分析:凹版印刷机故障解决

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本文摘自再生资源回收-变宝网()分析:凹版印刷机故障解决
故障一:墨色浓淡不匀印刷品上出现周期性墨色变化的现象。

排除的方法有:校正印版滚筒的圆度,调整刮墨刀的角度、压力或更换新的刮墨刀。

故障二:印迹发糊起毛印刷品图象层次并级、发糊,图文边缘出现毛刺的现象。

排除的方法有:去除承印物表面的静电,在油墨中加入极性溶剂,适当地增大印刷压力,调整刮墨刀的位置等。

故障三:堵版油墨干涸在印刷版的网穴中,或印版的网穴被纸毛、纸粉所充塞的现象,叫做堵版。

排除的方法有:增加油墨中溶剂的含量,降低油墨干燥的速度,采用表面强度高的纸张印刷。

故障四:油墨溢出印刷品实地部分出现斑点的现象。

排除的方法有:添加硬性调墨油,提高油墨的粘度。

调整凹版印刷机刮墨刀的角度,提高印刷速度,将深网穴印版换成浅网穴印版等。

故障五:刮痕印刷品上有刮墨刀的痕迹。

排除的方法有:使用无异物混入的干净油墨印刷。

调整油墨的粘度、干燥性、附着性。

使用优质刮墨刀,调整好刮墨刀与印版的角度。

故障排除
在多年与企业的一线生产工人、设备安装调试技师、技术工程人员的接触交流中获知,他们在工作实践中,积累了丰富的凹版印刷中及时排除常见故障和隐患的简便易行
的经验和体会。

收集整理了这些常见的解决问题的方法愿献给常年工作在一线的印刷师傅以资借鉴。

开机后常见故障排除:
1、克服开机状态,有单极和双极跳闸不送电首先要检查主电机控制柜的开关位置:
①容量太小现象容易出现此类现象,调整开关位置,增大容量,即可解决开关跳闸现象。

②检查色组碟阀的控制电源线,是否有短路或线路板烧坏等若有应及时更换碟阀。

2、人机界面通讯电缆被干扰开机试车后整机的通讯电缆受到干扰合上变频器的主回路开关后,干扰加重导致无法调试。

造成的原因:主要是触摸屏通讯电缆铝膜和外层的屏蔽网之问有隔断的有层塑料,使铝膜和屏蔽之问接触不好,使通讯电缆接地不良,没有起屏蔽作用。

正确的接法:将电缆剥开后.将里层的铝膜去掉,将中间的屏蔽网与总线连接器的接地完成接触并接好。

3、快速调整电机同步一般收放料AB轴机械电子参数一样.打同步时以任一轴进行第一次同步调整记下5OHZ(E1—04=50HZ)能达到的最高线速度假设为120,然后进行机械设定最高速(假设为200),进行比例计算,假设5OHZ时最高线速度为l20最高速频率=X83.33HZ输入到E=04里进行最高速的校正,即快速又很准确。

4、主机启动时,收放料牵引辊及电机出现剧烈抖动伴随巨大响声此时注意检查驱动电机的编码器.摆辊电位器的齿轮间隙,调整牵引变频器内部PID值中的P值参数即可排除。

DT950~动套准装置问题的处理:
1、DT950三色套色出现问题,不能自动套印:
①有可能是三色套印的光电头到中继箱的光缆在中继箱处丁l、T2头部线插反,造成无法正确跟踪套印、跑版。

