D35-20井完井验收小结
地热井修井验收报告范本

地热井修井验收报告范本
地热井修井验收报告项目名称:地热井修井验收日期:(具体日期)一、项目概述地热井修井项目施工已经完成,符合施工设计要求和相关标准。
本次修井旨在解决地热井堵塞、破损等问题,并确保地热能源的正常开采和利用。
二、工程验收内容1. 施工单位:(施工单位名称)2. 施工人员:(施工人员姓名)3. 施工时间:(具体施工起止时间)4. 施工内容:(列出本次修井的具体工作内容,如修复破损管道、更换磨损泵等)5. 施工质量:(施工单位可提供相关的施工质量检测报告)三、施工效果验收1. 井内环境:经过修井后,井内环境清洁整齐,没有杂物残留。
2. 井筒结构:井筒结构完好无损,修复部位无渗漏现象。
3. 水泵系统:水泵系统运行正常,水泵启停无异常,水泵性能满足设计要求。
4. 井内设备:井内设备完好,工作正常。
5. 修井效果:经过修井后,地热井能够正常使用,地热能源开采效果良好。
四、问题与建议在本次修井过程中,施工单位未发现任何问题,修井效果满足设计要求和相关标准。
根据验收情况,施工单位建议对地热井定期进行巡检和维护,以确保其长期稳定运行。
五、总结本次地热井修井工程施工质量过程规范,施工单位按照设计要求和相关标准进行施工,修井效果良好,验收结果合格。
感谢施工单位在本次工程中的辛勤付出和配合,使得地热井修井顺利完成。
六、附件1. 修井工程施工质量检测报告2. 修井前后的照片对比3. 其他相关证明材料(以上仅为范例报告,可根据具体项目情况进
行修改)。
井下作业队工作总结6篇

井下作业队工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中,我们井下作业队在公司的正确领导下,经过全体队员的共同努力,圆满完成了各项生产任务。
为了总结经验,查找不足,以便于更好的完成下一年的工作任务,现将一年来的工作情况总结如下。
二、生产任务完成情况我们井下作业队主要负责井下钻探和爆破作业,同时协助其他部门完成一些临时性任务。
在过去的一年中,我们共完成了钻探作业XX 米,爆破作业XX次,临时性任务XX项。
在生产过程中,我们严格遵守公司的各项规章制度,认真执行生产计划,确保了生产任务的顺利完成。
三、工作亮点与成果1. 钻探技术不断提升。
我们井下作业队注重钻探技术的学习和提升,通过不断实践和摸索,掌握了一些新的钻探技术和方法,提高了钻探效率和准确性。
2. 爆破作业安全可靠。
我们严格遵守爆破作业的各项安全规定,认真执行爆破设计,确保了爆破作业的安全可靠。
同时,我们积极推广使用先进的爆破技术,提高了爆破效率和准确性。
3. 临时性任务完成出色。
我们井下作业队在完成临时性任务方面表现出色,无论是安装设备还是维修保养,我们都能够迅速反应,高效完成。
四、存在的问题和不足1. 钻探设备老化。
我们的钻探设备已经使用了多年,存在一些老化问题,需要加强维护和保养,以免影响生产效率。
2. 爆破作业噪音较大。
在爆破作业过程中,我们使用的爆破器材噪音较大,对周围环境和人员造成一定影响。
我们需要积极寻找噪音较小的爆破器材,以减少对环境和人员的影响。
3. 人员素质有待提高。
虽然我们井下作业队的人员素质整体上较高,但仍有部分人员存在技能不足、责任心不强等问题。
我们需要加强培训和考核,提高人员的素质和能力。
五、下一步工作计划1. 加强设备维护和保养。
我们将加强对钻探设备的维护和保养工作,确保设备处于良好状态,提高生产效率。
2. 推广使用先进技术。
我们将继续推广使用先进的钻探和爆破技术,提高生产效率和准确性。
同时,我们将积极寻求噪音较小的爆破器材,以减少对环境和人员的影响。
石油钻探井上作业阶段验收报告

石油钻探井上作业阶段验收报告为了确保石油钻探井上作业的安全、高效进行,提高整个作业阶段的质量和效益,特进行本次作业阶段的验收工作。
经过全体参与人员的共同努力,现将验收结果如下:一、作业概况本次作业阶段涉及石油钻探井上的各项作业,包括勘探、钻井、生产等环节。
作业期间,实施了岩心取样、录井、测井、压裂等关键操作,确保了井身质量和完整性。
二、安全管理在作业阶段中,我公司密切关注安全管理工作,严格执行各项安全操作规程和相关法律法规。
通过强化安全培训、建立完善的安全管理体系和应急预案,有效预防了事故的发生。
作业过程中无人员伤亡和设备损坏事件的发生。
三、作业质量本次作业阶段,各项作业工艺与标准得到严格执行,保证了作业质量的有效控制。
各检测设备的有效运行和准确数据的记录,为后续作业提供了重要支撑。
岩心取样后,进行了及时准确的分析和评估,确保了取样的可靠性和代表性。
四、作业效率通过科学合理的作业计划和组织管理,本次作业阶段取得了较高的作业效率。
各作业环节之间的衔接紧密、协同高效,大大节约了作业时间和成本。
同时,高效的作业计划和指导确保了作业质量的同时有效提升作业效率。
五、工作总结本次石油钻探井上作业阶段验收工作顺利完成。
通过科学、严谨的作业流程,我们取得了令人满意的作业效果。
同时,在作业过程中,我们也总结了一些经验和教训,以便在后续作业中能够更好地改进和提升。
六、后续工作建议根据本次作业阶段的验收结果,我们建议在后续作业中加强以下方面的工作:1. 进一步完善安全管理系统,提高作业过程中的安全风险评估和防控能力;2. 加强岩心取样和分析工作,提高取样质量和准确性,以保证后续工作的科学性;3. 继续优化作业计划和组织管理,提高作业效率和效益。
七、总结和展望本次石油钻探井上作业阶段验收工作的顺利完成,为后续作业提供了宝贵经验和教训。
我们将继续努力,进一步优化作业流程,提高作业质量和效率,为石油钻探行业的发展作出更大贡献。
钻井液完井总结汇总

