长庆油田陇东区块水平井钻井提速
陇东气田水平井钻井技术

陇东气田水平井钻井技术王万庆【摘要】为了解决陇东气田水平井钻井过程中井壁易失稳、机械钻速低、钻井周期长等技术难点,开展了水平井钻井技术研究.根据地层特点将水平井设计为三开井身结构,利用表层套管封固易塌易漏地层;根据靶前距要求并为了确保井眼轨迹平滑,设计采用五段制井眼轨道;针对不同井段的井眼轨迹控制要求,采用了相应的井眼轨迹控制技术;根据不同井段钻遇地层的特点,优选了个性化PDC钻头,优化钻井液性能并制定了相应的维护处理措施,形成了适用于陇东气田的水平井钻井技术.现场应用表明,陇东气田水平井钻技术能解决水平井钻井过程中存在的技术难点,实现提高机械钻速、缩短钻井周期的目的.%To tackle the challenges of wellbore instability,low rate of penetration and lengthy drilling time encountered in horizontal drilling in Longdong Gas Field,the investigation of horizontal drilling techniques was carried out.The casing program was designed as a three-spud structure according to the formation features,with the surface casing isolating the fragile formations;the well trajectory was designed as five sections to meet the target distance requirements and ensure smooth well trajectory;applicable well trajectory control techniques were used according to the well trajectory requirements at different sections;PDC bits and drilling fluid were optimized in line with the formation characteristics of the various well sections,and corresponding maintenance measures were taken,by which a set of horizontal drilling techniques applicable to Chengdong Gas Field were developed.Field application showed that the horizontal drilling techniques in Longdong Gas Field can solve theproblems occurred in the drilling process,increase the rate of penetration and decrease the drilling time.【期刊名称】《石油钻探技术》【年(卷),期】2017(045)002【总页数】5页(P15-19)【关键词】水平井;井身结构;井眼轨迹;PDC钻头;钻井液;机械钻速;陇东气田【作者】王万庆【作者单位】中国石油川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司,陕西西安 710018【正文语种】中文【中图分类】TE243+.1陇东气田位于鄂尔多斯盆地西南部,构造主体为伊陕斜坡、天环坳陷,主要目的层为中生界二叠系山西组的层,气藏类型主要为岩性圈闭气藏,有效储层分布受砂体展布和物性控制,无明显边底水,属定容弹性驱气藏。
长庆陇东天然气水平井配套钻井技术研究
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长庆陇东天然气水平井配套钻井技术研究
杨富;李旭;杨顺智;李双辉
【期刊名称】《内蒙古石油化工》
【年(卷),期】2018(044)012
【摘要】在分析影响陇东气田天然气水平井钻井施工的技术瓶颈后,通过技术创新,先后进行聚合物快速钻井、无土相低伤害环保钻井液、旋转导向等新技术研究.通过一系列钻井技术集成,解决了上部井段缩径、斜井段塌漏共存、水平段机械钻速低等技术难点.实现了钻井周期73.92天,机械钻速7.52m/h等创优指标,阶段性实现了表层一趟钻、直井段一趟钻、斜井段四趟钻、水平段三趟钻的目标,进一步加快陇东气田水平井提速进程.
【总页数】3页(P92-94)
【作者】杨富;李旭;杨顺智;李双辉
【作者单位】长庆油田公司苏里格气田开发分公司,陕西西安710021;长庆油田公司第四采气厂,陕西西安710021;长庆油田公司苏里格气田开发分公司,陕西西安710021;长庆油田公司第四采气厂,陕西西安710021
【正文语种】中文
【中图分类】TE243
【相关文献】
1.长庆油田陇东区块水平井钻井技术 [J], 李晓阳;易磊;李秀明
2.长庆油田陇东超1500水平段油井水平井钻井工艺技术 [J], 易磊;谭学斌;李秀明
3.长庆油田陇东区块水平井钻井提速 [J], 荣芳
4.长庆油田陇东地区页岩油超长水平段水平井钻井技术 [J], 柳伟荣; 倪华峰; 王学枫; 石仲元; 谭学斌; 王清臣
5.长庆油田陇东地区页岩油大偏移距三维水平井钻井技术 [J], 田逢军;王运功;唐斌;李治君;刘克强
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油井水平井提速汇报3.5
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井号
元平1井 元平2井 元平4井 元东平1 元东平4
钻头规范
直径 (mm)
型号 (mm)
222
T5464S
222 T5445H
222
T5464S
222 T5445H
222 P5263MF
钻进井段
(m) 241-858 252-1339 195-1332 252-1391 190-738
造斜点 进尺 纯钻 机械钻速
长庆石油勘探局 中国石油 工程技术研究院
吴起油田油井水平井提速方案
长庆石油勘探局 中国石油 工程技术研究院
一、 2006年的指标
名称
目的层 垂 深(m) 靶 前 距(m) 水平段长(m) 完钻井深(m) 钻井周期(天) 机械钻速
(m/h)
吴平1井
长61 1896.55 414.46
430 2545 18.3 15.33
长庆石油勘探局 中国石油 工程技术研究院
三、提速方案
5.3为防止沉砂和粘卡事故的发生,规定三不接单根 (1)泵压不正常不接单根 (2)悬重压不正常不接单根 (3)井口准备工作不好不接单根 5.4正常钻进派专人观察泵压,泵压变化1MPa必须认真分析 井下工况,避免事故发生。 6.提速的目标 力争元城水平井平均机械钻速提高30%,达到15m/h。
