CFB锅炉烟气再循环与SNCR联合脱硝技术
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CFB锅炉烟气再循环与SNCR联合脱硝技术
0 引言
自20世纪80年代以来,针对CFB锅炉内NOx的生成机理,许多学者进行了大量的研究并取得了很多有利的结论。
在燃煤锅炉产生的NOx中,NO具有更高的热力学稳固性,占整个NOx生成量的比例超过90%。
宏观而言,燃煤进程中NOx 的生成途径要紧有热力型、燃料型和快速型3种。
由于CFB锅炉燃烧温度较低(通常小于1000℃) ,不具有热力型NOx生成的高温条件(约1300℃) ,因此几乎没有热力型NOx生成,这也是CFB锅炉原始NOx排放水平偏低的要紧缘故。
而快速型NOx一样只在CHi基团浓度较高且较为贫氧的环境中生成。
因此,CFB锅炉中生成的NOx要紧为煤中所含的氮元素通过复杂的化学进程转化而来的燃料型NOx。
NOx生成进程要紧集中在CFB锅炉密相区,尤其是在给煤口周围。
NOx随烟气沿CFB锅炉炉膛高度方向向上流动,直至炉膛出口,质量浓度沿高度呈下降趋势。
一方面,二次风的加入稀释了NOx质量浓度;同时,炉内高体积分数的CO和未燃尽焦炭都对NOx起到显著的还原作用。
国内CFB锅炉多燃用无烟煤、石油焦、贫煤等低反映活性燃料,单位时刻燃烧速度低,因此需要更多的反映表面,造成物料中碳存量较高,因此炉膛内还原性较强,炉膛出口CO体积分数可达10000。
已有研究说明,CO和NOx在焦炭表面发生的气固异相反映是NOx还原的最重要反映,该结论已在小型热态CFB实验台上得以验证。
综上所述,温度和氧化还原气氛是阻碍CFB锅炉中NOx生成及还原的要紧因素。
通过调整CFB锅炉的运行状态,改变以上各因素,就可以够够够够实现对锅炉NOx排放的操纵。
当CFB锅炉温度操纵在900℃,且当煤种含氮量不高时(如低于%),可自然实现达标排放。
1 工程概况
本项目为某电厂三台循环流化床锅炉,其中两台为75t/h,一台为40t/h。
依照目前的煤质,1#炉NOx排放浓度为380-430 mg/Nm3,2#炉为400-500mg/Nm3,4#炉为400-500mg/Nm3,烟气汇合后烟囱中NOx排放浓度为400mg/Nm3左右,最高可超过500mg/Nm3。
依照各台锅炉的燃烧工况和氮氧化物实际排放浓度等多项因素进行综合分析,别离对1#、2#、4#锅炉进行低氮燃烧优化研究,实施配风、调控等多方面的优化改造,指导低氮燃烧调整,以达到第一时期NOx操纵目标,实施低氮调整燃烧配风调整后使锅炉出口NOx浓度降低到300mg/Nm3以下;同时建设一套SNCR烟气脱硝系统,采用10%浓度氨水为还原剂进行第二时期脱硝,通过两个时期的脱硝调控,最终将NOx浓度降低到100mg/Nm3以下,知足电厂长期达标排放需要。
2 烟气再循环描述
烟气再循环的机理
烟气再循环是采用较多的操纵NOx的有效方式之一,其原理是是在锅炉排烟前抽取一部份低温烟气直接送入炉内,或与一次风或二次风混合后送入炉内,如此不但可降低燃烧温度,而且也降低了氧气浓度,进而降低了NOx的排放浓度。
再循环烟气量与不采用烟气再循环时的烟气量之比,称为烟气再循环率。
烟气再循环法降低NOx排放的成效与燃料品种和烟气再循环量有关。
体会说明,烟气再循环率为15-20%时,煤粉炉的NOx排放浓度可降低25%左右。
NOx 的降低率随着烟气再循环率的增加而增加,而且与燃料种类和燃烧温度有关,燃烧温度越高,烟气再循环率对NOx降低率的阻碍越大。
烟气再循环率一样操纵在10-20%。
当采用更高的烟气再循环率时,燃烧会不稳固,未完全燃烧热损失会增加。
目前存在问题
a.烟气中含氧量过大
从三台锅炉的运行数据来看:
