FANUC交流伺服驱动系统故障维修30例
FANUC 数控交流伺服驱动系统故障维修
FANUC 数控交流伺服驱动系统故障维修1、FANUC 6M数控开机出现剧烈振动的故障维修故障现象:一台配套FANUC 6M的加工中心,在机床搬迁后,首次开机时,机床出现剧烈振动,CRT显示401、430报警。
分析与处理过程:FANUC 6M数控系统CRT上显示401报警的含义是“X、Y、Z等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY信号OFF状态,即:速度控制单元没有准备好”;ALM430报警的含义是“停止时Z轴的位置跟随误差超过”。
根据以上故障现象,考虑到机床搬迁前工作正常,可以认为机床的剧烈振动,是引起X、Y、Z等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY信号)为“OFF”状态,且Z轴的跟随误差超过的根本原因。
分析机床搬迁前后的最大变化是输入电源发生了改变,因此,电源相序接反的可能性较大。
检查电源进线,确认了相序连接错误;更改后,机床恢复正常。
2、FANUC 6ME数控运动失控的故障维修故障现象:一台配套FANUC 6ME系统的加工中心,由于伺服电动机损伤,在更换了X 轴伺服电动机后,机床一接通电源,X轴电动机即高速转动,CNC发生ALM410报警并停机。
分析与处理过程:机床一接通三磊.X轴电动机即高速转动,CNC发生ALM410报警并停机的故障,在机床厂第一次开机调试时经常遇到,根据维修经验,故障原因通常是由于伺服电动机的电枢或测速反馈极性接反引起的。
考虑到本机床X轴电动机已经进行过维修,实际存在测速发电机极性接反的可能性,维修时将电动机与机械传动系统的连接脱开后(防止电动机冲击对传动系统带来的损伤),直接调换了测速发电机极性,通电后试验.机床恢复正常。
3、FANUC 6ME数控运动失控的故障维修故障现象:一台配套FANUC 6ME系统、FANUC直流伺服驱动、SIEMENS1HU3076直流伺服电动机的进口加工中心,在机床大修后,机床一接通电源,X轴电动机即高速转动,CNC发生ALM410报警并停机。
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修九
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修九第六章第一课 FANUC 伺服驱动系统故障维修 60例例249~例250.加工工件尺寸出现无规律的变化的故障维修例249.故障现象:某配套FANUCPM0的数控车床,在工作过程中,发现加工工件的X 向尺寸出现无规律的变化。
分析与处理过程:数控机床的加工尺寸不稳定通常与机械传动系统的安装、连接与精度,以及伺服进给系统的设定与调整有关。
在本机床上利用百分表仔细测量X轴的定位精度,发现丝杠每移动一个螺距,X向的实际尺寸总是要增加几十微米,而且此误差不断积累。
根据以上现象分析,故障原因似乎与系统的“齿轮比”、参考计数器容量、编码器脉冲数等参数的设定有关,但经检查,以上参数的设定均正确无误,排除了参数设定不当引起故障的原因。
为了进一步判定故障部位,维修时拆下X轴伺服电动机,并在电动机轴端通过划线作上标记,利用手动增量进给方式移动X轴,检查发现X轴每次增量移动一个螺距时,电动机轴转动均大于360º。
同时,在以上检测过程中发现伺服电动机每次转动到某一固定的角度上时,均出现“突跳”现象,且在无“突跳”区域,运动距离与电动机轴转过的角度基本相符(无法精确测量,依靠观察确定)。
根据以上试验可以判定故障是由于X轴的位置检测系统不良引起的,考虑到“突跳”仅在某一固定的角度产生,且在无“突跳”区域,运动距离与电动机轴转过的角度基本相符。
因此,可以进一步确认故障与测量系统的电缆连接、系统的接口电路无关,原因是编码器本身的不良。
通过更换编码器试验,确认故障是由于编码器不良引起的,更换编码器后,机床恢复正常。
例250.故障现象:某配套FANUC 0T系统的数控车床,在工作运行中,被加工零件的Z轴尺寸逐渐变小,而且每次的变化量与机床的切削力有关,当切削力增加时,变化量也会随之变大。
分析与处理过程:根据故障现象分析,产生故障的原因应在伺服电动机与滚珠丝杠之间的机械连接上。
由于本机床采用的是联轴器直接联接的结构形式,当伺服电动机与滚珠丝杠之间的弹性联轴器未能锁紧时,丝杠与电动机之间将产生相对滑移,造成Z轴进给尺寸逐渐变小。
主轴驱动系统故障维修50例
主轴驱动系统故障维修50例1 FANUC主轴驱动系统故障维修22例例301.机床剧烈抖动、驱动器显示AL-04报警故障现象:一台配套FANUC 6系统的立式加工中心, 在加工过程中,机床出现剧烈抖动、交流主轴驱动器显示AL-04报警。
分析与处理过程:FANUC交流主轴驱动系统AL-04报警的含义为“交流输入电路中的P1、F2、F3熔断器熔断”,故障可能的原因有:1)交流电源输出阻抗过高。
2)逆变晶体管模块不良。
3)整流二极管(或晶闸管)模块不良。
4)浪涌吸收器或电容器不良。
针对上述故障原因,逐一进行检查。
检查交流输入电源,在交流主轴驱动器的输入电源,测得R、S相输入电压为220V,但T 相的交流输入电压仅为120V,表明驱动器的三相输入电源存在问题。
进一步检查主轴变压器的三相输出,发现变压器输入、输出,机床电源输入均同样存在不平衡,从而说明故障原因不在机床本身。
检查车间开关柜上的三相熔断器,发现有一相阻抗为数百欧姆。
将其拆开检查,发现该熔断器接线螺钉松动,从而造成三相输入电源不平衡;重新连接后,机床恢复正常。
例302.驱动器出现报警“A”的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0T的数控车床,开机后,系统处在“急停”状态,显示“NOTREADY”,操作面板上的主轴报警指示灯亮。
分析与处理过程:根据故障现象,检查机床交流主轴驱动器,发现驱动器显示为“A”。
根据驱动器的报警显示,由本章前述可知,驱动器报警的含义是“驱动器软件出错”,这一报警在驱动器受到外部偶然干扰时较容易出现,解决的方法通常是对驱动器进行初始化处理。
