平台升降系统改造
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平台升降系统改造
摘要:平台自1995年引进以来,平台先后进行升降作业上百次,由于频繁升降作业及海洋环境的影响,平台升降系统尤其液压传动部分老化较为严重,阀件外表锈蚀,阀芯磨损,管线接头渗油。
平台在升降期间故障不断,甚至发生液压管线剧烈振动、溜桩等恶性故障,严重影响到平台的安全作业。
为保证动平台作业安全,提高升降系统运行的可靠性,通过系统分析现有液压系统情况,对升降系统液压部分进行升级改造,消除升降系统隐患,实现升降平台的本质安全。
关键词:自升式液压升降系统平衡阀滑桩
一.引言
平台服役已超过30年,升降系统老化,尤其液压阀件,外表腐蚀、阀芯磨损,导致升降平台作业时个别管线及阀件渗油,电磁阀有时动作不灵敏,严重时甚至发生液压管线剧烈振动、溜桩等问题,严重影响到平台的安全作业。
平台升降过程的失控下滑是非常危险的。
从表1可以看出,平台多次发生升降系统问题,虽然没有造成大的损害,但对于平台的安全造成巨大威胁。
为保证动平台作业安全,分析现有升降液压系统情况,从本质上找出发生事故的原因,进而对升降系统进行升级改造,消除升降系统隐患,提高升降系统运行的可靠性,是十分必要的。
2014年,平台更换新平衡阀,但是由于新阀阀芯与原阀结构不同,管线接口也出现变动,导致升降平台操作时A口、B口及系统压力与旧阀有所不同。
降平台时系统压力一直保持在2000psi以上,B口压力也一直在1000psi,即使把调节螺栓调到最大,B口压力
表1新旧阀区别
二、要因分析
1、平衡阀腐蚀磨损严重,导致平衡阀阀芯无法完全关闭,阀芯与阀座部位密封不好,如图2中绿色所示平衡阀,当其中的单向阀或者顺序阀关不严时,这两张情况都导致液压油形成通路,液压油流动,在刹车还没来得急刹住平台的同时,平台在自身重力作用下下滑,易发生事故。
2、管汇锈蚀,泄漏,如图2中蓝色管线在升降平台时,泄漏或者爆裂,从而导致背压减少或者消失,而这种情况下刹车还处于打开状态,平台就会下滑,造成重大事故。
图2 原理图
3、液压油含杂质,油质差。
主要是由于不能及时更换液压油及滤芯,在加上冲洗更油阀块的功能一直得不到重视,导致油质差。
如果升降平台时杂质正好卡在平衡阀阀座或者单向阀阀座上,就会造成很大的隐患。
4、单向节流阀锈蚀磨损。
降平台管线振动、马达运行不平稳主要是因为单向节流阀(图中黄色所示)失效或者设置不合理,再加上速度选择不合适,造成下降时控制管线(图中红色)压力波动剧烈,导致平衡阀频繁的开关,从而使马达时动时停,运行不平稳,进而造成回油管线的共振。
5、设备维护保养不及时及错误的操作维护保养。
动平台时人员检查不仔细、保养不到位或者是不科学导致保养无效。
6、阀件更换,升降平台时压力数值的变动,降平台时系统压力过大。
新旧阀阀芯结构不同。
由于旧阀为30年前产品,旧阀芯已经被换新阀芯取代,管线连接也出现小的变动,势必会导致压力的变动,如果再按旧操船手册分析处理升降中出现的问题,可能会影响判断。
三、解决方案
1.更换新平衡阀及管线
1.1更换新的平衡阀、节流阀及其管线。
由于已有的阀件及管汇使用时间过长,阀芯磨损严重,阀体锈蚀管线接头渗油,严重影响平台升降的安全,今年全部更新,确保升降系统万无一失。
1.2液压油是整个升降系统的血液,其清洁度关系着整个升降系统的有效可靠运行。
全部更换液压油,定出机制,并及时观察油质油量,及时补充更换。
1.3对于降平台时系统压力过大,即使调到最大,系统压力仍然很大,开启压力也很大。
经过计算,平衡阀芯弹簧座厚度减少8毫米即可降低系统压力。
表3 一号桩升降平台数据
四、结论
1、通过更换平衡阀及控制液压管线,新平衡阀结构更简单,更可靠,滑桩现象得到彻底根除。
2、通过更换单向节流阀合理设定其值和降平台时速度的合理选择,降平台时马达运行不稳现象及液压管线振颤消除,。
3、通过减少平衡阀弹簧座厚度,降平台时系统压力下降。
4、新平衡阀原理图,相比旧阀,控制油路更简单。