BC36双轮铣液压系统调试及铣轮安装
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BC36双轮铣液压系统调试及铣轮安装
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⼀、M4主阀组系统调试 (1)
1.铣轮系统调试(主机部分) (1)
2.⾏⾛系统调试 (2)
3.变幅系统调试 (4)
4.主卷扬系统调试 (6)
⼆、⼑架调试 (8)
5.纠偏板系统调试 (8)
6.铣轮及泥浆泵调试 (12)
三、其它系统调试 (15)
7.左右卷扬系统 (15)
8.散热系统 (16)
9.⾓度仪 (17)
四、部分系统组装 (18)
10.铣轮减速机的组装 (18)
11.减速机的安装 (21)
12.液压马达部分组装 (23)
13.马达的安装 (26)
⼀、M4主阀组系统调试
宝娥BC36双轮铣槽机共15个泵,分为四组,分别以发动机为起点命名为:1.1泵、1.2泵、1.3泵、1.4泵、2.1泵、2.2泵、2.3泵、3.1泵、3.2泵、3.3泵、3.4泵、4.1泵、4.2泵、4.3泵、4.4泵。
3.1泵和
4.1泵是为M4主阀组提供油压,是系统主要动⼒源。
3.1泵和
4.1泵A⼝怠速压⼒为25bar,XA1怠速压⼒为0bar,如图1.1、1.2所⽰。
图1.1A⼝怠速压⼒图1.2XA1怠速压⼒⼯作A⼝压⼒设置标准为320bar,⼯作XA1⼝压⼒设置标准为300bar,如图1.3、1.4所⽰:
图1.3图1.4
宝娥BC36双轮铣槽机2002年购买⾄今,因液压系统磨损不可修复,系统泄露量增⼤,压⼒减⼩,为能正常使⽤本机器,减少泄露量增⼤压⼒,特将流量控制器反向安装,阻塞正常泄露通道,利⽤磨损间隙泄露。
此⽅法只能短期有效。
1.铣轮系统调试(主机部分)
检测过程:关闭主机到⼑架的所有液压管路球阀(⼑架未连接),检测液压管路泄漏和耐压,将液压表连接到3.1泵和4.1泵A ⼝和XA1处,启动发动机,做左右铣轮正反转动作,查看液压表是否达到标准值,如果与标准值不同,将三级调压阀、⼆级调压阀调到最⼤值,调节⼀级调压阀达到标准值320bar后锁死,再调节⼆级调压阀达到标准值3220bar后锁死,
三级调压阀达到标准值320bar后锁死。
●以上调节过程为利勃海尔调节过程。
实测压⼒如下图所⽰:
图1.5左铣轮A⼝压⼒图1.6左铣轮XA1⼝压⼒
图1.7右铣轮A⼝压⼒
图1.8右铣轮XA1⼝压⼒
2.⾏⾛系统调试
检测过程:断开⾏⾛刹车液压管路,并⽤堵头阻塞管路,致使在模拟动作运⾏时不会真实⾏⾛。
3.1泵和4.1泵A⼝、XA1⼝和左右刹车液压管路连接液压表。
启动发动机做左右⾏⾛马达前后动作,查看压⼒表压⼒与标准值进⾏⽐较,如果与标准值不符,调节M4相应⾏⾛阀⽚,并查看刹车压⼒是否为标准值30bar,如果不符调节刹车减压阀。
●⾏⾛系统调试因在铣轮系统调试后,泵A出⼝及XA1压⼒已调试完成,故在⾏⾛系统及
以下系统调试时,不应调节⼀级调压阀。
●⾏⾛系统没有三级调压阀。
●因M4主阀组左⾏⾛阀⽚磨损量过⼤,致使压⼒⽆法达到标准值320bar,故将右侧⾏⾛
压⼒320bar调节⾄与左侧压⼒相符的240bar,故⾏⾛速度从0.32m/s有所下降。
●因在检测过程中调换了左右⾏⾛马达,⽽AB管未互换,因此系统的前进将改为后退,
后退将变为前进。
现在AB管路已调整到与操作⼿柄⾏⾛⽅向⼀致。
