6缸发动机缸盖螺栓转角拧紧工艺设计与应用

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200"/年8月郑劲松,等:6缸发动机缸盖螺栓转角拧紧工艺设计与应用195
(2)YC6J缸盖螺栓分布示意图BOSCH十轴缸盖拧紧机
的拧紧方式可由下图说明:
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田2缸盖蠕栓分布示意圈和BOSCH十轴拧紧机拧紧方式
YC6J系列(欧3以下)发动机使用的是B3200气缸盖(3缸I盖结构).BOSCH十轴缸盖拧紧机按照第一组、第二组、第三组的顺序依次拧紧位置2、位置l和位置3的螺栓.(3)转角法拧紧程序:40Nm一140Nm一反转1800一(x)Nm一(Y)o;起始力矩x和转角Y先通过借鉴相似结构和参数柴油机得到估计值。

然后通过试验改进到合适值。

(4)缸盖螺栓轴向力的检测仪罂为Stre,ssTclBoltMikoIII超声波螺栓应力测试仪.使用BolflVEkeHI前要先设定待涮螺拴的材料参数、有效长度、平均截面积、应力修正系数等,该仪器对于螺栓伸长量的测量,局限于螺拴弹性范围内;对于应力和轴向拉力的测量,超出屈服极限后大量塑性变形时测量结果将不准确;可信的载荷测量范围是60~140kN.
3试验数据分析
试验前应对缸盖螺栓进行合理分组。

按照BOSCH十轴缸盖拧紧机独特的分组拧紧方式和缸盖螺栓本身的结构和尺寸参数,可分为lO十组:
过程:共进行了两轮试验,每一轮四台机.第一轮为得到合适的工艺参数,工艺参数几经修改,每一台机均不相同(见下表2):第二轮试验时工艺参数已经固定下来,验证其合理性.
3.1第一轮试验分析
第一轮试验了4台机,各组螺栓的工艺参数和试机后的平均轴向力得到如下图表:
襄2第一轮试验工艺参数和平均轴向力
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圈2第一轮试验工艺参数和平均轴向力折线分析由上述表2和图2分析可知;
(1)由于缸垫螭变减薄,试机后每组的轴向力均不同程度的降低,整体降低了9kN.
(2)工艺参数修改至第四台机,第1、2、4、6、7、8、9、10分组螺拴试机后的轴向力已基本满足要求,第3、5组螺栓为第一组先拧紧的螺栓,轴向力尚且偏低。

(3)各分组工艺参数需做进一步改,以进行第二轮验证.3.2第二轮试验分析
(1)初步分析。

第二轮按照固定的工艺参数试验了4台机.各组螺栓的工艺参数和试机后的平均轴向力得到如下图表:表3第二轮试验工艺参数和平均轴向力
图3第=轮试验工艺参数和平均轴向力
可见各分组螺栓试机后的轴向力基本围绕110kN上下波动,且分组内的轴向力较集中.标准差较小.
(2)把四台机的数据合并在一起.做进一步分析.不再进行分组分析,只分析整机拧紧效果,见下表。

相同长度豹第一组螺栓比第二,第三组螺栓多转30。

t结果见。

第一组“一栏。

“装配时”和。

试机后”分别表示全部拧紧刚完成时和试机后冷却到常温时两个状态.主要以试机后的轴向力评价拧紧效
果,装配时的轴向力作为参考。

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