三峡库区污水处理厂提标改造工程应用实例
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(1.重庆市三峡水务有限责任公司#重庆 400020; 2.重庆水务集团股份有限公司#重庆 400015;
3.重庆市排水有限公司白含43处理厂#重庆 400020)
摘 要:为保护三峡库区水环境,进一步降低4染物排放量,确保出水水质满足*+ 1,918—2002《城镇43处理厂4 染物排放标准'一级'标准(以某4水处理厂为例,结合该厂实际进出水情况及存在问题,在充分利用现状处理设施的 基础上,采用“缺氧池+滤布滤池”工艺对该污水处理厂进行提标改造,并介绍了主要构筑物设计参数和运行控制参数(
改造后实际运行数据表明,出水TN ,TP ,SS 浓度得到了有效降低,均稳定达到一级'排放标准(该工艺具有投资省、运
低+
#
4水处理 标
有一 (
BCD : 4水处理厂 ;
; 标 ; 缺
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L36;AMCDN?CD TAOBB *MODB@ PIQBO SBOR?SB ;M . TQU .# ;AMCDN?CD 400020# ;A?CIV 26 ;AMCDN?CD PIQBO *OM>W ;M6 TQU6J
;AMCDN?CD 4:::45# ;A?CI V36+I?AIC PPTP MX ;AMCDN?CD YOI?CIDB ;M6 TQU6J ;AMCDN?CD 4:::2: # ;A?CIZ
Abstract? In orUer to protect the water ecvioocmect ?c the Three Gorges Reservoir Area, further reduce pollutant
emissions, =nsure that the effluent water quality meets the ;lass A stanUarU of the Pollutant Yischarge StanUarU for Urban SewaDe Treat]ent Plants LG+4,94,—$::$ZJ This probect taHes a SewaDe Treat]ent Plant as an eca]pleJ co]aininD the
actual water inflow anU outflow conUitions of the plant anU ecisting problemsJ use of the current status of treatment facilities6
dn the basis of the probectJ the Sewage Treatment Plant was upgraUeU with the )Anocic Pool + eilter ;loth eilter * processJ anU the Uesign parameters anU operation control parameters of the main structures were introUuceU6 The actual operation Uata after the transformation shows that the T2、TP anU SS of effluent water quality haU been effectively reUuceUJ All have
steaUily reacheU the ;lass A emission stanUarU 6 The process has the aUvantages of low investmentJ low operating cost anU small floor spaceJ anU has certain guiUing significance for similar sewage treatment plant upgraUing6
Key BOld,? WWTP; ;loth filter; 'pgraUing anU Reconstruction; Anocic tanH
! +,
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%&'(:!"#(%&'(#)#$#%&'()#*+#工-.#主要12
水污染防治技术研究和污水处理厂运营管理工作)
通讯作者:张双(1&''-)#重庆万州人,硕士,工程师#主要从事水污
染控制理论与技术研究,*—mai/: cq34sh7a8g:ai ;l<3.c?m.
DEF !"4G!HIJ )KL !":MNOJP !$#" $015 Q !>?R ST #" !2U 3VW XY $!* Z 敏感区域城镇污水处理厂应全面达到一级A 排放标 l %mnL:o*Z !opqrs]":M !)t (u
府及相关部门要求对全市3)座污水处理厂开展提标
"三峡库区污水处理厂
艺,原设计出水水质执行G+ 18918&2002《城镇污水
处理厂污染 排 标准》一级+标准,其中SS ,TP ,
TN 无法稳定达一级A 标准,因此 需 行提标
-"
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($)*+,-./01234567%89:;< =>?&;@ABA?&C(DEFGHIJ $
! !"#$%&'()*+,(6( !"#$%&'
KLMNOP&QR*STQRUVW 3 ! (",
$378,采用改良型氧化沟工艺,出水水质执行出水水
质执行GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排 放标准》一级B 标准。
目前该厂平均处理水量为2.4 ! 104m 3/d ,最大处理水量为4.0 ! 104m 3/d $改造前实 际进、出水水质见表($由表1可知,出水各项指标 均能达一级B 标准, COD ,BOD ,NH 3-N 基本能达一级 < 标准,但SS ,TN ,TP —级 < 标达标率较, W =9.3>, 83.3>, -->$
- ! ./01!2""3
m%!&'11.2 ()*+,-.
