预先抛尾工艺在哈萨克斯坦Velikhovskoe铁矿选矿中的应用

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SerialNo.619November.2020
现 代 矿 业
MODERNMINING
总第619期
2020年11月第11期
耿希华(1985—),女,工程师,243000安徽省马鞍山市太白大道3号。

预先抛尾工艺在哈萨克斯坦Velikhovskoe
铁矿选矿中的应用
耿希华
(马钢集团设计研究院有限责任公司)
摘 要 哈萨克斯坦Velikhovskoe铁矿属于低品位磁性铁矿石,为了提高铁矿石的入选品位,减少入磨矿石量,提高流程的处理能力,采用干式预选+高压辊超细碎+磨前湿式预选流程进行了预先抛尾试验。

试验结果表明:原矿破碎至30~0mm,在28kA/m的磁场强度下经永磁中场强干式磁选机抛尾,可抛除12.07%的废石;抛尾精矿经高压辊超细碎后矿石粒度为3~0mm,再经湿式预选在磁场强度为119.37kA/m的条件下可获得铁品位32.59%的铁精矿,预先抛尾将入磨入选的矿石铁品位提高12.68个百分点,抛出36.95%的尾矿,有利于降低能耗,提高流程的处理能力。

关键词 预先抛尾 高压辊磨 节能降耗DOI:10.3969/j.issn.1674 6082.2020.11.035
对于矿石品位较低的铁矿资源开发时进行预先富集或预先抛废,不仅可以预先抛除废石、提高铁矿石的入选品位,还可以减少入磨矿石量,提高流程的
处理能力[1]。

预先抛尾在铁矿选矿实践中已得到广泛应用[
2 3]。

哈萨克斯坦Velikhovskoe铁矿属于低品位磁性铁矿石,为合理利用该铁矿石,试验采用干式预选+高压辊超细碎+磨前湿式预选的预先抛尾工艺回收其中的铁,并进行了条件试验以确定合适的抛尾磁场强度及选别粒度。

1 矿石性质
矿样采自哈萨克斯坦Velikhovskoe矿区30~0mm的岩芯样。

矿石中的主要金属矿物为磁铁矿,其次为赤褐铁矿、碳酸铁、硅酸铁等。

矿石主要化学成分分析结果见表1,铁物相分析结果见表2。

表1 矿样主要化学成分分析结果
%元素TFeFeOSPCaO含量19.8010.930.0800.02115.57
元素MgOSiO2Al2O3烧失含量
11.92
37.04
4.58
2.24
由表1、表2可知,矿石以磁铁矿为主,含量为14.58%,占全铁的73.64%;其次是赤褐铁矿,含量为2
.10%,占全铁的10.61%,有害杂质S、P含量较低。

参照中国《铁、锰、铬矿地质勘查规范》(DZ/T0200—2002),当矿石成分复杂时,矿石中硅酸铁、硫化铁和碳酸铁的质量分数大于3
%,或三者之和大表2 铁物相分析结果

铁物相铁含量铁分布率磁铁矿14.5873.64赤褐铁矿2.1010.61碳酸铁1.819.14硅酸铁1.266.36硫铁矿0.050.25全铁
19.80
100.00
于3%,w(mFe)/w(Tfe-siFe-sfFe-cFe)=87.41%>85%,属于磁性铁矿石。

2 试验结果与讨论
2.1 干式磁选机抛尾试验
采用实验室CTL0806型磁感应强度为28kA/m永磁中场强干式磁选机,分别进行磁选机滚筒转速和分隔挡板距离条件试验,试验结果见表3、表4。

表3 干式磁选机不同滚筒转速条件下抛尾试验结果
滚筒线速度
/(m/s)
产品产率
/%品位/%TFe
mFe
回收率/%TFemFe2.0
精矿
93.6920.5915.5697.5399.72尾矿6.31
7.75
0.65
2.47
0.28
原矿100.0019.7814.62100.00100.002.5
精矿
88.0121.2816.4294.8399.12尾矿11.99
8.52
1.07
5.17
0.88
原矿100.0019.7514.58100.00100.003.0
精矿
81.1322.0417.4590.1796.90尾矿18.87
10.33
2.40
9.83
3.10
原矿
100.0019.8314.61100.00100.00
由表3、表4抛尾量、精矿品位、磁性铁损失率等综合考虑,选择干式磁选机抛尾滚筒线速度为2.5
表4 干式磁选机不同分隔挡板距离条件下抛尾试验结果
分隔板距离
/mm产品
产率
/%
品位/%
TFemFe
回收率/%
TFemFe
60精矿86.4821.5116.6893.9598.73尾矿13.528.861.376.051.27原矿100.0019.8014.61100.00100.00
80精矿87.7121.3816.4994.6699.07尾矿12.298.611.115.340.93原矿100.0019.8114.60100.00100.00
100精矿90.4720.9916.0196.0599.41尾矿9.538.190.903.950.59原矿100.0019.7714.57100.00100.00
m/s、分隔挡板距离为80mm。

