立风井防爆盖快速启闭在主通风机自动化系统中的应用

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程1000mm)。利用重锤起落时对圆筒内空气压缩与张拉(空气
通过重锤与圆通间隙处流出、流入),延缓重锤起落速度。
(2)在圆桶正下方安装扇形可调开口,达到调整重锤下
落速度的目的。
(3)在4个圆桶底部安装固定支腿。
原理:在防爆盖上升时产生压力Q,通过钢丝绳在重锤的
自身重量拉力下产生下降力F。
F在空气中下落时阻力为:
TECHNOLOGY AND INFORMATION
工业与信息化
立风井防爆盖快速启闭在主通风机自动化系统中的 研究与应用
彭敏 义煤集团新安县郁山煤业有限公司 河南 洛阳 471800
摘 要 矿井自动化是确保矿井安全生产,实现可持续发展的重要过程,但是在主通风机实现一键倒机、反风等自 动化现场操作时往往会遇到许多问题,通过对一种防爆盖自动反风装置的研究与应用,分析主通风机反风自动化操 作时存在的问题,并进行解决,提升矿井主通风机发生的反风操作事故时应急处置的能力,提高矿井自动化水平。 关键词 主通风机;防爆盖;反风操作;自动化
提高防爆盖锁紧效率,实现自动化控制和远程一键操作。
图1 立井防爆盖反风自动防开起锁紧装置的实施示意图 锁紧装置实施步骤: (1)压杆11由气缸3推动可沿销子10做前后摆动,在气缸 3缩回时,同步带动压杆11向回摆动,压杆11的锁紧装置分离 开,压杆不压防爆盖,实现矿井正常通风。 (2)在矿井需要反风操作时,气缸3升出,同步带动压杆 11向前摆动,压杆11的锁紧装置利用斜块角度合拢闭合,压杆 压住防爆盖防止反风时防爆盖开起,实现矿井反风操作。 (3)4个反风防开启锁紧装置的4个气缸通风空压机提供 气源统一控制,由主通风机司机实现自动远距离操作。 3 主通风机自动反风存在的问题及解决方案 提高矿井主通风机的自动化水平,实现对主通风机防爆盖 起落状态监测并安装防爆盖反风防开启自动锁紧装置,可以提 高系统安全可靠性,但是在使用过程中仍然存在一些问题需在 改进并进行优化,以确保最大限度地降低主通风机事故率的发 生,实现矿井安全生产。 3.1 立井防爆盖升降时错位问题 防爆盖与井筒结合面一般凹槽搭接,周边有橡胶条,并采 用液体密封。立井防爆盖在起落过程中,由于重锤架与起吊位 置偏斜、重锤配重不平衡安装变形、井下风压不平衡等原因, 防爆盖在起落过程中会出现上下扭斜和左右方向的位移,在下 落时防爆盖不能顺利落入井筒的油槽内,从而造成防爆盖卡在 井筒锁口油槽内壁上,无法正常下落到位堵严和密闭井筒,容
掉槽滑出滑轮,在钢丝绳已经受力的情况下复位比较困难,会浪
费大量矿井恢复正常通风的时间,可能造成出现通风事故。
解决方案:加装重锤缓冲阻尼装置
(1)根据新风井防爆盖重锤坠坨片的外形尺寸
(Φ450mm),设计采用Φ460mm×1500mm长的圆桶(使用
Φ460mm旧管子制作),设计活动行程1300mm(实测活动行
1 现状分析 跃进煤矿使用主通风机为抽出式对旋轴流风机,型号:
FBCDZ-10-No.32。设计有立风井井筒,防爆盖型号:MFBL5.0/450。
该主通风机通过自动化建设,可以实现对主通风机的电 压、电流、轴承温度、风速等数据实时监控,并已经实现了 “一键式启动”、“故障风机自动化切换”等功能;可以实现 通风机的远程操作和监测,并能通过以太网将通风机运行情况 发布给调度、机电、通风等职能部门以利决策。
制防爆盖的扭斜和偏移,从而确保防爆盖顺利的开闭。
3.2 防爆盖重锤装置下落缓冲问题
立风井防爆盖主要通过井筒上方储油槽进行封密连接,防
爆盖 在升起和下落过程中,由于受井下风力作用影响防爆盖的
升降速度快,力量较大,升降过程不平稳。重锤装置在防爆盖起
落的突然冲击力作用下,钢丝绳极易从滑轮中滑出,一旦钢丝绳
科学与信息化2020年3月下 91
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易造成井下风量减少或停风,引发事故。
解决方案:设计加装防爆盖起落定位、防错位装置,在防
爆盖均等的四个方向,加装四套滑道装置,限制运行方向不发
生偏移,保证防爆盖运行时不发生扭斜和错位。加装定位滑套
穿过圆钢,由钢板焊接固定在防爆盖上,在运行时定位滑套限
2 主通风机反风自动化的研究 主通风机在矿井中的主要作用是保证井下新鲜风流和井下
职工的身体安全,确保安全生产。因此,必须确保主通风机始 终连续运转,并且能够实现快速倒机、快速反风的要求。跃进 煤矿的主通风机自动化系统中没有实现反风自动化。
2.1 对防爆盖起落状态进行监控 主通风机司机在值班室内操作,距离井口防爆盖较远,在 出现防爆盖打开时,值班司机不能及时发现,容易造成事故的 发生和扩大。 研究设计:在防爆盖的周围增加一套视频监控,实现实时 状态监测,并将该信号传输至操作室;然后在防爆盖的四周加 装两组GFK30型风门开闭状态传感器连接防爆型的声光语音报 警装置,将动作报警情况传达到操作室,从而提醒值班司机, 使其及时判断处理异常情况。 2.2 反风期间立井防爆盖防开启自动压紧装置 主通风机进行反风操作期间,防爆盖采用压板通过螺栓固 定压紧,操作方法比较复杂,反风时需要多人同时操作并且操 作用时较长。 研究设计:通过远程控制,采用气缸推动压杆做往复压紧 (打开)动作,运用双铰链的工作特性来闭锁装置曲线运动, 并实现远程控制防爆盖反风防开启自动压紧装置的开合目的,
引言 矿山企业进行自动化建设,实现智慧能化是解决目前矿
井经营发展困难,实现可持续发展的主要方向。主通风机作为 矿井重要的通风设备,实现自动化运行、倒机、调速等操作可 以提高主通风机的自动化水平,缩短应急响应时间,降低事故 率。但由于矿井主通风机进行反风操作时,使用频次低、防爆 盖远离操作台等原因,并没有实现真正将反风与主通风机的一 键操作关联在一起,一旦反风操作失误,容易发生人员伤亡事 故。因此,需要通过对一种防爆盖自动反风装置应用及设计使 用情况进行研究,分析使用中存在的问题,并进行改进,提高 主通风机的自动化水平。
[1]式中:Βιβλιοθήκη C—空气阻力系数ρ—空气密度
S—垂直风速的面积 V—相对空气运动速度 通过分析得出:为缓冲重锤下落时的速度V,在空气密度 ρ 、面积S不变的情况下,需降低空气阻力系数C 。 根据:空气阻力 F阻=p气gV 排[2] 得出结论:重锤下落时的速度与排开气体的体积有关。因 此,加工圆筒通过减少重锤下落时空气外排的速度,降低重锤 下落速度,同时在底部制作调气窗口,实现调速控制功能。
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