TH_3型水泥助磨剂在海螺水泥集团中的应用

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2008.No.4样品号混合材/%平均粒径/μm≤3μm/%≤30μm/%中位
粒径
/μm
X5
/μmX95/μm
空白1415.020.4918.2869.5211.631.4456.69试1167.8
19.7526.1272.5012.971.1957.87
试21813.819.7025.0672.5647.181.2356.70试3
18
14.422.4222.2165.5617.031.3058.44
净浆流动度
损失率/%初始/mm1h/mm193164197181193166194166
TH-3型水泥助磨剂是由聚合醇胺和特殊增强组分混合而成,外观为棕褐色液体,pH(10%浓度)
=9~12,密度(20℃):1.10~1.25g/cm3,黏度:0.03~0.08Pa・s。

适用于普通硅酸盐水泥、粉煤灰水泥和复合硅酸盐水泥。

下面简要介绍其在海螺水泥集团中的应用情况。

1海螺集团华东某工厂
该厂为了改进水泥质量,降低水泥生产成本,探
索适量添加水泥助磨剂来达到提高混合材掺量的可
能性,并通过试验来验证添加助磨剂后的该水泥与普通市售缓凝高效减水剂的适应性情况。

1.1试验原材料与设备
水泥熟料;TH-3水泥助磨剂,掺量0.0235%;萘系JM-9混凝土缓凝高效减水剂,掺量1.1%~1.2%;聚羧酸系外加剂PCA,掺量1.0%;二水石膏;混合材:
石灰石、火山灰和粉煤灰。

带辊压机的Φ4.2m×11m水泥磨。

1.2试验方案及结果
采用表1所示的试验方案,在保持相同的石膏掺量和控制相同的比表面积条件下,变换混合材比例及总量来检测加入助磨剂后的水泥性能。

表1
水泥试验方案
1.2.1物理性能分析结果
各样品物理性能分析结果见表2。

样品号试验持续时间/h
SO3/%
CaO/%比表面积/(m2/kg)石灰石/%火山灰/%粉煤灰
/%
空白82.3±0.3≥55360806试1482.3±0.3≥543601006试2482.3±0.3≥533601107试3
24
2.3±0.3≥53
360



样品号混合材
/%比表面积
/(m2/kg)标准稠度
用水量/%凝结时间/(h:min)1d空①/MPa1d蒸②/MPa初凝终凝空白140.22.236530.42:363:3015.631.06.029.9试1-1160.33.237128.92:323:2817.030.86.531.2试1-2160.32.538729.92:223:1817.530.56.430.2试2-1180.54.237629.62:223:1717.029.26.130.2试2-2180.96.839429.12:343:3017.230.06.430.7试3-1180.66.839129.32:213:1816.429.86.030.0试3-2
18
0.6
6.1
380
28.6
2:26
3:21
16.5
29.1
6.1
29.7
筛余/%80μm45μm3d强度/MPa抗折抗压TH-3型水泥助磨剂在海螺水泥集团中的应用
顾期斌1,张伟2,谢
峰2
(1.湖北第二师范学院建筑与材料工程系,湖北武汉430205;2.南京永能建材技术有限公司,江苏南京
211100)
中图分类号:TQ172.463
文献标识码:B
文章编号:1002-9877(2008)04-0035-02
1.2.2化学分析结果
通过试验样的化学分析(略)结果可知,随着混合材掺量的增加,除烧失量有逐渐增加的趋势外,其它各氧化物组分变化不大。

