艾默生CT 690V变频回馈共直流母线系统在建筑施工升降机上的应用

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艾默生CT 690V变频回馈共直流母线系统在建筑施工升降机上的应用
艾默生CT 690V变频回馈共直流母线系统在建筑施工升降机上的应用
作者:深圳市森科瑞电气技术有限公司王志荣
1 引言
目前的建筑施工升降机,按照速度可以分为三种:(1)0~40m/min的低速梯;(2)0~63m/min的中速梯;(3)0~96m/min的高速梯。

随着建筑楼层的增加,超过400m的高层建筑,全部采用96m/min的高速梯,以提高施工效率。

超过400m的超高层建筑,如果采用常规的380v变频器控制方式,将存在如下问题:
目前380v的变频器支持320~460v的电压范围。

而实际使用超过400米的供电电缆,满载运行时,电网电压将降低于290v,常规变频器无法正常工作。

为了尽量降低电缆的电压降,电缆直径就会增加。

建筑高度超过400m高时,较粗的电缆不但增加了成本,而且带来了电缆托架匹配、电缆因自重引起的强度、随风摆动幅度等的一系列的施工问题。

采用制动电阻来释放施工升降机下行时的能量,需要巨大的制动电阻。

长时间的制动(400m长距离,连续制动时间超过5分钟),存在极大能源浪费和一定的安全隐患。

690v带能量回馈共直流母线的变频系统,有如下优点:
(1)艾默生ct的690v变频器电压适应范围为:450~760v,完全适应建筑工地的电压波动。

(2)艾默生ct的afe整流单元spmd可以实现单位或可控输入功率因数、纯正弦波输入电网电流。

这样,既可以取消笨重耗能的制动电阻,又可以回馈节能。

(3)艾默生ct的690v变频器共直流母线技术,可以保证电网波动时,直流母线电压恒定,从而可以很稳定地发挥变频器的优异性能,即使电机在电网电压波动时,同样输出一致的特性。

(4)三台电机分别由变频器驱动,可以完全保证每台电机的输出转矩一致,不仅可以完善地保护电机,而且保证减速机受力均衡,减少磨损。

(5)三台电机分别由变频器驱动,可以保证电机驱动系统互为备份,即使其中一台电机或变频器出现故障,系统仍然可以不停机运行,保证建筑施工的连续性。

2 系统介绍
变频系统应用示意图如图1所示。

图1 变频系统应用示意图
在本系统的建筑施工升降机中,变频器用于控制电梯升降。

电机分为三台,同时分摊轿厢载重,电机经减速机构连接到塔架的齿条上面。

控制柜安装在轿厢的顶部,经由变频器调速来控制电机完成对升降速度的要求。

变频器的控制方式是编码器矢量闭环控制,三台变频器驱动三台电机,共直流母线、无制动单元、全回馈系统。

afe整流回馈单元spmd承当了母线电压的提供和回馈功能的控制。

这是国内第一次采用690v三电机闭环控制、全回馈系统。

升降机现场图如图2所示。

(a)试验塔(b)电控系统(c)电机系统
图2 升降机现场图
客户要求:
(1)满载(2800kg),梯速要求96m/min。

(2)能量回馈率45%(上行与下行总计)以上,下行回馈率大于95%。

(3)启动、运行、停机过程平稳。

3 调试过程
(1)回馈系统主电路图(见图3)。

图3 回馈系统主电路图
(2)afe整流回馈单元spmd电路图(见图4)。

图4 afe整流回馈单元spmd电路图(3)驱动电机变频器主回路电路图(见图5)。

图5 驱动电机变频器主回路电路图
/ 升降机
3.1 空载调试
(1)确定电路没有问题之后,上电进行变频器参数设定,进行电机优化自学习:
●三角形接法87hz、690v电机名牌参数设定下旋转自整定;
●星形接法690v、50hz电机名牌参数设定下旋转自整定。

