液力耦合器拆卸的先进操作法

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液力耦合器快速拆卸先进操作法
烧结厂第一机修车间 张洪波
液力耦合器是一种液力传动装置,又称液力联轴器,安装在电动机和减速机之间。

液力耦合器输入轴与输出轴间靠液体联系,工作构件间不存在刚性联接,其特点是:能消除冲击和振动;两轴的转速差随载荷的增大而增加;过载保护性能和起动性能好,载荷过大而停转时输入轴仍可转动,不致造成动力机的损坏;当载荷减小时,输出轴转速增加直到接近于输入轴的转速。

液力耦合器在烧结厂360/400m 2烧结系统中应用极为广泛,如四台大型圆筒混合机、及大量的带式输送机上,据统计,烧结厂共用液力耦合器( )台。

1.泵轮;
7. 主轴;8. 轴承;9. 骨架油封;10.涡轮易熔塞;11.外壳 ;
生产中由于各种设备问题如:泄漏、烧毁、磨损等,需要频繁更换减速机及耦合器,要修复这些下线的缺陷备件,需要频繁在减速机上拆装液力耦合器。

液力耦合器输出部分安装在减速机高速轴上,采用过盈配合,
输出端
有0~0.03mm的过盈量。

由于其结构复杂(见图一所示),拆卸存在很多困难,有:
1)外形大,重量大,操作不便,如400m2一混滚筒使用的耦合器直径达φ1100mm;
2)机壳为非常薄弱的铝合金材料,即使是小型耦合器,也无法使用较省力的通用拔轮器;
3)与减速机轴配合部分(主轴)装有橡胶材料的密封圈,并半封闭在耦合器机壳中,无法用加热法进行拆卸;
4)与减速机轴配合的孔较深(L/D≥2),加工精度很难保证,过盈量往往超出所要求的过盈量,增加了拆卸难度;
由于受以上很多条件限制,传统的拆卸方法是靠专用丝杠旋在耦合器主轴螺纹孔内,不断旋入,顶到减速机轴上,继续旋转,使耦合器和减速机轴产生相对位移,直至将耦合器拔出。

这种方法费时费力,如360m2二混圆筒混合机液力耦合器,直径φ1000mm、丝杠M64,在拆卸时需要用1~2米长的套管,4~6个人同时用力压套管,连续不停,用6~8小时才能将耦合器拔出。

(见图2)
3
1、丝杠;
2、耦合器主轴;
3、减速机高速轴
为了提高液力耦合器更换速度,减轻职工劳动强度,设计制作了液力耦合器拔出器,在更换液力耦合器工作中不断进行改进,在生产中推广应
用,成了更换液力耦合器的好帮手。

改造后的360m2二混圆筒混合机液力耦合器拔出器结构图如下:
图3 液力耦合器拔出器
1、千斤顶;
2、顶杆1;
3、架子;
4、拉杆;
5、顶杆2
图4 架子结构图
图5 架子零件图
图6 拉杆图
图7 顶杆图
工作原理及步骤:
1、将拉杆旋入耦合器主轴螺纹孔内;
2、将顶杆2穿入拉杆孔内;
3、将架子套在拉杆上,尾部根据高度加支腿(对于一些装配过盈量小的场合,也可使用通用的三抓拔轮器,但其易变性、拉脱,安全系数低,过盈量大的场合不推荐使用);
4、安放千斤顶,各根据实际需要选择千斤顶的吨位,最大50吨;
5、在千斤顶和顶杆2之间安放顶杆1,根据千斤顶高度选择合适长度;
6、压千斤顶,将耦合器拔出。

强度校核:
1、抗拉强度校核
由图可知,受拉危险断面在拉杆M64螺纹处。

已知:螺纹公称直径d=64mm ,螺距P=,拉杆孔直径D=42mm ,拉力F=50吨=500000N ,材料为45号钢,拉伸强度极限σb =600MPa 。

求螺纹小径d 1:
d 1==×=≈62mm
求危险断面面积A:
A=A 1-A 2=π(d 12-D 2)/4=×(622-422)/4=1632.8 mm 2
求拉伸应力σ:
σ=F/A=500000/= MPa σ<σb =600 MPa
结论:抗拉强度足够。

2、顶杆稳定性校核
(1)顶杆2的稳定性分析:顶杆2穿在拉杆孔内,在工作开始,完全受拉杆孔的限制,不会产生弯曲;随着千斤顶不断顶压,顶杆2不断伸出拉杆孔,当快要将耦合器拔出时,露出拉杆孔的长度最长,等于耦合器主轴孔或者说减速机轴头的长度,所以对顶杆2的稳定性校核长度与耦合器主轴孔的长度相等,为165mm 。

式中:λ——顶杆2的柔度;
μ——长度系数,顶杆2伸出后属于一端固定,一端自由,查
表长度系数取2;
L ——顶杆2的伸出长度,165mm ;
i ——危险截面惯性半径,mm,i=d/4=40/4=10mm 。

结论:因为λ=33<40,满足稳定条件,所以可以不必进行稳定性校核。

2165
33
10
×µL λ===і
(2)顶杆1的稳定性分析:顶杆1的最小长度必须≥165mm ,最大长度按千斤顶回缩到最短,千斤顶顶帽到顶杆2端面的距离280mm 进行稳定性校核。

式中:λ——顶杆1的柔度;
μ——长度系数,顶杆1属于两端铰支,查表长度系数取1; L ——顶杆1的最大长度,280mm ;
i ——危险截面惯性半径,mm,i=d/4=40/4=10mm 。

结论:因为λ=28<40,满足稳定条件,所以可以不必进行稳定性校核。

实施前后对比 1、实施前
(1)拆卸费力,需加1000~2000mm 长的套管,需要4~6人同时压套管;
(2)每拔一次耦合器,需要6~8小时;
(3)每拆卸一次减速机需要4个班,每班8小时,仅拔耦合器需要1个班;
(4)耦合器螺纹处磨损严重,磨损到一定程度后无法继续使用,减少了重复使用的次数,增加备件费用;
(5)拉拔力小,使用范围小,对于一些配合过盈量大的场合,无法完成耦合器的拆卸。

2、实施后
(1)拆卸省力,仅需加500~600mm 长的套管, 1~2人同时压套管; (2)每拔一次耦合器,需要1~2小时;
(3)每拆卸一次减速机需要4个班,每班8小时,拔耦合器仅需要半个班;
(4)耦合器螺纹处磨损较轻,增加了重复使用的次数,减少了备件费用;
(5)拉拔力大,使用范围广,对于一些配合过盈量大的场合,仍能完成耦合器的拆卸。

液力耦合器拔出器一经研制成功,即投入了现场使用,并取得了良好效果,多次拔出装配较紧、拉拔力较大的场合,并实现了快速、高效、省力拆卸耦合器,减轻了工人劳动强度,提高了备件修复效率,为生产起到了保驾护航的作用。

此方法在皮带输送机液力耦合器的拆卸工作中同样可
128010
×µL λ===28
і
用,并为其它同类联轴器的拆卸工作提供了参考依据。

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