45钢锯切开裂原因分析
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总第235期
2020年8月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀南㊀方㊀金㊀属SOUTHERNMETALS
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Sum.235August㊀2020㊀
㊀收稿日期:2020-02-13ꎻ修订日期:2020-03-06
㊀作者简介:董凤奎(1989-)ꎬ男ꎬ2012年毕业于安徽工业大学材料科学与工程专业ꎬ工程师ꎮ
㊀文章编号:1009-9700(2020)04-0049-04
45钢锯切开裂原因分析
董凤奎ꎬ麻国晓ꎬ钟芳华ꎬ刘小兰ꎬ卓㊀娟ꎬ杨雄强
(宝武集团广东韶关钢铁有限公司ꎬ广东韶关512123)
摘㊀要:针对45钢锯切后发现的试样近表面环形开裂问题ꎬ使用直读光谱仪(OES)㊁光学显微镜(OM)和扫描电子显微镜(SEM)等观察分析手段ꎬ对开裂试样进行了化学成分检测㊁扫描电镜分析㊁金相检测㊁硬度检测ꎮ结果表明:试样中心存在严重的片状珠光体偏析ꎬ致使心部较正常部位强度㊁硬度高ꎬ塑性低ꎬ在后续的拉拔过程中偏析区域与基体不协调的变形导致心部偏析区域首先起裂ꎬ因此严重的片状珠光体偏析是造成45钢锯切后近表面环形开裂的主要原因ꎮ
关键词:45钢ꎻ拉拔ꎻ锯切ꎻ偏析
中图分类号:TG142.1㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标志码:B
CauseAnalysisofSawingCrackonSteel45
DONGFeng ̄kuiꎬMAGuo ̄xiaoꎬZHONGFang ̄huaꎬLIUXiao ̄lanꎬZHUOJuanꎬYANGXiong ̄qiang
(BaowuGroupGuangdongShaoguanIronandSteelCo.ꎬLtd.ꎬShaoguanꎬGuangdongꎬ512123ꎬP.R.China)Abstract:Inviewofthenearsurfacecircularcrackofspecimensfoundaftersawcuttingthesteel45ꎬthespecimenswereanalyzedbymeansofopticalemissionspectrometer(OES)ꎬopticalmicroscope(OM)andscanningelectronmicroscopy(SEM).Theresultsshowthatthereisseriouspearlitesegregationinthecoreofthespecimenꎬresultinginahigherstrengthꎬhigherhardnessꎬandlowerplasticityofthecorethanthenormalpart.Inthesubsequentdrawingprocessꎬthede ̄formationofthesegregationareaandthematrixcausesthepartialareaofthecoretocrackfirst.Thereforeꎬseverepearlite
