降低塌煤塌焦率的可行性研究分析
新捣固焦炉焦侧塌焦原因分析与探讨
新捣固焦炉焦侧塌焦原因分析与探讨焦炉是炼钢过程中重要的设备之一,主要用于生产高质量的冶金焦。
然而,有时焦炉会出现塌焦的情况,这会导致生产中断、能源浪费等问题。
因此,对于焦炉塌焦原因的分析与探讨具有重要的意义。
焦炉塌焦是指焦垛在高温下倒塌或下陷,主要原因可归结为以下几个方面:1.焦炭结构不稳定:焦炭是由煤炭经过热解反应得到的,其结构中含有焦炭层状组织和孔隙组织。
如果焦炭的结构不稳定,其内部的炭层容易发生破裂或变形,导致焦炉塌焦。
2.焦炭强度不足:焦炭的强度是影响焦炉塌焦的主要因素之一、如果焦炭的强度不足,受到高温和负荷的作用时容易发生破裂,从而引起焦垛塌陷。
3.焦炉操作不当:焦炉的操作对于焦炭结构和强度的维持具有重要的影响。
过度加热、过度压实、不当的冷却等操作不当都会导致焦炭的结构破坏和强度降低,进而引发焦炉塌焦。
4.炉内煤气返流:煤气返流是指炉内煤气倒流,与焦炭反应,引发热化学反应,从而破坏焦炭的结构和强度。
这可能是由于炉内排气系统不畅或炉顶煤气净化设备失效等原因导致。
为了预防和避免焦炉塌焦,可以采取以下措施:1.优化煤炭质量:选择高质量的煤炭可以得到更稳定的焦炭结构和更高的焦炭强度,减少焦炉塌焦的风险。
2.合理控制焦炉操作:通过合理控制焦炉的加热、压实和冷却等操作,保持焦炭的结构和强度稳定,减少塌焦的可能性。
3.加强炉内排气系统的检修与维护:及时清理炉顶煤气净化设备,检修排气系统,确保煤气流通畅通,避免炉内煤气返流。
4.加强焦炭品质监控:通过对焦炭品质进行监测和分析,及时发现焦炭结构和强度的问题,采取相应的调整措施,减少塌焦的可能性。
总之,焦炉塌焦是一种常见的生产事故,其发生原因可能来自于焦炭结构、强度、焦炉操作以及炉内煤气返流等方面的问题。
通过优化煤炭质量、合理控制焦炉操作、加强炉内排气系统的检修和维护、加强焦炭品质监控等措施,可以有效预防和避免焦炉塌焦的发生,确保焦炉连续稳定运行,提高生产效率和经济效益。
配合煤及装煤车影响塌煤浅析
配合煤及装煤车影响塌煤浅析作者:刘银茹来源:《中国科技博览》2013年第29期摘要:针对捣固煤饼中存在的影响因素进行分析,提出合理的控制指标,从而解决塌煤问题。
关键词:塌煤配合煤装煤车中图分类号:TF762.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)29-304-01引言捣固炼焦技术是在焦炉机侧的一个与炭化室相似的铁箱内将配合煤捣实成煤饼后,再用托煤板推到炭化室内去。
在煤饼离开铁箱推入到炭化室过程中,要求煤饼不倒塌,甚至连局部的边角倒塌都不应该出现,否则会影响装煤操作和正常生产。
塌煤是捣固炼焦存在的主要问题之一,其产生原因较为复杂,造成影响较多,除了影响焦炭产量,恶化操作环境,增加劳动强度外,还会影响到焦炉加热管理,全炉温度特别是横排温度不均匀、炉顶空间温度过高、炭化室顶部、上升管处结石墨较多,从而影响焦油质量,使其密度增加,甲苯不溶物含量增加,因此必须进行治理。
目前,煤饼塌煤是制约我公司炼焦生产的主要因素之一。
通过几年来的生产实践及学习,塌煤主要有以下几个方面的原因:1 煤饼稳定性由于捣固操作是在推焦装煤车的煤箱内配合煤捣实后,再用托煤板推到炭化室内去。
要煤饼离开煤箱至煤饼到整个装煤过程中,要求煤饼整体完好不倒塌,否则会影响装煤操作和生产。
经过认真分析和总结,煤饼稳定性受宽的性质(可捣性)、水分、粉碎细度、捣固装煤操作方法、捣固装煤设备运行状况等多种因素影响,影响着煤饼抗压、抗剪强度和堆密度。
1.1 粉碎细度根据国外捣固焦炉生产经验,细度应大于90%,投产受粉碎制约,我们的细度长期低于85%,塌饼情况特别严重。
经过不断摸索和多次试验对比,对设备进行改造和工艺调整,将此项指标提高到>86%后,塌饼率明显降低。
实践证明,细度合格率越高,塌饼率越低。
1.1.2 入炉煤水分水分的大小,直接影响捣固煤饼的稳定性。
水分太小,煤粒之间较难粘结,煤饼在装煤过程中易倒塌。
水分太大,一是造成摇动给料面下煤不畅,延长操作时间,二是煤饼易拉裂、剥皮、粘侧壁。
捣固焦生产时降低塌煤率的有效措施
塌煤 率 统 计 情 况
日期
2 0 1 o r # 6 月
出炉 数 塌煤 数 塌煤 率 ( % )
4 l 0 5 l 6 5 4 . 0 2
3 运 行 效 果
2 改 进措 施
塌 煤 率 降 到 最 低 和 焦 炉 的 正 常 生 产 ,本 厂 通 过 采 取 上 述 措 施 , 我 厂 在 降 低 塌 煤 年7 月 至2 01 2 年2月塌 煤 率 的统 计 情 况 。 塌 煤 的 原 因找 到 了 , 如 何 改 进 并 保 证 率 上 取 得 了 一 定 成 效 。下 表2是 记 录 2 0l 1
塌煤。
职 工 的 劳 动 强 度 ,恶 化 了 现 场 的 操 作 环 时 有 发 生 。维 修 工 又 对 涨 箱 的 关 注 不 高 ,
( 4 ) 入 炉 煤 水 分 、细 度 也 是 塌 煤 的 重 煤 皮 带 的 加 水 点 , 控 制 入 炉 煤 水 分 在 表1 2 0 1 O 年6 月一 2 0 1 1 年1 月 要 影 响 因素 。 水 分 偏 高 ,细 度 不 合 适 也 易
工 业 技 术
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捣 固焦生 产 时 降低 塌 煤 率 的 有 效措 施 ①
2 0 1 1 年7 月 2 0 1 1 年8 月 2 0 l 1 年9 月
表2 2 0 1 1 年7 月一 2 O 1 2 年2 月
塌 煤 率 统计 情 况
府谷县煤矿塌陷区生态环境可研报告
