倒置A20工艺处理低碳源污水强化脱氮
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3座其中的2座,每座开启6格中的2格,HRT缩短2/3。 2007年5月后,根据水量的增加启用了第3座初沉池后,
池中格数开启数量也相应进行调整。 由于砂存在的问题,故未选择完全超越。
(细砂对系统运行危害较大、除砂方案研究)
3.调控技术措施及效果分析
初沉池缩短停留时间前后进、出水COD变化情况
监测时间
2006.11.8 2006.11.16 2006.11.22 2006.12.7 2006.12.16 2006.12.24
3.调控技术措施及效果分析
(2)碳源的补充
1)投加长生桥垃圾填埋场渗滤液 每天处理本地长生桥垃圾填埋场渗滤液约20车渗滤液投配比
约为0.1%。
渗滤液COD/TN为7~15高于原水 对活性污泥系统无毒害作用(镜检)
补充碳源
同时为垃圾渗滤液的去除提供出路
3.调控技术措施及效果分析
2)缩短初沉池水力停留时间(HRT) 从2006年12月份开始,在38万吨进水情况下,初沉池运行
生物脱氮、除磷对 碳源呈竞争关系
物化法脱氮成本高 选择 辅助化学除磷
化学沉淀除磷 效果好、成本低
3.调控技术措施及效果分析
(1)采取辅助化学除磷技术
投药方式:同时沉淀除磷 利用二沉池作为沉淀区,通过曝气池的跌水能量混合 无需附加构筑物
药剂选择:液态氯化铁 投加量:约有0.5mg/L的磷需采用化学方法去除 约2.4吨
脱氮效果不好
3.调控技术措施及效果分析
3.1调控措施
调控理念 碳源优先满足脱氮要求,辅助化学除磷
增加生化区碳源量
外加碳源
工艺调整
促进好氧区同步硝化反硝化
提高系统反硝化能力
3.调控技术措施及效果分析
(1)采取辅助化学除磷技术
在曝气池出水处投加液态氯化铁,在生物除磷的基础上辅 助化学除磷保证出水TP达标。
2.1初期运行情况
初期运行,BOD5、CODCr、SS、NH3-N去除效果较好,均能 持续稳定达标,并且去除率稳定在90%以上。NH3-N出水始终稳 定在0.5mg/L左右,去除率高达99%。但TN、TP去除效果不太理 想,出水时常超标,且受进水水质的影响出水水质波动较大。
2.初期运行情况及存在问题
缺氧区共6格,厌氧区4格(共一段廊道),好氧区共3段廊道。 总停留时间为10.49h,停留时间分别为2.22h、1.48h、6.79h。
污泥龄为21.4d。 污泥回流比为60%,内回流比为150%。 污泥浓度:3300mg/L。 潜水搅拌器配置为缺氧区6台,厌氧区4台。
2.初期运行情况及存在问题
1.鸡冠石厂概况
2008年处理水量(逐日、月平均)
1.鸡冠石厂概况
1.4进出水水质
污水处理厂设计进出水水质
项目
CODCr
BOD5
SS
设计值
360
180
250
TP
NH3-N
TN
5
35
45
该厂出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB189182002)一级B标。
1.鸡冠石厂概况(实际进水水质)
2007年逐日进水COD变化图 2007年逐日进水BOD变化图
鸡冠石污水处理厂2006年5~12月单位电耗情况
电耗/(kW.h)
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
5
6
7
8
9
10
11
12 月份
由图可知,单位电耗在图32200060年56月年~125月单月位污~水平1均2电月耗 呈略下降的趋势,
处理吨污水平均电耗在0.26kW·h左右。这个时期曝气量普遍较大 ,气水比维持在6左右。
1.鸡冠石厂概况(实际进水水质)
2007年逐日进水SS变化图 2007年逐日进水NH3-N变化图
1.鸡冠石厂概况(实际进水水质)
2007年逐日进水TN变化图 2007年逐日进水TP变化图
1.鸡冠石厂概况
1.4进出水水质
污水处理厂实际进水水质
项目 设计值 最大值 最小值 平均值
CODCr 360 1000 40 240
1.鸡冠石厂概况
1.3处理水量
鸡冠石污水处理厂占地面积820亩,设计规模旱季60万吨/ 日,雨季135万吨/日;远期设计规模80万吨/日,雨季165万吨 /日。