在本机床按如下步骤进行了参数的初始化操作:1)切断驱动器电源,将设定端S1置TEST。
2)接通驱动器电源。
3)同时按住MODE、UP、DOWN、DATASET4个键4)当显示器由全暗变为“FFFFF”后,松开全部键, 并保持1s以上。
5)同时按住MODE、UP键,使参数显示FC-22。
6)按住DATASET键1s以上,显示器显示“GOOD”,标准参数写入完成。
FANUC 数控交流伺服驱动系统故障维修
FANUC 数控交流伺服驱动系统故障维修(一)1、FANUC 0T数控系统工作数小时后出现剧烈振动的故障维修故障现象:某采用FANUC 0T数控系统的数控车床,开机时全部动作正常,伺服进给系统高速运动平稳、低速无爬行。
加工的零件精度全部达到要求。
当机床正常工作5~7h后(时间不定),Z轴出现剧烈振荡,CNC报警,机床无法正常工作。
这时,即使关机再起动,只要手动或自动移动Z轴,在所有速度范围内,都发生剧烈振荡。
但是,如果关机时间足够长(如:第二天开机),机床又可以正常工作5~7h,并再次出现以上故障,如此周期性重复。
分析和处理过程:该机床X、Z分别采用FANUC 5、10型AC伺服电动机驱动,主轴采用FANUC 8S AC主轴驱动,机床带液压夹具、液压尾架和15把刀的自动换刀装置,全封闭防护,自动排屑。
因此,控制线路设计比较复杂,机床功能较强。
根据以上故障现象,首先从大的方面考虑,分析可能的原因不外乎机械、电气两个方面。
在机械方面,可能是由于贴塑导轨的热变形、脱胶,滚珠丝杠、丝杠轴承的局部损坏或调整不当等原因引起的非均匀性负载变化,导致进给系统的不稳定。
在电气方面,可能是由于某个元器件的参数变化,引起系统的动态性改变,导致系统的不稳定等等。
鉴于本机床采用的是半闭环伺服系统。
为了分清原因,维修的第一步是松开Z轴伺服电动机和滚珠丝杠之间的机械联接,在Z轴无负载的情况下,运行加工程序,以区分机械、电气故障。
经试验发现:故障仍然存在,但发生故障的时间有所延长。
因此,可以确认故障为电气原因,并且和负载大小或温升有关。
由于数控机床伺服进给系统包含了CNC、伺服驱动器、伺服电动机等三大部分,为了进一步分清原因,维修的第二步是将CNC的X轴和Z轴的速度给定和位置反馈互换(CNC的M6和M8、M7和M9互换),即:利用CNC的X轴指令控制机床的Z轴伺服和电动机运动,CNC的Z轴指令控制机床的X轴伺服和电动机运动,以判别故障发生在CNC或伺服。
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修七概要
数控维修 --FANUC 伺服驱动系统故障维修七第六章第一课 FANUC 伺服驱动系统故障维修 60例例 235.开机后电动机产生尖叫的故障维修故障现象:一台配套 FANUC 15MA数控系统的龙门加工中心,在起动完成、进入可操作状态后, X 轴只要一运动即出现高频振荡,电动机产生尖叫,系统无任何报警。
分析与处理过程:在故障出现后, 观察 X 轴拖板, 发现实际拖板振动位移很小; 但触摸电动机输出轴, 可感觉到转子在以很小的幅度、极高的频率振动:且振动的噪声就来自 X 轴伺服电动机。
考虑到振动无论是在运动中还是静止时均发生, 与运动速度无关, 故基本上可以排除测速发电机、位置反馈编码器等硬件损坏的可能性。
分析可能的原因是 CNC 中与伺服驱动有关的参数设定、调整不当引起的:且由于机床振动频率很高, 因此时间常数较小的电流环引起振动的可能性较大。
由于FANUC 15MA 数控系统采用的是数字伺服,伺服参数的调整可以直接通过系统进行, 维修时调出伺服调整参数页面, 并与机床随机资料中提供的参数表对照, 发现参数 PRMl852、 PRMl825与提供值不符,设定值见下:参数号正常值实际设定值1852 1000 34141825 2000 2770将上述参数重新修改后,振动现象消失,机床恢复正常运行。
例 236.驱动器无准备好信号的故障维修故障现象:一台配套 FANUC 0M 系统的加工中心,机床起动后,在自动方式运行下, CRT 显示 401号报警。
分析与处理过程:FANUC OM出现 401号报警的含义是“轴伺服驱动器的 VRDY 信号断开, 即驱动器未准备好”。
根据故障的含义以及机床上伺服进给系统的实际配置情况,维修时按下列顺序进行了检查与确认: 1 检查 L/M/N轴的伺服驱动器, 发现驱动器的状态指示灯 PRDY 、 VRDY 均不亮。
2检查伺服驱动器电源 ACl00V 、 ACl8V 均正常。
数控机床维修6
第6章伺服驱动系统故障维修100例6.1 FANUC伺服驱动系统故障维修60例6.1.1 FANUC直流伺服驱动系统故障维修30例例201.开机出现剧烈振动的故障维修故障现象:一台配套FANUC 6M的加工中心,在机床搬迁后,首次开机时,机床出现剧烈振动,CRT显示401、430报警。
分析与处理过程:FANUC 6M系统CRT上显示401报警的含义是“X、Y、Z等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY信号)为OFF状态,即:速度控制单元没有准备好”;ALM430报警的含义是“停止时Z轴的位置跟随误差超过”。
根据以上故障现象,考虑到机床搬迁前工作正常,可以认为机床的剧烈振动,是引起X、Y、Z等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY信号)为“OFF”状态,且Z轴的跟随误差超过的根本原因。
分析机床搬迁前后的最大变化是输入电源发生了改变,因此,电源相序接反的可能性较大。
检查电源进线,确认了相序连接错误;更改后,机床恢复正常。
例202~例203.运动失控的故障维修例202.故障现象:一台配套FANUC 6ME系统的加工中心,由于伺服电动机损伤,在更换了X轴伺服电动机后,机床一接通电源,X轴电动机即高速转动,CNC发生ALM410报警并停机。
分析与处理过程:机床一接通电源,X轴电动机即高速转动,CNC发生ALM410报警并停机的故障,在机床厂第一次开机调试时经常遇到,根据维修经验,故障原因通常是由于伺服电动机的电枢或测速反馈极性接反引起的。
