梳棉机纺机采棉的整改措施
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数减小,织机效率提高,且织机开口清晰,满足低上浆率下织造需要㊂
4 结论
(1)J D -L 浆料对纯棉粗纱的黏着力大于
100N ,
对纯棉纱具有较好的黏附性,浆膜断裂伸长率为31.60%,远优于其他几种变性淀粉,浆膜耐屈曲次数3867次,耐屈曲性能优异㊂(2)J D -L 浆料取代P V A 在实际车间应用上
与原配方相比,浆液含固量降低30%以上,上浆率下降21.15%~54.18%,
断经或纬停有所降低,织机效率达到90%以上,
减少了浆料用量,节约了成本,可取代P V A 实现低上浆率环保上浆,满足织造需求㊂参考文献:
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㊃革新改造㊃
梳棉机纺机采棉的整改措施
我公司使用F A 203A 型梳棉机,
为了适应纺机采棉,采取了如下梳理整改创新措施,取得了较好的工艺效果㊂
(1
)在纺机采棉时,由于含杂率高造成梳棉机刺辊下的两个吸口经常挂花堵塞,杂质无法有效排除,跟随纤维进入分梳区影响质量㊂采取增加清洁次数,保持通道光洁,管口严密无漏风,清洁彻底,风量充足,确保排杂顺畅㊂(2
)该机型原配置前后各3根固定盖板㊂将原机6根固定盖板去除,改造成前4后8固定盖板,外加2个棉网清洁器,改造后加大了梳理效
果,杂质得到有效排除㊂
(3
)纺机采棉活动盖板嵌杂较多,包机人员经常用刷子清刷,为了减轻劳动强度,借鉴兄弟企业
的做法,在活动盖板前上方加装一只清洁毛刷,在道夫轮外侧加装一个皮带轮带动毛刷,使其自动清刷盖板针布㊂
(4
)优化预分梳板和刺辊工艺参数㊂刺辊和预分梳板是关键的除杂点,如果隔距过大,会造成除杂效率降低,使杂质进入分梳区,易造成针布嵌杂,最佳隔距0.3mm ~0.75mm ,
不得超过1mm ,
否则影响生条质量㊂(5)根据生产品种,合理选配针布型号㊂我公司生产纯棉精梳9.7t e x ~14.6t e x 纱,
为了满足高端用户质量要求,采用盖板针布M C H 52纵稀横密型,锡林针布A C 1835×1640加密型㊁道夫针布A D 4030×02090横纹型㊂
河南舞钢银龙集团纺织有限公司 贺伟娜
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01【C o t t o nT e x t i l eT e c h n o l o g y
第47卷 第6期
2019年6月
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