1#炉负荷为50%-70%,烟气含氧量大部份位于7%-9%之间,乃至有时显现超过10%的工况;2#炉负荷为50%-65%,含氧量的数据为%-9%之间,部份时段超过10%;4#炉负荷在54%-60%之间时,烟气含氧量乃至高达18%左右。
在必然范围内,含氧量增高,可提高过量空气系数改善燃烧效率,因为燃烧区域氧浓度的提高增加了燃烧效率及燃尽度,但过量空气系数超过%)后继续增加对燃烧效率阻碍不大。
同时,关于燃料型NOx,燃料氮的转变率随着过量空气系数的升高而升高,从而造成了燃料型NOx较高。
b.一次风风率太高
一、二次风的配比因不同形式的CFB锅炉的设计工况而不同,一样一次风率为50-60%之间,一次风经空预器预热后进入风室,经布风板、风帽进入锅炉密相区,保证燃烧需要。
为减少NOx生成,密相区的实际过量空气系数为1%左右,在运行中,使密相区要紧处于还原性气氛。
二次风的作用是调剂床压,保证燃烧完全所需的氧气。
三台锅炉中,4#炉负荷在54%-60%之间时,一次风风率高达80-90%之间。
一次风率较高,使密相区的过量空气系数太高,床温偏高,从而使NOx大量生成。
c.分离器分离效率较低
之前期与电厂人员的交流中取得CFB锅炉旋风分离器的分离效率低下,返料量下降,返料关于床料的冷却能力降低,从而致使原有的热平稳打破,造成流化床的床温较高,为降低床温,需要加大风量,从而进一步致使过量空气系数增大,能耗上升。
d.炉膛中心区缺氧
三台CFB锅炉存在着炉膛中心区缺氧的问题,究其缘故除高密度物料颗粒群对二次风射流的阻挡作用外,也存在贴壁流垂直下泻覆盖水冷壁、每一个层面颗粒水平移动不够均匀、各转弯转变区域涡流干扰和垂直上移速度的不均匀阻碍。
这种中心区缺氧会降低燃料燃尽成效和脱硫剂化学反映的效率,直接致使De-NOx炉内进程的优化受到限制,不能有效实现低温燃烧时的高效低氮。
e.床温不均匀性
由于三台锅炉的燃料为煤泥,煤泥的加入点集中在锅炉上部,造成新鲜燃料和散布相对集中、从而会致使床温误差较大。
事实上,整个床面上各个床温测点误差较大是普遍存在的CFB锅炉共有问题,一样的CFB锅炉床温误差都在70℃以上,最大的能够达到150℃以上,这也造成了物料燃尽和石灰石脱硫,和低氮燃烧的困难。
床温的不均匀性,确信会造成局部温度峰值,局部超高床温是产生NOx急剧增加的元凶,其生成能力是合理床温下的数倍乃至数量级增加。
改造方案
依照现场实际状况说明,二次风量加大或投运情形下,锅炉出口氧量反而降低,说明密相区床料(床压)散布极为不均匀,为保证燃烧成效就必然增大一次风量,烟气再循环的设计初衷是为了打破密相区上不快速喘流床的状态,使床料具有横向移动,打破现有流场不均匀状态,使一次风中的氧量得以充分利用,在知足硫化的前提下,进一步降低整个锅炉的含氧量。
降低总的一次风率,进而降低总风量,使进入分离器的床料粒子动能降低,能将更多的床料经分离器分离下来,增大循环物料量,改善炉内床料平稳。
本项目烟气再循环系统采用3台风机(2用1备)对现有3台锅炉新增烟气再循环管路,烟气引自静电除尘器与引风机之间管道,新增烟气再循环烟气经现有上部二次风喷口喷入。
其中1#风机同时给1#炉供风,3#风机同时给2#锅炉及4#炉供风,2#风机作为备用风机,当1#或3#风机故障时,能够通过布置在风机联络风道上的手动关断门切换由2#风机供风,二次风喷口流速约40~50m/s。
图1 烟气再循环系统图
烟气再循环的风量选为烟气量的15%-20%,依照锅炉满负荷运行的时的烟气作为烟气量的基准,依照在3台炉二次风烟气循环管路上安装的二次风流量测量装置,通过电动调剂风门实现供风量的操纵。
表1 每台炉的烟气循环量
供风量调剂范围(Nm3/h)供风压力(KPa)温度(℃)备注
1#炉0~20000(23000m3/h)8140
2#炉0~5500 (7000m3/h)8140
4#炉0~20000(23000m3/h)8140
3 SNCR脱硝系统描述