考虑到本机床X轴电动机已经进行过维修,实际存在测速发电机极性接反的可能性,维修时将电动机与机械传动系统的连接脱开后(防止电动机冲击对传动系统带来的损伤),直接调换了测速发电机极性,通电后试验,机床恢复正常。
例203.故障现象:一台配套FANUC 6ME系统、FANUC直流伺服驱动、SIEMENS1HU3076直流伺服电动机的进口加工中心,在机床大修后,机床一接通电源,X轴电动机即高速转动,C NC发生ALM410报警并停机。
(日)FANUC发那科-FANUC系统故障维修10例(4页)
《FANUC系统故障维修》例161.“循环起动”灯不灭的故障维修故障现象:某配套FANUC6M的立式加工中心,在执行程序时出现仅执行程序中的第一移动指令,此后“循环起动”灯一直亮,但不执行下一段。
分析及处理过程:由于机床能执行程序,证明机床的控制信号、检测信号状态均正常,机床故障的原因是定位无法完成所造成的。
检查系统诊断参数发现,该机床停止时的位置跟随误差(DGN800~803)中的X轴值较大,使机床无法到达规定的定位范围内,重新调整伺服驱动的漂移电位器,使X停止时位置跟随误差值回到“0”左右,机床即可正常工作。
例162.工作方式未选定引起的故障维修故障现象:某配套FANUC llM系统的卧式加工中心,机床手动、回参考点动作均正确,在MDI方式下执行程序正确,但在自动(MEM)方式下却无法执行自动加工。
分析与处理过程:由于机床手动、回参考点、MDI运行均正常,可以确认系统、驱动器工作正常,CNC参数设定应无问题。
机床在MDI方式下运行正常,但MEM方式不运行,其故障原因一般与系统的操作方式选择有关。
通过CNC状态诊断确认,故障原因是MEM工作方式未选定;检查机床操作面板上的操作方式选择开关,发现该开关连线脱落:重新连接后,机床恢复正常工作。
例163.“循环起动”信号不良引起的故障维修故障现象:某配套FANUC llM系统的卧式加工中心,机床手动、回参考点动作均正确,但MDI、MEM方式下,程序不能正常运行。
分析与处理过程:由于机床手动、回参考点动作正常,故可以确认系统、驱动器工作正常:由于机床在MDI、MEM方式下均不能自动运行程序,因此故障原因应与系统的方式选择、循环起动信号有关。
利用系统的诊断功能,逐一检查以上信号的状态,发现方式选择开关正确,但按下“循环起动”按钮后,系统无输入信号,由此确认,故障是由于系统的“循环起动”信号不良引起的。
进一步检查发现,该按钮损坏;更换按钮后,机床恢复正常。
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修二
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修二第六课第一课 FANUC 伺服驱动系统故障维修 60例例208~例209.速度控制单元HCAL报警的故障维修例208.故障现象:一台配套FANUC 6ME的数控冲床,开机时CRT显示ALM401报警,且Y轴速度控制单元上HCAL报警灯亮。
分析与处理过程:FANUC 6M系统CRT上显示401报警的含义是“X、Y、Z等进给轴伺服驱动系统的速度控制单元的准备信号(VRDY信号)为OFF状态,即伺服驱动系统没有准备好”:速度控制单元状态指示灯HCAL亮的含义是“速度控制单元存在过电流报警”。
由于本机床使用的是PWM直流速度控制单元,根据报警分析,直流速度控制单元存在过电流报警是引起数控系统401报警的根本原因,因为当速度控制单元出现过电流时,必然使得速度控制单元的“准备好”信号(VRDY信号)断开。
速度控制单元出现过电流可能的原因有: 1)主回路逆变晶体管TMl~TM4模块不良。
2)伺服电动机电枢线短路、绕组短路或对地短路。
3)驱动器内部逆变晶体管输出短路或对地短路。
根据以上原因,通过测量电动机绕组,表明电动机正常;因此故障最大可能的原因是驱动器上的晶体管模块损坏。
通过实际测量发现,驱动器主回路的逆变晶体管模块TMl、TM2(参见图5-12)损坏。
在测量确认主回路无短路的前提下,通过更换同规格模块后,故障排除,机床恢复正常工作。
例209.故障现象:一台采用FANUC 6M系统,配套DCl0型PWM直流速度控制单元的立式加工中心,开机时出现ALM401报警。
分析与处理过程:FANUC 6M出现ALM 401报警的含义同前。
检查速度控制单元,发现Y轴伺服驱动器上的HCAL报警灯亮,表明Y轴存在过电流,故障可能的原因同上。
为了确认故障部位,维修是先取下伺服电动机的电枢线,并设定了端子S23短路(取消由于电枢线未连而产生TGLS报警)。
再次开机试验,发现HCAL报警消失,由此确认,故障与驱动器本身无关,其故障部位在电枢线或伺服电动机上。
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修十
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修十第六章第一课 FANUC 伺服驱动系统故障维修 60例例254.FANUC l5系统偶尔出现SV013报警的维修故障现象:一台配套FANUC 15MA数控系统的龙门加工中心,在正常加工过程中,系统偶尔出现SV013报警。
分析与处理过程:FANUC 15MA系统出现SV013报警的含义是“Y轴伺服驱动器的V-READY信号断开(YAXIS IMPROPER V-READY OFF)”。
检查伺服驱动器,发现Y轴伺服驱动上的VRDY发光二极管不亮。
由于FANUC交流伺服驱动的VRDY信号是在伺服驱动器的主接触器MCC吸合、伺服驱动器主回路接通后,如驱动器工作正常(即驱动器无过电流、过电压、过热、测速反馈等报警),MCC就保持吸合,信号VRDY为“1”。
本故障的实质是主接触器MCC未能正常吸合、保持或触点接触不良,根据本章前述,其可能的原因有:1)伺服驱动器故障。
2)驱动器主回路过电流。
3)CNC与伺服单元之间的电缆连接不良。
仔细检查Y轴伺服驱动器,发现驱动器除VRDY发光二极管不亮外,无其他的报警灯亮,由此可初步排除驱动器主回路过电流的原因。
检查CNC和伺服驱动器间的连接电缆,未发现连接问题。
为了进一步判定故障原因,维修时将Y轴和Z轴伺服驱动器的控制板进行了交换,但故障仍然存在,排除了驱动器控制板不良的原因。