二、提速面临的技术难点
1、表层漏失 06年3口水平井表层出现有进无出漏失,吴平3井由于表层
漏失,钻井时间为4天14小时。 2、斜井段电测遇阻
3口井均为中途电测有15-30m测量达不到要求而通井。
井号
吴平1井 吴平6井 吴平3井
通井次数
1
2
1
长庆石油勘探局 中国石油 工程技术研究院
水平井钻井工程提速问题分析

水平井钻井工程提速问题分析发布时间:2021-06-10T11:04:39.137Z 来源:《中国科技信息》2021年7月作者:侯崇京[导读] 在水平井钻井工程提速问题上,需要完善地质导向技术、优选PDC钻头、优化井眼轨迹控制技术、减摩降阻、优选随钻仪器,以及搞好管理等。
事实证明,实施上述措施,可以将钻井期限缩短,显著减小了钻井成本,实现了理想的成效。
胜利石油工程公司培训中心(党校)石油工程技术培训部侯崇京摘要:在水平井钻井工程提速问题上,需要完善地质导向技术、优选PDC钻头、优化井眼轨迹控制技术、减摩降阻、优选随钻仪器,以及搞好管理等。
事实证明,实施上述措施,可以将钻井期限缩短,显著减小了钻井成本,实现了理想的成效。
关键词:水平井;钻井;提速;技术钻井提速是为了使油气田评估周期(勘探油气田阶段)缩短的问题解决。
在开发油气田中实现钻井成本减小的问题。
如何优选钻头,按照设计轨迹,防斜打快成为钻井关键技术之一。
这样才能实现机械钻速提升,确保油田勘探开发更具经济性。
1、完善地质导向技术,提高定向效率开展泥页岩裸眼快速识别和测井响应特征研究,利用实钻录井资料与垂向剖面对比,建立地质精细控制模型,形成“定测录导”工程地质一体化技术,实时调整导向模型,提高储层识别能力和效率,确定轨迹处于油藏的空间位置,为提速提效释放空间。
2、优选PDC钻头钻具提速优选高效旋冲螺杆及其配合使用的强攻击性PDC钻头,预计水平段机械钻速由6.5m/h 提高到10m/h 以上。
根据已钻井地层及岩性、钻头适应性和井壁的稳定性分析,优选适合的 PDC 钻头。
技套井段优选 5 刀翼混合齿 19mm 复合片大水眼 PDC 钻头,适合三大两高激进式钻井;造斜段优选五刀翼、浅内锥、双排齿设计、?16mm 切削齿 PDC,满足定向钻进时工具面稳定、造斜能力强。
水平段优选五刀翼、尖圆齿、高攻击性切削角、单排齿设计,切削能力强。
同时造斜段和水平段均可配合高效的旋冲螺杆,提高机械钻速。
长庆油田陇东超1500水平段油井水平井钻井工艺技术
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2017年08月长庆油田陇东超1500水平段油井水平井钻井工艺技术易磊谭学斌李秀明(川庆钻探工程公司长庆钻井总公司,710018)摘要:鄂尔多斯盆地油藏都属于超低渗油藏,长水平段配合体积压裂技术,是提高超低渗油藏单井产量,增加采出程度的主要方案,2016年开始在陇东区块部署长水平段水平井,提高其单井产量和产建效益。
同时为长水平段规模化开发提供依据。
本文分析超长水平段技术难点,通过井身结构优化、钻头优选、钻具组合结构优化、高润滑强抑制钻井液配方改良、新工具应用等技术和工具的应用,解决长水平段轨迹控制、井壁维稳、泥岩防塌等技术难点,顺利完成长水平段施工,并形成长水平段技术集成,为后期同类井施工提供技术支撑。
关键词:水平井;钻井;超长水平段;钻井液;钻具结构1技术难点(1)裸眼井段长,二开后81/2井眼,井壁稳定和井眼润滑难度大。
(2)目的层垂深较浅,位垂比达1.7,水平段后期钻具悬重与摩阻相当,接单根困难。
(3)大位垂比、超长水平段钻头处有效钻压传递难度大,防止单一钻具极易发生“自锁”的复杂情况,无法延伸水平段长度。
(4)水平段长,砂岩发育好,钻遇裂缝几率增大,存在失返性漏失和渗透性漏失风险。
(5)套管下入难度大。
水平段长度大于入窗井深,下套管使用漂浮节箍,下完漂浮节箍,套管内无泥浆重量轻,下行困难;井筒内液柱压力下降存在较大井控风险。
2施工前技术准备2.1井身结构优化最早1500米水平段水平井采用三开井身结构,技术套管下至入窗点。
存在311mm 钻头钻进井段长,机械钻速低,斜井段311mm 钻头滑动困难,大井眼泥岩段坍塌风险大的问题。
随着水平井施工技术的成熟,井身结构优化的新思路,从解决复杂,提高施工速度和降低成本三个方面综合考虑。
井身结构进行优化为二开,并缩短311钻头施工井段。
2.1.1减少311钻头的施工井段,提高施工速度井身结构优化路线,第一步从技术套管入窗到技术套管进入斜井段50°左右井段,第二步从技术套管进入斜井段50°井段到直接表层钻头穿直罗,进入延安30-50米。
三种钻井提速工具在陇东气田的应用研究

Abstract: In order to solve the technical difficulties during the directional well and the horizontal well drilling, such as serious backpressure, unstable tool face, difficulty in sliding drilling and lower drilling speed in directional sec⁃ tion, hyfraulic oscillator, roller-PDC hybird drill bit and custom hydraulic motor hadbeen applied in Longdong Gas Field. Field application showed that, these three new downhole tools could solve the drilling problems to a certain ex⁃ tend, and achieve the aim at increasing speed of drilling in Longdong Gas Field. Keywords: Longdong Gas Field;roller-PDC hybird drill bit;hydraulic oscillator;customhydraulic motor
陇东气田是长庆油田近年来的主力开发气田之一, 其位于鄂尔多斯盆地西南部,即伊陕斜坡、天环坳陷和渭 北隆起 3 个构造单位的交界处。其地层从上到下依次为 第四系,白垩系,侏罗系安定组、直罗组和延安组,三叠系 延长组、纸坊组、和尚沟组和刘家沟组,二叠系石千峰组、 石盒子组、山西组和太原组,石炭系本溪组,奥陶系马家 沟组,寒武系张夏组和徐庄组。
【7a文】水平井钻井提速措施改进

钻头磨损问题
总结词
钻头磨损是水平井钻井提速过程中的另一个挑战,直接影响钻井效率和成本。
详细描述
为了减少钻头磨损,可以采用耐磨性更好的钻头材料和涂层技术。此外,优化钻井参数,如转速、压 力和冲击力,以降低钻头的摩擦和磨损。定期检查和更换钻头也是保持钻头良好状态的重要措施。
地层复杂性问题
总结词