工艺描述
该脱硝系统的工艺流程如图2所示。
SNCR系统要紧由氨水卸载及存储模块,氨水供给模块、喷射模块、雾化空气供给及计量分派模块、操纵系模块组成。
图2 SNCR工艺流程图
图3 SNCR脱硝氨站图
(1)氨水卸载及存储系统
作为还原剂的氨水通过氨水槽罐车运输至氨水储罐区后,通过氨水卸载泵将槽车内的氨水输送至氨水储罐,储罐的容积足够贮存脱硝系统运行七天内所需要的氨水的量。
氨水储罐内的氨蒸气通过管道连接至氨吸收罐,氨蒸气可被吸收罐中的稀释水吸收,以幸免氨气泄漏。
(2)氨水供给模块
氨水供给模块含供给泵、过滤器、用于远程操纵和监测循环系统的压力、温度、流量和浓度的仪表等。
另外还设有一套背压操纵阀(自力式压力调剂阀),背压操纵回路用于调剂供给泵为计量装置供给氨水所需的稳固流量和压力。
(3)氨水计量分派模块
喷射区计量模块为一级模块,用于精准计量和独立操纵到锅炉每一个喷射区的反映剂浓度。
该模块连接NOx和氧监视器的操纵信号,自动调剂反映剂流量,对NOx水平、锅炉负荷、燃料的转变做出响应,打开或关闭喷射区或操纵其质量流量。
每一个区子模块可彼此独立地运行和操纵,该特性许诺隔离每一个子模块进行维修且可不能严峻阻碍工艺性能或整体的NOx还原成效。
(4)氨水喷射模块
氨水喷射系统的设计能适应水泥窑系统的平安运行,并能适应锅炉的负荷转变和启停的要求。
氨水溶液在通过喷嘴喷出时被充分雾化后以必然的角度喷入炉膛内。
该系统用于氨水流动时的流量和压力操纵,通过氨水喷射系统把氨水调剂到必然的压强并向每一个喷枪分派,同时把紧缩空气流量和压力也调剂到与其匹配的程度。
(5)雾化空气供给及计量分派模块
本装置的雾化空气由厂用紧缩空气供给,可知足喷枪入口空气压力~的要求,厂用紧缩空气先进入空气缓冲罐再通过空气计量分派模块进入喷枪,以确保系统的稳固靠得住运行。
紧缩空气总管上的在线流量计对来自紧缩空气缓冲罐的紧缩空气进行流量测量,将流量信号传至DCS,实现对雾化空气总流量的实时监控。
总管和各个支路上的压力表能够监测空气管路是不是畅通,确保雾化空气进入喷枪。
(6)操纵模块
自动操纵系统的设计能够依照锅炉内烟气负荷及排放烟气中NOx、氨气的在线监测情形,通过内在程序的计算,调整传输、喷射系统的运行,进而操纵氨水、
紧缩空气的流量及其操纵参数,使脱硝系统能够依照负荷转变自动调剂工艺参数,以实现脱硝系统的稳固运行,并保证脱硝效率。
反映温度区间
SNCR具有一个最正确的反映温度窗口。
温度太低,反映速度很慢,使大量反映剂来不及参与反映,因此降低了脱硝效率,而且增加反映剂逃逸量。
反映产物中的NO和NH3的浓度都比较高,转化率低;温度太高,NH3的氧化反映速度超过还原反映,并有可能生成更多的NO,造成NO转化率降低。
依照锅炉温度测点选择810~950℃的反映温度范围。
氨氮比
氨氮摩尔比增加时,锅炉烟气中NOx排放量减少,与此同时,氨的逃逸率增加。
CFB锅炉采用SNCR喷氨时,氨氮摩尔比达到1左右,脱硝反映正好能够反映完全,但实际情形一样需要氨氮摩尔比大于1。
当摩尔比大于1且小于2时,脱硝效率升高;当摩尔比大于后,脱硝效率增幅变缓,而此刻氨的逃逸量却增加了。
依照不同的氨氮比调整喷氨量,在实际工况下,氨氮比达时,出口氮氧化物的含量小于100mg/Nm3。
4 实际运行成效及结论
该项目三台锅炉通过采用调整二次风配置和SNCR脱硝技术,净烟气后NOx浓度小于100 mg/m3(干基,6%含氧量,以NO2计)。
还原剂采用氨水,喷氨氨氮物质的量之比(NSR)小于,对锅炉效率等的阻碍小于%。
建议循环流化床锅炉推行采用SNCR和烟气再循环相结合的技术。
该技术不需催化剂,运行本钱较低,设备安装也比较简单,珍惜及操作简单,占地面积小,可作为小容量循环流化床锅炉的要紧脱硝手腕,以达到最大限度降低氮氧化物排放的目的。