1.2.3水泥样颗粒分布及其与混凝土减水剂适应性试验结果
采用激光粒度分析仪对试验后水泥样品进行颗粒分布分析,结果见表3。

可以看出:3~30μm的水泥颗粒数量明显增多,掺助磨剂的水泥和JM-9混凝土减水剂适应性良好。

表3水泥样颗粒分布及其与JM-9减水剂适应性试验
注:X5:通过量占总体积5%的粒径;X95:通过量占总体积95%的粒径。

表2
水泥物理分析结果
注:①1d空:20℃空气中干养护24h的强度;②1d蒸:用55℃湿热养护24h的强度。

35--
2008.No.4
3)掺加水泥助磨剂后,水泥磨台时产量有上升趋势,水泥工序电耗有下降的趋势。

1.4经济效益
由增加了水泥产量、多用混合材、节电以及增加的助磨剂成本来核算后,按年产水泥147.6万t计,使用TH-3助磨剂,可多产生374.9万元的利润。

2海螺集团华南某工厂
该厂1号、2号磨使用了TH-3型水泥助磨剂,掺量为0.0235%,两者结果比较见表6。

表6
助磨剂使用前后主要指标对比
由表6各项指标来看,存在的主要问题是,加入
水泥助磨剂后,水泥的标准稠度用水量有所上升。

据分析可能是与混合材掺量的增加、水泥比表面积的增加、混合材品种和比例的变化有关。

该厂混合材以煤渣、不完全煅烧煤矸石、石灰石为主。

其中煤矸石烧失量大,需水量也大;煤渣的烧失量和需水量相对较小。

水泥标准稠度用水量增加的幅度不应过大,不然可能会影响到水泥和混凝土外加剂的适应性。

可以寻求通过调整水泥助磨剂配方、适当降低水泥的比表面积控制指标和调整混合材品种及其比例来加以解决。

以年产100万t的水泥厂来计算,每年因降低水泥生产成本可以节省338万元,效益很明显。

3结束语
通过对以上两个水泥企业应用情况的分析可见,TH-3水泥助磨剂掺量为0.0235%时,水泥混合材掺量在原有基础上提高4%,该产品在水泥粉磨过程中既节约熟料、节电,同时又有效地利用了工业废渣。

对于规模企业来说,产量越高,带给企业的经济效益越显著。

节省了熟料,就是节省了煤炭资源、石灰石和黏土资源。

与没使用助磨剂的水泥比较,该助磨剂对混凝土外加剂的选择性和适应性无不良影响。

(编辑
乔彬)
台时产量/(t/h)120.1113.8+4.8电耗/(kWh/t)40.741.8-1.13d抗压强度/MPa29.629.0
+0.6
28d抗压强度/MPa
52.051.6基本一致混合材/%12.78.7+4标准稠度用水量/%28.527.8+0.75比表面积/(m2/kg)370354+15比表面积合格率/%
99.690.3+8.7烧失量/%4.264.08+0.23烧失量合格率/%
92.6
94.9
-2.1
加助磨剂空白项目
2号磨
对比
115.640.729.651.212.728.537099.24.2892.8
加助磨剂
1号磨
空白112.141.829.051.08.727.735691.14.0394.5
1.2.4
掺加水泥助磨剂后产量指标的变化
掺加0.0235%水泥助磨剂后产量指标的变化情
况见表4。

表4
掺加水泥助磨剂后产量指标的变化
1.2.5
与混凝土减水剂适应情况
掺加水泥助磨剂前后的水泥与混凝土减水剂适
应性情况见表5(混凝土搅拌时间相同,除水泥外其它同条件)。

1.3
试验结果分析
1)使用TH-3水泥助磨剂后,混合材掺量可增
加4%,在台时产量不变时,比表面积可增加20m2/kg,3d抗压强度也比较接近空白样。

2)掺加该助磨剂的水泥与萘系和羧酸系缓凝高效减水(泵送)剂适应性良好。

样品号台时产量
/(t/h)总混合材/t石灰石/t粉煤灰/t火山灰/t工序电耗
/(kWh/t)空白101.514.106.707.4037.3试1115.516.249.646.6035.93试2114.318.4511.087.3734.0试3
112.9
18.06
6.05
6.00
6.01
35.41
水泥用水量/(kg/m3)水泥量/(kg/m3)粉煤灰量/(kg/m3)砂量
/(kg/m3)
石子量
(5~31.5mm)
/(kg/m3)
JM-9/(kg/m3)PCA/(kg/m3)
混凝土坍落度/mm混凝土出机含气量/%抗压强度/MPa初始1h经时7d28d空白1783006079010724.32201502.830.239.8加助磨剂1783006079010724.3
2201552.731.541.9空白1483406081010704.02202103.543.452.7加助磨剂
148
340
60
810
1070
4.0220
210
3.8
45.2
55.8
表5
掺加水泥助磨剂前后的水泥与混凝土减水剂适应性情况
36--。

相关文档
最新文档