软岩巷道顶板联合支护优化设计方案研究
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1 前言
随着多年的开采,埋深较浅的煤层已经逐步得到开采,目前的开采重点逐步向着深部煤层转移,所以煤炭采深逐步上升。
深部煤层占煤炭总量的一半以上,且大多分布在华东、东北及华北等地。
在进行深部煤层开采过程中,由于高应力的存在,使得围岩变形较大,巷道支护难度提升。
软岩巷道由于其围岩自身强度较低,所以其自稳能力较差,所以在进行深部软岩煤层开采时,常常由于高应力及低自稳的特征使得围岩变形较大,顶板出现大幅度下沉、两帮剧烈收敛等[1-2]。
为了解决深部软岩煤层巷道围岩变形较大的问题,本文基于前人的研究[3-4],对其支护进行研究,通过数值模拟软件对支护参数进行合理分析,并对现有支护进行一定的研究,为深部软岩巷道支护方案优化设计提供一定的参考,为矿井安全开采做出一定的贡献。
2 矿井概况及支护优化分析
倡源矿位于山西介休市连福镇,井田面积为4.07km 2,设计生产能力为90万吨/年,现采煤层9#、10#、11#,110502工作面主要开采10#煤层,煤层平均厚度3.6 m,结构较为复杂,煤层中含 0~3 层夹矸,根据煤层厚度,目前矿井采用长壁采煤机综采一次采全高采煤法,同时采用全部垮落法管理顶板。
根据对5号煤轨道下山巷道的直接顶进行岩性测定,发现围岩内泥质砂岩和泥岩高岭土比例较大,仅有少量伊利石和蒙脱石,抗压强度38.2 MPa。
属于软岩巷道。
在5号煤轨道下山巷道内部布置测点,用于监测巷道围岩变形情况,监测数据如图1所示。
从图中可以看出,随着监测天数的不断增大,此时巷道围岩的变形量呈现逐步增大的变化,在监测天数为180天时,此时的巷道围岩变形量来到最大值,分别为底臌量445.3 mm,顶底板相对位移量 868.5 mm,两帮移近量达到 725.2 mm。
通过对以上监测数据进行分析,可以看出,目前 5 号煤下山巷道变形破坏十分严重,现有支护无法满足巷道稳定性要求,所以需要对现有支
护进行优化,解决煤矿巷道围岩变形大的问题。
图1 原支护方案下巷道围岩变形曲线
利用 FLAC3D 数值模拟软件进行支护模拟分析,根据巷道实际地质情况,建立深部巷道应力模型,FLAC3D 数值模拟是美国 ITASCA 公司开发的计算软件,其在岩土力学中应用十分广发。
根据巷道各层岩石实际情况,建立摩尔-库伦计算模型,模型 尺寸为 30×30×12 m ,对 X、Y 方向进行固定约束设定,同时对Z方向的下部进行固定约束设定。
巷道断面为宽度 4500 mm,高度 3550 mm 的半圆拱型,在巷道的上方埋深 800m,计算可得自重应力 18 MPa,测压系数1.05,重力加速度设为 9.8 m/s2,锚杆、锚索采用cable 结构单元。
设定锚杆直径为20mm,预紧力为500kN,的锚固长度 3 m,锚索长度直径20mm,预紧力200kN,长度为 6.3 m。
完成数值模拟模型的建立,根据原有支护方案,结合相似经验,设定如下支护方案,原支护方案为锚杆支护,选定锚杆直径为20mm,长度为3000 mm,顶板、两帮锚杆间排距均为 800×800 mm,锚杆的预紧力为 200 kN。
优化后支护方案为锚杆、锚索联合支护。
锚杆直径 20mm,长度为3000mm,两帮及顶板间排距 800×800 mm,预紧力 500 kN;同时锚索直径为20mm,长度为6.3 m,顶板、两帮锚索间排距均为
软岩巷道顶板联合支护优化设计方案研究
康锡明
山西介休义棠倡源煤业有限公司 山西 介休 032000
摘要:为了解决深部软岩巷道围岩变形大的问题,本文先对原支护方案下巷道围岩变形进行分析 ,发现原支护下顶底板相对位移量 868.5 mm,两帮移近量达到 725.2 mm,根据变形情况给出锚杆+锚索优化支护方案。
对优化支护方案进行分析,发现优化后顶底板移近量达到了131.36 mm,较原支护方案下降了83.49%,两帮移近量为 85.25 mm,两帮移近量下降了 86.79%。