接着,又交换了Y轴和Z轴伺服驱动器的功放板,交换后故障从Y轴移到了Z轴,由此判定故障原因在Y轴伺服驱动器的功放板。
对照FANUC交流伺服主回路进行详细检查,确认主回路的电气元器件均无故障,由此推断产生故障的原因可能是MCC接触器本身的不良。
为了确认,维修时通过外部电源直接给MCC接触器线圈加110V交流控制电压,经试验发现MCC存在自动断开现象,说明MCC接触器线圈存在故障。
更换接触器后,机床恢复正常。
例255.FANUC l6系统ALM411、ALM414报警的维修故障现象:某配套FANUC l6系统的进口卧式加工中心,在B轴回转时出现ALM414、ALM411报警。
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修四-4
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修四第六课第一课 FANUC 伺服驱动系统故障维修 60例例217.系统主板不良引起的跟随误差报警的故障维修故障现象:一台配套FANUC 6ME的加工中心,在加工过程中,突然停机,CRT显示401、410、420报警。
分析与处理过程:FANUC 6M系统CRT上显示401报警的含义与可能的原因同上。
报警410、420的含义是“X轴和Y轴停止时的位置偏差过大”,其可能的原因有: 1)位置偏差值设定错误。
2)输入电源电压太低。
3)伺服电动机不良。
4)电动机的动力线和反馈线连接故障。
5)速度控制单元故障以及系统主板的位置控制部分故障,等等。
考虑到本机床X、Y轴速度控制单元同时存在报警,因此,故障一般都与速度控制单元的公共部分有关。
通过检查伺服驱动器电源、速度控制单元辅助电源、速度控制单元与CNC的连接等公共部分,未发现不良:初步判定可能是系统主板的位置控制部分不良引起的。
考虑到现场有同类机床,为维修提供了便利。
通过替换主板,确认了故障是由于系统主板不良引起的,直接更换主板后,排除故障,机床恢复正常。
例218.编码器不良引起的跟随误差报警的故障维修故障现象:某配套FANUC 3MA系统的数控铣,在运行过程中系统显示ALM31报警。
分析及处理过程:FANUC 3MA系统显示ALM 31报警的含义是“坐标轴的位置跟随误差大于规定值”。
通过系统的诊断参数DGN 800、801、802检查,发现机床停止时DGN 800(X轴的位置跟随误差)在-1与-2之间变化;DGN801 (Y轴的位置跟随误差)在±1与-1之间变化;但DGN802 (Z轴的位置跟随误差)值始终为“0”。
由于伺服系统的停止是闭环动态调整过程,其位置跟随误差不可以始终为“0”,现象表明Z轴位置测量回路可能存在故障。
为进一步判定故障部位,采用交换法,将Z轴和X轴驱动器与反馈信号互换,即:利用系统的X轴输出控制Z轴伺服,此时,诊断参数DGN 800数值变为0,但DGN 802开始有了变化,这说明系统的Z轴输出以及位置测量输入接口无故障。
FANUC 数控交流伺服驱动系统故障维修
FANUC 数控交流伺服驱动系统故障维修(一)1、FANUC 0T数控系统工作数小时后出现剧烈振动的故障维修故障现象:某采用FANUC0T数控系统的数控车床,开机时全部动作正常,伺服进给系统高速运动平稳、低速无爬行。
加工的零件精度全部达到要求。
当机床正常工作5~7h后(时间不定),Z轴出现剧烈振荡,CNC报警,机床无法正常工作。
这时,即使关机再起动,只要手动或自动移动Z轴,在所有速度范围内,都发生剧烈振荡。
但是,如果关机时间足够长(如:第二天开机),机床又可以正常工作5~7h,并再次出现以上故障,如此周期性重复。
分析与处理过程:该机床X、Z分别采用FANUC 5、10型AC伺服电动机驱动,主轴采用FANUC 8S AC主轴驱动,机床带液压夹具、液压尾架和15把刀的自动换刀装置,全封闭防护,自动排屑。
因此,控制线路设计比较复杂,机床功能较强。
根据以上故障现象,首先从大的方面考虑,分析可能的原因不外乎机械、电气两个方面。
在机械方面,可能是由于贴塑导轨的热变形、脱胶,滚珠丝杠、丝杠轴承的局部损坏或调整不当等原因引起的非均匀性负载变化,导致进给系统的不稳定。
在电气方面,可能是由于某个元器件的参数变化,引起系统的动态性改变,导致系统的不稳定等等。
鉴于本机床采用的是半闭环伺服系统。
为了分清原因,维修的第一步是松开Z轴伺服电动机和滚珠丝杠之间的机械联接,在Z轴无负载的情况下,运行加工程序,以区分机械、电气故障。
经试验发现:故障仍然存在,但发生故障的时间有所延长。
因此,可以确认故障为电气原因,并且和负载大小或温升有关。
由于数控机床伺服进给系统包含了CNC、伺服驱动器、伺服电动机等三大部分,为了进一步分清原因,维修的第二步是将CNC的X轴和Z轴的速度给定和位置反馈互换(CNC的M6与M8、M7与M9互换),即:利用CNC的X轴指令控制机床的Z轴伺服和电动机运动,CNC的Z 轴指令控制机床的X轴伺服和电动机运动,以判别故障发生在CNC或伺服。
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修五
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修五第六章第一课 FANUC 伺服驱动系统故障维修 60例例225.故障现象:一台配套FANUC 6ME的加工中心,在长期使用后,只要工作台移动到行程的中间段,X轴即出现缓慢的正、反向摆动。
分析与处理过程:由于机盖在其他位置时工作均正常,因此,系统参数、伺服驱动器和机械部分应无问题。
考虑到机盖已经过长期使用,机盖与伺服驱动系统之间的配合可能会发生部分改变,一旦匹配不良,可能引起伺服系统的局部振动。
根据FANUC伺服驱动系统的调整与设定说明,维修时通过改变X轴伺服单元上的S6、S7、S11、S13等设定端的设定,消除了机床的振动。
例226.故障现象:一台配套FANUC 6ME的加工中心,在长期使用后,手动操作Z轴时有振动和异常响声,CRT显示431号报警。
分析与处理过程:FANUC 6M系统出现431号报警的含义是“移动过程中Z轴误差过大”。
通过系统的位置跟随误差诊断参数DGN802检查Z轴的位置误差,发现此值超过了系统允许的范围。