(2)确认每台电机及编码器方向、电机减速机输出轴转向方向统一;检查编码器信号。

(3)无负载下单独电机运行。

●在三角形接法下额定频率、电压及电流为87hz、690v、46a时运行曲线如图6所示,高速度时转速稳定,基本无偏差,输出电流稳定17.4a。

●在三角形接法下额定频率、电压及电流为50hz、400v、46a时运行曲线如图7所示,高速度时转速稳定,基本无偏差,输出电流稳定14.5 ~15a。

●在星形接法下额定频率、电压及电流为50hz、690v、26.5a时运行曲线如图8所示,高速度时转速稳定,基本无偏差,输出电流稳定8~9a。

(4)将电机安装在轿顶的塔架上,控制柜安装在轿厢顶部。

(5)按照三角形接法,设定电机额定值参数为87hz、690v、46a,负载为电机组的自重时运行调试,先单机运行后,再试主从两台运行,最后三台主从同时运行,一切正常。

3.2 带载调试
图6 三角形接法下额定频率、电压及电流为87hz、690v、46a时运行曲线
图7 三角形接法下额定频率、电压及电流为50hz、400v、46a时运行曲线
图8 星形接法下额定频率、电压及电流为50hz、690v、26.5a时运行曲线
图9 额定速度下运行曲线
图10 起动时抱闸打开瞬间溜车现象
带轿厢运行调试,一台主机(速度)两台从机(转矩)运行。

(1)确认逻辑给定信号逻辑正确后,额定速度下运行无异常(电机速度1450r/min),运行曲线如图9所示,上行电流17a,下行电流13a;加载1吨后运行无异常,上行电流20a,下行电流13a。

(2)由于起动时候抱闸打开瞬间溜车现象较为明显(见图10),为解决此问题用预转矩的方法很难解决。

在用预转矩的情况下出现开闸时候的力矩超调或过补偿现象,很明显有振荡感觉。

启动sp变频器的起重逻辑功能,优化整梯运行曲线,有效降低起动时候溜车现象。

图11 sp变频器起重逻辑功能图
图12 调整参数后启动和停机都非常平滑
根据图11所示逻辑图,适当调整参数,解决了启动溜车问题,启动与停机非常平滑(见图12)。

(3)带负载1吨,在弱磁状态,电机速度到1800r/min时,上行没有问题,下行在某一点上出现电流和速度突变问题(见图13)。

(a)上行时电流及速度曲线 (b)下行时电流及速度曲线
图13 带负载1吨,弱磁状态,电机速度1800r/min时电流及速度曲线
经检查,建筑施工升降梯是靠每一节3米长的标准齿条对接来提升高度的,在每节对接时,不可避免的存在对接接缝,当齿轮在齿条上高速行驶时,不平的接点,将会产生较大的转矩突变。

经过调整变频器的转矩转换时间,有效地解决了该问题。

(4)满载2800kg时的运行状态。

经过认真仔细的调整参数,该系统在2800kg的负载下,达到100m/min 的速度。

速度及电流曲线如图14所示。

图14 满载时速度及电流曲线
(5)变频器调试参数表(见表1~表3)。

表1 变频器速度参数表
表2 变频器转矩参数表(两台转矩变频器参数相同)
表3 afe整流回馈单元spmd参数表
注:以上参数,只是与出厂值不一致参数,其余参数与出厂缺省值一致。

4 结束语
经过调试,系统达到了以下结果:
(1)满载2800kg时,速度达到100米/分。

(2)纯正弦波回馈,下行时,回馈效率为98%,整体回馈效率达到49%。

(3)启动和停机控制非常完美,sp变频器专有的抱闸控制逻辑,有效的降低了抱闸开闸及闭闸溜车问题。

经过反复调试,已经达到建筑行业目前国际上690v系统的性能指标。

艾默生sp变频器的优秀性能是实现性能指标的关键所在。

目前,该系统已经由中国最大的建筑升降梯生产厂商——广州京龙工程机械有限公司在深圳第一高楼——深圳京基金融中心大厦投入使用。

通过使用来看,该系统运行正常、安全稳定、节能明显、性能优良,具有非常良好的推广价值。

作者简介
王志荣男电气设计工程师,现供职于深圳市森科瑞电气技术有限公司。

参考文献
[1] 艾默生-ct公司.unidrive sp变频器用户手册.
[2] 艾默生-ct公司.unidrive sp advanced user guide.
[3] 艾默生-ct公司.unidrive sp regen guide.
[4] 艾默生-ct公司.unidrive sp spm用户手册.
[5] 艾默生-ct公司.unidrive sp syptlite.
/ 升降机。

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