固溶处理对服役后AISI321钢组织和性能的影响
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第36卷增刊Vol.36Sup. 2011年9月HEAT TREATMENT OF METALS September2011
固溶处理对服役后AISI321钢组织和性能的影响
马海涛1*,赵艳辉1,王来1,孙长海2
(1.大连理工大学材料科学与工程学院,辽宁大连116023;
2.大连理工大学电气工程学院,辽宁大连116023)
摘要:采用金相显微镜、硬度仪、拉伸机和扫描电镜对在700℃下服役8万小时的AISI321不锈钢固溶处理后显微组织和室温性能的转变进行了研究。
结果表明:在1050℃下固溶处理使服役后AISI321不锈钢中的σ相逐渐溶解,σ相的含量明显减少;固溶处理后显微硬度明显降低;固溶处理使服役后的AISI321不锈钢抗拉强度明显降低(从690MPa降至610MPa),断后伸长率升高(从32%上升为60%),断裂形式从脆性断裂转变为韧性断裂。
关键词:σ相;奥氏体不锈钢;微观组织;性能
中图分类号:TG142.71文献标志码:A
Influence of solution treatment on micro structure and properties
of AISI321service
MA Hai-tao1,ZHAO Yan-hui1,WANG Lai1,SUN Chang-hai2
(1.School of Material Science and Engineering,Dalian University of Technology,Dalian116085,China;
2.School of Electrical Engineering,Dalian University of technology,Dalian116085,China)
Abstract:The methods of metallographic microscope,Vickershardness tester,the stretcher and scanning electron microscope was used toanalysis the changes of the microstructure and the properties of AISI321stainless steel service for80000hours at700℃after solution treatment.The results show that:after solution treatment at the temperature of1050℃,sigma phase in AISI321stainless steel gradually dissolve,and the content of sigma phase is obviously reduced;after solution treatment,the microhardness of AISI321stainless steel is decrease clearly;the tensile strength of AISI321stainless steel service is reduced(from690MPa down to610MPa),the elongation is increased(from32%up to60%),and the fracture mode change from brittle fracture into ductile fracture.
Key words:sigma phase;AISI321stainless steel;microstructure;the properties
奥氏体不锈钢是不锈钢中应用最广,产量最大的不锈钢钢种,约占不锈钢总产量的2/3,而2010年中国不锈钢粗钢产量达接近1000万吨。
奥氏体不锈钢具有较好的耐蚀性,而且具有优异的冷加工成形性和良好的焊接性,经常用于要求较高耐大气腐蚀和耐高温腐蚀的高温场合。
特别是石化、热电、核电等设施中作为耐热材料被大量、广泛使用。
奥氏体不锈钢常在高温-工业环境下使用。