项目
p (COD )p (BOD 5)p (SS )p (TN )p (N23'N )p (TP )
设计进水水质400
200
250
'
25B 平均进水水质353.03157.52122.5744.B733.17 4.17进水 80>覆405
187
13249.237.7 4.73
进水 85>覆42319B 13B
49.938.4 4.82进水 90>覆
438
218140
51.0
39.7
4.98平均出水水质
23.48.5
8.915.B 1.20.54
出水水质8.B ~ 47.85.0 ~ 11.0B ~ 12 4.8 ~ 19.30.2 ~ 7.90.1 ~ 1.48
一级 B 标 标 7>
100100
100
100100100
一级 < 标 标 7>
100
98.579.383.3
100
55
"1#脱氮问题。
每年1月~ 3月出水TN 不能达 一级<标准,要原因可能是冬季水温较低,温 ™ : ?3@$ 该厂采用 ”改良型氧化沟工艺,该工艺
缺氧区,反硝化细菌
™,
?4@$
, 化?
为11.17h (实际 要 为13h ),现化? , :一级<标准 要 $"2# $ ?-@ , 进水 TP 质 量 为 4.0 m%/& , + ,
工艺,可 出水 !"TP # +1.0m%/&,
依靠生物除磷无法将出水p(TP )控制在0.5 mg/L 以 ,因 @ 化 $ : ,该厂+ 化出水 , 由 S
计量系统,
,出水p (TP )在0.1 ~
1.48mg/L
$
(3)SS
$ U4 级 物处理,在0行良
的
工艺, 池出水SS 质量 在 -可 10 mg/L ?B'7@, 由 该厂进水水质、水量存在波动,实际出水SS 质量浓度在B ~ 12 mg/L
,要 出水SS 一级 < 标准,需采用 :
滤工艺进行 处理, 处理工艺在去SS 的同时,在一定程度上也会 出水COD ,B*D , TP , TN $
因 , %&标改造'(是&) TN ,TP ,SS 去
$
" 45./67
2.1 /01)234"5
由 该污水处理厂< 2003 , *+,-.会
经济的展和居民生活习惯改变,原设计水质与实 际进水水质 在 9, 为:;污水处理厂0行 <出水水质 标, =>0行工 的 可?见 ,
次提标改造设计进水水质 实际进水水质覆盖率的85>,出水水质执行9B 18918—2002(城镇 污水处理厂污染 排放标准》一级<标准,提标改 造后的设计进水水质见表2$
8 " 459/:;<=>""3
mg !L '1#目
p (COD )p (BOD 5)
p (SS )
p (TN )p (N23'N )
p (TP )
进水42520020050405'水
50
1010
15
5
055
2.2 /0()6789
提标改造工艺应优先采用低能耗、处理
定可、简便易行的成熟工艺,工程资少、运行成
,且对原污水处理厂改 ,尽量不影响污水处理厂 产z@$结合该污水处理厂实际 ,本次提标改造选用滤布滤池工艺,依靠滤布对水中 有机 和SS 的拦截作用,去 水 的固体颗粒 质$ ;@缺氧池和改造氧化沟 DE 统, @
缺氧区
,充分利用厌氧区形成的厌氧环境,@h $ 该污水处理厂提标改造的 要
有:新建缺氧池& 提升泵房、滤布滤池,对氧 化沟内回流统和二氧化氯加药进行改造。
2.3 /0():;67<=
提标改造后的工艺流程见图1$污水经粗格栅、 细格栅后进入旋流沉砂池进行砂水 离,沉砂池出 水进入新建合池,与污泥合液合后,进入新建 缺氧池进行 , 污水 缺氧池 后进入改良型 氧化沟进行化应,去有机、TN 、TP 等污染 $随后进入 池进行泥水离, 池出水再进 入新建 提升泵{提升水|, 后进行滤布滤池