注意事项
1、完井总结、药品消耗、小型试验记录,在完井后一周交
到公司技术部。
2、资料认真填写,字迹清楚,不得涂改。
3、除水分析一栏外,其余要求井队填写齐全,否则不能验收,重新整理。
4、内部资料,注意保存,不得丢失。
一、地质概况
1、井别:采油井2、井型:定向井
3、地理位置:吉林省伊通县靠山镇后后庄家村西偏南1.2KM左右
4、设计井深:3145.00 m5、完钻井深:3140.00 m
6、构造位置:伊通地堑莫里青凹陷7、地质分层简表:
地层
井深
(米)
厚度
(米)
故障提示
系
岩性描述
组
段
第四系
上部为灰黑色腐植土.黄色沙质粘土层下部为灰白色杂色石英砂砾岩层与下伏地层不整合接触。
30
30
下
第
三
系
为杂色砂砾岩.灰绿色泥岩.粉砂岩和泥质粉砂岩不等厚互层.与下伏地层不整合接触。
总硬度水型NaCL含量
总矿化度总碱度
11、井斜
12、井径
井深m
方位°
斜度°
井深m
斜度°
方位°
井深m
井径
(cm)
井深
井径
(cm)
221
0
0.7
1550
22.295
2600
21.792
509
300
0.7
1600
21.859
2650
21.716
643
61.0
0.7
1650
22.802
2700
22.374
893
16、钻井液完井总结
地理位置:吉林省伊通县靠山镇后庄家村西南1.2KM左右处。
修井施工小结

修井施工小结
我们在该项目施工过程中,按时完成了修井工程,取得了圆满的施工效果。
经过团队的共同努力,我们成功解决了各种困难和挑战,确保了项目的顺利进行。
首先,在项目启动阶段,我们组织了一次详细的勘测和分析工作,确定了修井的位置和深度。
根据工作要求,我们对周围的环境进行了全面的调研,制定了详细的施工方案和时间表。
通过引入先进的施工设备和工艺,我们有效提高了工作效率和质量。
其次,在施工过程中,我们注重安全生产,严格按照相关法规和规定进行操作。
我们组建了以安全员为核心的安全保障小组,定期组织安全教育和培训,确保每位工人都具备必要的安全意识和技能。
同时,我们加强了对施工设备的检修和维护,确保其正常运转,并避免任何意外事故的发生。
此外,在施工现场,我们积极与相关部门和单位进行沟通和协调,确保项目的顺利进行。
我们与供应商保持紧密的联系,及时提供所需的材料和设备。
我们与井内电缆的使用单位进行协作,确保修井施工过程中对电缆的保护和维护。
最后,在修井施工完成后,我们进行了详细的验收和评估工作。
通过对修井的质量和效果进行检查和测试,我们确认修井施工达到了要求的标准。
我们对参与修井施工的每个成员进行了表彰和奖励,鼓励他们继续保持良好的工作状态。
综上所述,通过我们团队的努力,该修井工程圆满完成。
我们在施工过程中积极应对各种问题和挑战,并取得了令人满意的结果。
我们将继续加强团队建设,提高工作效率和质量,为客户提供更优质的服务。
主井验收总结报告(建设单位汇报)

