抽油机节能技术研发(石化管理干部学院供用电管理培训班)
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曲柄连杆机构还有一个优势?
这就是:ห้องสมุดไป่ตู้油光杆的上下运动速
度曲线为正弦变速运动曲线。
问题三、平衡块是旋转运动, 位移轨迹为圆弧,没有100%的回 收利用光杆下落的重力功来积 蓄位能和释放位能。
这就找到了常规机高能耗的根子是:
曲柄平衡方式
只有改变这种平衡方式,才是节能 的正确出路!
第二个观察发现:常规机有它
绝对科学、合理的重大因素
常规机的驱动机构为“曲柄连杆机 构”,这种机构使曲柄的回转运动可 以转化为连杆的往复运动。
下面分三部分来叙述:
一、抽油机产业现状的 观察与分析
抽油机从表象看似一个很简单的粗笨机械, 其实不然,从多学科理论视点分析,它涉及机械原 理、力学、运动学、动力学、流体学的诸多经典理 论;它不光是实现自身的机械运动,而且关联着地 下油液的渗透特性和活塞泵的充满度特性;它风吹、 日晒、雨淋,是使用条件最苛刻的一种机械。 我长期蹲在子长山沟里的抽油机旁,从多视 点细心观察、记录、理解、分析, 对在用抽油机 形成了五个方面的观察发现:
第一个观察发现:《曲柄平衡游梁式抽油机》 不能实现“动态跟踪平衡”,无功损耗巨大。 全世界使用的抽油机,都是美国石 油学会的标准设计结构,这个使用了近 百年的抽油机(简称常规机),由于不能 实现“动态跟踪平衡”,能耗巨大。
为什么说能耗巨大?算一笔账就 会一目了然!
千米吨液应耗多少度电? 一吨油从一千米的地下抽到地面,应该需多少功? 1000Kgf×1000m=1000000Kgf.m=9.80665MJ(兆焦耳) (1Kgf.m=9.80665 J) 折合电能是多少? 9.80665MJ÷3.6MJ=2.724KW.h, (1KW.h=3.6MJ) 即:千米吨液应耗有功电能2.724度。 我国千米吨液实际消耗多少度电? 据资料介绍,高产井千米吨液耗电在10~20度之间,而低 产井千米吨液电耗高达50~60度。就是以最低10度用电 来计算,无功损耗占到72% ,怵目惊心!
我曾经是一个对采油工作一无所知的人,2002年 一个偶然的机会,得知采油所用的抽油机耗电高、效 率低,节能降耗是一项重大课题。于是,便产生了琢 磨抽油机的念头,这一琢磨就是十年。 十年时间都琢 磨了些什么呢?这就是我今天要同各位交流的内容: 一、抽油机现状的产业观察与分析。 二、采油工程节能降耗的技术思路。 三、新一代高效节能抽油机研发。
问题一、存在一个不能解开的矛盾, 就是上冲程时平衡块越重越好,下冲程时平 衡块越轻越好,这是个无法调和的矛盾。 即使前人想出了用异相曲柄平衡的方式, 也不能克服。
问题二、曲柄配重形成几何偏心,停 机时自然下垂,使机构处于最不平衡的位 置,启动惯量极大,为启动势必要配大容 量电机,运转时又是大马拉小车,造成很 大的低功率因数空载电能损耗。
抽油机节能技术研发
--石化管理干部学院油田企业供用电技术管理培训班讲稿
前 言 各位都是来自油田用电管理岗位,抽油 机是你们日常用电管理的重点对象。 抽油机的技术现状怎样?采油工程节能 降耗的出路究竟在哪里?这是各位工作中最大 的关注点。 人类面对资源环境压力,抽油机已不是 当初的能抽油就行的使用理念,节能、耐用, 应当是抽油机技术发展的必然趋势。 创建节约型采油模式的重大责任,将历 史性落在你们肩上。
算这笔账能说明什么问题?
第一、说明电能几乎常年消耗 在抽油机的自身运转上。 第二、说明采油工程节能降耗 的潜力巨大。 第三、说明实现“节能降耗目 标”,必须从提高抽油机效率入手。
是什么原因,造成了采油工程这 么巨大的能耗? 发现了三个因素:
1、抽油机方面: 由于不能实现“动态跟踪平衡” ,动力的绝大 部分功是消耗在克服残余不平衡量上,机械效率极 低。 2、油井方面: 我国油田大多为低渗贫油田,其工况表现为空 抽现象严重,泵效低。 3、作业方面: ①平衡调整作业难度大,调整精度低,机构残余 不平衡量大,导致无功损耗大。 ②抽汲参数调整不合理,没有满足井下液面动
常规机为什么不能实现“动 态跟踪平衡”?
以减速机为研究对象,由于负载力矩为一交变 的非正弦变化曲线,而曲柄配重的力矩却是正弦 曲线,因此,无法拟合全冲程过程中相对稳定的 平衡点,运转中出现减速机较高的峰值和较深的 谷值(负值)扭矩。
动态跟踪平衡效果不好 是高耗能的核心!
同时研究发现: 常规机还存在着三个问题点:
这是第三次改进后安装在大港采油一 厂的4型抽油机试验样机(后驱动式)
检测结果:节电率33% 增产30% 有功功率提高24%
工作原理
请看这段视频就一目了然
减速机带动曲 柄轮旋转,通过 推拉杆往复运动, 推拉曲肘升直或 弯曲,使游梁上 摆或下摆。游梁 上摆运动时,吊 坨落体重力施加 一提升力矩也使 游梁上摆而抽油。 游梁下摆运动时, 泵杆下落,活塞 进油,同时吊坨 被提升积蓄位能。 以上动作周而复 始而实现抽油作 业。
2011年6月8日,国家知识产权局授予《吊重平衡游 梁式抽油机》发明专利。
抽油机的实用 新型专利很多, 但发明专利, 仅此一项。
在上述试验的基础上,现已基 本完成了第四代全系列的定型设计。 只所以能有这么个结果的产生, 完全来自对产业现状的细致观察与 深入分析;完全来自对抽油机工作 原理的深度理解与科学改进。
这是一台三型机 配套2,2kw、4p电机 泵挂深度600米 日耗电11度 日出油2.6吨 与原装机对比,节电率68% 子长采油厂时任厂长冯对生 付厂长吕延生、大队长李志江 称赞是:
抽油机的革命性创新。
这是改进后安装在子长采油厂130 丛井的4台四型抽油机试验样机。
这是第三次改进后安装在延长油田七里 村采油厂的七台三型抽油机试验样机。
三部分内容,实际上是抽油机节能技术研发的一个逻辑过程,观察是 为了搞懂改进的对象,继而才能形成正确的技术进步思路和结果。
十年时间琢磨的结果是什么呢? 就是让已经使用了上百年的《曲柄平衡游梁式抽油 机》变个样。 究竟变成什么样? 让我们先睹为快吧!
第一台样机是2003年7月28日安装在子 长采油厂7407井(后驱动式)的。