煤矿塌陷区生态环境恢复示范项目可行性研究报告二○○七年五月二十日目录第一章总论 (1)1.1项目名称与承办单位 (1)1.2研究工作的依据、内容及范围 (1)1.3编制原则 (3)1.4项目概况 (3)1.5技术经济指标 (5)1.6结论 (6)第二章项目背景及建设必要性 (8)2.1项目背景 (8)2.2建设的必要性 (9)第三章建设条件 (11)3.1项目区概况 (11)3.2建设地点选择 (16)3.3项目建设条件优劣势分析 (17)第四章市场分析与销售方案 (19)4.1市场分析 (19)4.2营销策略、方案、模式 (20)第五章建设方案 (21)5.1建设规模和产品方案 (21)5.2建设规划和布局 (21)5.3运输 (24)5.4建设标准 (24)5.5公用工程 (26)5.6工艺技术方案 (27)5.7设备方案 (27)5.8节能减排措施 (30)第六章环境影响评价 (31)6.1环境影响 (31)6.2环境保护与治理措施 (32)6.3评价与审批 (34)第七章项目组织与管理 (35)7.1组织机构与职能划分 (35)7.2劳动定员 (35)7.3经营管理措施 (36)7.4技术培训 (36)第八章劳动、安全、卫生与消防 (37)8.1编制依据及采用的标准 (37)8.2安全卫生防护原则 (37)8.3自然灾害危害因素分析及防范措施 (38)8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施.38 8.5消防编制依据及采用的标准 (40)8.6消防设计原则 (41)8.7火灾隐患分析 (41)8.8总平面消防设计 (41)8.9消防给水设计 (42)8.10建筑防火 (42)8.11火灾检测报警系统 (43)8.12预期效果 (43)第九章项目实施进度 (44)9.1实施进度计划 (44)9.2项目实施建议 (44)第十章项目招投标方案 (46)10.1招标原则 (46)10.2项目招标范围 (46)10.3投标、开标、评标和中标程序 (46)10.4评标委员会的人员组成和资格要求 (48)第十一章投资估算和资金筹措 (49)11.1投资估算 (49)11.2资金筹措及使用计划 (51)第十二章财务评价 (53)12.1费用与效益估算 (53)12.2财务分析 (54)12.3不确定性分析 (55)12.5财务评价结论 (56)第十三章建设合理性分析 (57)13.1产业政策符合性分析 (57)13.2清洁生产符合性分析 (57)13.3规划符合性分析 (57)13.4项目建设环保政策符合性分析 (57)13.5环境承载性分析 (57)13.6结论 (58)第十四章结论与建议 (59)1 项目名称YL市FG县煤矿塌陷生态环境恢复示范项目可行性研究报告2 工作范围及起止时间2.1 工作范围项目区位于YL市FG县境内,生态恢复示范区面积为1.5平方公里,中心坐标为东经110°22′18″,北纬39°25′19″。
降低5.5米捣固焦炉塌煤率
2 0 1 3 年 第 3 期
降低 5 . 5 米捣固焦炉塌煤率
杨孝峰 ( 河北旭 阳焦化 有 限公 司)
摘要: 5 . 5米 焦 炉 捣 固 塌煤 不仅 造 成 单 炉 产 量 减 少 、 荒煤气外溢造成了经济损失 , 同时 延 长 了单 炉 操 作 时 间 , 造 成 后 续 现 场 卫 生 难 以清 理 , 为 了改 变 这一 现状 , 我们根据实际情况 , 分析原 因, 制定措施 , 将现有的捣固塌煤率 2 2 . 8 5 %降
4月 1 0日组 织 捣 固 车 岗位 进 行 技 术 练 兵 . 对新 老员 工操 作 手法进行了记录 , 成 绩 最 好 的 甲班 捣 固车 员 工 捣 固时 间 7分 4 0秒 , 且 煤 饼 完 整 的顺 利 送 到 位 。 比赛 完 成 后 建 立 帮 扶 小 组 , 水 平高员工带差 的, 1 0月 捣 固车 塌 煤 率 技 术 练 兵 成 绩 显 示 新 员 工 塌煤 率均 降到 1 5 %: 2 、 平时重视捣固锤的及时维修 , 每 个 月 大 检 修 拆 检 弹性 块 及 转 子 对捣固机第一 、 八组锤出现问题的先修锤 , 再 出炉 , 其 后 几 个 月 大检 修 1 # 、 2 #捣 固机 均安 排 了转 子 、 弹 性 块 定期 拆 检 维 护 : 3 、 紧固、 调 整捣 固车 大链 条 5月 对 2 #捣 固 车 大链 条松 问题 平 时 、 大 检 修 时 均安 排 了 检 修, 但 紧 固尺 寸不 够 导 致 问 题未 得 到 根 本 解 决 。现送 煤 前 6米 用 l 档送煤 , 后 可 加 速 到 3档 送 煤 。 保 证 其 他 操 作 没 有 问题 的 情 况 下, 塌 煤 率 有 效 降低 。 益。 4 、 捣 固操 作 手 法 改 进 三 、原 因 分析 经 现 场 观察 三 班 捣 固 车 员工 操 作 。操 作 手 法 可 稳 定 在 第 一 1 、 捣 固车 新 员 工 操 作 不 熟 练 层煤给料 2 0下 , 捣固 2 O下 , 第 二 层 煤 给料 2 0下 , 捣固2 0下 。 第 现 在 捣 固 车 岗位 有 捣 固操 作 2年 以上 的老 员 工 共 9人 。 其 三层煤给料 2 O下 , 捣固 2 O下 , 一 直 开 给 料 机 下 煤 直 到煤 饼 达 到 余 1 2人 均 为 调 岗 或 新 人 厂 员 工 。 对捣固车操作 不太熟练 , 不 能 要 求 高 度 ,每 班 根 据 本 班煤 料情 况在 上述 方 法 的 基 础 上 小 幅 调 在较短时间内根据煤料 、 给料 机 下 煤 情 况 改变 操 作 方 法 , 保 证 装 整 , 塌煤 率 有 较 大 下 降 : 煤 稳定 : 5 、 严 格 控 制 捣 固配 合 煤 的水 分 和 细 度 , 在 配合 煤 成 分 合 适 2 、 观察 现 场 员 工 操 作 时 反 映 出捣 固锤 跳 跃 高 度 得 不 到保 证 的情 况 下 ,无 论 是 雨 季 还 是 旱 季 都要 采 取 相 应 的 可 行 措 施 来 保 经 观察 5 8 . 