甘肃省平凉天元煤电化有限公司工程竣工验收工作会议材料五举煤矿主立井井筒开凿工程施工工作总结孙鹏甘肃煤炭第一工程有限责任公司2014年12月15日各位领导及验收组专家:大家下午好!感谢大家在百忙之中来参加由甘肃煤炭第一工程有限责任公司承建的平凉天元公司五举煤矿主立井井筒开凿工程竣工验收工作,下面我谨代表施工单位对项目施工情况进行简要汇报,不妥之处敬请批评指正!五举煤矿主立井井筒开凿工程,井口标高+1222m,井底标高+546m,井深为676m;井筒净直径为6m,净断面㎡,掘断面㎡;壁厚600mm,采用双层钢筋+C50混凝土支护。
主立井井筒开凿工程于2012年10月份进场开始大临工程建设,12月底井筒开始正式下掘开挖,至2014年6月16日施工至+603m主水平位置,2014年11月2日井筒顺利竣工,共计完成开挖量³,混凝土浇筑量³下面,我将主立井施工过程中的安全、质量、进度控制及水害防治方面分别简单汇报如下:一、加大安全管控力度,确保工程施工安全可靠在工程开工前,我单位建立健全安全组织机构,配备有安全管理资格的管理人员,建立了以项目经理为主要安全责任者的各级安全生产责任制,明确安全生产管理机构和人员安全职责,签订责任书。
加强爆破器材的管理,禁止使用失效及不符合有关要求或国家标准的爆破器材,严格执行《爆破安全规程》。
制定了应急救援预案、防治水专项预案、危险源辨识及防控等有效措施,控制安全风险,预防事故的发生,真正做到“安全第一,预防为主”。
我单位在员工培训方面,也做到了务真求实,如:新工人入场前的三级安全培训、每周两次的安全教育培训、班前会安全教育、每周六的安全大检查等真真将安全落在实处。
在主立井施工期间,未发生一起轻伤以上安全事故,最终实现了零伤亡生产。
二、狠抓工程施工细部环节,严把质量关口我单位采用班组自检和专职质检员及技术员验收相结合的质量检查控制办法,使质量保证体系始终处于正常的运行状态。
完井地质总结

完井地质总结第一篇:完井地质总结第五章完井地质总结地质录井资料是认识地下岩层、构造、油气水层客观规律的第一性原始资料。
所以,当一口井完井后,需要认真、系统地整理、分析和研究在钻井过程中所取得的各项资料(包括中途测试和各种分析化验资料),同时还要综合各项地球物理测井资料以及原钻机试油成果,对地下地质情况及油、气、水层做出评价性的判断,找出其规律,在各单项录井工作小结的基础上,对本井进行全面的地质工作总结,编制各种成果图,写出完井地质总结报告。
第一节地质录井资料的整理地质录井最根本的任务就是取全、取准直接或间接反映地下地质情况的各项数据、资料,及时、准确发现油、气、水层,预测钻进过程中可能会遇到的各种井下复杂情况。
不同的井别地质任务不同,因而录取资料的要求也不同,但不管录取的是什么资料和数据,都要对各项原始录井资料进行整理,去粗取精,便于进一步深入研究。
一、岩芯录井综合图的编制岩芯录井综合图是在岩芯录井草图的基础上综合其他资料编制而成。
它是反映钻井取芯井段的岩性、含油性、电性、物性及其组合关系的一种综合图件,其编制内容和项目见图(岩芯录井综合图)。
由于地质、钻井工艺方面的各种因素影响(如岩性、取芯方法、取芯工艺、操作技术水平等),并非每次取芯的收获率都能达到百分之百,而往往是一段一段的,不连续的。
为了真实地反映地下岩层的面貌,需要恢复岩芯的原来位置;又因岩芯录井是用钻具长度来计算井深,测井曲线则以井下电缆长度来计算井深。
钻具和电缆在井下的伸缩系数不同,录井剖面与测井曲线之间在深度上就有出入,而油气层的解释深度和试油射孔的深度都是以测井电缆深度为准,所以要求录井井段的深度与测井深度相符合。
因此在岩心资料的整理、编图过程中,就按岩电关系把岩心分配到与测井曲线相对应的部位中去,未取上岩心的井段,则依据岩屑、钻时等资料及测井资料来判断钻取岩心井段的地层在地下的实际面貌,如实地反映在综合图上,通常把这一项编制岩心录井图的工作叫做岩芯“归位”或“装图”。
钻井工程完井总结汇报

4.33
1.15
2
40
60
32
12
14
HJT537GK 215.9
15
HJ517G
215.9
江钻 江钻
33*3 33*3
营城组 营城组
3009.63
3166.00
156.3 7
120.58
1.30
1
200
3166
3209.00 43.00 34.17
1.26
1
200
85
36
15
80
36
15
16
HJT537GK 215.9
0.98
2
200
80
36
16
17
HJT537GK 215.9
18
HJT537GK 215.9
19
HJT537GK 215.9
19a HJT537GK 215.9
江钻 江钻 江钻 江钻
33*3 33*3 33*3 33*3
营城组 营城组 营城组 营城组
3315
3446.00
131
130
1.01
1
200
登娄库组
600.00 1021.00 1920.00
1021.00 1920.00 2021.00
14*6 33*3 33*3 33*3
登娄库组 2021.00 2116.00 登娄库组 2116.00 2231.00 登娄库组 2231.00 2344.00 登娄库组 2344.00 2465.00
江钻
33*3
营城组
3209
3241.42 32.42 27.33
1.19
1
200
完井技术总结_完不成任务的工作总结