地层复杂性是水平井钻井提速过程中的一大挑战,不 同地层对钻井参数和钻井液的要求各不相同。
降低成本
水平井钻井提速可以降低钻井成本, 通过提高钻井效率,可以减少钻机运 行时间和人力成本,从而降低钻井总 成本。
水平井钻井提速可以缩短钻井周期, 减少钻机运行时间和人力成本,从而 降低钻井总成本。
缩短钻井周期
水平井钻井提速可以缩短钻井周期,提高钻井效率,从而加 快油田的开发速度。
水平井钻井提速可以减少钻机运行时间和人力成本,从而缩 短钻井周期。
03
页岩气开发中,水平井钻井技术是关键技术之一,通过长水平
段钻孔设计,实现高效开采。
02
水平井钻井提速的必要性
提高采收率
01
水平井钻井提速能够提高油藏的 采收率,通过更快的钻井速度, 可以更快地开发油藏,提高油田 的经济效益。
02
水平井钻井提速可以缩短钻井周 期,降低钻井成本,从而提高油 藏的采收率。
的应用价值和市场前景。
THANKS
谢谢您的观看
03
水平井钻井提速措施
优化钻头选型与钻井参数
总结词
选择合适的钻头类型和参数是提高水 平井钻井速度的关键。
详细描述
根据地层条件和钻井要求,选择适合 的钻头类型,如刮刀钻头、PDC钻头 等,同时优化钻压、转速、泵速等参 数,以提高钻速和降低能耗。
【7a文】水平井钻井提速措施改进

设备老化
部分设备老化、维护不及时等问题 ,导致设备故障频繁,影响钻井速 度。
02
水平井钻井提速技术措施
优化钻头设计
01
02
03
选用高效切削齿
采用具有高效切削能力的 钻头齿,提高钻头切削效 率。
优化切削角度
调整钻头切削角度,减少 切削阻力,提高钻头进尺 速度。
加强钻头冷却
改进钻头冷却方式,减少 钻头温度,提高钻头使用 寿命。
降低对环境的影响
Байду номын сангаас
提高油气田的开采寿命
通过提高钻井速度,能够快速开发油 气田,增加其开采寿命。
减少钻井过程中对地层和地下水的破 坏,降低环境污染。
当前水平井钻井提速面临的挑战
技术瓶颈
水平井钻井技术要求高,需要先 进的设备和技术支持,但目前存 在技术瓶颈,制约了钻井速度的
提升。
地层复杂
不同地层的岩石性质、地层厚度、 地下水位等参数均不相同,给钻井 提速带来很大困难。
【7a文】水平井钻井提速措 施改进
汇报人: 2023-12-19
目录
• 引言 • 水平井钻井提速技术措施 • 水平井钻井管理措施改进 • 水平井钻井技术创新与研发 • 水平井钻井提速效果评估与反
馈
01
引言
水平井钻井提速的意义
提高开采效率
水平井钻井技术的提速能够缩短钻井 周期,减少钻井成本,提高油气田的 开采效率。
陇东天然气气水平井提速分析

陇东天然气气水平井提速分析摘要:2021年以来,井身结构质量要求愈发严格,在保证井身结构质量要求的前提下,如何对陇东天然气井进行提速成为我们需要思考的问题,本文主要从优选钻头螺杆、精细化管理、新工艺设备的应用三个方面简要分析了陇东气井如何提速,以期为后期施工提供宝贵经验。
关键字:陇东气井提速引言陇东区块气田位于鄂尔多斯盆地西南部,伊陕斜坡、天环坳陷为其构造主体。
伊陕斜坡主体为构造相对平缓的西倾单斜(坡度10-20m/km);天环坳陷地势低洼(海拔小于-3000m),坡度较陡(20-40m/km),呈俯冲状插于冲断带之下。
3,目的层垂深约为4200米左右,需穿过洛河、安定、陇东气井的主要目的层为山1直罗、延长、纸坊、刘家沟、石千峰、石盒子等多个复杂地层,施工难度大且目的层较为坚硬为施工造成了诸多困难。
陇东气井提速困难重重,作者通过分析陇东气井钻井周期较短的井提出以下几个思路,但由于作者本人从业时间短,经验欠缺,知识浅薄,如有错误不足之处,还请批评指正。
1 优选钻头目前陇东天然气主要选择使用PDC钻头,PDC钻头在钻压、扭矩的作用下,通过克服岩石抗剪强度破岩。
主要具有以下三点优势:①PDC钻头以剪切方式破岩, 破碎相同体积的岩石时消耗能量较低。
②PDC钻头可自锐, 机械钻速快。
③没有活动件, 适合高转速, 寿命长。
陇东气井造斜段主要使用222.2PDC钻头,作者通过对比同一井场两口相邻水平井来分析优选钻头:表1-1钻头使用数据对比通过对比分析, KSD1662DRT 钻头使用寿命更长、机械转速更高、起出后钻头磨损相对较小,完全实现造斜段一趟钻,相对适合陇东地层钻进,建议使用。
陇东气井造斜段主要使用222.2PDC 钻头,作者通过对比同一水平井水平段钻头来分析优选钻头:表1-2 水平段钻头使用对比表对比分析,盛辉钻头单趟进尺较高,且机械转速均值较高,相对更适合于陇东气井水平段,建议使用2精细化管理,防止井下复杂①黄土层施工,三牙轮相比较螺杆更能兼顾防漏,常规钻具组合防漏效果更好。
陇东气田水平井钻井技术

陇东气田水平井钻井技术I. 引言- 介绍陇东气田水平井钻井技术的研究背景和意义- 给出本篇论文的主要研究方向和目的II. 陇东气田水平井钻井技术的现状- 陇东气田水平井钻井技术的发展历程- 陇东气田水平井钻井技术的特点和优越性III. 陇东气田水平井钻井技术的关键技术- 井下导向技术- 钻头设计和选择- 钻井液技术- 钻井泥浆循环系统设计- 钻井水力优化IV. 陇东气田水平井钻井技术的应用前景- 列举陇东气田水平井开采的优点和实践效果- 分析陇东气田水平井钻井技术的应用前景- 探讨开发陇东气田水平井的优化方向和可行性V. 结论- 总结陇东气田水平井钻井技术的发展现状和关键技术- 展望陇东气田水平井钻井技术的发展前景和应用方向- 提出建议以促进陇东气田水平井钻井技术的持续改进和创新第一章:引言陇东气田是中国西北地区最大的天然气田之一,其天然气储量高达千亿立方米。
近年来,随着对气源需求的不断增长和碳中和目标的推进,陇东气田的开采已经成为摆在国家发展战略首位的一个重要课题。
然而,由于陇东气田地质条件复杂,难以通过传统的钻井和开采方式进行开发。
因此,如何在陇东气田中采用有效的钻井技术,提高钻井效率和采气效率,成为了解决陇东气田开采难点的关键之一。
目前,水平井钻井技术在油气田开采中已经广泛应用,并且已经被证明可以大大提高钻井效率和采气效率。
因此,陇东气田水平井钻井技术在陇东气田开采中具有重要的研究价值和应用前景。
本篇论文旨在探讨陇东气田水平井钻井技术的发展现状、优越性、关键技术、应用前景和提出建议,为更好地推进陇东气田的开采和生产提供有益的参考。
第二章:陇东气田水平井钻井技术的现状本章主要介绍陇东气田水平井钻井技术的发展历程、技术特点和优越性。
陇东气田作为中国西北地区最大的天然气田之一,其地质条件非常复杂,包括接触带分布广、褶皱变形严重、含硫和含酸油气储层多等。
传统的垂直钻井技术难以充分利用储层,不仅采气效率低,而且成本高。
浅析长庆油田陇东区块水平井钻井提速
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是 能 从 中加 深 该 区块 水 平 井 钻 井 的认 识 和 并 不 断 吸 取好 的 经验 总结 ,确保 做 到 安 全 、 高效 、提 速 、创 效 的 目标 。
关键词 :长庆油田
一
、
水平 井施工难 点