3 %的捣 固锤 跳 跃 高 度 在 4 0 e a 以下 . r 部分 锤跳 跃 持 水 分 , 将 水 分 控 制在 9 — 1 2 %之 间 。 最好 。 细度保持在 8 5 %以 上 。 高度不足 1 0 e a。 r 导致砸实煤 饼不好 控制 , 部 分 捣 固锤 在 煤 饼 上 6 、 捣 固车司机要 通过对煤 的水分 , 煤塔 下料 。 给 料 快 慢 观 部、 下 部 砸 煤 时砸 不 实 ; 捣 固锤 边 锤 损 坏 导 致 塌 煤 ; 察, 对 给 料 机 进 行 闸板 , 捣 固模 式 进 行 及 时 调 整 。 来 降 低塌 煤 率 。 3 、 托 煤板 使 用 时 间 过 长 . 滑道变形 . 在 送 煤 过 程 中由 于 车 体 五 、结论
浅析捣固焦炉生产中的问题处理
4 高 向加热 不足 的 问题处 理
在捣 固焦炉 生产过程 中, 高 向加热 不足 问题 十分 明显 , 严重 影响着 捣 固焦炉 生产质量及 效益, 因高 向加 热不足 , 导致空 间温 度始终 维持在 较低水平 , 从 而 导 致 煤饼 在 生 产 中上 下 的成 熟 度 不 均 匀 , 引起 质 量 问题 。 解决 高向加热不足 的处理措施 为: 通 过研究发现 , 在 捣 固 焦 炉 生 产 中将 煤。 看火孔 压力保持在较 高水平 , 并设置蓄顶吸 力监 控 点, 在生产过 程 中保 持蓄热室顶部 吸力, 可以增加废废气循环量 , 完 全燃烧 火焰 , 提高高 向加 2 塌饼 率 较高 的 问题 处 理 采取措施 , 控制焦侧 相等标准温度 , 通过温度控 制 , 保证 焦饼 成 在某 公司投产捣 固焦炉 后, 其塌饼率 一度达到 了 2 0 %以上 , 塌饼率 热温度 ; 通过对机焦侧分烟道吸力 的控 制, 对看火孔压力进行调 整; 较 高, 对正 常装煤量造 成影 响, 从而 降低单炉 产量 , 对 出炉时 间造 成影 熟的均匀 性; 保 响, 炉温出现较大波 动, 在进行塌 饼处理 时, 会 冒出荒煤气 , 对工作现场 在 生产 过 程 中 可 以根 据 实 际情 况 ,可 以将 温 度 维 持 在 标 准 温 度 以上 , h内成熟 , 且成熟均匀 , 适当延 长闷炉 时间 , 从 而解 造成污染 。降低塌饼率 的处理措施如 下: 将打水截 门刻度盘安装于煤塔 证 煤饼在 出焦 之前 l 闸口位置 , 在实际来煤情况分析 的基础 上, 进行刻度盘微调 , 以保证 上煤 决高向加 热不足 问题 。 水分分布 均匀 ; 在S C P一体机 中, 应 用高周波 水分仪 , 在捣 固作业过 程 5 熄 焦 系统 问题 处 理 中, 对 煤料 水分变化状况进 行检 测, 并及时调整打水 ; 粉碎机 工作性能较 在捣固焦炉生产 中多采取 的是焦炉低水湿法熄焦系统 , 在 熄焦系统 差, 也是导致塌饼 率较 高的原因, 如粉碎机性能未能达到 设计要求, 可 以 运 行 过 程 中 , 出 现 了熄 焦 打 水 花 费 时 间 较 长 , 打水 困 难等 问题 。熄 焦 系 统 通应用单料线双粉碎工艺 , 保证 小于 3 am粒级煤含量在 9 r 6 %以上; 在捣 常见 的故障如熄焦泵 安轴头 出现 泄漏 问题 , 熄焦 泵堵塞 、 熄焦泵 出 口逆 固焦炉机侧碳化室其头部位 置设计 宽度 为 4 9 8 mm, 但 其实际宽度最小为 止 阀出现破 裂等, 对捣 固焦炉生产 的稳 定性 造成严重影响 。处理熄焦 系 4 8 0 m m, 煤饼 设计宽度 为 4 7 0 mm, 因宽度 问题, 在装煤作 业时 , 容 易 出现 统 问题 的 主 要 措 施 为 : 改进熄 焦池挡焦板 , 选 择 特 殊 制 作 的 带 孔 不 锈 钢 刮碰炉墙 等 问题 , 导致 塌饼 问题 。为此, 将垫铁 应用于活动壁 支撑杆下 板 来 代 替 熄 焦 清 水 池 、 沉淀池 中的的木制整 体隔板 , 不 锈 钢 板 孔 径 设 计 方, 安排定期检查 , 减少塌饼率 ; 研究来煤在 不同水分与不 同细度 的状态 为 5 ~ 1 5 m m之 间, 通 过 改进 熄 焦 池 挡 焦 板 , 有 效 阻 挡 了杂 物 进 入 到 清 水 下, 其底煤 厚度设 置与捣固 时间安排 , 根据 实际情 况, 合 理调整 捣 固时 池 , 从而大大减少 了熄焦泵堵塞 问题 ; 安装熄焦泵清扫管 , 加强对 熄焦泵 间; 保证装煤对位 , 对位不准确 , 容易 出现煤 饼与炉墙刮碰 现象 , 从而 导 清洗 , 从 而减少 黏附杂物 , 延 长熄焦 泵清洁 周期 ; 提高熄 焦泵 逆止 阀质 致 塌 饼 问题 , 为此 , 应保证所有碳化 室与煤板对位 ; 装 煤 过 程 中煤 饼 晃动 量; 设置熄焦喷洒管于熄焦车箱 深处, 进一步提高熄焦均匀性 : 设置进水 也 是 导 致 塌 饼 率 较 高 的原 因 , 为此 , 可 以 在 托 煤 板 侧 轨 位 置 进 行 挡 块 焊 联 通 管 于 高 位 水 槽 之 间 , 保证水槽进 出水能够保 持同步 ; 拆 除 熄 焦 水 回 接, 并做好 调试工作 , 保持托煤板下部 润滑, 保证其 喷油均匀 , 实现 托 煤 水沟 中存在 的横 向横 梁, 降低熄焦回水阻力 , 提 高回水效果; 严格控制熄 板运行的稳定性。 焦系统 中用水质量 , 在生产过程 中如熄焦水质变 差 , 则需要及 时进行清 水更换 , 避免因水质较差等问题引起熄焦系统故障。 3 塌 焦率 较高 的 问题处 理
捣固型焦炉塌煤现象探讨
[ 4 】 苗钧 . 捣 固焦 炉装煤 对位 器的 制作 和安 装 新疆 钢铁 ,
2 0 1 1 ( 2 ) : 5 5 — 5 6 .