完井技术总结_完不成任务的工作总结完井技术总结完井技术是油田开发过程中非常重要的一环,关系着油气的开采效果和产能。
在我所参与的完井作业中,我深入学习和了解了完井技术的工作流程和操作要点,并在实践中逐渐积累了一些经验和总结。
在选择完井工艺和井筒结构时,要根据油气藏地质特征和产能要求来做出合理的决策。
要考虑到油藏地质条件、井底温度、压力、气体含量等因素,以及注水、增产措施等需求,综合选择合适的完井工艺。
在完井设计和施工过程中,要严格按照规范要求和操作流程进行。
要注重质量控制,确保井筒完整、固井牢固、完井套管质量良好等。
同时要加强与采油工艺的衔接,确保完井工艺的顺利进行。
在实际操作中,我还注意了以下几个方面的工作要点:1. 清洁井眼:在进行完井施工前,要对井眼进行清洁,清除井眼内的杂质和堵塞物,确保井眼通畅。
2. 完善固井工艺:固井是完井技术的核心环节,要根据油藏地质条件和井眼特点选择合适的固井材料和固井工艺。
同时要注意固井质量的监控和评价,确保固井效果的良好。
3. 利用技术手段增产:在完井作业中,可以利用一些技术手段来增加产能,如注水、压裂等。
要结合油藏地质条件和开发需求来选择合适的增产技术手段,并确保施工过程的安全和效果。
4. 加强数据收集和管理:在完井作业中,要加强对施工过程中的数据收集和管理。
要及时记录施工过程中的关键参数和指标,对井眼和套管的完整性进行监测和评价。
通过以上的实践和总结,我逐渐了解到完井技术在油田开发中的重要性,并逐渐掌握了一些实际操作的技巧和注意事项。
在今后的工作中,我将进一步提高自己的专业水平和技能,更好地服务于油气开发工作的实施。
在工作中,有时候可能会遇到一些无法按时完成的任务,这时候我们需要及时总结,找出原因,找到解决办法,以避免类似的问题再次发生。
以下是我总结的一些具体工作总结:要分析原因,找出导致任务无法完成的具体原因。
是个人工作能力不足,还是团队合作存在问题,又或者是外界因素影响导致的。
井下施工年度总结范文(3篇)

第1篇一、前言随着我国经济的快速发展和国家对能源需求的不断增长,井下施工行业面临着前所未有的发展机遇。
2023年,我公司全体员工在上级领导的正确指导下,紧紧围绕安全生产、科技创新、管理提升等方面,积极推进井下施工工作,取得了显著成效。
现将2023年度井下施工工作总结如下:二、工作回顾(一)安全生产1. 强化安全生产责任制:公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,层层落实安全生产责任制,确保安全生产无事故。
2. 加强安全教育培训:公司加大对员工的安全教育培训力度,提高员工的安全意识和操作技能。
全年共组织安全培训30余次,培训员工2000余人次。
3. 开展安全隐患排查治理:公司积极开展安全隐患排查治理工作,对排查出的安全隐患及时整改,确保安全生产。
4. 加强现场安全管理:公司严格执行现场安全管理制度,加强现场安全巡查,及时发现并制止违章作业,确保现场安全生产。
(二)科技创新1. 引进新技术、新设备:公司积极引进新技术、新设备,提高井下施工效率。
2023年,公司引进了新型钻机、提升机等设备,提高了施工效率。
2. 开展技术攻关:公司针对井下施工中遇到的难题,积极开展技术攻关,取得了多项技术突破。
例如,成功研发了新型防坍塌技术,有效解决了坍塌问题。
3. 加强产学研合作:公司加强与科研院所的合作,共同开展技术攻关,推动井下施工技术的进步。
(三)管理提升1. 优化施工组织:公司优化施工组织,合理调配资源,提高施工效率。
2023年,公司完成井下施工项目20余项,施工质量达到优良等级。
2. 加强成本控制:公司加强成本控制,降低施工成本。
全年共节约成本1000余万元。
3. 提升员工素质:公司加强员工队伍建设,提高员工综合素质。
全年共组织各类培训100余次,培训员工2000余人次。
三、工作亮点1. 安全生产形势稳定:2023年,公司未发生重大安全事故,安全生产形势稳定。
2. 施工效率显著提高:通过引进新技术、新设备,公司施工效率显著提高,项目完成质量达到优良等级。
大修井施工总结报告范文(3篇)

第1篇一、前言大修井工程是一项涉及地质、钻探、地质测量、机械、电气等多个领域的综合性工程。
为了提高大修井施工质量,确保施工安全,降低施工成本,现将本次大修井施工进行总结,以期为今后类似工程提供借鉴。
二、工程概况本次大修井工程位于我国某油田,井深3000米,设计井径250毫米。
工程主要包括钻井、固井、测井、完井等工序。
施工过程中,严格按照设计要求和国家相关规范进行操作。
三、施工过程及成果1. 钻井施工(1)采用先进的钻井技术,提高钻井效率,缩短工期。
(2)加强井眼净化,降低井壁失稳风险。
(3)严格控制钻井液性能,确保钻井液质量。
(4)严格执行井控措施,确保钻井安全。
2. 固井施工(1)选用优质水泥浆,确保水泥浆性能满足设计要求。
(2)严格控制水泥浆配比,确保水泥浆质量。
(3)优化固井工艺,提高固井质量。
3. 测井施工(1)采用先进的测井技术,提高测井精度。
(2)加强测井数据分析,为后续生产提供依据。
4. 完井施工(1)采用先进的完井技术,提高油气产量。
(2)优化生产参数,降低生产成本。
四、存在的问题及改进措施1. 存在问题(1)钻井过程中,井壁失稳现象时有发生,影响了钻井进度。
(2)固井过程中,水泥浆性能波动较大,影响了固井质量。
2. 改进措施(1)针对井壁失稳问题,优化钻井液性能,提高钻井液稳定性。
(2)加强水泥浆性能监测,严格控制水泥浆配比,提高固井质量。
(3)加强施工过程管理,提高施工人员素质,确保施工安全。
五、结论本次大修井工程,通过采用先进的施工技术和管理方法,确保了施工质量和安全,实现了预期目标。
在今后的施工过程中,我们将继续总结经验,改进不足,提高施工水平,为我国油田开发贡献力量。
六、建议1. 加强施工技术培训,提高施工人员素质。
2. 优化施工方案,提高施工效率。
3. 加强施工过程管理,确保施工质量。
4. 注重施工安全,提高施工安全保障能力。
5. 加强与相关单位的沟通与合作,共同推进大修井工程的发展。
大修打捞完井总结