进行过滤,进一步去悬浮物及TP ,再进入 池
氧化氯 后 标排放$ 池 污泥泵 泥池, 水机 水后, 运 水泥处$
! ! ! " ! " #QR D S TU Q :5 mv x V$1 W
+%
消毒剂
达标排放
中间]I 提升---泵房
-------虚线代表新增和改造部分
接
触 消 毒 池
上清液
►污泥脱水机
* " +,-./01234
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GMNOP@QRSTUVWXY $ '(?@&Z ) $?@ & [ \ ! " " " $ & ") ( " %) ( " * ($*+
容积2 400(!%主要设备:潜水推流器#台,!2 500
(($% & ",! -.$ cd@efg % b $:;hij %b %
!!"klmnopqrsr&: tumvwx'
增构筑物,为保证足够的水,需增加一座中间提升
p , klmn p !,0 " %04 (!/0, klmn 泵站与滤布滤池合建%中间提升泵站尺寸! " & " $ & %0$0 ( " %0$ 1 ( " 5$0 (, 中间提升 ! 台,2 1
% , 台提升 ' & 1%0 # 232 (!45 ,$ & !$20 # 5$40(, % & 22 -.% 滤布滤池 : 为 滤, ‘*
占地面积小,表面负 高$
的 6%07%%8%
除
池出水中99的同时, 除 99
的 :;<, =;< q >?, 2保证 水 Z @
v 的
% '建滤布滤池 % 座, > 2
,
滤池 尺寸 ! " & " $ & *A0 ( " !,5 ( " !,4 (,滤 %2
,
2,5 (, 滤 面积 1,1 (2,
滤速为5.92(45,设计最大滤速&51 (/h 。
配备反冲
4 台 , ' & 50 (!45, $ & 3 (, % & 2,2 -.%!4"@C x : @C 水 '
增 % 8流 , O 4< x , 3 %
流 % % % 流 1 流 , 设计 流
200B , D 池 备 ! 台 , 2 1 % 备, 台 '
& *50 (!/5, $ & !A0 (, % & %* -.%
!5" @ 间 x : * 间
置上,新增一台二氧化 生器,有效 为20-C/5, 4A5 -.% '增 M c % , 容积
% (!, 新 增 NMc % , 容 积 % (!, 新 增 %00
-C M 器 %
%
! !"#$%&'!"()
!A% '()*+&,-采用滤布滤池 对该厂进行提标改造后,为=> 的 效, 保证 水 >?, >D , 99
Z @ 标 ,
,
行:
!%">D 除 生 池 , 用 进水 方式,三分之二的水与 进入缺氧池,使反硝反$%&'()*, B +,- ., >!Z
水进入厌氧池,保证厌氧区微生物对碳源的需1%
!2"生 池:;2 h 3 ! 500 # 5 000
(C/E , 流
%00B # 200B , 池
流 50B # 100%之间,低温时增 ,合液回流 %50B , 增 反硝 T , 缺氧池硝 6-2
h 3
1A0 (C/E , 78时 碳源9
提高泥龄增强反硝效果%
(3) 好氧区溶解氧质 浓度维持在2.0(g/L 左
右,确保 好的硝 反应,同时 缺氧区溶解氧低
于0.5(g/L ,保证 好的缺氧环境%
(4) 通隔膜计
3除磷剂(聚合硫酸铁)投
40 # 90g/m 3,根据进水水量和出水>?