因造成煤厢涨壁现象发生 ,导致煤饼捣 固密实度降
( 责任编辑
高
腾 )
Di s c u s s i o n O H t h e P h e n o me n o n o f Ta mp i n g Ty p e Co k e Ov e n Co a l Co l l a p s e
[ 2 ] 钟 诚, 傅春林, 曾纪瑞 . 捣 固炼 焦工 艺的优化与改进 燃料
与4 k : - Y - . 2 0 0 8 ( 5 ) : 2 3 — 2 4 .
[ 3 ] 郑文华. 捣 固炼 焦技 术 的 发 展 和 应 用U ] . 河 南 冶金 , 2 0 0 8 ( 1 ) :
后采 取 连续 给 料 ,间歇捣 固的方 法 。另 外还 需要 操 作人 员 在捣 固操 作 中不 断 总结 经 验 ,接 班时 根据 该
分容 易 黏结 、不 均 匀造 成 侧壁 黏 煤 .因此 应 在侧 壁
内部增加保温或加热设备以减少煤粉侧壁黏结。部
分较 冷 的地 区还 需增 加 防 护板 ,将 整 个装 煤 装 置包 裹 起来 ,达 到保 温效 果 。
为 先下 底 煤 8 0 0 1 0 0 0 mm,捣 固约 4 5 ~ 6 0 mi n后 连
些 寒 冷地 区冬季 室 外气 温 较低 。煤粉 中的水
续均匀给料 ,煤饼一次成型 ;如配煤水分超标 ,宜 将 底 煤减 至 5 0 0 ~ 6 0 0 mm,同时 减 少 捣 固 时 间 ,然
应用技 誊
一
煤场改造可行性研究报告
煤场改造可行性研究报告一、前言煤炭在中国的能源结构中一直占据着重要地位,但随着环境保护意识的提高和能源结构的转型,煤炭行业面临着发展转型的压力。
煤场是煤炭行业的重要环节,传统的煤场存在着许多环境污染和安全隐患问题,需要进行改造和提升。
本报告旨在针对煤场改造的可行性进行研究,分析煤场改造的必要性、影响因素和经济效益,为相关部门的决策提供参考。
二、煤场改造的背景和现状分析1. 煤炭行业的发展现状煤炭是中国主要的能源资源之一,但随着环境保护压力的增加和能源结构的转型,煤炭行业面临着诸多挑战。
为了适应新的发展趋势,煤炭行业需要进行转型升级,提高资源利用率和减少环境污染。
2. 传统煤场存在的问题传统的煤场存在着许多问题,如煤尘污染、煤堆自燃、堆场安全隐患等。
这些问题不仅影响了环境和周边居民的健康,也制约了煤炭行业的发展。
因此,改造传统煤场,提升其环境友好性和安全性势在必行。
三、煤场改造的必要性分析1. 环境保护的要求随着环境保护政策的不断加强,煤炭企业需要加大环保投入,改善排放,减少对环境的污染。
2. 安全生产的需要煤场是煤炭企业的主要生产场所,其安全性直接影响到企业的生产和员工的生命财产安全。
因此,改造煤场,提升其安全性是企业的基本要求。
3. 资源利用的提升传统的煤场存在煤炭浪费的现象,重新设计煤场和改进存储设施可以提高煤炭资源的利用率,减少浪费。
四、煤场改造的影响因素分析1. 技术水平煤场改造需要借助新技术手段,如自动化设备、环保设备等,提高煤场的存储容量和安全性。
煤场改造需要投入大量的资金,包括设备更新、建设改造、环保设备购置等。
企业需要考虑改造的成本和效益,合理进行投入。
3. 政策环境政府对煤炭行业进行了一系列的政策调整,煤场改造需要符合相关政策要求,以及承担相应的责任。
4. 市场需求煤场改造需要根据市场的需求来调整、改进煤场的存储、装卸、运输等设施,提高煤炭的供应效率。
五、煤场改造的可行性分析1. 技术可行性煤场改造需要借助现代化的技术手段,如自动化装卸设备、环保净化设备等,提高煤场的管理和运营效率,降低对环境的影响。
煤炭开采引起的采空塌陷问题及对策研究
煤炭开采引起的采空塌陷问题及对策研究本文首先分析了煤炭采空塌陷引起的一系列问题,之后再针对这些问题提出对其进行防范的对策,希望对解决因煤炭开采而引起的采空塌陷问题有所帮助,从而有助于我国经济的可持续发展。
标签:煤炭开采采空塌陷环境治理对策1煤炭开采引起的采空塌陷引发的问题1.1对生态环境的破坏在煤炭开采的过程中,由于对生态环境保护问题的忽视,造成了诸如水资源短缺、水质污染、水土流失、土壤沙化、土地塌陷以及空气污染、噪声污染等等一系列的问题。
这些问题对我国本就脆弱的生态环境造成了更大的威胁,对我国经济社会的可持续发展造成了阻碍。
因此,必须对煤炭开采引起的采空塌陷问题进行研究和分析并找出解决的对策,以降低其对生态环境的破坏程度。
1.2大量耕地被破坏采空塌陷的地区正好是耕地的话就会毁掉大面积的耕地,如果该地区正好出现缺水问题,那么必然引发严重的沙漠化。
以山西省为例,现在的沙漠化面积将近一千一百三十四平方千米,因开采煤炭时出现塌陷问题而引发的沙漠化占有很大的比重。
还有一些地区,采空塌陷之后出现积水,大范围的粮食因此而绝产,给广大的农户造成了严重的经济损失。
因为广大农户就是靠着土地吃饭的,农田被破坏、粮食绝产等问题都使其生活陷入极大地困境,而有些煤炭企业并未对其进行有效的赔偿,引发了广大农户与煤炭企业之间难以调和的巨大矛盾,影响社会及经济的稳定发展。
1.3房屋等建筑物和基础设施遭到严重破坏在房屋等建筑物下方进行煤炭开采会造成地面不均匀下降,造成房屋等建筑物出现倾斜甚至倒塌,危及人们的生命和财产安全。