注:详细说明要对该井作业施工的全过程进行综合描述,要体现出工作的时间、数量。质量的概 念,尤其对事故及其它异常情况要认真记录、分析,并写明处理办法及处理结果。
填写人:***
******井施工详细说明
*** 本井施工目的:水井打捞 本井上修时间:*** 本井完井时间:*** 本次施工共历时13天 本井施工详细说明如下: 1、上修,认真接井,对立井架,做好大修前施工准备。 2、下∮58mm反扣滑块至208.22m遇阻,上提45T脱,起钻捞出∮73mm油管2根×19.1m 3、下∮58mm反扣滑块至227.45m遇阻,上提45T脱,捞出∮73mm油管5根×47.45m。 4、下∮58mm反扣滑块至274.38m遇阻,倒扣,起钻捞出∮73mm油管6根×56.89m。 5、下∮58mm反扣滑块至331.75m遇阻,倒扣,起钻捞出∮73mm油管9根×85.77m。 6、下∮58mm反扣滑块至417.58遇阻,倒扣,起钻捞出∮73mm油管2根×。 7、下∮58mm反扣滑块至436.59遇阻,倒扣,起钻捞出∮73mm油管17根×162m。 8、下∮58mm反扣滑块至598.55遇阻,活动解卡,40T脱,起钻捞出∮73mm油管10 根×95.3m。 9、下∮58mm反扣滑块至598.55遇阻,活动解卡,50T脱,起钻捞出∮73mm油管1 根×9.53m。 10、下∮58mm反扣滑块至598.55遇阻,活动解卡,起钻捞出全部落物(∮73mm油管68 根×648m+ZPY341-102封隔器×1.13m+间管2根×19.6m+665-3配水器×0.98m+间管3 根×28.59m+封隔器×1.13m+尾管1根×9.53m)。 11、下∮118mm反扣套铣筒至1213.31m遇阻,开泵套铣,钻压5-20KN,返出物为垢, 套铣45小时至人工井底(1498.2m),起钻。 12、下∮110-115-118mm反扣套管整形器通井至人工井底。 13、完井,交井,搬迁。 ***
完井书面总结

《完井书面总结》
摘要:井03年8月5日开钻至350米发生井漏不返配堵漏泥浆堵漏,9月6日堵漏成功,日二开03年9月日完钻9月6日完井,日电测次成功下套管固井顺利
完井面总结(容、井主要验与教训;、试验和推广新技术情况;3、所遇到特殊情况、现场记录、分析处理;、对今工作设想或改进见)安平00井由长城钻探钻井公司0608队施工
该井位省定边县武卯子乡旗杆山村
井别开发井;井型水平井
设计井深330米实际完钻井深30米
水平段长86米
井03年8月5日开钻至350米发生井漏不返配堵漏泥浆堵漏,9月6日堵漏成功
9月 8 日二开03年9月日完钻9月6日完井
钻井周期 75 天
二开钻进采用无固相聚合物体系密0g3粘30钻入直罗加R用量使泥浆有充足携砂能力和防塌能力
钻至90米将泥浆换低固相聚合物体系加入防塌剂、降滤剂、提粘剂、润滑剂保证泥浆有充分携砂、防塌和润滑能力确保井下正常钻至99米起钻更换钻具组合钻进至水平段将泥浆密、粘提高加防塌降滤失剂润滑剂用量
泥浆性能粘58、密7g3、失水 l、K0039井进入水平段直有漏失现象钻至873米突然漏失配堵漏泥浆进行堵漏钻至988米再次发生井漏不返配堵漏泥浆进行堵漏370米又发生井漏不返再次进行堵漏完钻短起下钻到底开泵循环再次井漏配堵漏泥浆静止堵漏井水平段直都有漏失现象共漏失泥浆30方
由水平段施工不容忽视只能加泥浆材消耗
9月日完钻完钻井深30米9月 3 日电测次成功下套管固井顺利
总今工作要多学、勤动脑要听领导指示工作要认真安全。
主井验收总结报告(建设单位汇报)