1 . 区域地 层特 点 :表层 第 四系 、洛 河组 容 易发 生井 漏 ,直 罗组 易 发生 垮塌 ,做 好规避施 工风 险是确保 安全提速 的前提条 件 。 2 . 平 井轨 迹 控制 :部 分水 平井 设计 中靶 前 距过 短 ,造斜 率 高 ,并 存在 偏心距 大 ,使得 从二维 设计调到 三维空 间 ,加大施 工难度 。 3 . P D C钻头选型 、钻具组 合优化 及钻井 参数 有待进 一步认 识提高 , 这是 做好提 速的另 一主要关 键环节 。 4 . 泥浆体 系 选取 和性 能优 化 方面 由于 水平 井 的特殊 要 求 以及对 地 层 的针对性 有待进 一步提 高 ,这是做 好提速 的主要解 决问题 。
直 ;⑤钻 完表层后 配 2 O 一 3 0 方 白土浆 ,清水 + c Mc +白土 + N a O H,粘 度4 O — s O 秒 ,循环 清洗井 底 ,待 白土 浆循 环 出井 后才 可起 钻下 表层 套 管 ;⑥固 完表层后将 套管座 到井底 。确保表层 封固 良好 2 . 二开 后井漏 的预防 与处理 洛河 组井 漏是 钻井施 工 过程 中存在 的普 遍现 象 ,洛河 组岩 性 以砂 岩 为 主 ,孔 隙 度大 ,渗透 性极 强 ,呈细 、中 、粗 分 布 ,钻进 时采 用的 堵 漏方法 有 。 2 . 1漏速小于 1 0 m / h 2 . 1 . 1 钻 进时加 入堵漏 剂 ,边钻边 堵 ,井 浆 + I %D F 一 1 + 0 . 2 — 0 . 3 %锯
陇东气田水平井钻井技术

2 0 1 7年 3月
石
油
钻
探
技
术
V o1 . 45 NO .2
Ma r ., 2O 17
PE TR( ) L EUM DRI LL I NG TECHNI QUES
钻 井完 井
d o i : 1 0 . 1 1 9 1 1 / s y z t j s . 2 0 1 7 0 2 0 0 3
陇 东 气 田水 平 井 钻 井 技 术
王 万庆
( 中国石 油川庆钻探工程有 限公 司长庆钻井总公司 , 陕西西安 7 1 0 0 1 8 )
摘
要: 为 了解决陇 东气田水平 井钻 井过程 中井壁 易失稳 、 机械 钻速低 、 钻 井周期 长等技 术难点 , 开展 了水 平
井钻 井技 术研 究 。根 据 地层 特 点 将 水 平 井 设 计 为 三 开 井 身 结 构 , 利 用 表 层 套 管 封 固 易塌 易漏 地 层 ; 根 据 靶 前 距 要 求 并 为 了确 保 井 眼轨 迹 平 滑 , 设 计 采 用五 段 制 井 眼轨 道 ; 针 对 不 同 井段 的 井 眼轨 迹 控 制 要 求 , 采 用 了相 应 的 井 眼 轨 迹控制技术 ; 根 据 不 同井 段 钻 遇 地 层 的特 点 , 优 选 了个 性 化 P D C钻 头 , 优 化 钻 井 液 性 能 并 制 定 了相 应 的 维 护 处 理 措施 , 形成 了适 用 于 陇 东 气 田 的水 平 井钻 井技 术 。现 场 应 用表 明 , 陇 东 气 田 水 平 井 钻 技 术 能 解 决 水 平 井 钻 井 过 程 中存 在 的 技 术 难 点 , 实现 提 高机 械 钻 速 、 缩 短 钻 井 周 期 的 目的 。
长庆油田陇东区块水平井钻井技术

长庆油田陇东区块水平井钻井技术李晓阳易磊李秀明(川庆钻探工程公司长庆钻井总公司,陕西西安710018)摘要:随着陇东区块水平井的规模开发,水平井施工已经开始占据钻井施工的主要井型,并逐年继续大幅度增长。
本文分析水平段水平井的施工,总结施工技术,并从钻井技术及完成能力方面探讨大井组施工的可行性。
关键词:水平井;工艺技术;钻井液;井身结构;井组布井1二开钻具组合优化使用弱刚性钻具组合,该组合为原四合一组合的基础上,去掉稳定器和大部分钻铤,改用厚壁钻杆代替,减小下部钻具与地层的接触面积,使组合在滑动施工时,减小反扭值,减小滑动托压的复杂情况。
同时钻铤减少,减弱下部钻具的刚性,可以使组合有更高的增斜率,提高滑动施工效率。
组合在斜井段初期滑动增斜率为1.4度-1.8度/根,井斜达到60度以后,滑动增斜率达到2度/根,很好的满足了轨迹控制的要求。
使用该优化组合施工5口二开结构井,有2口井完成二开到入窗一趟钻。
1.1柔性钻杆的试验:为了更进一步提高造斜率和复合增斜率,试验了无磁钻铤后面接一根普通钻杆的组合,增加下部钻具的柔性,提高增斜能力。
使用该组合,222PDC钻头造斜率在2-2.5度/根,复合增斜率超过5度/百米,有效的提高滑动效率,减少滑动根数。
2水平段钻具组合完善及轨迹控制2.1水平段钻具组合完善水平段组合的要求是减少水平段滑动托压,降低复合增斜率。
2.1.1螺杆稳定器外径选择Ф216井眼,稳定器外径选择在Ф210左右,与钻头相差6mm。
2.1.2常规稳定器选择全面取消变径稳定器,改为球形稳定器,为保证组合在水平段的低增斜率,球形稳定器外径控制在Ф212左右,每次起钻及时检查球形稳定器外径,外径不足Ф211时及时更换。
2.1.3使用效果:使用该组合复合单根增斜率在0.2度到0.3度左右,滑动降斜单根1.5度到2度左右,即施工中可以连续复合6根滑动降斜一根,有效控制水平段井斜,减少滑动进尺,提高机械钻速。
长庆油田近年来提高钻井速度保护油气层的十大钻井技术
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长庆油田近年来提高钻井速度保护油气层的十大钻井技术王崇军;雷桐;等
【期刊名称】《低渗透油气田》
【年(卷),期】2001(006)002
【摘要】对迅速发展中的长庆油田近年来钻井事业取得的十大技术进行了全面回顾与展望。
展示了长庆天然气钻井、低渗油藏油井钻井、天然气欠平衡钻井、丛式井钻井、保护油气层技术、油气井固井、中长筒及定向井取心、水平井钻井、小井眼定向井丛式井钻井、老井开窗侧钻等十方面的钻井技术与实力。
【总页数】3页(P86-88)
【作者】王崇军;雷桐;等
【作者单位】长庆油田工程技术研究院;长庆油田工程技术研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TE242
【相关文献】
1.钻井过程中的油气层保护技术探讨——以临盘油田X502断块油气层保护为例[J], 岳志鹏;黎有炎;张浩;刘兆康;田荣;曾俊
2.提高徐家围子深井钻井速度的优化钻井技术 [J], 杨明合;翟应虎;韩福彬;蒋宏伟
3.长庆油田苏53区块薄油气层长水平段轨迹控制难点与对策 [J], 杨晓峰
4.优化钻井技术在提高松南地区深井钻井速度中的应用 [J], 李祖光;翟应虎;史海民;白相双;杨明合;孙国军
5.优化区域钻井技术提高钻井速度 [J], 赵学军
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水平井定向井钻井提速技术措施
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水平井定向井钻井提速技术措施摘要:随着全球范围内油气资源的大力开采,能源消耗总量逐渐加剧并且逐渐产生了供应不足的现象,资源开发利用和相关开采技术的开发也逐渐受到了全球范围的重视。