为了分清故障部位,考虑到机床伺服系统为半闭环结构,通过脱开电动机与丝杠的联接再次开机试验,发现伺服驱动系统工作正常,故障清除,从而初步判定故障原因在机床机械部分。
利用手动转动机床Z轴,发现丝杠转动困难,丝杠的轴承发热。
经仔细检查,发现Z轴导轨无润滑,造成Z轴摩擦阻力过大;重新修理Z轴润滑系统后,机床恢复正常。
例227.故障现象:一台配套FANUC 3M系统的数控铣,在快速移动时,X轴与Y轴电动机有异常声,Z轴出现不规则的抖动,并且在主轴起动后,现象更为明显。
分析与处理过程:根据故障现象,初步判定该故障与驱动系统公共电源部件有关。
但利用万用表检查各轴驱动器和CNC系统的工作电压,都满足要求。
为了进一步对输入电源进行确认,维修时用示波器仔细检查了电源的输入波形,发现伺服驱动器直流整流的交流输入电压波形异常。
再向前进行逐级检查,最终发现驱动器的输入匹配电阻存在问题,经测量其阻值已经变大;换上电阻后,机床恢复正常。
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修一
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修一第六章第一课 FANUC 伺服驱动系统故障维修 60例6.1 FANUC伺服驱动系统故障维修60例6.1.1 FANUC直流伺服驱动系统故障维修30例例201.开机出现剧烈振动的故障维修故障现象:一台配套FANUC 6M的加工中心,在机床搬迁后,首次开机时,机床出现剧烈振动,CRT显示401、430报警。
分析与处理过程:FANUC 6M系统CRT上显示401报警的含义是“X、Y、Z等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY信号)为OFF状态,即:速度控制单元没有准备好”;ALM430报警的含义是“停止时Z轴的位置跟随误差超过”。
根据以上故障现象,考虑到机床搬迁前工作正常,可以认为机床的剧烈振动,是引起X、Y、Z等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY信号)为“OFF”状态,且Z轴的跟随误差超过的根本原因。
分析机床搬迁前后的最大变化是输入电源发生了改变,因此,电源相序接反的可能性较大。
检查电源进线,确认了相序连接错误;更改后,机床恢复正常。
例202~例203.运动失控的故障维修例202.故障现象:一台配套FANUC 6ME系统的加工中心,由于伺服电动机损伤,在更换了X轴伺服电动机后,机床一接通电源,X轴电动机即高速转动,CNC发生ALM410报警并停机。
分析与处理过程:机床一接通电源,X轴电动机即高速转动,CNC发生ALM410报警并停机的故障,在机床厂第一次开机调试时经常遇到,根据维修经验,故障原因通常是由于伺服电动机的电枢或测速反馈极性接反引起的。
考虑到本机床X轴电动机已经进行过维修,实际存在测速发电机极性接反的可能性,维修时将电动机与机械传动系统的连接脱开后(防止电动机冲击对传动系统带来的损伤),直接调换了测速发电机极性,通电后试验,机床恢复正常。
例203.故障现象:一台配套FANUC 6ME系统、FANUC直流伺服驱动、SIEMENS 1HU3076直流伺服电动机的进口加工中心,在机床大修后,机床一接通电源,X轴电动机即高速转动,CNC发生ALM410报警并停机。
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修八
数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修八第六章第一课 FANUC 伺服驱动系统故障维修 60例例241.驱动器同时出现OV、TG报警的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0TE-A2系统的数控车床,X轴运动时出现ALM401报警。
分析与处理过程:检查报警时X轴伺服驱动板PRDY指示灯不亮,OV、TG两报警指示灯同时亮,CRT上显示ALM401号报警。
断电后NC重新起动,按X轴正/负向运动键,工作台运动,但约2~3s,又出现ALM401号报警,驱动器报警不变。
由于每次开机时,CRT无报警,且工作台能运动,一般来说,NC与伺服系统应工作正常,故障原因多是由于伺服系统的过载。
为了确定故障部位,考虑到本机床为半闭环结构,维修时首先脱开了电动机与丝杠间的同步齿型带,检查X轴机械传动系统,用手转同步带轮及X轴丝杠,刀架上下运动平稳正常,确认机械传动系统正常。
检查伺服电动机绝缘、电动机电缆、插头均正常。
但用电流表测量X轴伺服电动机电流,发现X轴静止时,电流值在6~1lA范围内变动。
因X轴伺服电动机为A06B-0512-B205型电动机,额定电流为6.8A,在正常情况下,其空载电流不可能大于6A,判断可能的原因是电动机制动器未松开。
进一步检查制动器电源,发现制动器DC90V输入为“0”,仔细检查后发现熔断器座螺母松动,连线脱落,造成制动器不能松开。
重新连接后,确认制动器电源已加入;开机,故障排除。
例242.驱动器同时出现TG、DC报警的故障维修故障现象:某配套FANUC 0M的二手数控铣,采用FANUC S 系列三轴一体型伺服驱动器,开机时,驱动器同时出现L/M/N轴的TG、DC报警。
分析与处理过程:FANUC S系列数字伺服出现TG报警的含义是“速度控制单元断线,即伺服电动机或编码器连接不良或速度控制单元设定错误”。
DC报警的含义是“直流母线过电压”,可能的原因有直流母线的斩波管、制动电阻等元器件不良,或系统电源不正确等。
发那科系统故障常见案列维修分析
发那科系统故障常见案列维修分析数控系统硬件故障维修28例,判断故障,一步到位!例3-15一台数控车床开机后系统死机口数控系统:FANUC OTC系统。
口故障现象:这台机床通电开机后,系统死机,不能进行任何操作。
口故障分析与检查:对FANUC OTC系统数控装置进行检查,发现CPU底板L4报警灯亮,伺服控制模块的WDA灯亮,如图3-36所示。
CPU底板L4报警灯亮指示伺服控制模块(轴卡)故障(接触不良、脱落或软件版本不符)或者主CPU底板故障。