甘肃省平凉天元煤电化有限公司工程完工验下班作会议材料五举煤矿主立井井筒开凿工程施工工作总结孙鹏甘肃煤炭第一工程有限责任公司2021年12月15日列位领导及验收组专家:大伙儿下午好!感激大伙儿在百忙当中来参加由甘肃煤炭第一工程有限责任公司承建的平凉天元公司五举煤矿主立井井筒开凿工程完工验下班作,下面我谨代表施工单位对项目施工情形进行简要汇报,不妥的地方敬请批评指正!五举煤矿主立井井筒开凿工程,井口标高+1222m,井底标高+546m,井深为676m;井筒净直径为6m,净断面㎡,掘断面㎡;壁厚600mm,采纳双层钢筋+C50混凝土支护。
主立井井筒开凿工程于2021年10月份进场开始大临工程建设,12月底井筒开始正式下掘开挖,至2021年6月16日施工至+603m主水平位置,2021年11月2日井筒顺利完工,共计完成开挖量³,混凝土浇筑量³下面,我将主立井施工进程中的平安、质量、进度操纵及水害防治方面别离简单汇报如下:一、加大平安管控力度,确保工程施工平安靠得住在工程动工前,我单位成立健全平安组织机构,配备有平安治理资格的治理人员,成立了以项目领导为要紧平安责任者的各级平安生产责任制,明确平安生产治理机构和人员平安职责,签定责任书。
增强爆破器材的治理,禁止利用失效及不符合有关要求或国家标准的爆破器材,严格执行《爆破平安规程》。
制定了应急救援预案、防治水专项预案、危险源辨识及防控等有效方法,操纵平安风险,预防事故的发生,真正做到“平安第一,预防为主”。
我单位在员工培训方面,也做到了务真求实,如:新工人入场前的三级平安培训、每周两次的平安教育培训、班前会平安教育、每周六的平安大检查等真真将平安落在实处。
在主立井施工期间,未发生一路轻伤以上平安事故,最终实现了零伤亡生产。
二、狠抓工程施工细部环节,严把质量关口我单位采纳班组自检和专职质检员及技术员验收相结合的质量检查操纵方法,使质量保证体系始终处于正常的运行状态。
《煤矿一级标准化验收总结》