在我国现阶段石油资源开采工程中,在各个地区都广泛应用了水平井钻井技术,这一技术在石油开发工程中发挥了十分重要的作用,实现了高效、清洁的油气资源开发。
关键词:水平井;定向井钻井;提速技术;措施1水平井、定向井的概念1.1水平井水平井是一种钻井方式,其特点是在垂直井段之后,通过调整钻头的方向和倾斜度,使井眼在地层中水平或接近水平延伸。
水平井的主要目的是增加油气开采面积,提高产能。
水平井通常应用于油气田开发中,特别是对于低渗透和致密油气储层的开采,能够有效提高采收率。
1.2定向井定向井是一种钻井方式,通过调整钻头的方向和倾斜度,使井眼朝特定的方向延伸。
与传统的垂直井相比,定向井具有更大的井角,可以在地下进行更长的水平或倾斜段。
定向井的主要目的是满足特定的工程需求,例如在地下水勘探中获取垂直井无法获得的水文地质信息,或者在地热能开发中实现更有效的热能采集。
2水平井定向井钻井提速技术的重要性(1)提高钻井效率。
水平井和定向井的钻井过程相对复杂,需要调整钻头的方向和倾斜度,因此钻井速度相比传统垂直井较慢。
钻井提速技术的应用可以有效降低钻井时间,提高钻井效率,减少勘探和开发成本。
(2)增加有效井长。
水平井和定向井可以在更大的地层范围内进行油气开采,有效井长比传统垂直井更长。
钻井提速技术可以减少钻井时间,从而使得更多的井段可以被钻进,进一步增加有效井长,提高油气产量。
(3)改善钻井质量。
钻井提速技术的应用可以减少钻井过程中的不稳定现象,如井眼塌陷、钻头卡钻等,从而改善钻井质量,降低钻井事故风险。
(4)提高油气产量。
水平井和定向井的应用可以增大油气藏的有效开采面积,提高油气产量。
钻井提速技术的应用可以缩短钻井时间,更快地实现油气开采,提高油气产量。
长庆致密气田超长水平段钻井降摩减阻技术
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文章编号:1000 − 7393(2022)06 − 0671 − 07 DOI: 10.13639/j.odpt.2022.06.002长庆致密气田超长水平段钻井降摩减阻技术张勤 倪华峰 王清臣中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司引用格式:张勤,倪华峰,王清臣. 长庆致密气田超长水平段钻井降摩减阻技术[J ]. 石油钻采工艺,2022,44(6):671-677.摘要:为了保护生态环境,提高单井产量,长庆气田部署了多口水平段超过3 000 m 的井。
针对超长水平段井裸眼段长,存在井下摩阻大、扭矩大的问题,选取了S135钢级钻柱和清砂钻杆减阻工具,采用旋转导向井眼轨迹控制技术,优化了钻进参数:最佳钻井液环空返速为1.20~1.30 m/s 、最低钻柱转速为60 r/min ,选用氯化钾、石灰石和高性能润滑剂提高钻井液及其所形成滤饼的润滑性,控制钻井液有害固相含量,其动塑比提高至0.5 Pa/(mPa · s),最终形成了一套长庆致密气田超长水平段降摩减阻技术。
将该技术应用于水平段长度为5 256 m 的靖51-X 井,其水平段平均全角变化率为0.74 (°)/30 m ,钻井液固相含量最高为16%,完钻后最大起钻摩阻为380 kN ,下钻最大摩阻为280 kN 。
实践表明在超长水平段应用该技术具有良好的降摩减阻效果。
关键词:长庆致密气田;超长水平段;钻井;降摩减阻;钻柱强度;井眼轨迹控制;钻井液性能中图分类号:TE242 文献标识码: ADrag reduction technology for ultra-long horizontal drillingin the Changqing tight gas reservoirZHANG Qin, NI Huafeng, WANG QingchenChangqing Drilling Company , CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd., Xi’an 710018, Shaanxi , ChinaCitation: ZHANG Qin, NI Huafeng, WANG Qingchen. Drag reduction technology for ultra-long horizontal drilling in the Changqing tight gas reservoir [J ]. Oil Drilling & Production Technology, 2022, 44(6): 671-677.Abstract: For the purposes of protecting the ecological environment and increasing single-well production, the Changqing gas field deploys multiple wells with horizontal wells exceeding 3 000 m. Given the ultra-long horizontal openhole well and the excessive drag and torque, the S135-steel grade drill string and the cutting-removal drillpipe drag reduction tool were adopted; the rotary steerable system was used for trajectory control; the drilling parameters were optimized. Specifically, the optimal annular circulation rate of drilling fluids is 1.20–1.30 m/s; the minimum drill string rotation speed is 60 r/min; the potassium chlorite, limestone and high-performance lubricant are used to improve the lubricant performance of drilling fluids and formed mud cake, control the content of unwanted solids in drilling fluids, and raise the ratio of yield point to plastic viscosity to 0.5Pa/(mPa ·s). The above measures jointly form the drag reduction technology for ultra-long horizontal wells in the Changqing tight gas field. It has been applied