segregationisthemaincauseofthenearsurfacecrackaftersawcutting.Keywords:steel45ꎻdrawingꎻsawingꎻsegregation
0㊀前言
45钢为优质碳素钢ꎬ经过正火或调质处理后ꎬ
零件具有良好的综合机械性能ꎬ被广泛应用于机械制造行业中ꎮ在机械制造行业中ꎬ通常对45钢的内
部和外部质量有比较严格的要求ꎮ特别是对冷挤成型或冷拉拔后进行加工的零件ꎬ圆钢内部和外部质量是其非常重要的指标ꎮ如果圆钢内部存在较严重的缩孔㊁裂纹㊁夹渣等缺陷或表面存在较严重的划伤㊁麻坑㊁折叠等缺陷ꎬ将严重影响冷挤成型或冷拉拔后零件的质量ꎬ严重者将造成产品报废ꎮ
某机械零件制造厂对某钢厂生产的45钢圆棒
进行拉拔(65mm拉至63mm)ң矫直ң锯切后ꎬ个别试样发现环形开裂现象ꎬ影响正常生产ꎮ为找出该产品开裂原因ꎬ对开裂试样进行了化学成分分析㊁扫描电镜微观检测㊁金相检测㊁硬度检测ꎮ通过以上手段ꎬ查明了45钢锯切后开裂的原因ꎬ提出了改善措施ꎬ避免了后续再次出现此类开裂问题ꎮ
1㊀理化检验
1.1㊀化学分析
使用德国OBLFQSN750 ̄Ⅱ型直读光谱仪对开裂试样的化学成分进行分析ꎬ结果见表1ꎮ
表1㊀试样化学成分
㊀w/%元素CSiMnPSCrNi实测值0.480.250.700.0140.0010.110.026标准值
0.42~0.50
0.17~0.37
0.50~0.80
ɤ0.035
ɤ0.035
ɤ0.25
ɤ0.30
㊀㊀由表1检测结果可知ꎬ试样的化学成分符合GB/T699-2015[1]标准的技术要求ꎮ
1.2㊀宏观分析
宏观观察发现锯切完成的试样上存在环形裂纹ꎬ并且内环与外环已经完全分离ꎬ如图1所示ꎮ对分离断面进行观察ꎬ断口为对应的杯锥状断口[2-3]ꎬ断口上有明显的3个区域(裂纹源区㊁快速扩展区㊁剪切唇区)ꎬ由断口上快速扩展区的放射线聚拢方向可知裂纹源位于试样心部[4]ꎬ如图2所示
ꎮ
图1㊀
切割开裂试样宏观形貌
图2㊀试样分开后断口形貌
1.3㊀电镜微观分析
在超声波清洗仪中对锥状断口表面进行清洗ꎬ去除断口表面污染物ꎬ然后使用德国蔡司EVO18型扫描电子显微镜观察断口形貌ꎮ试样心部裂纹源处未见异常非金属夹杂物[5]ꎬ微观下裂纹源处观察到沿珠光体中铁素体和渗碳体界面开裂形成的片层状
断口形貌[6]ꎬ如图3所示ꎮ快速扩展区为脆性解理断裂断口ꎬ断口上有明显的河流花样和二次裂纹ꎬ如
图4所示
ꎮ
图3㊀
裂纹源处微观形貌
图4㊀快速扩展区微观形貌
1.4㊀金相分析
锥状断口试样磨制横截面ꎬ抛光并用4%硝酸酒精溶液腐蚀后ꎬ使用德国莱卡DMILM型倒置数字显微镜观察其组织形貌ꎮ试样心部有明显的片状珠光体偏析区域(1.82mmˑ1.51mm)ꎬ如图5所示ꎮ正常部位组织为片状珠光体+铁素体ꎬ如图6所示ꎮ
0
5南㊀方㊀金㊀属SOUTHERNMETALS2020年第4期㊀㊀
图5㊀
偏析区域显微组织
图6㊀正常部位显微组织
1.5㊀硬度检测
对杯状断口试样横截面进行磨制抛光后使用
4%的硝酸酒精溶液进行浅腐蚀ꎬ然后使用里博HV ̄50Z型维氏硬度计检测试样硬度ꎬ心部片状珠光体偏析区域硬度为356HV10ꎬ组织为珠光体+铁素体的正常区域硬度为221HV10ꎬ心部偏析区域硬度较正常区域严重偏高ꎮ
2㊀分析与讨论
锯切完成的试样上存在环形裂纹ꎬ并且内环与