《煤矿一级标准化验收总结》603队关于一级安全生产标准化验收总结4月10日,xx煤业迎接国家一级安全生产标准化验收过后,603队就本次验收于4月14日上午组织召开管理人员专题会议,分析总结在此次检查过程中的不足、教训、做的好的等,现总结如下:一、存在的不足及纰漏1、部分职工思想上认识不到位、不重视、缺乏积极性、有观望、等待、拖延、应付的现象;存在问题例如:资料填写不认真,存在应付心里,部分与现场不一致。
2、日常工作管理不到位,存在问题例如。
巷道成型差、轨道的敷设不符合轨道、巷帮锚网支护滞后,都是日常工作安排的不细致落实不到位,导致问题不断累计滞后。
3、现场落实不到位,频繁出现低级错误,存在问题例如。
胶带下山洒水将牌板上的数据冲掉没有及时填写、轨道和胶带的职业卫生牌板没有正确的悬挂,都是工作安排没有进行细化落实。
4、人员素质低,有待提高,存在问题例如。
回风下山验收人员在提问班长时,比较慌张,不能够有效正确的回答问题;还有部分职工怕领导怕检查,遇见领导和检查往后退缩。
5、对文件、规定学习不到位,例如。
在11采区回风下山检查持证人员时,发现是xx年2月发证,被定为证件过期,实际上根据相关规定并为过期,当时不能做出有效解释。
二、本次验收过程中得到的教训及得与失1、对于一级安全生产标准化验收工作,大部分停留着巷道的美化、亮化工作上,在细节和专业方面认识不够,主要是因为没有“吃透”《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》内的相关规定及评分标准。
2、对于标准化工作,不能停留在专项整治上面,要把标准化工作融入到平时的日常管理中。
3、对于标准化的验收,管理人员工作作风得到改变。
验收前管理人员都主动积极工作,使工作得到了较大改变和提升。
4、通过对现场标准化问题的整改,井下的安全生产标准化得到很大的提高,为井下安全和下一步施工进度有了很大的提升。
5、通过对现场标准化问题的整改,一些难以整改未处理的问题和隐患,得到了处理整改,确保了安全施工。
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目录一井位及地质任务 (2)二人员及设备资质 (2)三施工简况 (3)四地质录井 (4)五油气显示 (6)六主要地质成果 (7)七结论与建议 (10)八结束语 (11)附表一:D35--20井基本数据表附表二:D35--20井地层简表附表三:D35--20井现场油气水显示数据表附表四:D35--20井工作量统计表一、井位及地质任务地理位置:位于陕西省神木县尔林兔镇后尔林兔村三队,大35井124.4o 方向673.21m处。
构造位置:鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东北部。
井口坐标(实测):X=4324715.27 Y=19402307.12 H:1236.54m补心高:5.55m钻井性质:开发井设计井深:2626m完钻原则:钻穿太原组太1段底砂岩后钻50m完钻。
布井依据:(1)在地质上处于太2高产富集带。
(2)三维地震储层预测太2砂体发育有利区。
(3)邻井试气太2获较高无阻流量。
钻井地质任务:以太2气层为主要目的层,新建产能。
二、人员及设备资质河南石油勘探地质录井公司011录井队共配备人员7名,其资质如下表:本井采用SLZ-2A型综合录井仪进行气测及工程参数录井,该录井仪由采集仪1台、服务器1台、终端2台、打印机3台、色谱分析仪1套及各种传感器组成,全井运行良好。
其它各种录井设备齐全,包括双镜、荧光灯2台、岩屑鉴定工作台1张、系列对比1套、压力效验仪1台、烤箱2台,氯仿、盐酸、镁试剂、岩屑箱、岩心箱及百格盘等配备齐全,符合综合录井标准。
三、施工简况D35-20井钻井工程施工:华北40456HB钻井队承担,钻机型号ZJ40。
地质综合录井任务:由河南石油勘探局地质录井公司HN011队承担。
固井作业:由华北石油局固井队承担。
测井工程施工:由华北分公司测井公司承担。
下套管作业:华北分公司九谱套管队承担。
该井于2006年6月30日23:10使用3A311mm钻头一开钻进,7月1日6:50钻至井深201.90m(从地面算起)结束一开,层位:安定组;同日下入宝钢产J55表层套管18根,外径244.5mm,壁厚8.94mm,管串总长201.01m,下深201.31m,出地高-0.30m,口袋0.59m,阻流环位置:178.48m。
同日进行表套固井作业,注入西卓子山水泥23.0t,型号:P.042.5R,水泥浆用量27.0m3,水泥浆密度最大1.87g/cm3,最小1.84g/cm3,平均1.85g/cm3,替浆量7.6m3,碰压10.0Mpa,水泥浆返出地面。
7月2日21:20用3A216mm钻头二开钻进,2006年7月15日5:20钻至井深2506.00m完钻,完钻层位:马家沟组。
7月16日进行标准、综合测井,7月17日下入宝钢产生产套管266根(定位短节1根,调整短节1根),管串总长2634.57m,外径139.7mm,壁厚7.72mm,下深2628.27m,出地高0.00m,口袋2.73m,阻流环位置:2607.63m,定位短节位置:2443.17-2444.20m。
18日进行固井作业,水泥产地:四川嘉华,型号G级高抗水泥。
水泥用量56.0t,水泥浆量60.4m3,领浆密度:最大1.36g/cm3,最小1.15g/cm3,平均1.29g/cm3,尾浆密度:最大1.93g/cm3,最小1.89g/cm3,平均1.92g/cm3,替浆31.9m3,碰压17.0Mpa。
7月19日固井电测完井。
四、地质录井D35-20井由河南石油勘探局地质录井公司HN011队承担地质录井工作。
在录井过程中严格按照《石油及天然气勘探钻井地质规范》、《D35-20井钻井地质设计》的要求执行录井工作。
录井前认真收集了D35井、D35-8井等邻井资料,并在录井前组织全队人员学习地质设计,仔细领会设计精神,结合本井构造特点,紧扣地质录井任务,制定并实施了D35-20井综合录井计划,将录井任务阶段化,突出不同阶段的工作重点,将录井工作的重点放在油气发现及钻井工程参数的监测与应用,保证了钻井、录井工作安全有效、有序的进行。
进入目的层段,认真加强地层对比,采取大班跟班、加强现场监控力度等手段,及时发现油气显示井段,圆满完成地质录井任务。