因为伺服控制模块的报警灯也亮,所以首先与其他机床互换伺服控制模块,但这台机床故障依旧。
与其他机床更换系统CPU底板C A20B-2000-0175/08B,故障转移到其他机床,说明系统CPU底板损坏。
口故障处理:更换系统CPU底板后,机床恢复正常运行。
例3-16一台数控车床工作时出现报警'930 CPU INTERRUPT' (CPU中断)口数控系统:FANUC OTC系统。
口故障现象:这台机床工作2-3小时后,出现930号报警,关机一会儿再开还可以工作。
口故障分析与检查:观察故障现象,系统除了出现930号报警外,有时还出现报警'920WATCH DOG TIMER'(看门狗时),检查系统发现CPU主板上L2和L4报警灯亮(参考图3-36 ) L2报警灯亮指示NC有故障,L4灯亮指示轴控制模块故障(接触不良、脱落、软件版本不符)、主电路板故障等。
因为是工作一段时问后才出现报警,首先与其他机床互换电源模块,这台机床故障依旧。
与其他机床互换CPU主板,还是原来的机床报警。
与另一台机床互换伺服轴控制模块A 16B-2200-039后,故障报警转移到另一台机床上,说明是系统伺服车由控制模块出现问题。
口故障处理:更换数控系统伺服轴控制模块后,机床恢复稳定运行。
例3-17一台数控车床开机出现报警'408 SERVO ALARM:(SERIAL NOT RDY )'(伺服报警:串行主轴没有准备好)'409 SERVO ALARM: ( SERIAL ERR )'(伺服报警:串行主轴错误)口数控系统:FANUC OTC系统。
FANUC交流伺服驱动系统故障维修30例
FANUC交流伺服驱动系统故障维修30例例231.工作数小时后出现剧烈振动的故障维修故障现象:某采用FANUC 0T数控系统的数控车床,开机时全部动作正常,伺服进给系统高速运动平稳、低速无爬行,加工的零件精度全部达到要求。
当机床正常工作5~7h后(时间不定),Z轴出现剧烈振荡,CNC报警,机床无法正常工作。
这时,即使关机再起动,只要手动或自动移动Z轴,在所有速度范围内,都发生剧烈振荡。
但是,如果关机时间足够长(如:第二天开机),机床又可以正常工作5~7h,并再次出现以上故障,如此周期性重复。
分析与处理过程:该机床X、Z分别采用FANUC 5、10型AC伺服电动机驱动,主轴采用FANUC 8SAC主轴驱动,机床带液压夹具、液压尾架和15把刀的自动换刀装置,全封闭防护,自动排屑。
因此,控制线路设计比较复杂,机床功能较强。
根据以上故障现象,首先从大的方面考虑,分析可能的原因不外乎机械、电气两个方面。
在机械方面,可能是由于贴塑导轨的热变形、脱胶,滚珠丝杠、丝杠轴承的局部损坏或调整不当等原因引起的非均匀性负载变化,导致进给系统的不稳定。
在电气方面,可能是由于某个元器件的参数变化,引起系统的动态特性改变,导致系统的不稳定等等。
鉴于本机床采用的是半闭环伺服系统,为了分清原因,维修的第一步是松开Z轴伺服电动机和滚珠丝杠之间的机械联接,在Z轴无负载的情况下,运行加工程序,以区分机械、电气故障。
经试验发现:故障仍然存在,但发生故障的时间有所延长。
因此,可以确认故障为电气原因,并且和负载大小或温升有关。
由于数控机床伺服进给系统包含了CNC、伺服驱动器、伺服电动机等三大部分,为了进一步分清原因,维修的第二步是将CNC的X轴和Z轴的速度给定和位置反馈互换(CNC的M 6与M8、M7与M9互换),即:利用CNC的X轴指令控制机床的Z轴伺服和电动机运动,CNC的Z轴指令控制机床的X轴伺服和电动机运动,以判别故障发生在CNC或伺服。
FANUC交流伺服驱动系统故障维修举例
FANUC交流伺服驱动系统故障维修举例例244~245.加工过程中出现过热报警的故障维修例244.故障现象:某配套FANUC 0T MATE系统的数控车床,在加工过程中,经常出现伺服电动机过热报警。
分析与处理过程:本机床伺服驱动器采用的是FANUC S系列伺服驱动器,当报警时,触摸伺服电动机温度在正常的范围,实际电动机无过熟现象。
所以引起故障的原因应是伺服驱动器的温度检测电路故障或是过热检测热敏电阻的不良。
通过短接伺服电动机的过热检测热敏电阻触点,再次开机进行加工试验,经长时间运行,故障消失,证明电动机过热是由于过热检测热敏电阻不良引起的,在无替换元件的条件下,可以暂时将其触点短接,使其系统正常工作。
例245.故障现象:某配套FANUC 0T MATE系统的数控车床,在加工过程中,经常出现X轴伺服电动机过热报警。
分析与处理过程:故障分析过程同上例,经检查X轴伺服电动机外表温度过高,事实上存在过热现象。
测量伺服电动机空载工作电流,发现其值超过了正常的范围。
测量各电枢绕组的电阻,发现A相对地局部短路;拆开电动机检查发现,由于电动机的防护不当,在加工时冷却液进入了电动机,使电动机绕阻对地短路。
修理电动机后,机床恢复正常。
例246.驱动器出现OVC报警的故障维修故障现象:某配套FANUC 0T-C系统、采用FANUC S系列伺服驱动的数控车床,手动运动X轴时,伺服电动机不转,系统显示ALM414报警。
分析与处理过程:FANUC 0T-C出现ALM 414报警的含义是“X轴数字伺服报警”,通过检查系统诊断参数DGN720~723,发现其中DGN720 bit5=l,故可以确定本机床故障原因是X轴OVC(过电流)报警。
分析造成故障的原因很多,但维修时最常见的是伺服电动机的制动器未松开。
在本机床上,由于采用斜床身布局,所以X轴伺服电动机上带有制动器,以防止停电时的下滑。
经检查,本机床故障的原因确是制动器未松开:根据原理图和系统信号的状态诊断分析,故障是由于中间继电器的触点不良造成的,更换继电器后机床恢复正常。
FANUC交流伺服β系列伺服单元(IO LINK型 )故障检修几例
FANUC交流伺服β系列伺服单元〔I/O LINK型〕故障检修几例一、串行编码器通讯错误报警〔LED显示5,系统的PMM画面显示300/301/302报警〕原因分析:单元检测到电机编码器断线或通讯不良。
解决方法:1.检查电机的编码器反应线与放大器的连接是否正确,是否牢固。
2.如果反应线正常,更换伺服电机〔因为电机的编码器与电机是一体,不能拆开〕,如果是α电机更换编码器。
