提高焦炭质量研讨会会议纪要

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会议时间:年月日上午:
会议地点:厂前二楼会议室记录人:关继东
与会人员:张志巍、王立海、马越、蔣影奇、李洪彦、于明俊、任松、单文海、韩大海、钟玉民
会议内容:
张志巍:
、由于市场行情走下坡趋势,焦炭灰分偏高、水分偏低,客户要求严格,焦炭出现销售困难问题.
、焦炭质量自身存在问题:
①焦炭水分、灰分、焦炭强度(热强度).
②管理上哪些方面需要提升?从工艺管理、规章制度、各操作环节方面深思熟虑,好地方面借鉴、不足地地方改善.文档收集自网络,仅用于个人学习
③设备化验、计量方面,配煤方面.
、从源头着手,原料煤进场、煤场管理,配煤上煤环节开始抓好工作.
各车间介绍生产现状、存在问题、解决办法以及日后改进措施:
备煤车间:
蒋影奇:
、焦炭发运虽有压力,但积极协调铁路运输组与东站、组织人员,保证装焦上及时、质量问题波动不大.
、配煤比、粒度车间随时监控,发现锤头不行及时倒面、更换,对粉碎机反击版与蓖条间隙及时调整.
、由于配煤两班均上夜班,不上白班,白天间隔—小时不上料,导致储煤仓底部煤量长时间堆积、水分沉积、含量大,夜班上煤下料困难时要求配煤人员发现进行处理、采取人工抠、砸、捅,保证配煤比合格率.文档收集自网络,仅用于个人学习
、人员上着重对调度、班长、操作工进行约束,特殊情况上人处理.
、九、十、十一月份进煤量大,由于煤场场地面积所限加之取料机仰角一定,陈煤取不到,上煤大部分为新进煤种,入冬后配煤湿度、粘度、下料状况波动情况较大,针对微机、核子称、模块柜车间也及时与计电保持沟通、联系,互相配合调整,目测现场下料情况应比电脑显示数据偏高,但实际情况却截然相反,微机显示结果好转不明显.、车间对电阵间隙、皮带机子、现场操作进行自检自查,根据以往经验及现场下料反映情况,合格率应达到左右,但最高左右,针对现状出现问题应进行分析、解决,目前车间已对条小皮带皮带牙子进行了更换、调整.文档收集自网络,仅用于个人学习
、煤场焦煤来煤量已陆续下降,下一步上煤准备力争取陈煤,冬季大量购进平遥山西焦煤对配煤生产、配比有所影响,对焦炭质量影响较大,煤场管理上取料争取取干煤,针对配煤下料状况,备煤与计电相互配合,现气温没达到最低值,根据天气状况随时准备开破碎机.文档收集自网络,仅用于个人学习
、对微机核子称与计电积极保持联系、操作人员细心监控、调整.
李洪彦:
、九月、十月、十一月三个月进煤量大,煤场大量堆积导致陈煤取不到,白天堆、晚上取,大部分使用新煤,对配煤合格率有很大影响.文档收集自网络,仅用于个人学习
、目前现场陈煤基本上已取完,八道、渡线煤种也已用尽,现八道、渡线堆新煤.
、近期配煤比合格率较低,目测现场煤质可以,气温没达到最低时刻,破碎机没开.各煤种发粘、湿,但已采取办法处理,#、#焦合格率比照往年偏低,影响有多方面、无论从操作上、管理上,大家共同努力.文档收集自网络,仅用于个人学习
原料煤质量进厂检验、化验环节方面
生产技术部——质检科
韩大海:
、检验相对稳定,气温偏低对采样环节有影响,采样量没达到标准要求,现采取车车采样.、分析环节无法满足要求,达不到小时分析要求,分析指标定期标样、标定,胶质层存在差异,一期设备已经老化,与厂家沟通、联系,但厂家迟迟不派人到现场处理,自己技术人员进行维修,手动仪器对瘦煤进行分析,密封效果不好导致分析数据存在偏差.文档收集自网络,仅用于个人学习
、对焦炭定期做工业分析,强度进行检验,外水检测数据偏低,采取不同时间采样,水分左右,机械强度、水分偏低,定期校准仪器,满足检验要求.文档收集自网络,仅用于个人学习
、热强度先做冷态实验.
钟玉民:
、胶质层供方出现偏差.
、全自动仪器问题,售后维修、不派人、自己维修.是否存在系统误差,采购新仪器没到(胶质层).
、烘箱、天平每季度进行校正,外水偏低问题也反复测量,其他环节多跟踪、督促,确保环环相扣.
炼焦车间:
于明俊:
、使用螺旋加煤对堆密度稍有影响.
、炉温最低℃,焦饼中心温度偏高.
对炉温影响因素①各种故障停车②净化停风机③炉体串漏现象,针对以上情况,车间积极处理.
、水分:打水时间、转运凉焦时间,现历史最高
原因:①以往为保证熄焦车安全,不凉焦②使用废水熄焦,换热效果不好,导致熄焦时间长.
解决方式:延长打水时间,减少凉焦时间、解决焦炭质量,与大修协商每月一次喷洒端盖.筛分一定按标准、要求处理、保证合理,筛片不挂异物.
