3炉空预器堵塞原因分析及应对措施

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3炉空预器堵塞原因分析及应对措施
一、现象描述
3号机组空预器从5月17日冲洗后,空预器出现差压逐步上涨异常。

由于空预器堵塞严重,造成引风机运行中出现频繁抢风现象,同时受热面积灰使空预器换热效果变差,排烟温度升高,系统通风阻力上涨,引风机满出力运行,机组接带负荷受限。

二、原因分析
分析空预器差压增长主要原因有以下几个方面:
1)3号炉脱硝系统运行异常,因运行中喷氨量较小85t/h左右,主要考虑因喷氨进口导流板磨损造成烟气分布不均、喷氨格栅喷头堵塞造成喷氨不均、SCR催化剂孔道堵塞、磨损,氨逃逸率增加,硫酸氢氨在空预器受热面上沉积,造成空预器积灰、堵塞。

2)运行中空预器吹灰器故障。

空预器吹灰过程中A、B空预器吹灰器同时进入,因3A空预器上部吹灰器故障,A、B空预器上部吹灰器吹灰时,吹灰母管压力下降,A、B侧空预器上部吹灰器吹灰压力无法满足吹灰要求,空预器积灰无法及时清理,造成空预器堵塞。

3)省煤器输灰系统频繁出现故障,投运率低。

因漏灰、输灰阀频繁故障频繁长时间停运,无法及时将省煤器灰斗及时输空,省煤器内的灰就会从灰斗内溢出,通过锅炉尾部水平烟道进入空预器内,大量的灰进入空预器蓄热元件内,造成空预器堵灰。

4)随着环境温度下降,空预器冷端腐蚀加剧造成空预器积灰严重,差压升高。

三、应对及控制措施
1、为防止空预器堵塞,运行中主要采取以下措施控制空预器差压增长。

1)摸索不同煤质对氮氧化物生成的影响,调整入炉煤质,尽可能降低入炉煤氮氧化物值,减少喷氨量。

2)根据入炉煤硫份值确定合理的暖风冷端平均温度控制值,防止空预器冷端腐蚀加剧造成空预器积灰严重,差压升高。

3)督促华泽对省煤器输灰系统缺陷治理,提高省煤器输灰系统投运率。

4)对脱硝系统表计进行定期进行校核检查,重点对脱硝烟气压力、喷氨流量、氨逃逸率进行检查。

5)运行中加强风烟系统画面参数监视,重点监视空预器出口一二次风温偏差、空预器烟气侧差压变化情况,出现空预器风温、烟气差压增大等空预器堵塞迹象及时进行空预器连续吹灰,根据空预器堵塞情况,调整堵塞侧空预器喷氨量。

6)运行中加强空预器吹灰器巡回检查,重点检查就地吹灰压力、吹灰器进退是否正常,发现问题及时处理,确保空预器吹灰效果。

2、利用检修机会,有针对性的对脱硝喷氨系统、空预器吹灰系统、空预器在线高压冲洗水系统进行检查维护。

1)对喷氨进口导流板磨损、喷氨格栅喷头堵塞进行检查,调整喷氨格栅的喷氨量,尽可能提高脱硝反应效率,降低氨逃逸率。

2)对SCR催化剂活性进行检查,重点检查SCR催化剂孔道堵塞、磨
损情况,密封装置磨损情况。

3)对SCR催化剂活性进行检测。

4)对3A空预器内部吹灰器进行检查,对吹灰枪头磨损、管路漏点进行处理,确保吹灰器运行正常。

5)对吹灰器枪头进行改造,缩短吹灰器枪头与空预器换热元件之间的距离,提高空预器吹灰效果。

6)对3号炉空预器在线高压水喷头损坏进行处理,确保运行中可以正常投运。

3、运行中隔离单侧风烟系统进行空预器高压水冲洗后,为防止引空预器干燥不到位,造成空预器快速积灰,采取以下控制措施:
1)空预器冲洗结束后,立即投入空预器连续吹灰进行干燥,吹灰时保持空预器冷热端同时吹灰,提高干燥效果。

2)空预器冲洗结束后,尽可能延长空预器干燥时间,避免投运后因空预器干燥不彻底造成换热元件快速积灰。

3)空预器干燥期间,减少漏入空预器的烟气量,保持空预器冷热段人孔门开启,空预器干燥结束后再关闭人孔。

4)空预器冲洗器前及整个冲洗过程中调整省煤器输灰频率,加强省煤器输灰,在空预器冲洗结束24小时后恢复省煤器正常输灰。

5)空预器冲洗结束后,保持空预器连续吹灰48小时。

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