例如太原市的新道村,村民的房屋墙壁上有许多裂缝,宽窄不一,最宽的有十几厘米,许多房屋严重倾斜甚至倒塌。
在矿井井田范围内的大量基础设施,例如:铁路、公路、永久性纪念物等都因为地面的不均匀下降受到了严重的破坏,甚至造成其失去原有的使用价值,给国家和人民的财产造成了巨大的损失。
1.4加重水土流失问题研究表明,土壤的侵蚀和退化与地表坡度的变化有着十分密切的关系。
捣固焦炉塌煤饼原因分析
捣固焦炉塌煤饼原因分析介绍捣固炼焦技术,了解塌煤饼的极度危害性,分析塌煤的原因,提出可行的解决方案。
标签:捣固焦炉;塌煤;危害;解决方案捣固焦炉技术是将装炉煤在炉外捣固成煤饼后,再从机侧装入炭化室内炼焦。
捣固焦炉相比顶装焦炉焦炭产量高,装煤密度高,配煤范围广,焦炭质量好,并能提高高炉焦在总焦炭中的比例。
但是很多捣固焦的焦化企业在开工初期或生产过程中都会遇到塌煤饼的困扰,给焦炉生产带来很多困扰和危害。
针对这个问题浅显的谈一下自己这些年解决这类问题的经验和做法。
1 我公司4.3m捣固焦炉的特点和相关工艺参数我厂焦炉工艺特点:TJL4350D型2×72孔焦炉捣固系统采用德国VeCon捣固系统,具有4个单独的捣固系统,每个装置有6个吊锤,共24锤固定式连续捣固机,每锤重量350kg;装煤车由大连重工机械厂制造;捣固一个煤饼6到8分钟,经测试,捣固煤饼密度(湿煤)可达1.10-1.15t/m3。
2 塌煤的危害2.1 机侧塌煤会使炉口余煤增多,工人劳动量增大,现场卫生环境差。
2.2 装煤过程无论机侧后塌还是焦侧前塌,装煤完毕都需要处理炉口余煤,需要消耗一定的时间,这样就增加了单炉操作时间、降低了K3系数,影响正常的生产和检修。
2.3 塌煤使炭化室内煤饼高度参差不齐,影响炉温,给调火工作带来困难;炭化室内温度不均严重时甚至会导致难推焦事故。
2.4 机侧塌煤使成焦后机侧炉头焦饼高度降低,焦饼与推焦杆头接触的面积少,推焦时推焦杆将焦炭挤压到炉墙导致炉墙损坏加剧,同时也可能导致难推焦事故。
2.5 塌煤造成机侧炉口位置煤饼高度不足,使炭化室顶部空间增大、温度升高(煤饼高度与炉顶空间温度的关系见表1),热解出来的煤气在此区域停留时间增加,在高温下发生二次裂解反应:C2H6→C2H4+H2C2H4→CH4+CCH4→C+2H2进而使炭化室顶部、上升管内壁生成大量的石墨,严重可能导致焦饼难推、荒煤气导出不畅、装煤困难等一系列问题,给正常的安全、生产带来了诸多麻烦。
捣固焦生产时降低塌煤率的有效措施
捣固焦生产时降低塌煤率的有效措施随着煤炭需求的不断增长,煤炭生产已经成为我国能源行业不可或缺的组成部分。
然而,在高强度、高效率的生产过程中,煤矿企业面临着很多问题,例如地压问题。
在捣固焦生产中,塌煤率是煤矿企业需要解决的一个主要问题,影响了生产效率和安全。
本文将介绍一些有效地对降低塌煤率的措施,以帮助煤矿企业提高生产效率。
一、加固煤柱煤柱作为矿井中设备支撑的基石,承载着矿井的大部分重量。
在捣固焦生产过程中,煤柱需要承受更大的重量和力量,因此更容易受到内部破坏或外界影响导致崩塌。
为了降低塌煤率,首先需要加强煤柱的固定性。
加固煤柱的方法可以是使用钢管支撑和延长固定周期。
二、降低矿井压力压力是塌煤率高的重要原因。
降低矿井压力有多种方法,最根本的方法是控制煤层压力,夯实煤体,实现自重调节,并保持矿压平衡。
同时,还可以通过合理地控制矿井冲击气体、加强支架等控制矿井压力,不断改善矿井的稳定性。
三、改进采煤工艺在采煤过程中,石棉板底板的问题经常导致煤层失稳、崩落等安全隐患,增加煤矿企业的损失。
因此,改进采煤工艺,增强采煤过程中的安全措施,对降低塌煤率至关重要。
例如,在捣固焦生产过程中,采用台阶式开采措施、科学规划煤柱等都可以有效减少塌煤率。
四、严格管理各项工作最后,要强化矿山管理,强制执行各项规章制度和防止失误的措施。
通过落实煤矿安全生产法律法规和安全生产标准,加强巡视、检查和评估,煤矿企业的管理迅速得到提高,减少塌煤率的风险。
结论有综合措施降低塌煤率是必不可少的,以确保捣固焦生产的安全性和可持续性发展。
通过加固煤柱、降低矿井压力、改进采煤工艺和严格管理各项工作等有效措施,可以有效地降低塌煤率。
只有全面加强矿山管理,减少安全事故和环境污染,才能实现煤炭产业的可持续发展。
塌焦原因分析及解决办法
塌焦原因分析及解决办法一、原因分析1、配煤比的原因最多的时候配入24%气煤,挥发分高,粘结性差,结焦能力差,当配比达到15%时,焦炭质量大幅下降。
2、配煤水分的波动今年前四个月,配煤水分偏差很大,有时候高达12%,有时候却10%左右,配煤水分的波动,导致了炉温的波动,塌饼率的增加。
3、煤饼的高度煤饼的高度和密度直接影响直行温度的均匀性和稳定性。
由于捣固式焦炉煤饼堆积密度大,比顶装煤堆密度大0.25t/m 3,容易造成焦饼上部200m m成熟欠佳,顶空间温度较低,煤饼高度每提高100mm,顶空间温度下降25-30℃。
投产初期煤饼装人高度为5.4m,装入煤饼高度不稳定。
4、加热制度不合理由于捣固式焦炉刚刚投产一年多,设备和机械运行不平稳,设备故障率较高,导致焦炉的加热制度不稳定,炉头系数偏低。
首先是炉头热损失大,由于捣固式焦炉是侧装煤这是和顶装煤焦炉所不同的。