+图1.9左⾏⾛马达系统
⾏⾛模式下泵实测压⼒值如下图所⽰:
图2.0左侧⾏⾛A⼝压⼒图2.1右侧⾏⾛A⼝压⼒
图2.2左侧⾏⾛XA1⼝压⼒图2.3右侧⾏⾛XA1⼝压⼒
图2.4左右刹车压⼒图2.5拆解左侧刹车液压管
3.变幅系统调试
检测过程:断开变幅刹车液压管路,并⽤堵头阻塞管路,致使在模拟动作运⾏时不会真实提升桅杆。
将3.1泵和4.1泵A ⼝、XA1⼝和刹车液压管路连接液压表。
启动发动机做桅杆提升动作,查看压⼒表压⼒与标准值进⾏⽐较,如果与标准值不符,调节M4相应变幅阀⽚⼆级、三级调压阀,并查看刹车压⼒是否为标准值50bar,如果不符调节刹车减压阀。
图2.6变幅马达系统
●⼀级调压阀调节的压⼒为液压泵出⼝压⼒,前期已调整,调节变幅压⼒不应调整。
●液压图中AB管压⼒⼤于400bar时,应溢流回油箱。
实测压⼒值如下图所⽰:
图2.7变幅A⼝压⼒图2.8变幅XA1⼝压⼒
图2.9变幅刹车压⼒图3.0变幅调试现场
4.主卷扬系统调试
检测过程:断开主卷扬刹车液压管路,并⽤堵头阻塞管路,致使在模拟动作运⾏时不会旋转。
将3.1泵和4.1泵A⼝、XA1⼝和刹车液压管路连接液压表。
启动发动机做主卷扬正反动作,查看压⼒表压⼒与标准值进⾏⽐较,如果与标准值不符,调节M4相应主卷扬阀⽚⼆级、三级调压阀。
●不应调节⼀级调压阀。
(为液压泵出⼝压⼒,前期已调整)
●主卷扬左右两侧刹车液压管路未标注刹车压⼒,暂定为30bar。
●主卷扬提升压⼒标准为320bar,下降标准压⼒为140bar。
●主卷扬液压系统图详见附件。
图3.0主卷扬液压图
实测压⼒值如下图所⽰:
图3.1主卷扬A⼝压⼒(A管)图3.2主卷扬XA1⼝压⼒(A管)
图3.3主卷扬A⼝压⼒(B管)图3.4主卷扬XA1⼝压⼒(B管)
⼆、⼑架调试
5.纠偏板系统调试
⼑架纠偏板是纠偏系统的执⾏部分,是调整铣削⽅向,保证施⼯质量的重要环节。
宝娥BC36双轮铣槽机有6块单缸纠偏板(下部)、6块双缸纠偏板(上部)、1块⼑架旋转旋转纠偏装置。
图3.5⼑架结构
图3.6纠偏系统
纠偏过程:通过检测仪器判断双轮铣铣削孔的双向垂直度,如发⽣偏转、倾斜,通过操作系统控制油缸的伸缩,即可达到纠偏⽬的。
图3.7纠偏过程
调试过程:准备100bar液压泵站及各种堵头、⼯具。
将出油⼝连接液压系统P⼝,泄油⼝连接回液压泵站,其余未封闭管路⽤堵头封死,准备24V信号电源,打压100bar的液压油进纠偏系统,通过⼿动开启电磁阀,依次检查纠偏板的动作与电磁阀动作是否⼀致,也可检查油缸是否收缩到位。
●P⼝最⾼压⼒为100bar。
●⼿动电磁阀时应与图纸对照,以防⽌错误操作。
●纠偏板安装位置再次核对。
●对于过长液压管路应予以⼑架内部固定。
●Y350电磁阀在调试时处于通电状态
●在实际使⽤中,需保证铣轮或泥浆泵任⼀马达启动后,⽅可调整纠偏板动作。
离线调试过程如下图:
图3.8调试现场
图3.9实际打压压⼒值图4.0电箱
图4.11号纠偏板图4.22号纠偏板
图4.33号纠偏板图4.44号纠偏板
图4.55号纠偏板图4.66号纠偏板
图4.77号纠偏板图4.88号纠偏板
图4.99号纠偏板图5.110号纠偏板
图5.211号纠偏板图5.312号纠偏板
图5.4旋转纠偏
6.铣轮及泥浆泵调试
铣轮和泥浆泵是双轮铣槽机铣削作业的主要装置,其运⾏效率直接影响施⼯的各个环节。
按照⼯作原理分为:铣削部分、压⼒补偿部分。
