磨煤机拉杆断裂原因分析

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2015 年 5 月 6 日 05 时 24 分,#1 锅炉磨煤机 C 加载油压瞬间 由 12.18Mpa 降至 2.65Mpa,随后迅速恢复至 12Mpa,同一时间段 电流瞬间由 206A 波动至 143A 后恢复至 192A。06 时 50 分 #1 炉 C 磨煤机电流波动范围较大,06 时 56 分巡检发现磨煤机减速机顶 部输出盘迷宫密封处冒烟且有油漏出,输出盘下部 #3 拉杆方向机 壳处温度接近 200℃,停止磨煤机 C 运行。
参考文献: [1] ZGM65 型中速辊式磨煤机使用和维护说明书 北京 北京电 力设备总厂 2011 年 11 月 [2] 材料力学 苏逸 水利电力出版社 1980 年 3 月。 [3] 理论力学 谢传锋 中央广播电视大学出版社 1995 年 2 月
作者简介: 马宏军,出生于 1973 年 9 月,男,祖籍新疆, 工程师,主要从事发电厂设备检修管理工作。
表 3 SB-CFST 和 CB-CFST 在同等级地震影响下顶层位移以及层间位移角变化
北京人工波
Kobe 波
EI Centro 波
结构类型 顶层位移 层间位移 顶层位移 层间位移 顶层位移 层间位移
(毫米) 角(弧度) (毫米) 角(弧度) (毫米) 角(弧度)
SB-CFST 74.1 1/492 49 1/609 88.3 1/410
图 7 北京人工波
图 8 Kobe 波
图 9 EI Centro 波
参考文献: [1] 赵慧玲 , 叶志明 . 钢 - 混凝土组合结构抗震性能研究进展 [J]. 力学与实践 ,2014,01:1-8. [2] 刘晶波 , 刘阳冰 , 郭冰 , 杨建国 . 钢 - 混凝土组合框架结构 体系抗震性能参数分析 [J]. 工业建筑 ,2009,08:96-100. [3] 聂建国 , 陶慕轩 , 黄远 , 田淑明 , 陈戈 . 钢 - 混凝土组合结 构体系研究新进展 [J]. 建筑结构学报 ,2010,06:71-80.
按图查得 =0.7
2 拉杆材料力学分析 通过分析拉杆图纸得知,拉杆的断裂部位在拉杆与压架关节
K 为有效应力集中系数:由于使用及工艺的要求,构件上常 带有圆角,小孔,凸肩,健槽等,在外力作用下,这些地方会筑论坛
2015 年 6 月上 ·1903·
和层间位移角的比较,从图中可以看出,在同等震级的影响下,
图 5 层位移
图 6 层间位移角
(三)弹性时程
不同的地震波对不同框架结构的弹性时程的影响也是不同的,
本文主要是通过北京人工波,Kobe 波以及 EI Centro 波等地震波
类型要检测的,在检测过程中将 0.7 米 / 平方秒定为地震加速度的
峰值,0.035 为阻尼系数,地震波方向仍然沿 Y 向,取 0.02 秒为
【关键词】磨煤机拉杆 交变应力 疲劳破坏 调整油压
轴承接触平面内拉杆的变截面处,分析拉杆的受力情况可知,拉 杆断口处没有一对平行且方向相反的剪切力的存在,所以拉杆未 受到剪切作用。在断口处拉杆只受到加载装置对拉杆的拉伸作用, 由于加载油压的作用及煤层厚度的变化,拉杆受到交变应力的作 用,断口处最大拉应力 12.181252/0.072=38.8Mpa(其中 0.125 是 加载油缸活塞直径,0.07 是拉杆断口处的直径,单位均为米。) 下图是拉杆简图及受力分析图:
磨煤机拉杆断裂原因分析
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期):
马宏军 新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂,新疆阜康,831500
建筑工程技术与设计 Architectural Engineering Technology and Besign 2015(16)
引用本文格式:马宏军 磨煤机拉杆断裂原因分析[期刊论文]-建筑工程技术与设计 2015(16)
2015 年 5 月 7 日更换新减速机后,发现该磨煤机 #3 拉杆上 升下降均不动作,打开拉杆密封盒发现 #3 拉杆脆性断裂,断裂部 位在拉杆与压架关节轴承接触平面内拉杆的变截面处。
1 断口分析 经过对断口断面的分析,认为拉杆破坏的主要原因是疲劳断
裂。因为断口符合下列特征:
1.1 疲劳断裂时并没有明显的宏观塑性变形,断裂前没有预兆, 而是突然破坏;
·1904·2015 年 6 月上
建筑论坛
建筑工程技术与设计
磨煤机拉杆断裂原因分析
马宏军 (新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂 , 新疆阜康 831500)
