高含水井治理
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高含水井治理
作者:李昊天
来源:《中国科技博览》2018年第21期
[摘要]水驱综合含水已经达到了很高水平,高含水井数量日益增多,给全区开发形势造成很大影响,油水井地下生产动态分析难度也越来越大。
本文先后用单井相对采出程度、剩余油挖潜潜力和单井产液量将高含水井分类,根据不同类型高含水井的形成原因不同,提出不同的治理原则,采用合理有效的措施进行控水挖潜治理,取得良好的治理效果,并以治理过程中效果突出的单井为例,加以分析说明,提出在高含水井治理方面的观点和认识。
为以后的高含水治理工作奠定了理论基础,提供了相关实例素材。
[关键词]高含水相对采出程度控水挖潜剩余油
中图分类号:TE357.62 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)21-0051-01
特高含水期采油阶段,控制含水上升、延缓产量递减、提高采收率,是保障油田开发持续稳产的关键。
随着注水开发的不断延续,高含水井治理成为水驱开发的工作重点。
1 高含水井分类
用单井累积产油量和有效厚度的比值,确定单井相对采出程度,即,单位有效厚度采油量:R0=Np/hy
R0--相对采出程度(t/m);Np--累积产油量(t);hy--有效厚度(m)
用单井相对采出程度与周围油井和全区平均水平相对比,将高含水井分为相对采出程度高和相对采出程度低两类。
把相对采出程度高的高含水井分为无潜力井和低潜力井,从经济学角度讲,高含水井即是低效益井,用盈亏平衡法与开采状况结合分析,相对采出程度高、无剩余油挖潜潜力的高含水井就没有注水开发的价值,而相对采出程度较高,剩余油挖潜潜力小的高含水井也无措施治理的必要;再把相对采出程度低的高含水井,按产液量高低将其分为高产高含水井和低产高含水井,针对产液量高低不同采取相应措施进行控水治理。
2 高含水井治理原则
针对相对采出程度高的无潜力高含水井,采取关井待报废的措施,相对采出程度较高的低潜力高含水井,采取低成本大面积的注水结构调整进行治理。
而针对相对采出程度低的高含水井,从高产和低产两个方面分析高含水原因,利用有效措施对其进行控水挖潜治理工作。
高产高含水井主要是注水矛盾大,单层突进明显,水淹级别高,治理原则是:注水井调整控水与采油井堵水相结合,控制高含水层产液量;低产高含水井主要是注水质量差,层间干扰严重,动
用状况差,治理原则是:提高注水井注水质量,采油井压裂等增产措施与堵水相结合,改善油层动用状况。
3 高含水井治理工作及取得效果
3.1 注水井调整综合治理高含水井
特高含水期,合理有效的注水井调整措施是综合治理高含水,控制含水上升最直接有效的办法。
水驱某区块方案调整继续以控制含水上升速度、加强低压井区治理为主,把高含水治理工作放在首位。
共实施注水井调整36口井,其中偏调降水控含水16口井,周围油井平均含水从94.86%下降到94.6%,下降0.26个百分点。
层间调整控含水3口井,周围油井平均含水从94.12%下降到93.51,下降0.61个百分点。
其中甲井为缓解层间矛盾、控制高含水重组,把同位素吸水量大,单层突进严重的的高含水小层停注,方案实施后取得较好效果,统计周围油井平均含水下降了0.8个百分点。
3.2 堵水治理高产高含水井
在注水井总体调整控制含水上升前提下,针对高产液、高含水的油井,要采用堵水措施来治理单层突进导致全井含水过高的问题。
实施堵水方案10口,平均含水从97.20%下降到
96.25%,下降0.95个百分点。
其中乙井高含水关井,关井前日产液167t,日产油3.7t,含水
97.8%。
分析认为,该井a小层发育好,与水井连通好,水淹级别高,在a小层上周围水井注水向该井方向突进,导致该井含水上升,同时也影响其它油井受效。
因此要采用堵水措施堵掉高渗透高含水层,控制单层突进,改善其它油层的动用状况,7月对该井a小层实施堵水,措施后含水下降3.78个百分点。
截止到9月底已累计恢复产油量573t,取得较好的效果。
3.3 堵压结合治理低产高含水井
对于低产液量的高含水井,最主要的是改善油层动用状况,有效挖潜剩余油,产油量提高才是治理高含水,保障低产油井向良好生产开发趋势发展的前提,因此在保证注水质量的条件下,堵压结合是治理低效井的最有效措施。
实施堵压方案8口,统计效果,平均单井日增油4.9t,含水下降5.9个百分点。
丙井日产液19.2t,日产油0.6t,含水96.8%,是标准的相对采出程度很低的低产高含水井。
该井产液剖面显示,该井共动用3个小层,其中b层的产液量最多,占全井的62.84%,含水为97.3%,其余2个小层的产液量都很少,动用程度低且含水相对较低,还有措施挖潜的余地。
分析认为,采用堵压结合的方法对该井进行综合治理最为适合。
方案采用机械堵水堵掉b层,对动用程度低的层段进行压裂,方案实施后,取得了日增油
7.7t,含水下降10.4个百分点的效果。
4 高含水井治理过程中的认识
1、水驱开发进入特高含水期,高含水治理工作任重道远。
结合注水井调整工作,在注够水基础上努力做到注好水,同时加大控水挖潜措施力度,是治理高含水的关键。
2、针对不同类型的高含水井,要找出影响其含水升高的原因,根据不同的治理原则,采用相应的控水挖潜措施进行治理,这样才能实现挖掘剩余油、提高采收率、减缓缓水驱递减的目的,达到最佳的治理效果。
3、水驱注水开发不断延续,低产低效井不断增多,堵压结合控水挖潜措施将有很大的发展空间。
参考文献
(1)大庆油田有限公司技术发展部.《油田勘探开发新进展及相关专业知识》.2008年4月
(2)大庆油田第三采油厂.《特高含水期油田开发调整实践和认识文集》.2007年10月。