根据设计要求,本井自二开开始地质综合录井:1. 钻时录井:300-1800m井段1点/2m,1800-2200m井段1点/1m,井段2200-井底m 1点/0.5m,共记录钻时点2012个。
记录准确、认真、无漏点。
2. 气测录井:二开准备期间做好色谱工作曲线,按设计从300.00m开始全烃连续监测,组分周期分析,并定期做好灵敏度、重复性检查;每个班用球胆进行井口注样检查,共计22次;见油气显示及时取气样、泥浆样并收集好各项数据,同时结合钻时、岩屑等资料对异常井段进行了准确的评价及归位,异常高峰处均有气样;起下钻做后效检测记录,记录齐全、准确。
全井共计1121个记录点。
进行后效测量2次。
3. 岩屑录井:按设计要求自1800m开始岩屑录井,井段1800-2200m 1包/2 m,井段2200-井底m 1包/1m,共捞取岩屑631包。
岩屑清洗干净,数量充足。
岩屑鉴定、描述认真、及时,内容详细,分层合理、准确,砂样的收装、编录、保管均符合规范要求。
4. 荧光录井:小班逐包检查,大班逐包复查,共检查、复查631包,记录准确、齐全、认真。
槽面显示数据记录齐全、准确。
5. 迟到时间测定:按设计要求,井深1600-2200m每200 m实测一次,井深2200-井底,每50-100 m实测一次。
全井实测8次,气测显示对应很好。
6. 井口槽面观察:当气测出现异常时,大班、小班人员共同观察槽面,并按规范要求详细记录油气显示出现到结束的时间、气泡占槽面的面积、气泡大小、泥浆性能的变化及槽面高度的变化等资料。
及时取样并在油气登记表上详细记录。
7. 采样:全井按设计及规范要求取样,泥浆样15个,气样19个。
8. 工程、泥浆参数录井:本井使用SLZ-2A综合录井仪录井,仪器安装符合规范要求,调试合格,定期校验、标定,满足工作需要。
实施监测并打印工程参数有钻头位置、井深、迟到时间、排量、泵压、泥浆池液面、大钩负荷、钻压、泵冲、立压、转盘转速、转盘扭矩及H2S监测仪等;实施监测并打印泥浆参数有池体积及出入口流量、温度、电导、密度及H2S浓度监测等。
全井工程异常预报5次。
工程异常预报发现率100%。
数据记录齐全,客观准确,报表整洁,装订整齐。
为钻井优化施工、科学、安全、优质、高效打井提供了现场服务。
9. 地球物理测井:按设计要求进行标准、综合测井。
全井曲线质量合格,满足解释要求。
测井期间,我队给预测井积极配合。
测井项目及日期详见基本数据表。
地质日报、旬报、油气专报及时、准确,各项原始报表记录整洁、清楚。
全井取全取准了各项地质资料,圆满的完成了各项地质录井任务。
五、油气显示本井地质录井共发现33层油气显示(包括煤层),累计视厚96.50m;气层4层,累计视厚19.00m;含气层12层,累计视厚35.5m;气测异常层9层,累计视厚17.50m;煤层气8层,累计视厚24.00m。
本井气显示较好,主要气层集中在盒1段和太2段。
现将本井主要油气层显示情况叙述如下:第17层:井段:2491.50—2493.50m,视厚:2.00m层位:山1段岩性:灰白色中砂岩2006年7月13日18:51钻开,钻时由6↘4min/m;全烃由2.339%↗14.167%,净增11.828%,C1:7.477%,C2:0.796%,C3:0.239%,ic4:0.033%,nc4:0.023%;岩屑荧光直、滴照无显示,氯仿浸泡液无色、浸泡液荧光淡乳白色,系列对比4级;槽面显示:13日19.36开始,19:39达到高峰,高峰时槽面见针尖状气泡约5%,泥浆槽液面未上涨,19:40结束,显示持续4min;泥浆性能:密度 1.07↘1.06/cm3,粘度22↗24s。
现场评价:气层。
第26层:井段:2523.00—2528.50m,视厚:5.50m层位:太2段岩性:灰白色含砾粗砂岩2006年7月14日0:34钻开,钻时由4↘3min/m;全烃由2.778%↗51.00%,净增48.222%,C1:44.778%,C2:2.067%,C3:0.435%,ic4:0.076%,nc4:0.075%;岩屑荧光直、滴照无显示,氯仿浸泡液、浸泡液荧光均无色;槽面显示:14日1:15开始,1:32达到高峰,高峰时槽面见针尖状气泡约15%,泥浆槽液面上涨约0.5cm,1:35结束,显示持续20min;泥浆性能:密度 1.07↘1.03/cm3,粘度23↗27s。
现场评价:气层。
第27层:井段:2532.00—2534.00m,视厚:2.00m层位:太2段岩性:灰白色粗砂岩2006年7月14日1:13钻开,钻时由4↘2min/m;全烃由1.158%↗35.634%,净增34.476%,C1:31.534%,C2:1.377%,C3:0.265%,ic4:0.043%,nc4:0.038%;岩屑荧光直、滴照无显示,氯仿浸泡液、浸泡液荧光均无色;槽面显示:14日1:56开始,2:00达到高峰,高峰时槽面见针尖状气泡约5%,泥浆槽液面未上涨,2:02结束,显示持续6min;泥浆性能:密度 1.06↘1.05/cm3,粘度23↗25s。
现场评价:气层。
第28层:井段:2535.50—2545.00m,视厚:9.50m。
层位:太2段岩性:灰白色含砾粗砂岩2006年7月14日1:32钻开,钻时由8↘4min/m;全烃由1.261%↗15.178%,净增13.917%,C1:13.085%,C2:0.652%,C3:0.111%,ic4:0.019%,nc4:0.016%;岩屑荧光直、滴照无显示,氯仿浸泡液、浸泡液荧光均无色;槽面无显示;泥浆性能:密度 1.07/cm3,粘度23↗24s。
现场评价:气层。
六、主要地质成果主要地质成果:1、本井全面地完成了钻井地质设计要求的各项任务,验证了三维地震资料砂体预测成果,取全取准了钻时、气测、岩屑及工程参数等各项原始资料,达到了预期的钻井目的。
工作量统计见附表。
2、验证了目的层段的岩-电关系及含油气性,为该井区地层的划分、对比和气田开发研究提供了可靠依据。
3、本井气显示较好,主要气层集中在盒1段和太2段。
4、本井与邻井油气显示对比:依据本井实钻资料,参考测井现场解释成果图分析。
本井目的层段与参照井横向对比如下盒1段(P1x3):D35-8井砂体有效厚度16.0 m/3层,岩性均为粗砂岩,现场解释气层13.0m/2层,含气层3.0m/1层,最好层气测值Σc:0.976↗92.193%,槽面见针尖状气泡约50%,槽面上涨2.0cm。