【摘要】中泰化学阜康工业园热电厂位于新疆昌吉回族自治州 阜康市中泰化学阜康工业园内,热电厂现运行两台 150MW 供热机 组,配套两台 540t/h 超高压煤粉炉,主要为中泰化学阜康工业园 区 2 套 40 万吨 / 年聚氯乙烯树脂生产装置供应自备电、工业蒸汽 等产品,冬季还负责给工业园区集中供热。每台机组配置 4 台北 京电力设备总厂生产的 ZGM65 型中速辊式磨煤机,一般三运一备。 机组运行一年以后磨煤机拉杆一次出现断裂故障,至今已出现三 起同类故障,最近一次在 2015 年 5 月 6 日发生,本文即对此次故 障的情况、原因分析、解决方案提出了意见。
实践步长。图 7- 图 9 地震波加速度的时程显示图。
CB-CFST 59.8 1/469 41 1/687 65.2 1/489
结论: 通过对不同类型的框架结构的抗震性测试结果来看,组合式 的框架结构,其抗震性能较非组合式的框架结构要好,说明楼板 与钢梁的组合能够极大地增强建筑整体结构的抗震性,提升建筑 的质量与安全性。在肯定了组合结构的基础上,组合梁方钢管结 构在各种框架结构类型中显示出了明显的优越性,无论是顶层位 移,还是层间位移角,都相对较小,是比较坚固的建筑框架结构, 受地震波的影响最小。
SB-ETRC 发生的变形幅度最大,CB-CFST 发生的变形幅度是最小 的,这就显示出了组合梁在整体框架结构中的重要作用。
表 3 为 SB-CFST 和 CB-CFST 在北京人工波,Kobe 波以及 EI Centro 波等地震波影响下的顶层位移以及层间位移角的变化值, 结果一目了然,框架结构反应由弱到强依次为 Kobe 波,北京人工 波和 EI Centro 波 . 并且 CB-CFST 的顶层位移与层间位移角都小于 SB-CFST[3]。
1.2 引起疲劳断裂的应力很低,常常低于材料的屈服点; 1.3 疲劳破坏的宏观断口由两部分组成,即疲劳裂纹的策源地 及扩展区(光滑部分)和最后断裂区(粗糙部分)。
断面边缘有较浅伤痕裂纹,断口粗糙。分析认为当拉杆出现
伤痕后,构件就发生断裂,说明构件在交变应力作用下处于强度
极限状态下,稍有冲击即发生断裂。以下即为断口图片。
5 结论 断裂是由于拉杆处于交变应力的作用产生裂纹,在超过安全 值的加载油压力作用下达到屈服极限从而发生断裂。 6 解决方案 6.1 热电厂锅炉专业技术人员召开专题会议,制定磨煤机变加 载油压调整实施方案。最终磨煤机运行按说明书要求,ZGM50 磨 控制变加载压力< 10Mpa;ZGM65 磨控制变加载压力< 10.3Mpa。 6.2 热电厂机务检修部门对磨煤机逐台进行检查,对磨煤机拉 杆容易断裂部位进行宏观及超声波探伤检查,发现拉杆有疲劳裂 纹等情况时采取更换新拉杆的方案。另外对压架导向装置间隙也 应该进行测量,间隙> 5mm 时进行调整,主要考虑是导向板间隙 过大时会造成拉杆受力偏斜,拉杆轴肩处会出现一边受力大,一 边受力小的情况,加剧疲劳裂纹的产生。另外检修部门在调整磨 煤机导向装置间隙时同时对拉杆关节轴承处涂抹二硫化钼润滑脂, 增强拉杆自动调节的能力。
在 12MPa 左右运行,有时甚至能达到 13MPa,引起了一系列的不 良反应,比如磨煤机负荷畸高,筒壁、磨辊、磨盘、煤粉管道磨 损严重,拉杆断裂频繁,减速机受力异常等等,所以加载油压不 能没有标准的增加,按许用拉伸应力 35.88MPa 校核,则最大加载 油压为 35.88*0.072/0.1252=11.25MPa,也就是说加载油压的极限 参数不能超过 11.25MPa。
3 断口截面拉杆应力校核 查合金钢许用拉伸应力为合金钢 =230MPa,但因为该拉杆受 交变应力作用,要确定校核系数,为尺寸系数:试验表明,疲劳
极限将随构件尺寸的增大而降低。因为构件尺寸越大,材料包含
的缺陷也相应增加,图 1 是构件的尺寸系数曲线。 按图查得 =0.67
加工系数:试验表明,构件表面的加工质量对构件的疲劳极 限有很大影响。构件加工后产生的表面刀痕,擦伤等引起应力集中, 因而表面光洁度越差,疲劳极限降低越多。图 2 是加工系数曲线。
(上接 1904 页)起应力集中,而应力集中促使疲劳裂纹的形成, 裂纹逐渐扩展造成构件破坏。图 3 是有效应力集中系数曲线。
按图查得 k=3
因此校核系数 0.670.7/3=0.156 由此得出拉杆的许用拉应力许用 = 合金钢 n=230=35.88MPa 而拉杆断口的最大拉应力 =38.8 Mpa > 许用所以拉杆处于一种 不安全的工作状态,并最终断裂。 4 最大加载油压的选择 为 了 保 证 拉 杆 在 安 全 状 态 下 工 作, 有 必 要 对 允 许 最 大 加 载 油 压 进 行 计 算, 根 据 北 京 电 力 设 备 总 厂《ZGM65 型 中 速 辊 式 磨煤机使用和 维护说明书》的要 求, 加 载力 应 该 控 制 在 25.3KN ~ 80.8KN, 对应加载油压为 3.2MP a ~ 10.3MPa。但在生 产运行中制造厂的规定并没有得到严格的执行,变加载油压经常
相关文档
最新文档