to Well Jing 51-X with a 5 256 m long horizontal well. The average dogleg severity of the horizontal well was 0.74 (°)/30 m; the maximum solid content of drilling fluids was 16%; the maximum drag of tripping out after completion of drilling is 380 kN; the maximum drag of tripping in was 280 kN. Such an application to ultra-long horizontal drilling demonstrates the excellent drag reduction performance of the presented technology.Key words: Changqing tight gas field; ultra-long horizontal well; drilling; drag reduction; drill string strength; well trajectory control; drilling fluid performance基金项目: 中国石油天然气集团有限公司科研项目“恶性井漏防治技术与高性能水基钻井液现场试验”(编号:2020F-45);川庆钻探工程有限公司顶层设计科研项目“长庆致密油气超长水平段水基钻井液技术研究与试验”(编号:CQ2021B-42-Z2-3)。
长庆油田水平井“两趟钻”钻井技术模式推广与应用
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长庆油田水平井“两趟钻”钻井技术模式推广与应用杨光【摘要】长庆油田水平井由于地质中途电测原因,将二开斜井段分为中测前第一增斜段和中测后第二增斜段,通过应用“两趟钻”钻井技术模式,完钻前仅在中测位置起下钻一趟,减少了钻头使用数量和起下钻次数,钻井速度得到大幅提高.该技术模式在长庆油田水平井应用中取得了显著效果.【期刊名称】《宁夏工程技术》【年(卷),期】2015(014)003【总页数】6页(P223-228)【关键词】长庆油田;水平井;钻具组合;两趟钻;中途电测【作者】杨光【作者单位】川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司,陕西西安710018【正文语种】中文【中图分类】F590.1随着长庆油田水平井的大规模开发,水平井钻井技术及其相关配套技术日趋完善,通过技术人员几年的摸索和实践,在使用常规钻具组合的基础上,通过优选钻头和螺杆等井下动力钻具,优化井深结构和剖面,使水平井钻井技术有较大的提高和突破,将水平井“四趟钻”施工模式简化为“两趟钻”,在长庆油田得到了应用推广. (1)二开到中测轨迹控制难点:直井段和增斜段应用同一套钻具组合,既满足直井段的防斜防碰要求,又满足斜井段的定向、增斜要求,增斜率达到设计要求.(2)中测到完钻轨迹控制难点:中测后入井钻具满足入窗前的增斜钻进要求,同时符合水平段稳斜要求.(3)一套钻具组合,双重轨迹控制要求:对钻具组合适应性要求高,选择难. (4)受测井工艺限制,中途测井井斜须控制在60°以内,增加了第二增斜段施工难度及入窗风险.(5)使用同一套钻具组合应对不同井段轨迹控制要求,对PDC钻头滑动钻进能力要求高.(6)钻井液技术难点:二开井身结构,裸眼段长,塌漏同层,钻井液密度窗口窄,油层保护,对钻井液性能要求高.2.1 钻具组合优选油田水平井“两趟钻”是指二开至中途电测井段一趟钻,中途电测至完钻井段一趟钻,二开至完钻“两趟钻”2套钻具组合.二开钻具组合满足一趟钻要求实现的关键,确保第一增斜段增斜要求,采用PDC钻头+单弯螺杆(1.25°)增斜钻具组合,直井段以防斜防碰为主,斜井段以滑动+旋转钻进满足轨迹设计需要[1].水平井钻井井眼曲率大,单弯螺杆导向钻具组合在大井斜滑动钻进时摩阻问题突出,机械钻速较低[2].考虑在第一增斜段滑动钻进时调整井斜和扭方位同时进行,为了提高钻井速度并降低钻井风险,最大限度地发挥旋转钻进方式的技术优势,对单弯螺杆导向钻具结构在丹平6井中进行了模拟计算,钻井参数、钻具列表和摩阻扭矩分析见表1~2,图1~2.经过优化钻具组合(表3),合理选用钻井参数,侧向力、屈曲分析等满足实钻需求,达到第一增斜段增加旋转钻进比例,滑动钻进降摩阻的目的.中测后钻具组合的选择,一要满足增斜段增斜率要求,保证入窗;二要满足水平段复合钻井增斜率低,提高施工效率的要求.第二增斜段随着井深和井斜角的增加,动力钻具的滑动增斜逐步提高.在满足安全入窗的前提下,提高水平段旋转钻进的稳斜能力,选择以下钻具组合:钻头+弯螺杆钻具(带欠尺寸稳定器)+短钻铤(选择性使用)+稳定器+无磁钻铤+MWD+加重钻杆(图3).为达到钻具水平段旋转钻进稳斜效果,设定钻压80 kN,转速为60 r/min,对螺杆的弯度角和稳定器外径进行了分析筛选(图4~5).①螺杆钻具弯角对井斜趋势角的影响始终为正值,导向钻具在水平段旋转钻进时一直处在增斜状态,稳斜效果不是很好.当弯角度数大于1°时,增斜趋势随弯角度数增加而先增强再减弱;综合考虑中测至水平段井段滑动钻进对照斜率要求,推荐弯角为1°,1.25°.②稳定器外径对井斜趋势角的影响始终为正值,当稳定器直径小于212mm时,增斜趋势较明显且变化较小;当稳定器直径大于该值时,增斜趋势逐渐减弱.2.2 井身剖面优化井身剖面采用直-增-稳(调整稳斜段)-增-稳5段制[3],根据优选出的钻具组合,优化设计剖面模拟实际可行的井眼轨迹,第一增斜段增斜率小于18°/(100 m),第二增斜段平均增斜率20°/(100 m)[4],最大狗腿度小于22°/(100 m),中途电测的标志层垂深距油层50 m左右,中测井斜角在60°以内.根据剖面井眼轨迹增斜率要求,优化靶前距设计.靶前距R与设计井眼曲率a的关系公式:0.5R∏=90×100/a.计算后:R=5 729.58/a.表4为200~320 m靶前距井剖面平均增斜率情况,经过计算,靶前距>280 m有利于实现“两趟钻”.2.3 井身结构优化长庆油田水平井钻井普遍使用222mm PDC钻头二开钻进,不能满足轨迹高增斜率的要求. 2011年在安塞区块,优化井身结构,改变222mm井眼为215.9mm井眼,采用二开215.9mm PDC钻头进行全井段的钻进,成功实现“两趟钻”.2012年,应用推广215.9mm PDC钻头二开至中测,中测后钻完水平段.丹平6井直井段较短,为防止钻具增斜率达不到要求,选择215.9mm PDC增斜钻具组合,直井段井斜角控制在2°之内,方位控制在90°左右,易于直井段防斜、消除偏移距.结合防斜防碰纠偏的实际,丹平6井模拟实钻轨迹数据见表5.(1)直井段.钻具结构:φ215.9mm PDC+φ172LZ×1.25°+460×431×0.45+φ165MWD×0.89+φ165NDC×9.95+φ127HWDP(45根)+φ127DP+ 133KL.