实际处理水量: 1)管网完善 逐渐增大 2)合流制 6~9月水量大 3)节假日 水量锐减 已满负荷运行 准备三期扩建
1.鸡冠石厂概况
2007年处理水量(逐日、月平均)
1.鸡冠石厂概况
1.5工艺流程
进厂污水
粗格栅
进水 泵房
细格栅
旋流沉 砂池
·
至污泥 浓缩池
初沉池
溢流井
缺氧 厌氧 好氧 池池池
溢流 剩余污泥
内回流 污泥回流
至污泥浓缩机
二沉池 Fe3+
鸡冠石污水处理厂工艺流程
加氯消毒 计量 出水
1.鸡冠石厂概况
1.6主体设计参数
倒置A2/O池共设置3座,每座由2组池子组成。 单池处理水量10万m3/d,设计技术参数如下:
2.初期运行情况及存在问题
2.2存在问题
1)冲击负荷大 2)进水碳源较低,系统脱氮除磷效果不理想。 3)单位电耗仍有下降的潜能。 4)沉砂池对于细砂去除效果不好
2.初期运行情况及存在问题
2.3原因分析
BOD5/TN约2.5 出水NH3-N值过 有机成份不足 低、增加电耗
碳源不足
硝化区容量过大
内回流DO值高 影响反硝化环境
汇报主要内容
鸡冠石厂概况 初期运行情况及存在问题 调控措施及结果分析 低温脱氮措施
结论与建议
1.鸡冠石厂概况
1.1鸡冠石污水处理厂厂区位置
位于南岸区鸡冠石镇
1.鸡冠石厂概况
1.鸡冠石厂概况
1.鸡冠石厂概况
1.2服务范围
该厂服务范围为重庆主城区嘉陵江南岸、长江南北岸、 主要包括杨公桥、土湾、化龙桥、牛角沱、大溪沟、洪崖洞、 龙凤溪、储奇门、海棠溪、鸡冠石等11个排水区域,(即重 庆市主城B、C、D主截流干管收集的城市污水)。排水体制 基本为合流制,服务面积125平方公里,服务人口169万人。
BOD5 180 380 35 100
SS 250 1200 45 320
TP
NH3-N
TN
5
35
45
1ห้องสมุดไป่ตู้.5
42.2
75
1.2
11.5
18
5.4
26.2
40
实际运行发现,该厂的进水水质与设计水质存在较大的 差异,并且变化较大。
1.鸡冠石厂概况
1.4进出水水质分析
BOD5/CODcr为0.42 生化性较好 BOD5/TN仅为2.5 BOD5/TP为18.4 一般认为当污水中的BOD5/TN>4,BOD5/TP>20时, 即认为碳源是充足。 由此可见鸡冠石厂为低碳源污水 (我国南方污水厂普遍存在现象)。
池中格数开启数量也相应进行调整。 由于砂存在的问题,故未选择完全超越。
(细砂对系统运行危害较大、除砂方案研究)
3.调控技术措施及效果分析
初沉池缩短停留时间前后进、出水COD变化情况
监测时间
2006.11.8 2006.11.16 2006.11.22 2006.12.7 2006.12.16 2006.12.24
3.调控技术措施及效果分析
(2)碳源的补充
1)投加长生桥垃圾填埋场渗滤液 每天处理本地长生桥垃圾填埋场渗滤液约20车渗滤液投配比
约为0.1%。
渗滤液COD/TN为7~15高于原水 对活性污泥系统无毒害作用(镜检)
补充碳源
同时为垃圾渗滤液的去除提供出路
3.调控技术措施及效果分析
2)缩短初沉池水力停留时间(HRT) 从2006年12月份开始,在38万吨进水情况下,初沉池运行
生物脱氮、除磷对 碳源呈竞争关系
物化法脱氮成本高 选择 辅助化学除磷
化学沉淀除磷 效果好、成本低
3.调控技术措施及效果分析
(1)采取辅助化学除磷技术
投药方式:同时沉淀除磷 利用二沉池作为沉淀区,通过曝气池的跌水能量混合 无需附加构筑物
药剂选择:液态氯化铁 投加量:约有0.5mg/L的磷需采用化学方法去除 约2.4吨
脱氮效果不好
3.调控技术措施及效果分析
3.1调控措施
调控理念 碳源优先满足脱氮要求,辅助化学除磷
增加生化区碳源量
外加碳源
工艺调整
促进好氧区同步硝化反硝化
提高系统反硝化能力
3.调控技术措施及效果分析
(1)采取辅助化学除磷技术
在曝气池出水处投加液态氯化铁,在生物除磷的基础上辅 助化学除磷保证出水TP达标。
2.1初期运行情况
初期运行,BOD5、CODCr、SS、NH3-N去除效果较好,均能 持续稳定达标,并且去除率稳定在90%以上。NH3-N出水始终稳 定在0.5mg/L左右,去除率高达99%。但TN、TP去除效果不太理 想,出水时常超标,且受进水水质的影响出水水质波动较大。
2.初期运行情况及存在问题