因此机侧炉门敞开的时间要长,较顶装炉长5-8分钟,炉门敞开1分钟炉头温度降低l0℃,这是造成捣固焦炉的炉头温度偏低的主要原因。
焦炉侧面的热损失占总供热量的5%左右,并且焦炉侧面热损失随结焦时间的延长而增大。
这就造成了炉头一对火道供需的不平衡导致边火道温度偏低。
在正常结焦时间下,炉头一对火道具有一定的温度差,使其浮力差1-2Pa,特别是用贫煤气加热,有利于炉头2火道加热而不利于炉头1火道加热,此浮力差的值随着炭化室的增高和结焦时间的延长而增大,结焦时间越长,越不利于边火道加热。
其次是窜漏的影响,由于焦炉投产初期,炉体处于膨胀阶段,在生产过程中蓄热室封墙和小烟道两叉部出现裂缝,在加热过程中会有一部分冷空气吸人蓄热室,吸人空气蓄热室的冷空气,无论上升或下降气流都会使蓄热室炉头部位冷却,降低了上升气流空气预热温度;当上升气流煤气蓄热室吸人空气时,它会在蓄热室内与煤气混合燃烧产生废气,废气沿着蓄热室炉头部位进入立火道。
使煤气的发热值降低,从而降低炉头温度;如果斜道正面不严密,在上升气流时。
关于降低焦炉塌焦率的分析与应用
关于降低焦炉塌焦率的分析与应用发表时间:2020-06-08T05:50:29.211Z 来源:《防护工程》2020年5期作者:马帅[导读] 焦炉塌焦率是焦炉管理的重要指标之一。
通过对焦炉塌焦原因的分析,并针对每一项原因制定相应的措施,结合生产实际情况,因地制宜,减少焦炉塌焦,对生产、环保及现场等提升具有很大意义。
马帅身份证:15022219880614xxxx 摘要:焦炉塌焦率是焦炉管理的重要指标之一。
通过对焦炉塌焦原因的分析,并针对每一项原因制定相应的措施,结合生产实际情况,因地制宜,减少焦炉塌焦,对生产、环保及现场等提升具有很大意义。
关键词:捣固焦塌焦环保一、前言捣固焦炉相比顶装焦炉焦炭产量高,装煤密度高,配煤范围广,焦炭质量好,并能提高高炉焦在总焦炭中的比例,但在捣固焦的生产过程中遇到塌焦问题,不仅职工劳动强度增大,对设备产生了一定损坏,还严重影响生产秩序和环保现场。
随着公司不断推进绿色工厂建设的进程,优化创新生产和清洁绿色环保生产成为当前第一要务。
因此解决焦侧塌焦问题具有重要的意义。
2019上半年,月平均塌焦率在12%左右,塌焦率高直接造成职工劳动强度增加,尤其进入6月份以来,焦炉面临夏季高温生产,塌焦现象已严重影响正常的生产秩序,同时也带来了巨大的环保风险。
2019年(月份)实际塌焦率(%)图1 19年上半年塌焦率统计二、对生产状况的调查及分析根据现状调查提供的数据,充分考虑了现场实际生产情况,通过对工艺操作方式调整、原料煤优化、设备改造等途径,降低焦炉塌焦率是可行的。
结合实际,经过到现场反复试验,其中主要因素表现在5方面: 1、人的方面岗位操作水平参差不齐,捣固工岗位人员变化,对操作不熟练,捣固技术学而不精,不能根据来煤的水份和细度变化情况,调整捣固方法,导致塌焦多。
2、机械设备方面捣固机走行两端停留时间短、捣固设备故障。
通过与同行业对标后调整捣固机行程,两端捣固时间增加1秒,煤饼堆密度从1.65提高至1.72;问题捣固锤提锤高度不足350mm,造成煤饼堆密度偏低,以上两方面直接影响煤饼捣固密度。
煤厂坍塌防控方案
煤厂坍塌防控方案
1. 背景介绍
煤矿是我国的重要能源产业,然而在挖掘和使用煤炭的过程中,
常常存在着重大安全隐患。
煤矿坍塌是其中之一,它不仅会造成人员
伤亡和财产损失,更会对环境和社会稳定造成巨大影响。
因此,建立
有效的煤厂坍塌防控方案显得尤为重要。
2. 坍塌的原因
煤炭是一种具有一定特殊结构的矿物,其内部分层结构比较复杂,常常存在隐形断层和岩层变异的情况,这就给采煤工作中的坍塌隐患
带来了不少风险。
此外,坍塌的发生还与煤体富含瓦斯、煤质软弱、
岩层控制不当、采煤进度过快以及区域水位不稳定等因素有关。
3. 防控方案
3.1 规划设计
煤厂在进行规划与设计时必须充分考虑地质情况、水文地质条件
以及开采工艺等因素,并对可能发生的安全问题进行分析和评估。
通
过合理的设计和规划,能够降低坍塌事故的发生。
3.2 人员培训
必须对煤矿相关人员进行坍塌防控方面的培训和教育,提高他们对坍塌安全问题的认识和防范能力,掌握相应的防控技术和方法。
3.3 监测预警
采用先进的监测预警技术,及时获取煤矿内部的地质变化信息,可以有效地提前预警和防范坍塌事故的发生。
3.4 加强管理和维护
对于煤矿的基础设施、设备仪器以及煤炭储存等方面,必须进行科学合理的管理和维护,及时排查和消除隐患,保障安全生产。
4. 结语
煤矿坍塌是一种常见但危害性极大的灾害,只有采取有效措施才能有效防范和控制。
作为煤炭行业从业者,我们应该牢记安全生产第一的理念,进一步加强技术研究、加强管理和维护、加强人员教育和培训,形成有力的坍塌防控体系,为保障安全生产作出贡献。
永城市采煤塌陷区综合治理调研材料(精)
永城市采煤塌陷区综合治理调研材料近几年来,随着永城煤矿区开发力度的逐步加大,采煤塌陷地面积也在迅速增加,由此带来的对土地、村庄、道路、河流、植被、供电、通讯及其它基础设施的破坏日益凸现,制约了全市社会经济的发展,严重影响着塌陷区内群众的生产生活和社会稳定等问题。
