低温油品吸收法储罐呼吸气综合治理及回收技术

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低温油品吸收法储罐呼吸气综合治理及回收技术
1 前言
炼油厂在原油加工尤其是高硫原油加工过程当中,一些设施不可
避免地会排放出大量的恶臭污染废气,尤其是含硫污水储罐、半成品
油品储罐、污油储罐等设施。

这些储罐排放的废气恶臭组分复杂,间
歇排放,主要恶臭污染物组分中包含硫化氢、有机硫化物、苯系物及
其他VOCs(挥发性有机物)等组分,其中总烃含量可达
1.0×106mg/m3,硫化氢浓度可达1.5×105mg/m3,有机硫化物浓度可
达400mg/m3,苯系物浓度可达1.0×104mg/m3。

工作人员长期活动在
被这些物质污染的环境中,可能引发呼吸系统、消化系统、生殖系统
等疾病,也可能引发机体病变甚至致癌;在短期污染严重时,还会使
人产生明显的头晕、喉疼、恶心、呕吐等急性中毒症状。

储罐排放恶臭废气的处理有其特殊性,第一个是废气处理装置在
净化废气时容易干扰储罐正常运转,如可能引起储罐的瘪罐或爆罐;
第二个是储罐排放废气组成复杂,净化难度较大。

抚顺石油化工研究院从事炼油企业废气恶臭治理研究多年,2022
年与金陵分公司联合开展研究,对金陵分公司酸性水罐区及污油罐和
中间罐区的恶臭污染采用“罐顶废气减排-低温油品吸收-吸收脱硫”工艺进行了综合治理。

罐顶废气减排措施包括建立罐顶气连通管网、
控制来水温度等手段减少废气外排量,另外,采用氮封来控制酸性水
罐内的氧浓度,达到罐区安全运转的目的。

采取减排措施后,罐区的
废气排放量大大减少。

逸散的罐顶废气首先进入低温油品吸收塔进行
回收油气和有机硫化物,然后通过脱硫反应器脱除硫化氢,最后直接
排空。

吸收油品选用一定馏程的柴油,通过热泵机组降温到0~15℃,吸收排放气中的油气,富吸收油再进热泵机组取热后去柴油加氢装置。

脱硫反应器采用碱性吸收剂吸收脱除排放气中的硫化氢。

经过处理,
净化气中硫化氢平均浓度降到1.0mg/m3以下;有机硫化物(硫醇、硫醚、重有机硫组分总和)可降低到1.0mg/m3以下;油气浓度降到
25g/m3以下,每年可回收油品400~500t。

本技术同时实现了恶臭治
理和资源回收,达到了经济和社会效益双赢。

2 低温油品储罐呼吸气综合治理及回收技术
2.1 罐顶废气减排
在储罐区,可以采用的减排措施有建立来水脱气罐、来水缓冲-
脱气罐;建立罐顶气连通管网,控制来水温度、罐内气体温度压力控制;建立可变容积集气柜,减少罐内气相空间体积;强太阳光反射涂料;合理控制排气速率等。

在金陵分公司,通过建立罐顶气连通管网、关闭备用罐气体连通
管线、减少罐内气相空间、控制罐内来水温度等措施,达到降低废气
排放量40%以上。

2.2 罐区安全运转措施
储罐区排放气的爆炸极限为1.1%~6.0%,通过增加氮气自带补充系统,可使罐区内气相中氧气浓度在10%以下。

采用氮气保护可消除蒸汽饱和带来的瘪罐和爆罐的危险,同时避免了罐内FeS自燃的危险。

2.3 低温油品储罐呼吸气治理及回收工艺流程
废气从罐顶逸散出来后,首先通过低温吸收塔进行吸收,吸收剂采用一定馏程范围的粗柴油或其他油品,吸收温度根据油品性质和废气性质进行设定,一般为0~15℃,在吸收塔内可回收90%以上的油气和净化99%以上的有机硫化物,然后废气经过脱硫反应器吸收废气中剩余的硫化氢;经过油品吸收后的废气总烃浓度小于25000mg/m3,再进入脱硫反应器脱除废气中剩余的硫化物,最终净化气中硫化氢浓度可低于1mg/m3,总有机硫化物浓度之和小于1mg/m3,最后净化气排空。

废气一次性通过油品吸收,选用一定馏程的馏分油,吸收后的富油品进入加氢或其他生产装置进一步加工。

经过上述工艺流程,废气中的大部分硫化氢和几乎全部的有机硫化物被油品吸收,吸收后的硫化物进入加氢装置,最终硫化物变为硫磺产品。

进入油品中的总烃经过加工后成为可用的油品组分,进一步提高了企业的生产效益。

3 应用实例
本技术在金陵分公司酸性水储罐区、污油罐和油品中间罐区进行了应用,环保和经济效益显著。

3.1 罐区减排
为达到罐区减排目的,金陵分公司采取了一系列措施。

包括:严格把关含硫污水来水温度、增加自动补氮系统及罐顶增加安全阀等;
污油罐区增设了吹扫气冷凝系统,减少废气外排量;其他中间油品罐
顶进行互通管道联通改造,增设自动补氮系统。

通过上述措施,极大地减少了罐区呼吸气泄漏量和逸散量,从而
减少了污染物外排总量。

3.2 废气处理及回收
在金陵分公司酸性水储罐和污油罐及中间罐区分别采用低温油品
吸收-脱硫综合治理装置进行废气治理和回收,均达到了理想的效果。

通过治理,上述罐区处理装置的排放气中,硫化氢和总有机硫化
物浓度可分别小于1mg/m3,苯系物净化率在99%以上,油气浓度小于
25g/m3。

通过治理,当中的酸性储罐年回收油气量约300吨以上,中间罐
区年回收油气量200吨以上,经济效益显著。

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