指标随时调整%
(5) 设 滤布滤池反
, P 高 于
3.0
0!!"#$!"!"!#" $时自动启动反冲洗泵,确保滤布的过水能力"期,各项出水指标均达到了设计要求"实施提标改造3.2运行效果分析后的2018年#月至2019年)月实际进出水水质见
提标改造89:!"'#!;<8,=过>?"的c%"
摸索试运行,自2018年8月以后处理系统进入稳定
."/012345!6557
!*/-.%!*,-.%!*99%!**+%!**:%!*+F3D+%
时间水处理3*!104$3%3*$2+4D1)6*$2,4D1)6*$2,4D1)6*$2,4D1)6*$2,4D1)6*$2,4D1)
进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水2018年8月 2.87154.13 6.03344.9717.88172.19 6.0642.679.48 3.920.2427.780.21 2018年9月 2.90118.17 6.33275.8016.63153.53 6.1339.619.62 3.650.2326.250.33 2018年10月 2.43149.90 5.87409.3516.94151.55 6.0339.618.77 3.700.1827.500.46 2018年11月 2.39136.80 6.30294.9316.18153.53 6.5039.977.31 3.670.1028.610.35 2018年12月 2.39146.26 6.10374.7116.35153.23 6.0638.76 6.15 3.760.0827.410.27 2019年1月 2.51175.61 5.84425.5215.65151.87 5.8141.25 6.36 4.030.0830.330.42 2019年2月 2.52173.82 6.25454.9318.18153.68 5.9346.787.60 4.400.0836.760.26 2019年3月 2.46178.81 6.19451.2318.26168.26 6.0343.00 5.18 3.850.0831.150.21 2019年4月 2.60192.43 6.47447.4718.30152.87 5.8743.857.01 4.000.0832.850.20 2019年5月 2.68146.52 5.94360.0316.26149.94 5.7741.927.76 3.980.1029.200.21 2019年6月 3.14143.67 5.53335.2715.77149.27 5.8739.35 6.33 3.620.1427.580.20 2019年7月 3.07124.35 5.65327.1615.90143.35 5.9438.877.20 3.770.1626.590.20
平均
2.6615
3.37 6.04375.1116.8615
4.44 6.0041.307.40 3.860.1329.340.28
dc3ef#
(1)TN,COD,BOD的变化&提标改造前,由于该工艺无独立缺氧区,反硝化效果较差,平均出水p(TN%为10&1$234&提标改造后,新增了独立缺氧区,同时对内回流系统进行改造,使硝化液在缺氧进行反硝化
反应,平均出水p(TN)为7.4mg6L,p(TN)去除下降了872$264,T+由的10.0)8提至827088,提了178&由于新增氧,增大了生化系统的停留时间,BOD,COD在生化系统进一步去除,因此出水B-D,C-D较提标一定程&
(2%99,T:的变化&提标改造前,出水99T:一级;达标率分别为79.38,55%,新增滤布滤池和确后,出水平均p(99%p(T:%为6.0,0.13mg/L,远低于一;标&滤布的,作用,对C-D,B-D,TN,T:的去除也有一定的贡献& !!"
针对三峡库区某污水处理厂出水SS,TN,TP不能达一;标,了“新增氧+滤布滤”为本工程提标改造工艺&实际运行表,处理效果良好,出水各项指标均达到一;标准&提标改造后进一步降低了,对保护水的&同时对于进水TN,TP,SS标的水处理,过新增氧+滤布滤改))的提标改造方式是可行的,对同行业类似污水处理厂提标改造一定的指°
=#$%&>
=1>!"?#$%?&'(?).*+,-./0123$45 6789:=@>.;<=>?2016?29A1BC24D27.
=2>?@?ABC?DEF?).G5H I JKLM L J N O P Q R*+,-./S T23U V W X=@>.Y,>Z?
2020?39E2BC26D31.
=3>刘锁,牛川,李'.低溫下活性+泥处理废水技术的hijk=@>.;<=>?2019?32E1BC54D58.
=4>1海涛,张敏,曹文平,等.复合A/O工艺在城市污水处理厂除磷脱氮中的应用研究卩].环境科技,2018,31(3):36d39. =5>张亚勤.+水处理厂达到一级A排放标准中的化学除磷=@>.U u工,2009(5):40D41.
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('()*+,-)。