经过干式抛尾精矿品位提高了1.57个百分点,抛尾量为12.29%。

2.2 高压辊磨试验
2.2.1 高压辊磨条件试验
利用干式磁选抛尾精矿进行高压辊磨液压压力条件试验,试验结果见表5~表7。

表5 不同液压压力条件下开路排料料饼厚度测量值
液压压力/MPa7.08.09.0
料饼厚度/mm22.521.020.0
表6 不同液压压力条件下开路辊磨试验主要运行参数
液压压力/MPa工作压力
/MPa
物料处理量
/(t/h)
比处理量
/(ts/hm3)
比功耗
/(kW/t)
主机电流
/A
72.1518.93282.492.0269~7682.4618.17271.222.2272~8192.7717.55261.902.4576~87表7 不同液压压力条件下开路排料产品粒度组成
粒级/mm压力7.0MPa
个别
/%
累计
/%
压力8.0MPa
个别
/%
累计
/%
压力9.0MPa
个别
/%
累计
/%
+201.41100.000.79100.000.62100.00-20+158.1298.597.7699.217.6699.38-15+104.7690.474.3791.454.1591.72-10+86.6985.716.4587.086.3187.57-8+512.4479.0212.3380.6312.0781.26-5+314.9666.5815.0268.3014.9669.19-3+117.1951.6217.3353.2817.5354.23-1+0.511.5834.4311.7235.9511.7736.70-0.5+0.07413.3422.8514.0124.2314.1524.93-0.0749.519.5110.2210.2210.7810.78
合计100.00100.00100.00
由表5~表7可知,随着高压辊磨机液压压力由7MPa提高至9MPa,产品粒度变细(+20mm粒级含量由1.41%降至0.62%;-0.074mm粒级含量由9.51%上升至10.78%)、料饼厚度变薄(由22.5mm降至20.0mm)、处理能力下降(由18.93t/h降至17.55t/h)、能耗上升(由2.02kW/t上升至2.45kW/t)、-5mm粒级含量由66.58%提高至69 19%、-3mm粒级含量由51.62%提高至54 23%。

当液压压力由8MPa提高至9MPa时,-5mm、-3mm粒级含量增加变缓,能耗上升加快。

故选择高压辊磨机液压压力为8MPa进行后续闭路试验。

2.2.2 高压辊磨闭路试验
在开路试验的基础上进行筛分全闭路试验,筛分粒度3mm,试验结果见图1。

图1 高压辊磨闭路给、排料粒度分布曲线

—高压辊磨给料;□—高压辊磨排料
由图1可见,高压辊磨机给料产品中3~0mm粒级含量为13 91%、+20mm粒级含量为14 12%,闭路辊磨后排料产品中3~0mm粒级含量为54 85%、+20mm粒级含量只有0 51%。

粒级为30~0mm粗精矿经高压闭路辊磨后,新生的-3mm粒级的含量提高了40 94个百分点,辊压效果明显。

2.3 湿式抛尾试验
对高压辊磨产品进行湿式抛尾试验,采用实验室 400mm×600mm鼓型弱磁选机在磁场强度为119 37kA/m条件下进行湿式抛尾试验,试验结果见表8。

表8 湿式磁选抛尾试验结果%产品产率
品位
TFemFe
回收率
TFemFe精矿57.9832.5927.5688.5497.32
尾矿42.025.821.0511.462.68
原矿100.0021.3416.42100.00100.00 由表8可知,通过湿式磁选抛尾可将阶段磨矿阶段磁选入磨矿全铁品位提高11.25个百分点,抛尾量可达42.02%。

2.4 预先抛尾流程试验
根据干式预选试验、高压辊试验和湿式预选试验所确定的试验参数进行预先抛尾流程试验,试验结果见图2。

由图2可见,通过干式抛尾—高压辊磨—湿式抛尾的预选流程可以将入磨矿石品位提高12.68个百分点,可以抛出36.95%的尾矿量,这大大减少了入磨入选的矿量,提高了入磨品位,有利于降低能耗,提高
耿希华:预先抛尾工艺在哈萨克斯坦Velikhovskoe铁矿选矿中的应用 2020年11月第11期
图2 预先抛尾流程试验数质量流程
流程的处理能力。

2.5 辊磨前后相对可磨度试验
根据原矿与高压辊闭路产品在同一磨矿条件不同磨矿时间下,新生成-0.075mm级别含量绘制相对可磨度曲线,见图3。

经计算,原矿与辊磨3~0mm产品相比,相对可磨度系数为K50=1.11、K80=1.07,可见矿石经过高压辊磨机后,其可磨性得到了有效改善,有利于后续球磨作业的节能降耗。

3 结 论
(1)哈萨克斯坦Velikhovskoe铁矿铁品位为19 80%,磁铁矿的含量为14 58%,占全铁

图3 原矿与辊磨3~0mm产品相对可磨度曲线
◆—原矿;■—
-3mm筛分全闭路筛下产品
73 64%,为低品位磁铁矿石,需要进行预先抛尾以提高入磨矿石品位,增加后续系统处理能力。

(2)试验研究表明,在适宜的磁场强度和矿石粒
度的条件下经,干式预选+高压辊超细碎+磨前湿式预选流程,矿石品位可提高12 68个百分点,抛尾率达36 95%。

(3)辊磨前后相对可磨度试验结果表明,矿样经高压辊磨后可有效降低可磨度,有利于后续球磨作业的节能降耗。

参 考 文 献
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(收稿日期2020 09 08櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄

(上接第120页)
(2)采用重选工艺回收金,试验结果表明在磨矿细度为-0 074mm75%时,金回收率和品位有所上升,但幅度不大,表明重选效果不好。

(3)采用1粗3精1扫浮选工艺,在磨矿细度-0 074mm80%、以硫酸为调整剂、丁基黄药+丁基铵黑药配合使用,可得到金品位27 68g/t、银品位107 31g/t,金回收率72 18%、银回收率42 77%的金精矿。

由于浮选指标较好,同时具有流程简单、易于操作、对环境低污染的优点,推荐采用单一浮选工艺处理该矿石。

参 考 文 献
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