对优化方案进行应用分析,得出随着监测天数的增大,此时的巷道围岩变形量呈现先增大后平稳的趋势,巷道底臌量最大值为 226.3,巷道的两帮移近量为 364.1 mm,顶底板移近量为 443.3 mm,较原支护方案变形量得到一定控制,为巷道稳定性做出贡献。
关键词:数值模拟 软岩巷道 移近量 支护优化
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1600×1600 mm,锚索的预紧力为 200 kN。
原支护
及优化支护断面图如2所示。
a 原支护方案断面图
b 支护优化方案断面图图2 原支护方案及优化支护方案断面图
对两种支护方案下的巷道垂直位移及水平位
移分布情况进行模拟分析,模拟结果如图3所示。
a 原支护方案下
b 优化支护方案
垂直位移云图 下垂直位移云
c 原支护方案下
d 优化支护方案下 水平位移云图 水平位移云图图3 原支护及优化支护下垂直水平位移云图
如图3所示可以看出,对比巷道垂直方向的位移云图,可知在选用原支护方案时,此时的巷道顶板底板的位移量最大值分别为 674.54mm、121.50mm,顶底板移近量为796.04mm。
而当经过支护优化后,此时的巷道顶部及底板的变形量分别为119.85mm、11.51mm,顶底板移近量达到了131.36mm,对比分析可知,在经过方案优化后,此时的巷道顶底板移近量下降了 83.49%,底板底鼓量减少了90.53%,顶板位移量减少了 82.23%。
对比巷道水平位移云图,可以看出,在原支护方案下,此时的巷道左帮及右帮的位移量分别为 322.78mm、 322.52mm,两帮的移近量为 645.30mm,经过支护优化后,此时的巷道左帮右帮位移量分别为42.60mm、 42.65mm,两帮移近量为 85.25mm,两帮的变形量分别为左帮下降了 86.80%,右帮下降了 86.78%,总体两帮移近量下降了86.79%。
所以可以得出,经过支护优化后,此时的巷道围岩变形量得到了较为有效的控制,支护优化方案可行。
3 应用分析
为验证支护方案效果,观察巷道围岩岩体稳定性,因此选定一段试验段进行围岩变形分析,在优化支护方案下,通过观测站对围岩表面位移量进行监测并记录,观测时间为 180 天,数据记录时间间隔5天,汇总优化支护方案后的巷道围岩
表面位移曲线如图4所示。
图4 支护优化方案下巷道围岩变形曲线
由图4可知,随着监测天数的增大,此时的巷道围岩变形量呈现先增大后平稳的趋势,在监测天数90天以前时,此时的巷道围岩变形量快速增大,而在监测天数大于90天时,此时的巷道围岩变形量几乎不发生变化,巷道变形趋于稳定,此时的巷道底臌量最大值为 226.3,巷道的两帮移近量为 364.1mm,顶底板移近量为 443.3mm。
整体可以看到,经过支护优化后,此时的围岩稳定性得到一定的提升,但整体控制效果未达到模拟结果预期,但仍比原支护方案有了较大幅度的提升,保证了井下安全和生产效率。
4 结论
1)经过对原支护方案下巷道位移变形进行监测,发现原支护下顶底板相对位移量 868.5mm,两帮移近量达到 725.2mm,根据变形情况给出相应支护优化方案。
2)对支护优化方案进行模拟分析,发现顶底板移近量达到了131.36mm,较原支护方案下降了83.49%,两帮移近量为85.25mm,两帮移近量下降了86.79%。
3)随着监测天数的增大,此时的巷道围岩变形量呈现先增大后平稳的趋势,巷道底臌量最大值为226.3,巷道的两帮移近量为364.1mm,顶底板移近量为443.3mm,支护优化方案可行。
参考文献
[1]李鹏,索永录,郭萌,等.深部留底煤回采巷道变形破坏及支护策略研究[J/OL].矿业安全与环保:1-6[2022-09-14].
[2]姜光,赵毅,田春阳,等.软岩顶板长时间闲置工作面安全开采技术研究[J].煤炭技术,2022,41(8):35-39.
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