、转换对运焦系统要求,保证焦炭质量.
影响焦炭质量包括水分、灰分、强度、堆密度,水分车间积极调整,灰分、堆密度、强度、结焦时间不可控(原因:结交时间长——烧大点).文档收集自网络,仅用于个人学习
计电车间:
任松:
、备煤核子称,#、#前阶段进行调整,新进备件存在问题,已经返厂,昨已返回进行安装、有一定提高.
、工艺生产环节、因夜间上煤,要求开车分钟后上煤,并且进行测零.电振线圈已经更换、电流控制(自动、手动)也已达到要求,由于煤粘、湿、有杂物,部分人员调整量大导致司控规烧、线圈烧现象时有发生,车间在此方面应注意,操作调节上应加强.文档收集自网络,仅用于个人学习
、挡板有不灵活、与备煤车间协商,已做调整、现已灵活好用.
、煤塔称校验存在问题、冬季称面结冰、各班安排清理.根据焦炉打水时间随时更改.
、对电离核源、电离箱、微机模块进行测量检验,能处理地及时处理,处理不了地采取措施,
单文海:
、料仓下料闸板有不灵活、发现及时处理.
、坚持测零,皮带每运行小时测一次.
、检查、验证电振间隙,确保电振好使好用.
、现夜间上煤、由于工艺变动,对微机控制参数进行调整,恢复过程需要一定时间.
、现场模块箱硬件更新、更换,需要时间观察.
生产技术部:
马越:
、近半年炉前煤灰分偏高,—点多,最高,灰分偏高,导致焦炭灰分偏高.
、焦炭冷、热强度飘忽不定,达到,着手采取措施.
、月日—月日,#、#炉凉焦水分偏低,对烘箱、天平进行较称检验,水分化验个人做,每人分析结果都不一样,积极与人保持沟通联系.文档收集自网络,仅用于个人学习
、打水补充烟道水,喷洒效果不好.
、螺旋下料方式导致含水量大.
张志巍:
、对照近几年进煤灰分,年、年、年、年、年第三季度,灰分呈现上升趋势.文档收集自网络,仅用于个人学习
、焦炭灰分,年、年、年、年、年第三季度,超过应有惩罚条款、奖惩制度,灰分高、不均匀对焦炭质量有影响.文档收集自网络,仅用于个人学习
备煤车间,针对煤场堆、取,如何使煤质均匀化?
备煤车间:
蔣影奇:
、龙湖、恒兴肥煤灰分偏高,导致煤质波动大.
、对于灰分含量高煤种,尽量避免直通.
张志巍:
、与供销保持沟通联系,新进煤种各指标值、合同及时掌握.
、焦炭机械强度、灰分应有书面东西,原料煤质量提出指标给采购部门.
、煤焦差价一吨差元左右,公司在此项指标上进行考核,焦影响焦碳强度.焦煤、焦煤为混煤,查找煤岩分析、做鉴定,生产技术部对单种煤提出标准、要求,给采购部门.文档收集自网络,仅用于个人学习
、如何调动各环节积极性,生产技术部检验,各自职责落实、分清,如何做好鼓励,例如化验室检验发现影响焦炭质量问题应给予奖励.文档收集自网络,仅用于个人学习
水分方面:
、相对于以前低,前一阶段点多,厂家化验、个,一级焦、二级焦、三级焦水分有比例,大概为一级二级三级四级::():().文档收集自网络,仅用于个人学习
、煤分析取样车皮取样,焦炭能否实现车皮取样?争取缩短与厂家化验差距、分析误差(一级焦).
、生产工艺控制,一级焦水分不低于,低于必须考核,车间与计电沟通、配合.
配煤环节:
、确保微机、核子称、自动配煤装置好使、好用.
、测零两个小时一测,及时清扫小皮带牙子,溜槽挡板进行调整,增加电振间隙检查频率,调整到最佳值.从设备、人员操作方面着手改善.文档收集自网络,仅用于个人学习
、工作衔接出现脱节现象,例如仪表工、电工工作时间与车间上煤时间错开,动态检查方面
不足,车间自己考虑解决.文档收集自网络,仅用于个人学习
焦炭方面:
、红焦多、水分低严格禁止上皮带,管理方面加强改善.
、系统突发停车,尽量不改变结焦时间和炉温,特殊情况除外;净化系统日常维护、检修做到位.
、热强度问题.
、胶质层检测认真分析,新购设备催促快进.
、金毛绳含石棉多,要纯绳、不要含石棉.
、生产技术部与采购部门进行沟通、联系.
王立海:
、焦炭车上取样问题,二道装卸队给取样.
、煤单取量大,哪种煤灰分高、指标值提供给备煤车间,车间动车取、动车堆,增加煤堆面积、降低灰分含量.
、配煤环节严抓细管,小皮带牙子、皮带清扫器、冻煤下料困难时人工抠煤.
、焦炉设备发现有问题处理、处理不了及时汇报、沟通.
、焦仓保证留有余量、不能放空,放焦时焦炭落差大对焦炭质量有影响.
生产技术部
年月日。

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