为了全面掌握永城煤矿区开发的基本情况,解决永城采煤塌陷区存在的深层次的矛盾和问题,我们对永城采煤塌陷区进行了认真和全面的调查,现将有关情况报告如下:一、永城采煤塌陷区的基本情况永城矿区属大型平原矿区,勘探区面积1150平方公里,含煤面积716平方公里,近期开发面积572平方公里,分布于全市18个乡镇。
全矿区共包括5个勘探区、10个井田和两个远景预测区。
全区共查明各类煤炭资源储量32.43亿吨。
全市共有大中型煤矿企业9家,其中生产矿井8对,在建矿井1对,分别隶属于河南煤化集团永煤公司和河南神火集团两大矿业集团。
2009年度,共生产原煤1472.9万吨,实现销售收入97.8亿元,有力地促进了永城经济和社会的快速发展。
永城煤炭资源的开发,使永城迅速成为一个新型矿业城市,促进了永城实现以现代工业化为主导的社会经济发展目标。
但是,煤炭资源的开采也从另一个方面对永城社会经济环境产生一定的负面影响,带来越来越严重的社会环境压力。
主要表现在由于地下资源的开采引起的地面塌陷,对土地、村庄、道路、河流、植被、供电、通讯及其它基础设施的破坏,以及对水资源、自然环境和自然景观的破坏。
据有关专家预测,永城矿区全部煤矿开采结束后(约50-60年,将会形成地面塌陷面积514.28平方公里,地表积水面积达400平方公里,蓄水量为4亿立方米,形成12个大面积积水盆地。
由于受河流、铁路、公路的分割,实际上将会形成更多的次级积水盆地。
届时将会使35-40万人先后受到不同程度的影响。
如果新勘探区开采后,所形成的塌陷面积将会更大,受影响的人数也会更多。
另外,还有水、大气、植被、道路、建筑物、供电、通讯及其它基础设施的污染破坏。
捣固炼焦塌煤分析及治理方法+侧装煤焦炉捣固煤饼密度测算方法
捣固炼焦塌煤分析及治理方法+侧装煤焦炉捣固煤饼密度测算方法捣固炼焦塌煤分析及治理方法焦化炼焦普遍存在塌煤的问题,这不仅增大了劳动强度,而且导致焦侧塌焦和机焦侧炉头温度不稳,影响操作环境。
1.塌饼原因分析捣固焦炉侧装煤可分为机侧塌煤、焦侧塌煤和中部塌煤。
分厂1#、2#焦炉投产后,都不同程度地发生了塌煤,经过观察和分析发现,塌煤主要有以下原因:1.1 装煤车本身的问题。
1.2 捣固锤及捣固方式。
1.3 配合煤的水分、粒度及黏结指数。
1.4 给料不畅、不均匀。
2.塌煤的治理在生产过程中,我们针对以上产生塌煤的原因进行分析研究,可采取以下改造方法。
2.1 装煤车的改造2.1.1 开单活动壁改为开双活动壁进行装煤操作。
投产后,焦炉一直是打开单侧活动壁装煤,在此过程中,后挡板容易上爬及后部煤饼受挤压力较大变得松散,装煤电流较高,机侧塌煤较多,严重影响单炉装煤量,改为打开单侧后大大减少了塌煤量。
2.1.2 装煤由全速装改为三速装煤。
大大减小了装煤震动,使煤饼较稳定。
2.1.3 查托煤底板上铆钉,定期加固及更换。
托煤底板上铆钉松动,使得底部煤饼打不实,装煤时容易前端部整体倒塌。
2.1.4 检查装煤车前挡板处煤箱固定宽度衡量,定期对横梁进行加固及更换。
装煤车前挡板处煤箱固定宽度衡量容易变形、脱焊使得煤箱焦侧比机宽,装煤时前端容易塌煤。
2.1.5 检查装煤车活动壁的固定情况,进行紧固螺栓及增设垫片。
装煤车活动壁固定端松动,煤箱有效宽度得不到保障,使得煤箱局部较宽,降低煤饼的抗剪强度,煤饼容易倒塌。
2.1.6 检查装煤车托煤底板及托煤底衬板磨损情况,定期更换。
托煤底板及托煤底衬板磨损严重时,出现局部间隙较大,煤饼局部捣固不实,抗压强度大幅度降低,装煤时容易塌煤。
2.2捣固由不停锤间隔给料三次改为煤饼顶部停锤间隔给料三次。
投产后,捣固一直是不停锤进行捣固,在此过程中,出现装煤电流较大,后挡板处煤饼容易挤散,装煤时后部容易塌煤,改为煤饼上部停锤补煤后再捣固,在一定程度上保证煤饼上部捣固功的同时降低煤饼底部捣固功,使得装煤电流大幅度下降,保证了煤饼的稳定性。
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降低塌煤塌焦率的可行性研究分析
马爱民孙广彬刘印东(唐山市汇丰炼焦制气有限公司)
【摘要】捣固焦炉焦侧塌焦与塌煤有很大关系,也可以说塌焦在一定程度上是由塌煤造成的,要解决塌焦,首先应解决焦侧煤饼在抽托煤板时倒靠炉门的现象。
【关键词】塌煤塌焦煤饼距离
1.塌焦与塌煤的关系(阐述)
焦侧塌焦,主要是由抽托煤板时煤饼靠在焦侧炉门上造成的。
塌煤可分成四种:第一种是机侧掉角(即装煤到位,在收捣固装煤车后挡板的同时,机侧上部的煤层掉下来。
第二种是焦侧掉角,也就是在打开捣固装煤车前挡门时或煤饼进入炭化室的过程中,在机侧操作台上焦侧上部煤饼塌下来。
第三种是煤饼不到位,在装煤的过程中焦侧上部煤饼倒塌,占居焦侧炭化室一定的空间,致使机侧煤饼送不进去。
第四种就是,装完煤后收捣固装煤车后挡板时,焦侧上部的煤饼倾斜靠在炉门上,待下一轮摘门推焦时,上部的焦炭掉下来(即塌焦)我们都知道焦侧煤饼距焦侧炉门有10—20cm的距离,装完煤在收托煤板时上部煤饼趴在了炉门上,待焦侧摘门出焦时,焦饼没有炉门的支撑,瞬时塌下来。
故:塌煤是塌焦的前因,要想治理塌焦首先要有效解决塌煤。
图1 塌焦与塌煤的关系
如图1,在塌煤1区煤饼塌下来,我们叫做焦侧掉角。