3.如果是偶尔出现,可能是干扰引起,检查电机反应线的屏蔽线是否完好。
二、编码器脉冲计数错误报警〔LED显示6,系统的PMM画面显示303/304/305/308报警〕原因分析:伺服电机的串行编码器在运行中脉冲丧失,或不计数。
解决方法:1.关机再开,如果还有相同报警,更换电机〔如果是α电机更换编码器〕或反应电缆线。
2.如果重新开机后报警消失,那么必须重新返回参考点后再运行其他指令。
3.如果系统的PMM是308报警,可能是干扰引起,关机再开。
三、伺服放大器过热〔LED显示3,系统的PMM画面显示306报警〕原因分析:伺服放大器的热保护断开。
解决方法:1.关机一段时间后,再开机,如果没有报警产生,那么可能机械负载太大,或伺服电机故障,检修机械或更换伺服电机。
2.如果还有报警,检查IPM模块的散热器上的热保护开关是否断开。
3.更换伺服放大器。
四、LED显示11,系统的PMM显示319报警原因分析:当伺服电机是绝对编码器,电机在第一次通电时没有旋转超过一转以上。
一般发生在更换过伺服放大器,电机,编码器或动过反应线。
解决方法:1.在开机的情况下想方法使电机旋转超过1转,由于机床设计时,根本都有解决此问题的操作方法。
2.如果不能排除,按以下方法处理:如果传动局部没有制动装置,将急停按下,用手盘动刀盘或该轴,使此电机旋转超过1转,关机再开,报警消失。
如果有制动装置,应先使制动装置松开,制动装置不在电机上可将电机拆下,操作完后再安装上即可。
五、电池低电压报警〔LED显示1或2,系统PMM显示350或351报警〕原因分析:绝对编码器电池电压太低,需更换。
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FANUC交流伺服驱动系统故障维修30例例231.工作数小时后出现剧烈振动的故障维修故障现象:某采用FANUC 0T数控系统的数控车床,开机时全部动作正常,伺服进给系统高速运动平稳、低速无爬行,加工的零件精度全部达到要求。
当机床正常工作5~7h后(时间不定),Z轴出现剧烈振荡,CNC报警,机床无法正常工作。
这时,即使关机再起动,只要手动或自动移动Z轴,在所有速度范围内,都发生剧烈振荡。
但是,如果关机时间足够长(如:第二天开机),机床又可以正常工作5~7h,并再次出现以上故障,如此周期性重复。
分析与处理过程:该机床X、Z分别采用FANUC 5、10型AC伺服电动机驱动,主轴采用FANUC 8SAC主轴驱动,机床带液压夹具、液压尾架和15把刀的自动换刀装置,全封闭防护,自动排屑。
因此,控制线路设计比较复杂,机床功能较强。
根据以上故障现象,首先从大的方面考虑,分析可能的原因不外乎机械、电气两个方面。
在机械方面,可能是由于贴塑导轨的热变形、脱胶,滚珠丝杠、丝杠轴承的局部损坏或调整不当等原因引起的非均匀性负载变化,导致进给系统的不稳定。
在电气方面,可能是由于某个元器件的参数变化,引起系统的动态特性改变,导致系统的不稳定等等。
鉴于本机床采用的是半闭环伺服系统,为了分清原因,维修的第一步是松开Z轴伺服电动机和滚珠丝杠之间的机械联接,在Z轴无负载的情况下,运行加工程序,以区分机械、电气故障。
经试验发现:故障仍然存在,但发生故障的时间有所延长。
因此,可以确认故障为电气原因,并且和负载大小或温升有关。
由于数控机床伺服进给系统包含了CNC、伺服驱动器、伺服电动机等三大部分,为了进一步分清原因,维修的第二步是将CNC的X轴和Z轴的速度给定和位置反馈互换(CNC的M 6与M8、M7与M9互换),即:利用CNC的X轴指令控制机床的Z轴伺服和电动机运动,CNC的Z轴指令控制机床的X轴伺服和电动机运动,以判别故障发生在CNC或伺服。
经更换发现,此时CNC的Z轴(带X轴伺服及电动机)运动正常,但X轴(带Z轴伺服及电动机)运动时出现振荡。
据此,可以确认故障在Z轴伺服驱动或伺服电动机上。
考虑到该机床X、Z轴采用的是同系列的AC伺服驱动,其伺服PCB板型号和规格相同,为了进一步缩小检查范围,维修的第三步是在恢复第二步CNC和X、Z伺服间的正常连接后,将X、Z的PCB板经过调整设定后互换。
经互换发现,这时X轴工作仍然正常,Z轴故障现象不变。
根据以上试验和检查,可以确认故障是由于Z轴伺服主电路或伺服电动机的不良而引起的。
但由于X、Z电动机的规格相差较大,现场无相同型号的伺服驱动和电动机可供交换,因此不可以再利用“互换法”进行进一步判别。
考虑到伺服主电路和伺服电动机的结构相对比较简单,故采用了原理分析法再进行了以下检查,具体步骤如下。
1)伺服主回路分析。
经过前面的检查,故障范围已缩小到伺服主回路与伺服电动机上,当时编者主观认为伺服主回路,特别是逆变功率管由于长时间在高压、大电流情况下工作,参数随着温度变化而变值的可能性较大。
为此测绘了实际AC驱动主回路原理图(如图6-1所示) (说明:后来的事实证明笔者这一步的判断是不正确的,但为了如实反映当时的维修过程,并便于读者系统参考,现仍将本部分内容列出)。
图6-1是根据实物测绘的FANUC AC伺服主回路原理图(板号:A06B-6050-H103)。
根据原理图可以分析、判断图中各元器件的作用如下:NFBl为进线断路器,MCC为伺服主接触器,ZNR为进线过电压抑制器。
V A~VF为直流整流电路,TA~TF为PWM逆变主回路。
C1、C2、C3、R1为滤波电路,V1、V2、R2、T1为直流母线电压控制回路。
R3为直流母线电流检测电阻,R4、R5为伺服电动机相电流检测电阻,R6~R8为伺服电动机能耗制动电阻。
经静态测量,以上元器件在开机时及发生故障停机后其参数均无明显变化,且在正常范围。
为进一步分析判断,在发生故障时,对主回路的实际工作情况进行了以下分析测量:对于直流整流电路,若V A~VF正常,则当输入线电压U l为200V时,A、B间的直流平均电压应为:U AB=1.35×U l=270V考虑到电容器C1的作用,直流母线的实际平均电压应为整流电压的1.1~1.2倍左右,即300~325V左右。
实际测量(在实际伺服单元上,为CN3的5脚与CN4的1脚间),此值为正常,可以判定VA~VF无故障。
