干熄焦旋转焦罐衬板的改造

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Ke wo d : c k r u n h n y rs o ed y q e c i g; c k o ; l e ; d f r t n o ep t i r n eo ma o i
本 钢 焦 化 厂 6 、7 焦 炉 为J 0 大容 积 焦 号 号 N6 型 炉 ,两 座焦 炉共 10 L 化室 ,年 产干 全焦 10 t 2  ̄炭 2万 。
o o ep tie rln e , n en e fh o edyq e c igp o u t ni lost f d f k o r s oo g d a dt edo ec k r u n hn rd c o as a s e . c l n ip h t i s ii
作者 筒介 :全喜g( 7 ~ ,男 ,煤化工工程师 ,20 年 7  ̄1 7 ) 9 03
月毕 业于中国矿业大学化学工程与工艺专业。
E- a l q i o g 1 6c r m i : x h n @ 2 .o n
全 堑! 堑 堡 堡塑 垄 童 王 垡 堡 塑 塑
而整块脱落。经过认真分析原 因, 仔细研究后 , 决
干熄焦生产需要 。 关键词 :干熄焦 ;焦罐 ;衬板 ;变形
中图分类 号 :T 5 2 Q 2 文献标识码 :B OUAN h n Xi o g
( o igP a t X T E ,B n i i nn 1 0 1 C k l ,B S E L n n e x a ig1 7 2 ) L o
mo iy n e sr c u eo o ep t i r t ed sr ci n r ss n b l yo o ep t i e r v d t el e d f i gt t t r f k o ne , h e tu t — it ga ii f k o ri i h u c l o e i t c l n s mp o e ,h f i
定对 衬板 的安装 方式 进行 改造 ,即在 原挂 钩 的两侧
41
脱落 , 从根本上避免了衬板掉入干熄炉进而卡死旋 转密封阀现象的发生 , 保证了干熄焦系统的稳定运
行。
位置 分别铸造 两个可 以穿 1m 5 m螺栓 的圆柱 形
孔 ,这 道制 造工 序 由衬板 制造 厂 家来完 成 ,再 用 白 钢 板 制 作 成 10 nx 5rm的 方 型 垫 片 ,最 后 用 5mi 10 a
1m 5 m的螺栓 将垫 片和衬 板 固定 在焦罐 的框 架
上 。改造 前后 的衬 板 如 图1 图2 和 所示 。
42 改造后 焦罐 衬 板
F g. Afe h a f rma i n o o ot i e i 2 t rt et nso r to fc kep n r l
北 营铸管公 司填补 一项 国内空 白
【 本刊讯 】 月 1 日, 8 5 北营铸管公 司自主研发生产的2 0 t 0自锚型D 20 m 墨铸铁管在营 口 0 N10 m  ̄ 鲅鱼圈 装船起航 ,发往印度。北营铸管公司开发研制的自锚型D 20 n 墨铸铁管属于盈 利较强的高新品种、 N10 m  ̄ 高附加值产品,填补了国内空 白。 年初 ,因中亚、北非地 区政局不稳 ,一些工程项 目 延期 ,给球墨铸铁管出口带来很大影响 , 各球管生 产厂商为争取有限的订单,纷纷调低价格 ,普通出 E品种利润空间大大降低 。在这种形势下 ,高新 品种、 l
本钢技术
2 1 年第 4期 01
干熄焦旋 转焦罐衬板 的改造
全喜 红
( 钢 焦化厂 ,辽 宁 本 溪 l7 2 ) 本 1 0 1
摘 要: 针对本钢 6号、 7号焦 炉干熄焦旋转焦罐衬板受热极易脱落 的现状 , 析了其脱 落的主要原 因 , 分
通过对焦 罐衬板的结构改造 ,提高 了焦罐衬板抵 抗破坏的能力 ,延长 了焦罐 衬板 的使 用寿命 ,满足 了
T a s r t no o e yQu n hn tt gC k o i ig r n f mai f k e c igRoai o e t nn o o C Dr n P L
BXS EL 6 、 7 c k v n c me f e tS h ae .I n l z s t e r a o s o t c mi g o ,b TE # # o e O e o s o f wh n i e td t a a y e h e s n f is o n f ’ y