直井段按设计控制井斜、方位,由于该井有23 m偏移距,直井段井斜控制在设计要求内,方位控制在消除偏移距方位线上,直井段防碰绕障也是一个重点.丹平6井丛式井组开发,位于老井区,井网密度大,除控制井斜、方位消除偏移距外,还需要做防碰绕障施工方案,注意与邻井的防碰.直井段实际轨迹控制数据见表6.实际井斜角控制在2°以内,设计方位165°,消除偏移距方位在90°~100°,同时该方位比较有利于同井场邻井的防碰,至造斜点805 m,偏移距消除12 m. (2)增斜段.造斜及增斜井段,在井斜角10°前扭方位接近设计方位,在井斜9.4°,方位增加到162°,接近设计方位,偏移距基本消除,后续井段力增斜,保证了增斜率能达到设计要求[5].井深805 m应用二开钻具结构直接造斜,至1 162 m中测位置,井斜角59°,井段长357 m,增斜段滑动钻进增斜率大于18°/(100 m)左右,复合钻进增斜率为(3~4)°/(100 m).增斜率大于设计值,有力地保证了二开到中测一趟钻的顺利完成,轨迹控制良好,具体轨迹控制数据见表7.中测井深1 162 m,中测井斜角59°,二开到中测井段长972 m,为防止中测后下钻遇阻,滑动井段划眼、修正井壁等配套措施需认真执行.该段周期为3.125 d,较平均周期缩短1.6 d,中测比较顺利,电测一趟钻成功.中测后设计入窗垂深未作调整,为顺利实现中测后一趟钻完钻创造了条件.(3)入窗.钻具组合:φ215.9mmPDC+φ172LZ× 1.25°+φ213STAB+460×431×0.45+φ165MWD× 0.89+φ165NDC×9.95+φ127HWDP(15根)+φ127DP(600-800 m)+φ127HWDP×30根+φ127DP+133KL.中测到入窗井段为1 162~1 309 m,段长147 m,为入窗前全力增斜井段,滑动钻进平均增斜率大于20°/(100 m),复合(2~5)°/(100 m).钻具组合增斜率满足设计要求,在井深1 309.45 m顺利入窗.实际靶前距310.13 m,实际入窗点较设计纵向偏差为上偏0.74 m,横向偏差为右偏4.92 m.具体轨迹控制数据见表8.(4)水平段轨迹控制情况.水平段轨迹控制良好,600 m水平段滑动井段80 m,复合钻进比例达到86.7%,油层钻遇率为100%.中测到完钻井段长748 m,钻井周期为3.71 d,较平均周期减少3.64 d.实现了提速目的.经过优化轨迹设计,对优选钻具组合进行实钻控制,中测至水平段侧向力、屈曲分析符合钻井生产需要,克服了入窗前狗腿大、水平段摩阻大的问题.针对油田水平井钻井施工中钻井液工艺面临的技术难点,在以往钻井实践经验的基础上,分井段选用适合的钻井液体系,既有针对性,又可大量节省钻井的成本. (1)表层.第四系黄土层胶结松散,欠压实,容易发生井漏,一开时应采用细分散钻井液+堵漏剂钻进.钻至设计井深后提高黏度,选择性加入SM-1、CMC、白土等,清洗井底,确保表套顺利下入井底.(2)直井段.该井段钻进地层为白垩系华池组、洛河组、安定组、直罗组、延安组、富县组.由于该井段设计为不下技术套管,根据地层特性,钻井液设计为无固相聚合物钻井液体系,尽可能提高钻速,为下部井段的固相控制打好基础.二开后至直罗组前,采用清水聚合物快速钻井液钻进,加入0.05%~0.10%的絮凝剂PAM或PHP,使钻屑快速絮凝沉降,确保这一井段较快的机械钻速.提高液相黏度以防止洛河段渗漏,加入强抑制性和保护井壁的CMP,BLA-MV和FSJ-4,完成进入直罗前的防塌预处理,使漏斗黏度达到32~35 s,确保足够的聚合物含量以取得该段较规则的井径,为下部携砂提供井眼条件.直罗前的处理配方及性能见表9. (3)斜井段.斜井段钻井液体系采用低固相聚合物钻井液体系,此段井斜将逐步达到水平,钻井液的润滑性和携砂能力十分重要,特别是在造斜钻进过程中,排量受到限制,因此要求钻井液具有良好的携砂能力.合理转化时机,采用中测井段完钻后开始转化钻井液的方法.中途井段完钻后钻井液上罐循环转化钻井液.钻井液处理完成后循环时间不少于2周,振动筛无岩屑为止.起钻过程中,在井斜较大的井段及地层交界面进行短程起下钻,破坏岩屑床,防止后续下钻遇阻,保证电测顺利.同时,适当地提高黏度和切力并保证较好的流动性.斜井段体系基本也是中途电测的钻井液,所以保持性能的稳定对于中途电测是很有利的.配方及性能见表10,根据所测的泥饼摩擦系数,加入润滑剂RSD-3确保泥饼摩擦系数小于0.1.(4)水平段.水平段采用低固相、低失水、低密度钻井液体系[6].在斜井段钻井液的基础上,加入助剂适当提高体系的黏度和切力,逐步改造为水平段钻井液,强润滑,降摩阻,提高滑动效率,及时监测对比摩阻、扭矩,改善钻井液润滑性能,加入处理剂调整性能,维持钻井液性能的稳定性,PDC钻头滑动顺利,工具面稳定,不粘卡等.同时充分使用固控设备,控制密度和失水,保护油层,确保钻井液全部经过振动筛,连续使用除砂器、除泥器和离心机;每天清洗1#锥形罐一次;尽可能地除去有害固相,控制固相含量的增加.配方见表11.(1)应用情况.2013年,长庆钻井总公司在长庆油田陕北、陇东区块共完成水平井179口,实现“两趟钻”83口,占46%;二开到中测一趟钻98口井,占55%;中测至完钻一趟钻86口,占47%.(2)未实现的原因:①入窗后未见油气显示,探储层时间长,多一趟起下钻;②中测位置井斜角较小,中测后下入钻具结构滑动增斜率比较低,不能达到设计要求,多一趟起下钻.(3)主要优点:①避免多次起下钻及起下钻过程其他异常情况的发生;②避免牙轮落井等井下复杂情况的发生;③避免钻开油层后起下钻造成井涌等险情的发生;④钻井提速效果显著.30663钻井队招平1井以4 d创造长庆油田水平井最短钻井周期记录.40623钻井队陈平20-8井以9.92 d创长庆油田华庆区块最短钻井周期记录.二开到中测实现“一趟钻”井较全年平均钻井周期缩短0.82 d,中测到完钻“一趟钻”井较平均钻井周期缩短0.97 d.(1)钻头、螺杆、MWD无线仪器电池等必须相匹配,否则会造成不必要的起下钻.(2)靶前距在280~320 m水平井,适合“两趟钻”钻井技术模式推广与应用. (3)二开钻具组合为增斜钻具,必须做好直井段防斜防碰工作.(4)中测井斜角达到45°以上,是实现中测至完钻一趟钻的基础,60°以内是确保电测顺利的前提.(5)油层不稳定区块,入窗前或入窗后滑动探储层,等停时间长不利于实现“两趟钻”.(6)泥浆润滑性能良好,保证滑动钻进顺利,不托压,携砂性能良好,井眼畅通,是实现“两趟钻”的保证.[1]王万庆,田逢军.长庆马岭油田水平井钻井防碰绕障技术[J].石油钻采工艺,2009,31(2):35-38.[2]田逢军,王万庆,杨光,等.长庆油田中半径三维水平井环平3井钻井技术[J].石油钻采工艺,2009,31(6): 27-31.[3]王伟.三维Z形斜面圆弧井眼轨迹控制技术[J].石油钻采工艺,2007,29(4):10-12.[4]何树山,刘修善.三维水平井轨道设计[J].石油钻采工艺,2001,23(4):16-20.[5]田逢军,王万庆,周韬.安塞浅油层水平井“两趟钻”钻井技术[J].内蒙古石油化工,2014(6):113-114.[6]刘洁,唐莉萍.浅谈长庆油田天然气水平井钻井工程设计关键技术的应用与发展[J]中国石油和化工标准与质量,2014(13):72.。