主要元件参数:C1:680µF,C2:1200µF,C3:3.3µF,R1:20kΩR2: 16Ω R3: 0.12Ω,R4/R5: 0.05Ω,R6/R7/R8:0.6n图6-1 伺服驱动主回路原理图对于直流母线控制回路,若V1、V2、T1、R2、R3工作正常,则C、D间的直流电压应略低于A、B间的电压,实际测量(在实际伺服单元上,为CN4的1脚与CN4的5脚间),此值正常,可以判断以上元器件无故障。
但测量TA~TF组成的PWM逆变主回路输出(T1的5、6、7端子),发现V相电压有时通时断的现象,由此判断故障应在V相。
为了进一步确认,维修时将U相的逆变晶体管(TA、TB)和V相的逆变晶体管(TC、TD)作了互换,但故障现象不变。
经以上检查,可以确认:故障原因应在伺服电动机上。
2)伺服电动机检查与维修。
在故障范围确认后,对伺服电动机进行了仔细的检查,最终发现电动机的V相绝缘电阻在故障时变小,当放置较长时间后,又恢复正常。
为此,维修时按以下步骤拆开了伺服电动机(参见图6-2)。
图6-2 伺服电动机结构示意图1-电枢线插座 2-连接轴 3-转子 4-外壳 5-绕组 6-后盖联接螺钉 7-安装座8一安装座联接螺钉9-编码器固定螺钉 10-编码器联接螺钉 11-后盖 12-橡胶盖 13-编码器轴 14-编码器电缆 15-编码器插座①松开后盖联接螺钉6,取下后盖11。
②取出橡胶盖12。
③取出编码器联接螺钉10,脱开编码器和电动机轴之间的联接。
④松开编码器固定螺钉9,取下编码器。
注意:由于实际编码器和电动机轴之间是锥度啮合,联接较紧,取编码器时应使用专门的工具,小心取下。
⑤松开安装座联接螺钉8,取下安装座7。
这时,可以露出电动机绕组5,经检查,发现该电动机绕组和引出线中间的连接部分由于长时间的冷却水渗漏,绝缘已经老化;经过重新连接、处理,再根据图6-2重新安装上安装座7,并固定编码器连接螺钉10,使编码器和电动机轴啮合。
3)转子位置的调整。
在完成伺服电动机的维修后,为了保证编码器的安装正确,又进行了转子位置的检查和调整,方法如下:①将电动机电枢线的V、W相(电枢插头的B、C脚)相连。
②将U相(电枢插头的A脚)和直流调压器的“+”端相联,V、W和直流调压器的“-”端相联(见图6-3a),编码器加入+5V电源(编码器插头的J、N脚间)。
③通过调压器对电动机电枢加入励磁电流。
这时,因为I u=I v+I w,且I v=I w,事实上相当于使电动机工作在图6-3b所示的90º位置,因此伺服电动机(永磁式)将自动转到U相的位置进行定位。
注意:加入的励磁电流不可以太大,只要保证电动机能进行定位即可(实际维修时调整在3~5A)。
④在电动机完成U相定位后,旋转编码器,使编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C 8(编码器插头的C、P、L、M脚)同时为“1”,使转子位置检测信号和电动机实际位置一致;⑤安装编码器固定螺钉,装上后盖,完成电动机维修。
经以上维修,机床恢复了正常。
图6-3 转子位置调整示意图维修体会与维修要点:在数控机床维修过程中,有时会遇到一些比较特殊的故障,例如:有的机床在刚开机时,系统和机床工作正常,但当工作一段时间后,将出现某一故障。
这种故障有的通过关机清除后,机床又可以重新工作;有的必须经过较长的关机时间,让机床“休息”一段时间,机床才能重新工作。
此类故障常常被人们称为“软故障”。
“软故障”的维修通常是数控机床维修中最难解决的问题之一。
由于故障的不确定性和发生故障的随机性,使得机床时好时坏,这给检查、测量带来了相当的困难。
维修人员必须具备较高的业务水平和丰富的实践经验,仔细分析故障现象,才能判定故障原因,并加以解决。
对于“软故障”的维修,在条件许可时,使用“互换法”可以较快地判别故障所在,而根据原理的分析,是解决问题的根本办法。
维修人员应根据实际情况,仔细分析故障现象,才能判定故障原因,并加以解决。
例232.小范围移动正常、大范围移动出现剧烈振动的故障维修故障现象:某采用FANUC 0T数控系统的数控车床,开机后,只要Z轴一移动,就出现剧烈振荡,CNC无报警,机床无法正常工作。
分析与处理过程:经仔细观察、检查,发现该机床的Z轴在小范围(约2.5mm以内)移动时,工作正常,运动平稳无振动:但一旦超过以上范围,机床即发生激烈振动。
根据这一现象分析,系统的位置控制部分以及伺服驱动器本身应无故障,初步判定故障在位置检测器件,即脉冲编码器上。
考虑到机床为半闭环结构,维修时通过更换电动机进行了确认,判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的。
为了深入了解引起故障的根本原因,维修时作了以下分析与试验:1)在伺服驱动器主回路断电的情况下,手动转动电动机轴,检查系统显示,发现无论电动机正转、反转,系统显示器上都能够正确显示实际位置值,表明位置编码器的A、B、*A、* B信号输出正确。
2)由于本机床Z轴丝杠螺距为5mm,只要Z轴移动2mm左右即发生振动,因此,故障原因可能与电动机转子的实际位置有关,即脉冲编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C8信号存在不良。
根据以上分析,考虑到Z轴可以正常移动2.5mm左右,相当于电动机实际转动180º,因此,进一步判定故障的部位是转子位置检测信号中的C8存在不良。
按照上例同样的方法,取下脉冲编码器后,根据编码器的连接要求(见表6-1),在引脚N/T、J/K上加入DC5V后,旋转编码器轴,利用万用表测量C1、C2、C4、C8,发现C8的状态无变化,确认了编码器的转子位置检测信号C8存在故障。
表6-1 编码器引脚连接表引脚A B C D E F G H J/K L M N/T P R S信号A B C1*A*B Z*Z屏蔽+5V C4C80V C2OH1OH2进一步检查发现,编码器内部的C8输出驱动集成电路已经损坏;更换集成电路后,重新安装编码器,并按上例同样的方法调整转子角度后,机床恢复正常。
例233.开机后发生周期性振动的报警维修故障现象:一台配套FANUC llM的加工中心,开机时,CRT显示SV008号报警,Z轴发生周期性振动。
分析与处理过程:FANUC llM系统出现SV008报警的含义是“坐标轴停止时的误差过大”,引起本报警的可能原因有:1)系统位置控制参数设定错误。