外环已经完全分离ꎬ分离断面断口为对应的杯锥状断口ꎬ而杯锥状断口的产生通常是由于试样受到轴向拉应力造成的[7]ꎬ在此试样的生产加工过程中只有拉拔阶段会产生轴向拉应力ꎬ而锯切过程并不会产生轴向拉应力ꎬ因此可知试样在锯切前的拉拔阶段已经开裂ꎬ但是在后续的锯切阶段才显现出来ꎮ
扫描电镜下进行微观观察发现裂纹源处未见异常非金属夹杂物ꎬ由此判断试样开裂与非金属夹杂物无关[8-9]ꎮ宏观观察裂纹走向发现裂纹源位于试样心部ꎬ金相组织表明ꎬ试样心部存在片状珠光体偏
析区域ꎬ硬度检测结果也显示偏析区域硬度较基体偏高ꎬ并且裂纹源区微观下有明显沿片状珠光体中铁素体和渗碳体界面开裂形成的片层状断口形貌ꎬ由此判断裂纹产生与试样心部组织偏析有关[10-11]ꎮ心部偏析区域由于均是片状珠光体组织ꎬ其较组织为片状珠光体+铁素体的正常部位强度㊁硬度高ꎬ延塑性低ꎬ在后续的拉拔变形过程中ꎬ由于偏析区域与基体不协调的变形ꎬ导致心部偏析区域首先起裂ꎬ裂纹向外围扩展形成宏观裂纹ꎮ
钢材由65mm拉拔至63mmꎬ拉拔变形量尚小ꎬ并且在拉拔过程中钢材表面会受到附加压应力ꎬ裂纹未扩展到表面引起试样断裂ꎬ仅在钢材内部产生内部裂纹ꎬ因此在拉拔矫直阶段未发现试样开裂现象ꎬ但是此时试样内部其实已经产生较严重的内部开裂ꎮ在后续的锯切过程中ꎬ锯切位置和内部裂纹的关系将存在6种可能ꎬ如图7所示ꎮ当锯切位置未经过内部裂纹时ꎬ即使钢材存在内部裂纹也无法在锯切后发现ꎬ如图7a所示ꎮ只有当锯切位置刚好经过内部裂纹时ꎬ才能在锯切完成后发现裂纹ꎬ而当锯切位置刚好位于已产生的内部裂纹的特定区域时ꎬ才会在锯切面形成图1和图2所示的环形开裂现象ꎬ如图7e和图7f所示ꎮ
1
5㊀
总第235期
㊀㊀㊀㊀
㊀㊀董凤奎ꎬ等:45钢锯切开裂原因分析
㊀㊀㊀㊀
a ̄沿无裂纹处锯切ꎻb ̄沿杯底锯切ꎻc ̄沿裂纹中间锯切ꎻd ̄沿锥顶锯切ꎻe ̄沿剪切唇处锯切ꎻf ̄沿剪切唇末端锯切
图7㊀锯切示意
㊀㊀心部偏析区域珠光体含量较高ꎬ表明偏析区域C含量偏高ꎮ钢液在凝固过程中ꎬ溶质元素在固液相中进行再分配时ꎬ表现为铸坯中元素分布不均匀ꎬ铸坯中心部位的C㊁S㊁P等元素含量明显高于其它部位ꎬ造成铸坯产生中心偏析现象ꎬ在轧制成钢材时便在心部产生珠光体偏析区域ꎮ心部偏析一旦形成ꎬ就无法在后续的加工和热处理工序中完全消除ꎬ严重的心部偏析对钢材的性能影响较大ꎮ正是由于钢材的心部产生了严重的中心偏析ꎬ最终导致钢材在后续拉拔过程中产生了内部开裂现象ꎮ为了改善钢材中心偏析情况ꎬ在后续45钢的生产过程中通过在连铸环节施加适当的电磁搅拌ꎬ来减轻钢材中心偏析ꎮ通过多部位取样进行心部组织检测的方法ꎬ分析了使用电磁搅拌后生产的钢材的中心偏析情况ꎬ结果发现ꎬ使用电磁搅拌后生产的钢材心部不再存在严重的纯珠光体偏析带ꎬ而是变成了小区域的珠光体+铁素体偏析ꎬ钢材心部偏析明显改善ꎮ机械零件制造厂改用经过电磁搅拌生产的钢材加工零件后ꎬ未再发现内部开裂现象ꎮ
3㊀结论
1)45钢锯切后发现的环形裂纹并非产生在锯切环节ꎬ而是在拉拔时已经产生的内部裂纹在锯切后刚好显现出来ꎮ
2)引起45钢锯切开裂的主要原因是钢材心部存在较严重的片状珠光体组织偏析ꎮ
3)通过电磁搅拌改善钢材心部偏析情况ꎬ有效地避免了此类裂纹的产生ꎮ
参考文献
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SOUTHERNMETALS2020年第4期㊀㊀。