铣轮液压调试(主机部分)在调试M4主阀组时已经调试完成,液压马达上的AB管路溢流阀出场时已调定完成,为对其进⾏调试,连接好液压管路后发现左右马达转速不⼀致,通过互换G和X⼝液压管路消除故障,怀疑马达内部斜盘调整活塞反装,后期更换Vgmax 和Vgmin限位螺栓⽆变化。
图6.1铣轮液压系统图
泥浆泵系统动⼒源由四连泵1.1A4VG250泵提供,系统提供在紧急情况下可使⽤三连泵2.1泵与1.1泵互换,以减少机器停机时间。
检测过程:关闭主机到⼑架泥浆泵液压管路,启动泥浆泵正转⼯作,调节溢流阀⾄压⼒
达到400bar后锁定压⼒值。
图6.2泥浆泵液压系统
补偿系统调试过程:正确连接左右铣轮补偿器、泥浆泵补偿器和油尺液压管路,通过铣轮齿轮油注油点、泥浆泵注油点、油尺注油点向齿轮箱及补偿器注油直到压⼒达到0.5bar,停⽌注油封闭注油⼝。
图6.3注油压⼒图6.4排空油管内部空⽓⽆⽓泡
●注油过程请使⽤专⽤⼯具。
●注油是应时刻注意补偿器膨胀情况,发现异常及时停⽌注油。
●液压油管内部空⽓必须排除赶紧,否则将造成补偿器内空⽓膨胀⽽发⽣损坏,严重时污
染齿轮箱和泥浆泵驱动装置。
图6.5补偿原理图
三、其它系统调试
7.左右卷扬系统
因主卷扬系统调试在M4主阀组时已经完成,故此处调试⾄调试左右⼩卷扬。
左右卷扬的主要作⽤是收紧主机与⼑架之间液压及泥浆管路,通过HTS系统或⼿动达到⾃动跟进⼑架功能。
调试过程:左右卷扬系统由四连泵3.2A4VG56泵提供动⼒源,断开左右卷扬刹车液压管路,并⽤堵头阻塞管路,致使在模拟动作运⾏时不会旋转。
将3.2泵MA⼝、MB⼝和刹车液压管路连接液压表。
启动发动机做左右卷扬正反动作,查看压⼒表压⼒与标准值进⾏⽐较,如果与标准值(320bar)不符,调节相应左右卷扬泵⼝调压阀。
图7.1左右卷扬液压系统
当卷扬系统做释放动作时,其系统将由开式系统转换为由⾼低压阀控制的闭式系统,此时通过堵塞X3⼝或⾼低压阀A⼝,并断开刹车液压管调节⾼低压阀(EPDZ-6)⾄180-200bar,完成释放调试。
图7.2调节压⼒现场
图7.3调试⾼低压阀压⼒
在闭式系统中3.2泵和卷扬马达将转换为泵马达双作⽤,实现⾃动跟进模式,因此系统的动⼒源将由液压管、泥浆管等、⼑架⾃重来提供。
8.散热系统
双轮铣槽机散热系统由:2套液压油散热系统、1套⽔散热、1套空⽓散热、1套发动机机油散热组成,1.3泵和4.2泵是液压油散热的动⼒源,直接将液压油箱液压油送⾄散热⽚通过空⽓进⾏热交换,带⾛液压油的热量,已达到散热⽬的,其速度可根据温度电磁阀分为⾼低速。
2.2泵是发动机上⽔散热和空⽓散热的动⼒源,其散热⽬的主要是防⽌发动机温度过⾼,其速度控制可通过BKH3/8处球阀和节流阀的⼤⼩来实现。
发动机机油散热由24V 直流电机带动风扇散热。
图8.1液压油散热系统
● 2.2和2.3泵已改造为齿轮泵。
●温度控制阀因维修成本⾼、难度⼤、散热效果不明显,已拆除或更换为三通球阀控制,
夏季散热为⼤循环,冬季为⼩循环。
●机器运⾏时如需⼿动开关球阀,必须带隔热⼿套,防⽌烧伤。
图8.2⽔散热与空⽓散热
9.⾓度仪
⾓度仪是桅杆偏摆⾓度的重要测量仪器,如果⾓度仪调试不准确将导致严重的翻车事故,并且系统不会出现报警信息,因此必须保证⾓度仪准确且⽆损坏运⾏。
调试过程:在第⼆节与第⼀节桅杆处悬挂铅垂线,主机控制桅杆使桅杆连接销处上下中⼼点在同⼀铅垂线,松开桅杆⾓度仪固定螺栓,轻敲⾓度仪底部,致使检测⾓度仪检测电压值在2000mV,紧固螺栓防⽌⾓度仪松动完成调试。
图9.1调试⾓度仪⾯板。