量职责;④于3月邀请集团公司质量管理专家进行“现场质量问题处理”的专项培训,加强现场技术人员对不合格品的分析、诊断能力;

⑤持续做好质量改进工作,针对公司主要产品的技术改进和质量问题,上半

年共申报4个持续改进项目和4个QC小组;⑥按5M1E的要求开展产品质量专项审核,上半年进行专项审核7次,共发现问题45项,经各部门整改,现场质量得到明显改善。

2、质量管理体系运行:

我公司严格按ISO9001:2000标准的要求建立质量管理体系,并根据公司实际情况形成必要的文件规定,加以实施、保持和持续改进。采用“过程方法”建立质量管理体系并加以实施,并以顾客要求为输入,提供给顾客的产品为输出,通过信息反馈来测定顾客的满意程度,评价质量管理体系的业绩,并以持续改进来确保达到顾客满意。

以下是质量管理体系在各部门的具体运行情况:

质量部:①根据生产的主要产品和重点质量问题,开展了专项审核。各部门已于2月15日整改完毕。

②不合格品统计、分析;强化各部门质量管理;出台《质量管理考核、奖励办法》,于6月份开始执行,目前考核扣款达1100元。

③充分利用质量管理看板、标语、LED屏,加大典型质量问题的剖析、教育、曝光,使员工逐步建立“质量荣辱观”,已将此作为常态工作,并每月组织质量例会进行质量问题的宣讲,至此已举行质量例会2期,共解决质量问题13项。召开质量分析会7期,商议、评审解决了主、副定子开裂分层的验证、3台柴油机性能测试不合格处理、森力玛Y系列电机的改进等质量问题,并对措施实施跟踪验证,确保了后期产品质量。

④按照《出口产品质量控制补充规定》及《重点产品质量监控运行管理办法》组织出口产品及重点产品的质量策划及控制工作,已形成文件。

⑤根据集团公司质量管理体系工作规划,结合我公司体系运行特点,策划湘电莱特年度质量工作规划,并按时间节点及工作安排跟踪验证完成情况,目前

已完成22项,均取得了实质性成果。

⑥年初策划年度质量管理体系内审方案,策划在7月份组织内审工作。

生产部:完成了《提高转子磁钢压出力》、《提高灯塔电机定子线的安装效率》2个QC项目现场执行以及成果总结等工作;在生产过程中及时反馈产品质量,1-6月共反馈8条质量信息,并积极配合质量部、研发部分析原因、实施解决,确保了现场质量的稳定和不合格的及时处理。

采购部: 2012上半年采购部共引进合格供方、候选供方等7家,目前在管供方共20家,对主副定子壳体等核心、关键部件与万帮等供方签订质量保证协议,按《供方业绩评定表》对5家供方进行量化业绩评定,同时将质量部进货检验不合格信息及时反馈给供方,并要求供方纠正整改。

销售部:积极开拓OEM市场,开发了2.2kw/5.5kw风电冷却器小电机、偏航电机等OEM产品的销售。及时反馈兆胜(冷却器小电机)、LE(柴油发电机)等客户共6项意见,确保公司产品持续改进,上半年顾客满意度99.7分。

研发部、制造部:完成非晶电机SOP(工艺过程卡)持续改进,获得集团公司二等奖;为提高产品质量、改进工艺方法,针对主定子粘胶后测量不合格、副定子气泡、副定子分层等质量问题制定方案并实施验证,共开出技术联系书XXX 份,为提高产品合格率做出了积极贡献;2012年1-6月,共分析处理进货检验和过程检验不合格单221份,确保了进货检验个过程检验不合格问题的及时处理。

3、计量管理:

质量部归口管理测量设备的计划采购、送检、送修、保养等工作,测量设备的检定委外进行。现公司测量设备共计215件,其中专用量具9套。半年来,共申请采购测量设备25件,送检41件,送修2件,报废3件,一次送检合格率为100%。今年以来公司内部对计量管理工作共进行了6次审核,审核发现问题主要是在用量具有超过有效期的不合格现象。针对此,质量部采取了2个措施,一是备用量具,替换送检。二是与生产任务实际情况相结合,采用生产任务闲暇时插空送检的方式,在不耽误生产任务的情况下,保证所用量具的有效、合格。今年第一季度,集团公司质量部对我司进行了审查,审查结果认为我公司计量管理基本符合集团公司的要求。为提高计量管理水平,公司派计量员定期参加了集团公

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