奥氏体不锈钢构件在高温中的使用温度一般在550℃以上,其正常工作温度可达700℃以上,无负荷时可达800-850℃[1]。
使用前一般为单向奥氏体。
长时间服役在高温下的不锈钢构件会有大量的σ相析出[2,3],尤其是在应力状态下。
实际应用的失效分析[4-6]以及对失效后的奥氏体不锈钢进行力学性能测试[7]表明σ相的析出导致不锈钢的性能下降,尤其是室温冲击性能和抗腐蚀性能。
前人的研究表明不同的热处理工艺[8],一些合金元素的添加[3]等手段只能延缓σ相的析出时间与数量,不能改变σ相析出的事实。
大部分的研究者都把精力放在σ相析出机制,很少文献涉及到已经析出σ相不锈钢的后续研究。
本文将重点放在已经析出σ相的AISI321不锈钢在1050℃固溶处理后,σ相含量的变化以及室温性能的演变。
1实验材料及方法
1.1试验材料
本文中研究对象为在700℃下服役8万小时的AISI321不锈钢,其化学成分如表1所示。
固溶处理温度为1050℃,固溶处理时间分别为0.5h,1h,2h,5h,10h,25h,采取水冷的冷却方式。
收稿日期:2011-07-13
基金项目:中国石油科技创新基金研究项目(2010D-5006-0704)
作者简介:马海涛(1971-),男,副教授,从事金属材料失效分析及安全评估工作,发表论文70余篇,电话:************* E-mail:*************,.cn。
增刊马海涛,等:固溶处理对服役后AISI 321钢组织和性能的影响
417表1AISI 321不锈钢的元素成分(wt%)Table 1C omposition of AISI 321steel (wt%)
C
Si Mn P S Ni Cr Ti 0.08 1.310.970.0290.00089.3517.330.55
1.2试验方法
将固溶前后的试样首先进行打磨等预处理,用质量分数为56%的KOH 溶液进行电解腐蚀(对σ相进行显色所用的腐蚀液)最后用MEF-3型光学显微镜下进行金相组织观察。
将预处理后的试样在维氏硬度仪上进行显微硬度测试,型号为MVC-1000B ,载荷500g ,卸载时间为15s 。
每个试样选取5-7个不同位置,取所有点的硬度平均值作为合金的显微硬度。
室温拉伸试验的试样加工成直径为5mm ,原始标距长度为25mm 的圆形比例试样。
用RD-50微机电子蠕变试样机对试样进行高温拉伸测试。
利用JSM-5600LV 型扫描电子显微镜对室温拉伸试样的断口形貌进行观察。
图1固溶后的金相组织(a)0h;(b)0.5h ;(c)1h;(d)2h ;(e)5h
Fig.1Micrographs after solution treatment (a)0h ;(b)0.5h;(c)1h;(d)2h;(e)5h
2实验结果及分析
2.1σ相含量的变化
图1所示为在1050℃下固溶处理不同时间的AISI321不锈钢的金相显微照片。
从图片中看出,固溶处理使σ相逐渐溶解,随着固溶处理时间的延长,σ相的含量越来越少。
在固溶处理之前,在AISI 321不锈钢的σ相的形状多为带有棱角的块状(如图1(a)所示),部分σ相排列方向与轧制方向相同。
随着σ相的溶解,σ相的棱角处最先溶解(如图1(b)所示),最后σ相的形状多为圆形直至完全溶解(如图1(b)/(c)/(d)所示)。
2.2显微硬度
对每个状态下的AISI 321不锈钢试样进行多次硬度测试,将结果取其平均值,如表2所示。
从表中看出,随着固溶处理的进行,平均硬度值有着明显的降低趋势,当固溶处理时间达到2小时后,显微硬度的值小于200HV ,达到了服役前的特征值。
表2固溶后AISI 321不锈钢的维氏硬度值(HV)
Tab Table le le.2
.2Vickers hardness of AISI 321steel after solution treatment(HV)服役后
0.5h 1h 2h 268.6241.675228.4195.6
2.3室温拉伸性能
为了深一步了解固溶处理后力学性能的变化,把在1050℃下进行固溶处理的AISI 321不锈钢进行了室温(a)(b)(c)
(d)(e)
第36卷418拉伸实验。
图2为室温拉伸抗拉强度与断后伸长率和固溶时间的关系。
从图中可以看出,固溶处理的进行,不仅不能提高AISI 321不锈钢的抗拉强度,还有着明显降低。