②打开DT950系统外盖,仔细检查各接线端子紧固松动线头,对脉冲发生器及线路进行除尘,消除隐患故障。

2、DT950中继箱灯泡经常烧坏要检查阻断其他24V电窜入或灯泡供应电压偏高,其两端电压值保持在职11.5V时为宜。

3、在自动套色时偶尔出现不自动跟踪偶尔出现不自动跟踪的现象,而且中继箱灯泡总是烧坏。

原因有二,一是其它24V电压串入,二是灯泡供应电压偏高。

开机启动后用万用表测灯泡两端电压为12.5V时,可确定为灯泡供电电压偏高.引起灯泡烧坏因此调整950系统中稳压电源电压,使其输出电压降低,为11.5V则正常。

如何解决套印不准,跑版问题,解决横向跑版
①确认承印材料是否合适。

②烘箱温度是否合适,影响料膜的拉伸变形。

③机组、导向辊的水平度、平行度是否符合要求。

④版面吹风设施是否完善若风直接吹向料膜会引起抖动。

如何解决纵向跑版:
①电位器齿轮的间隙过大,消除齿轮间隙。

②调整张紧带轮解决皮带过松问题。

横向自动跟踪加速时影响纵向跟踪怎么办主要原因是,横向自动跟踪反应太快,在加速时纵向跟踪不能很快稳定。

如对线路校对、变频参数检验、通电检查一切正常下,就需将横向跟踪P值调小在速度到15O~180米时,张力稳定不过正负0~,收放料废料平均不超过l5米,且无张力变化.印刷正常。

4、如何解决多色印刷时,印品干不透的问题
在印刷时,经常出现印品干不透调大收料锥度张力时,就出现收料不齐要是把张力加达到25%收料齐了后三色干燥不好而印品就出现反粘。

主要是进风量与排风量没有调整好,排风的风量太大.而进风量太小.导致从风机进来的热风刚进入烘箱时就被排风抽走了。

固烘箱的温度达不到印刷产品的要求,热量上不去可将排风的风量减小,同时增大进风量反复调整即好。

对于收卷不齐的问题,可把收料锥度张力增大到20%即可,印出合格的产品。

5、正确调整烘箱风力,对提高产品质量至关重要在实际工作中,工作要细,把握好每一个环节,使风力风速恰到好处。

确保印品质量。

操作中注意做好以下几点。

①二次回风非常重要回风风门不能关死这样有利于提高排风效果。

②排风和进风风压要调匹配不能为了怕倒风把排风风压调的很大,进风调得很小。

③不管是进风或排风用的帆布接头都不能太长,一定要拉直绷展.过长则风阻很大,对干燥、排风都不利。

④烘箱上的挡风板,上、下风嘴的导风板,一定要装、加装挡风板使烘箱尽可能地密封,腔体风才容易形成负压有利于排风。

加装导向板,可以使下风嘴的风往上吹上风嘴的风往下吹,形成两道风墙阻止腔内风处溢不易产生倒风现象。

6、收放料出现问题的处理
放料在小卷径状态时料被拉断经检查小卷经PID值调整正常摆辊电位器与机械;间隙正常,如摆辊收回后不能正常返回手动摆辊机械阻力很大,是因为摆辊气缸与摆臂的连接处锈蚀,处理后即好。

放料过程中出现打皱
①改走料路线包角的导向辊为中凹。

②对打皱不明显的地方换成光辊。

③把涂胶前的可调辊进行改造调整幅度增大。

④复合前的展平辊换成可调导向辊。

复合走料时.两边如果加上热敏胶带就会有褶子出现时可把胶辊加大,胶层加厚,增加胶辊的弹性.此时加上胶带、复合就可平稳走料。

其他方面
1、如何解决放料裁切报警时间长的问题在印刷过程中放料裁切报警时间过长就会增大废品率,造成浪费。

主要原因是新料卷和旧料卷线速度不同引起的,摆辊摆动过大。

重新校正直径检测电位器,打开人机界面处直径检测面,调整直径检测系数,重新进行预备接料直到界面里检测出准确的料卷直径.使用使新料卷和旧料卷速度同步即可缩短报警时间,废品损失大大减少。

2、如何解决全体色组经常离压的现象现象:
①主机运行中瞬间失速又复行。

②运行中印刷压辊全体自动离现象。

③启动后,批示灯不能正常
3、如何增加超温报警装置使用电加热凹印机长期加热会使接触器触点焊死现象.更可能导致烘箱温度失控、起高,甚至火灾发生。

可结合使用的FUJI温控表进行改造具体步骤是:
①使用端子AL1、C0H。

②启动报警器。

③参数设定AL1(当实际温度超过设定温度AL1设定值时,即报警,警示操作人员对温度进行检查)。

本文摘自变宝网-废金属_废塑料_废纸_废品回收_再生资源B2B交易平台网站;
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