在塌煤2区煤饼塌下来,叫做不到位。
在塌煤4区煤饼塌下来,叫做机侧掉角。
在塌煤3区煤饼倾斜靠在焦侧炉门上,我们习惯定义为塌焦。
2.塌煤塌焦的危害性
图2 在焦化企业,焦炉上每一个岗位的操作环境都较差,特别是炉顶操作工和炉前出炉工,这几个岗位人员流失率最高,塌煤塌焦不仅增加了员工的劳动强度,还导致导烟车故障率升高,导烟车的操作时间可近似认为是装煤时间+塌煤处理时间。
塌煤越多或塌煤处理时间越长,导烟车被烧的时间就越长,也就是说导烟车单炉工作时间就越长,导烟车各工作部位的温度就越高,即设备的损坏率就越高。
塌煤、塌焦处理时间长会引起出炉时间错后,K2系数丢失,出焦不正常,影响焦炭质量,故治理塌煤、塌焦已势在必行。
3.塌煤的现状及原因分析
图3
如图3此状况是塌煤原因是煤饼上部(尤其是煤饼两头)抗剪强度最小,在送煤过程中造成焦侧煤饼上部煤饼滑落。
此现象在生产上最为常见。
措施:在煤饼捣固过程中应注意煤饼两头的捣固(移动捣固机要适当增加煤饼两头的捣打次数),捣固过程中要采用“薄层连续捣固”,增加煤饼的抗剪强度。
图4
如图4此状况是由于托煤板与炭化室底有一定距离,在托煤板伸入炭化室装煤的过程中,煤饼随托煤板向下弯曲,煤饼产生裂缝,且煤饼上部裂缝大于下部裂缝,最终端部的煤饼掉下来。
措施:保持煤饼质量(堆密度),采用“薄层连续捣固”,增加煤饼的抗剪强度。
图5
如图5此状况是煤的粒度较大发后“偏析”现象,或部分煤的水分小造成的。
此现象往往是突发性,不易控制。
图6
如图6此状况是煤的粒度大或部分煤的水分小或埋锤造成的,此情况较少。
措施:加强对煤的粒度、配合煤水分的提前掌控意识,提高员工的操作技能,减少埋锤事故。
图7
如图7此状况是在生产中也是最为常见的。
由于上部煤饼的密度比较小,当活动壁开启的时候煤饼从两侧小面积的滑落
措施:保证煤饼上部的堆密度,减少浮煤量。
图8 煤饼在炭化室内抽托煤板时的现状
为防止托煤板撞坏焦侧炉门,托煤板距焦侧炉门衬砖有一定的距离,在装煤的过程中由于机车微震对煤饼的影响,煤饼经过14米—16米的输送会产生裂逢,焦侧端部最为严重。
图9
如图9此状况是在装煤过程中托煤板与炭化室对位不正,当煤饼进炭化室时,上部的煤
饼擦蹭炉墙,会降低擦蹭部位的煤饼密度,并且会向反方向倾斜。
此现象一般会造成不到位,严重者会造成装煤车晃动,据了解,对位偏1-3cm 会损害煤饼的质量,对位偏度超过3cm在大车晃动的同时煤饼一定会塌。
4.硬件设施的改造
图10
为防止塌煤(塌焦)首先我们要尽量缩短煤饼与焦侧炉门衬砖间的距离,来减小收托煤板时煤饼向焦侧炉门倾靠的倾斜度。
但推完焦后,剩下的尾焦成为我们缩短他们之间距离的阻力,机、焦侧两端较严重,以上图所示,推焦时沿炭化室中心推焦,尾焦挤向两侧,但在装煤时就不一定完全沿推焦的路线进行装煤,可能偏向右侧,也可能偏向左侧,尾焦顺炭化室某侧推向焦侧之炉门处。
图11
我们试想过,在焦侧炉门下方的衬砖上掏一个洞,方便装煤时尾焦随托煤板进入洞中,但这是破坏性试验不便采纳,还得靠操作工在出焦后把机焦两侧的尾焦清理掉,这样才能减少尾焦量,减轻装煤过程中尾焦对焦侧炉门的挤压力,缩短托煤板与焦侧炉门间的距离。
图12
为防止塌煤(塌焦),首先我们要对煤饼两头上下锥度进行测量,在装煤时此锥度能否抵消收托煤板时,煤饼向炉门靠近的倾斜度是关键。
经测量锥度<70mm,也就是说在装煤和抽托煤板过程中可有效防止煤饼倒塌。
图13
煤箱锥度:要想使塌煤塌焦率减少,首先要在煤饼堆密度合理的情况下加大煤饼上下部的锥度,(一般锥度要大于托煤板的厚度)
图14
随着捣固装煤车前挡门锥度的加大,势必会影响焦侧死角煤的堆密度。
我们可以考虑在焦侧捣固锤头上加上10-15斜度把煤料推向死角区,(但从力传递的角度上讲此举没有必要)。
图15
可以在焦侧煤箱端部加上2米高,2.5米宽的锥度板,使煤饼上部形成梯形锥度,减小焦侧塌煤塌焦部位的煤饼体积。
增加下部煤饼的支撑力。
图16
如图16所示,改造后装完煤,煤饼在炭化室内的效果,焦侧煤饼离焦侧炉门衬砖距离越近越好。
最终焦侧煤饼的梯形倾斜度应该在0.019—0.029(100mm—150mm)为宜。
因为,锥度小效果不明显,锥度太大会影响焦侧空间温度升高和单炉产量。
图17
图17是改造后最终的效果,在保证煤饼堆密度的同时,增加机、焦侧煤饼上下部的梯形倾斜度,来增加装煤过程中煤饼的稳定性以及弥补在抽托煤板时煤饼向炉门方向的倾斜度。
4.结论
4.1 降低塌煤、塌焦可明显降低员工的劳动强度,降低因塌煤、塌焦引起的设备故障,从而
稳定加热制度,提高焦炭产量和质量。
塌焦是装煤后收托煤板时,煤饼趴在炉门上引起的,要想治理塌焦首先要调整煤饼和炉门衬砖的距离。
4.1.1 塌煤的不确定因素太多,现在我们能够控制的都有:
4.1.2 对配煤水分、细度、煤质粘结性的提前掌控能力
4.1.3 要保证煤饼的堆密度
4.1.4 要保证人员操作的规范性(标准化)
4.2托煤板离焦侧炉门衬砖的距离应在100mm—120mm为宜。
4.3前、后挡门的锥度应与托煤板厚度一致。
通过减少托煤板与焦侧炉门的距离,合理调整煤饼的锥度,通过改进捣固方法,采用“薄层连续捣固”,现塌煤率、塌焦率均明显降低,取得了明显效果。