固溶处理达到5小时以前,抗拉强度随着σ相的含量降低而降低,固溶处理后抗拉强度降低了大约为100MPa 。
固溶处理的进行对断后伸长率有明显的影响,从原来的32%上升到60%,提高了近一倍,但是随着固溶处理的进行(5小时后),断后伸长率随着固溶处理的进行断后伸长率降低。
为了进一步研究室温断裂的机制,对拉伸断口进行了宏观观察,并且对拉伸断口的纤维区进行了SEM 微观观察,如图3所示。
Solutime Time/h
T e n s i l e S t r o n g t h /M P a E l o n g a t i o n 图2室温拉伸断后伸长率和抗拉强度和固溶处理时间的关系
Fig.3The curves of elongation and tensile strength vs.solution time at room temperature
图3室温拉伸试样断口(a)宏观;(b)0h ;(c)1h ;(b)5h ;(e)10h ;(f)25h
Fig.3The fracture of tensile test at room temperature(a)macrography;(b)0h;(c)1h;(b)5h;(d)10h;(e)25h
从宏观断口照片(如图3(a)所示)上看,服役后和固溶处理为0.5h 试样表面光亮,而固溶处理达到5h 后试样表面呈粗糙状,有着明显的滑移痕迹。
未固溶处理的试样,没有明显的颈缩。
结合微观照片,在SEM 下,固溶前的拉伸断口(如图3(b))显示了沿晶断裂的脆性特征,在断口上还存在大量的微小裂纹,由此确定为脆性断裂。
固溶处理为1h (如图3(c))时,发现了微小的颈缩现象,在微观的断口表面还存在少量的裂纹。
固溶处理后5h ,韧窝的大小和深浅均有所改变,韧窝的尺寸越来越大。
3讨论
σ相的析出温度区间是600-1000°C 。
当温度超过这个温度区间时,σ相将逐渐溶解到基体中去,发生元素的定向迁移。
σ相的溶解过程,实质上就是原子扩散的过程。
在1050℃,σ相是非平衡相,其溶解过程为自发过程。
原子在化学位梯度的作用下,原子的定向迁移从化学位高的地方迁移至化学位低的地方。
σ相本身硬而脆,室温硬度高达1100-1300kgf/mm 2;再加上在晶内的σ相对位错的运动起到了阻碍作用,而在晶界处σ相又起到了抑制了晶界滑移的作用,因此σ相的溶解使AISI 321不锈钢的硬度降低;由于(b )(a )(c )
(d )(e )(f )
增刊马海涛,等:固溶处理对服役后AISI321钢组织和性能的影响419
晶界对位错的运动有着阻碍作用,固溶后奥氏体晶粒的增大使AISI321不锈钢的硬度降低。
多种机制导致固溶后的AISI321不锈钢的显微硬度降低。
σ相的存在不但没降低不锈钢的抗拉强度,反而在一定程度上能提高室温抗拉强度。
σ相在拉伸试验过程中,起着复杂的作用。
一方面是强化作用,阻碍着位错的运动和晶界的滑,另一方面它和奥氏体间较小的结合力,使其常常作为裂纹源,大大降低了钢的韧性。
从室温拉伸的抗拉强度的结果看,在本试验中σ相的强化作用大于弱化作用,导致服役后的AISI321不锈钢进行固溶处理后抗拉强度有着明显的降低。
随着固溶处理的进行,奥氏体晶粒的长大使抗拉强度降低,但是较小尺寸的σ相阻碍着位错的运动提高抗拉强度,这两种作用相互抵消。
未固溶处理的试样断裂前产生微量塑性变形,断口附近截面的收缩率不超过3%,原来的晶粒未被歪曲(如图3(b)所示),其大小和形状保持原状。
断裂面与拉伸应力方向垂直。
断口平齐光亮,呈放射状。
脆性断裂前无明显预兆,裂纹的扩展速度很快,接近音速。
断裂突然发生且有碎片,危害性很大,会引起严重的后果[9]。
因此,固溶处理的进行尽管降低了其强度,但是提高其韧性,增加了危险发生前的观察性,进而提高了不锈钢的室温拉伸性能,也满足了在服役前抗拉强度≥520MPa,断后伸长率≥40%的要求。
4结论
1)在固溶处理的进行,使σ相能够溶解,固溶时间越长,剩余σ相的含量越少。
2)固溶处理的进行,使服役后的AISI321不锈钢的断裂强度明显减低,从服役后的690MPa降低610MPa。
3)从拉伸断口上观察,固溶处理使服役后的AISI321不锈钢从脆性断裂转变为韧性断裂。
参考文献:
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