高温铸钢制作,其结构为整体铸造结构 ,由于炉头
焦有时成熟不是很理想粘附在焦罐衬板上,造成焦 罐衬板局部长期高温烧烤 , 使该部的衬板受热变形 裂纹、损坏而脱落 , 并且衬板后面起固定作用的挂
其熄焦系统配备的10 h 5t 干熄焦具有工艺先进 、环 /
保 和节能效益显著等特点 ,该系统于2 0 年9 5 0 7 月l
高附加值球管成为了国际市场的 “ 新宠” 月份 ,国际知名铸管生产厂商 印度电钢公司拿到一份大型输水 。3 项目 订单 , 目中配套的 自锚型D 20 m 项 N10 m  ̄墨铸铁管的生产难住 了他们 , 经过一个多月的试验也没有成 功,再拖下去就有违约的风险。印度电钢公 司通过衡量 ,决定委托北营铸管公司来生产。 北营铸管公司设备系统人员决定对现有模具进行改型 , 经过不懈努力 ,他们攻克了多项技术难关 ,最
阵进行 处理 ,需要 处理 1左右 ,焦罐更 换衬 板时 还 h
焦 比,降低本钢吨钢冶炼总成本等方面作用 明显 ,
但熄焦车焦罐衬板因长期直接接触 1I0C O  ̄左右的 红热焦炭极易变形碎裂 ,同时,衬板后面固定在焦 罐框架上挂钩经常脱落 ,导致整块衬板脱落而造成
旋 转 密封 阀卡 料 ,严 重影 响 了于熄 焦系 统 的正常 运
实践证明经过这样改造 以后 的衬板 的使用 寿
命 可 以延长 6 月 以上 ,同时 可 以通 过 每月 8 的计 个 h 划 检 修 ,对 所 有 固定 螺 栓 的紧 固情 况 进 行 全 面 检
查 ,防止衬板的脱落 ,改变被动 的无计划检修为主 动的有计划检修 ,这样 ,即使衬板变形碎裂也不会
成本增高、 劳动强度增大, 还存在很大的安全隐患。
2 改进措施
由于原设计 中大部 分衬板都是在衬板的后 面
用一个挂钩进行 固定的, 该挂钩 因为不是和衬板整 体铸造的 , 在生产过程中,由于受热容易脱落 ,导 致衬板在焦罐旋转接焦时 因为受到焦炭 的冲击力
车间原有焦罐衬板采用材质为Z 3C2 N7 i G 5 r iS 4 N耐
终在技术条件确认完成之前 ,完成了全部模具 的改型 ,并用了不到两个星期 ,成功试验出了样品。
3 结 论
本钢6 、7 号 号焦炉干熄焦旋转焦罐衬板改造
图1 改造前 焦罐衬 板
F g 1 Be o et eta s o ma i n o o e o n r i. f r n fr t f k t e h r o c p f i
后 ,经过 1 年多 的生产实践证 明,延 长了衬板的使 用 寿命 , 缩短 了衬板更换周期 , 保证了生产 的连续 性 ,减少了生产成本 ,降低了工人的劳动强度 ,经 济效益显著 ,具有推广价值 。
行。
1 原 因分析
在干熄焦生产中,焦罐是贯穿整个熄焦生产过 程的重要设备, 它用来装运从炭化室推 出的1 0  ̄ 0C 1 左右的红焦,并与其他设备配合 , 将红焦装入干熄 炉 内。焦罐主要 由焊接结构骨架与衬板构成 ,衬板 的作用主要是封闭焦炭和保护焦罐结构不被烧坏 ,
至少需要4左右 , h 对干熄焦系统稳定运行影响特别 大 ,同时 , 衬板的损耗也非常大,材料、费用人工
日投产以来 ,在改善焦炭M4、M1 R 、C R 0 0 、C I S 及 焦炭粒度等指标 ,对提高高炉冶炼能力 ,降低人炉
钩因为不是和衬板整体铸造的受热容易脱落 , 导致 衬板在焦罐旋转接焦时 因为受到焦炭的冲击力 而
整块脱落。损坏脱落的衬板随红焦进入干熄炉 内, 在排焦过程中卡堵旋转密封阀, 导致干熄焦系统排 焦困难。处理时必须要有严密的防中毒、防烧伤的 安全措施 ,必须把排焦装置 的平板 闸门全部关 到 位 , 闭旋转密封阀密封用氮气,必须把循环风机 关 的转数降到最低 ,同时联系发 电厂六千机组将负荷 降到最低 , ~ 人佩带空气呼吸器及手焖子轮流上 3 4
Ab t a t Th sp p ram s t h r s n i ai n o er t t gc k o r o ed yq e c i g tc n q ei s r c : i a e i ep e e t t t f h a i o ep t o k r u n h n h i u at su o t o n f c e n
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