缺氧区共6格,厌氧区4格(共一段廊道),好氧区共3段廊道。 总停留时间为10.49h,停留时间分别为2.22h、1.48h、6.79h。
污泥龄为21.4d。 污泥回流比为60%,内回流比为150%。 污泥浓度:3300mg/L。 潜水搅拌器配置为缺氧区6台,厌氧区4台。
2.初期运行情况及存在问题
1.鸡冠石厂概况
2008年处理水量(逐日、月平均)
1.鸡冠石厂概况
1.4进出水水质
污水处理厂设计进出水水质
项目
CODCr
BOD5
SS
设计值
360
180
250
TP
NH3-N
TN
5
35
45
该厂出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB189182002)一级B标。
1.鸡冠石厂概况(实际进水水质)
2007年逐日进水COD变化图 2007年逐日进水BOD变化图
鸡冠石污水处理厂2006年5~12月单位电耗情况
电耗/(kW.h)
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
5
6
7
8
9
10
11
12 月份
由图可知,单位电耗在图32200060年56月年~125月单月位污~水平1均2电月耗 呈略下降的趋势,
处理吨污水平均电耗在0.26kW·h左右。这个时期曝气量普遍较大 ,气水比维持在6左右。
1.鸡冠石厂概况(实际进水水质)
2007年逐日进水SS变化图 2007年逐日进水NH3-N变化图
1.鸡冠石厂概况(实际进水水质)
2007年逐日进水TN变化图 2007年逐日进水TP变化图
1.鸡冠石厂概况
1.4进出水水质
污水处理厂实际进水水质
项目 设计值 最大值 最小值 平均值
CODCr 360 1000 40 240
1.鸡冠石厂概况
1.3处理水量
鸡冠石污水处理厂占地面积820亩,设计规模旱季60万吨/ 日,雨季135万吨/日;远期设计规模80万吨/日,雨季165万吨 /日。
实际处理水量: 1)管网完善 逐渐增大 2)合流制 6~9月水量大 3)节假日 水量锐减 已满负荷运行 准备三期扩建
1.鸡冠石厂概况
2007年处理水量(逐日、月平均)
1.鸡冠石厂概况
1.5工艺流程
进厂污水
粗格栅
进水 泵房
细格栅
旋流沉 砂池
·
至污泥 浓缩池
初沉池
溢流井
缺氧 厌氧 好氧 池池池
溢流 剩余污泥
内回流 污泥回流
至污泥浓缩机
二沉池 Fe3+
鸡冠石污水处理厂工艺流程
加氯消毒 计量 出水
1.鸡冠石厂概况
1.6主体设计参数
倒置A2/O池共设置3座,每座由2组池子组成。 单池处理水量10万m3/d,设计技术参数如下:
2.初期运行情况及存在问题
2.2存在问题
1)冲击负荷大 2)进水碳源较低,系统脱氮除磷效果不理想。 3)单位电耗仍有下降的潜能。 4)沉砂池对于细砂去除效果不好
2.初期运行情况及存在问题
2.3原因分析
BOD5/TN约2.5 出水NH3-N值过 有机成份不足 低、增加电耗
碳源不足
硝化区容量过大
内回流DO值高 影响反硝化环境
汇报主要内容
鸡冠石厂概况 初期运行情况及存在问题 调控措施及结果分析 低温脱氮措施
结论与建议
1.鸡冠石厂概况
1.1鸡冠石污水处理厂厂区位置
位于南岸区鸡冠石镇
1.鸡冠石厂概况
1.鸡冠石厂概况
1.鸡冠石厂概况
1.2服务范围
该厂服务范围为重庆主城区嘉陵江南岸、长江南北岸、 主要包括杨公桥、土湾、化龙桥、牛角沱、大溪沟、洪崖洞、 龙凤溪、储奇门、海棠溪、鸡冠石等11个排水区域,(即重 庆市主城B、C、D主截流干管收集的城市污水)。排水体制 基本为合流制,服务面积125平方公里,服务人口169万人。
BOD5 180 380 35 100
SS 250 1200 45 320
TP
NH3-N
TN
5
35
45
1ห้องสมุดไป่ตู้.5
42.2
75
1.2
11.5
18
5.4
26.2
40
实际运行发现,该厂的进水水质与设计水质存在较大的 差异,并且变化较大。
1.鸡冠石厂概况
1.4进出水水质分析
BOD5/CODcr为0.42 生化性较好 BOD5/TN仅为2.5 BOD5/TP为18.4 一般认为当污水中的BOD5/TN>4,BOD5/TP>20时, 即认为碳源是充足。 由此可见鸡冠石厂为低碳源污水 (我国南方污水厂普遍存在现象)。