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浅析长庆油田陇东区块水平井钻井提速
摘要:本文针对陇东区块水平井钻井施工中遇到的技术难点,从堵漏防范措施,水平井各项施工措施等几方面等进行了一些探讨,其目的的是能从中加深该区块水平井钻井的认识和并不断吸取好的经验总结,确保做到安全、高效、提速、创效的目标。
关键词:长庆油田水平井提速
一、水平井施工难点
1.区域地层特点:表层第四系、洛河组容易发生井漏,直罗组易发生垮塌,做好规避施工风险是确保安全提速的前提条件。
2.平井轨迹控制:部分水平井设计中靶前距过短,造斜率高,并存在偏心距大,使得从二维设计调到三维空间,加大施工难度。
3.pdc钻头选型、钻具组合优化及钻井参数有待进一步认识提高,这是做好提速的另一主要关键环节。
4.泥浆体系选取和性能优化方面由于水平井的特殊要求以及对
地层的针对性有待进一步提高,这是做好提速的主要解决问题。
二、提速保障措施
1.一开井漏情况处理
一开的黄土层,二开的洛河组是井漏的主要井段,其地层特点为:具有多孔性多洞性,节理发育,结构疏松渗透性强,并伴有垂直裂缝,垂直节理有时延伸到山脚或山腰,构成漏失通道,钻进时钻井液有可能从此通道流出,出现井漏。
黄土层防漏方法:一般采用降低排量,抢钻的方法,快速钻完表
层,如果水源不充分,漏层在地表或钻井液从山下漏出就要封堵,其方法有:①填胶泥,下钻头钻铤不开泵,高速旋转,是胶泥贴至井壁,堵住锋洞;②清水中加麦节、麦衣等,若堵漏失败及时固井打塞封堵;③冲鼠洞和一开开孔时应注意,钻头不能装喷嘴,防止将地表冲破,并采用小排量;④黄土层清水抢钻技术:其前提条件是漏层应控制在地面以下20米后,钻头要装好喷嘴,采用高泵压、小排量钻进,控制钻压(吊打),防止将井打斜,特别注意进石板层交界面时的防斜打直;⑤钻完表层后配20-30方白土浆,清水
+cmc+白土+naoh,粘度40-50秒,循环清洗井底,待白土浆循环出井后才可起钻下表层套管;⑥固完表层后将套管座到井底。
确保表层封固良好
2.二开后井漏的预防与处理
洛河组井漏是钻井施工过程中存在的普遍现象,洛河组岩性以砂岩为主,孔隙度大,渗透性极强,呈细、中、粗分布,钻进时采用的堵漏方法有。
2.1漏速小于10m3/h
2.1.1钻进时加入堵漏剂,边钻边堵,井浆+1%df-1+0.2-0.3%锯末或者加入0.1-0.2%麦衣;
2.1.2配高粘钻井液(fv:45s以上),在井筒内过一遍,井壁暂时形成拟饼;
2.1.3水源充足区块可快速穿过洛河段,靠钻井液中的细小固相漏紧地层,封堵空隙。
2.2漏速大于10m3/h小于20m3/h
2.2.1边钻边堵,井浆+1%df-1+0.5%锯末;
2.2.2起钻静止堵漏,配高粘钻井液(fv:50s以上)+2%df-1+1%锯末+0.5-1%麦衣,这种堵漏工艺效果较好。
2.3漏速大于20m3/h,影响正常钻进
2.3.1起钻静止堵,配高粘钻井液(50s)+2%df-1+3-5%fd-1+0.5%锯末或麦衣泵入漏层,静止3-5h,下钻恢复钻进,钻进时漏失通道的堵漏泥浆被置换后会继续发生井漏,其漏速会逐步增大,可重复以上方法。
2.3.2般土-水泥浆堵漏,桥堵后配般土浆fv:35s(充分水化后),注般土-水泥浆至设计量,返至漏层100~150m,起钻候凝36h。
三、钻井工程方面
1.合理的钻头选型
根据所钻地层的岩石可钻性及已钻井钻头使用情况分析,要合理选择钻头类型,以提高机械钻速和钻头进尺,降低钻井周期及钻井成本。
例如:40116队承钻的环平78-16井于3月 4 日17:00二开,3月24日9:00完钻,完钻井深3487m,水平段长687米。
平均机速 13.77m/h ,钻井周期为 19.67天(其中修理设备和因定向仪器问题耽误3.5天),实际二开至完钻16.17天,该井二开后共使用3只pdc钻头,4趟钻完成整个施工任务,提速效果显著,取得了很好的经济效益,并创造了今年事业所有开钻水平井当中完钻最快的一口水平井的指标。
在直井段使用pdc钻头+1.25°单弯的复合钻进行钻进,钻头推荐使用五刀翼单排齿、短保径pdc钻头,以有效提高机械钻速,进入造斜段采用单弯螺杆(1.5°)配合pdc钻头定向;当靶前距大于300米的水平井,在造斜率能够满足要求的情况下,采用pdc钻头钻进;靶前距小于300米的水平井,在pdc钻头不能满足增斜的情况下,使用高效牙轮钻头,以延长钻头使用寿命,减少增斜段中途换牙轮的起下钻时间,达到提速目的。
水平段使用5刀翼双排齿pdc钻头钻进,以获得较高的机械钻速。
2.优化钻具组合
复合导向钻具调整井斜、方位能力差,试验中要掌握pdc复合导向钻具结构的关键技术,即在上部小井斜时及时调整方位,树立及时微调意识,力争在10 °井斜时把方位摆到位,在10~15°井斜范围内再加强微调,确保15度以后再不作大幅度调整。
提高定向效率,避免长井段滑动钻进。
为了减轻钻具在大斜度井段的托压和降低钻具摩阻,提高钻具的增斜力,在大斜井段及水平段采用倒装钻具,即:钻头+单弯螺杆+五磁钻铤+mwd+五磁承压钻杆+18°钻杆+加重钻杆+钻杆的钻具组合,以降低井壁摩阻和减轻滑动钻进的托压。
造斜段一定要计算好各段的增斜率情况,尽量在施工过程中做到多复合少定向,在提高机械钻速的同时保证井眼轨迹的平滑。
为了保证水平段复合钻进增斜不至于太高,在水平段使用1.25°的单弯螺杆钻具,并且在螺杆上加一只球形扶正器[1]。
3.泥浆处理
水平井钻井过程中也随之出现诸多复杂情况,尤其是二开直罗组,延安组煤层和三迭系的长7井段地层坍塌掉块。
在施工中,所采用的防塌措施主要有:①选择抑制封堵固壁型钻井液体系;②确定合理的钻井液密度进行钻井液设计时应考虑地层坍塌压力,使钻井液密度≥坍塌压力当量密度值。
建议长7钻井液密度其最大值为1.30~1.35g/cm3;③合理的钻井工艺,选择合理钻井液流变性,保持环空层流,减少井壁冲刷。
避免长时间循环,特别是定点循环,以免冲垮井壁。
此外,设法提高钻速,缩短钻井周期长,缩短井眼浸泡时间,也有利井壁稳定。
维护过程中保持钻井液性能稳定,及时补充并保证防塌剂、封堵剂和抑制剂的含量,严格控制钻井液滤失量,形成薄而韧的泥饼,提高其护壁能力。
四、结论
水平井施工是一项系统工程,在提速方面除了工程技术方面的因素外,还大量涉及到很多软硬件工程,比如,设备使用方面,有的队因设备维修时间长相应的占用大量钻井周期;有的队因定向仪器造成的起下钻频繁也损耗了大量钻井周期;有的队因人员操作水平较低也制约钻井提速的一个主要原因。
为此,做好水平井提速的关键是一是要以优化技术手段为依托,二是要协调各方关系,做到综合管理,提高现场管理水平。
参考文献
[1]鲜保安,陈彩红,王宪花,等.多分支水平井在煤层气开发中的控制因素及增产机理分析[j].中国煤层气,2005,2(1):14-17.。