甲基丙烯酸甲酯装置废水处理系统

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实闲技术清洗世界
Cleaning World 文章编号:1671-8909 (2021 ) 3-0017-002第37卷第3期2021年3月
甲基丙烯酸甲酯装置废水处理系统
边世华,李志远
(山东天弘化学有限公司,山东东营257500 )
摘要:化工行业是世界经济的核心与支柱,但化工行业中含特殊成分的化工废水处理逐步成为业内难题,其高昂的处理成本,正制约着化工企业的进步与发展。

M M A装置的工业废水含有一定量的氰根,此外还含有醇类、酮类、酯类等污染物,水质指标表现为高CO D、高氨氮及高氰化物。

通过对废水进行综合分析,针对含氰工业废水的水质特性,确定处理方案,解决含氰工业废水难处理问题,降低污水处理成本,提高经济效益。

关键词:曱基丙烯酸甲酯;氰化物;废水;水处理
中图分类号:TQ225 文献标识码:A
1研究背景
当今,化工行业是世界经济的核心与支柱,但化工 行业快速发展带来的环境问题也日益凸显,尤其某些含 特殊成分的化工废水处理逐步成为业内难题,其高昂的 处理成本,正制约着化工企业的进步与发展。

氰化物是指含氰基的化合物,在化工、电镀、冶金 等行业中都有广泛应用。

氰化物在工业生产中的广泛使 用,导致某些工业废水含有一定量的氰根,因氰根的毒 性,用常规的生化处理技术进行处理,易造成活性污泥 失活上浮,给污水处理厂造成巨大损失。

氰化物属于第二类污染物,《污水排入城镇下水道 水质标准》(GB/T31962—2015)规定的污水中总氰化物 最高准许排放质量浓度为0.5 mg/L。

如果废水处理不合 格超标排放,势必对周围水资源造成污染,对人类乃至 整个生态系统都将造成极大的危害。

含氰废水的处理方法主要包括化学法、物理化学法、物理法及生化法,其中化学法的应用最多,但是需要添 加大量化学药剂,投资成本和运营成本都比较高,而生 化法利用生化菌处理污水,投资少、运营费用低,具有很好的成本优势和市场前景。

本次选取某公司的含氰废
水进行研宄,寻找处理含氰污水的有效方法。

2含氰废水的水质指标和特性
经多次取样化验,得到本次研宄用含氰废水的主要
参数详见表1。

3废水处理难点分析
本次研宄用含氰废水,具有以下特点:
(1)综合废水中含有大量的醇类、酯类及酮类等有 机污染物,CO D值高,一般在20 000 mg/L左右,属高
浓度有机废水。

因此,如何有效削减化学好氧量,确保
CO D达标,是处理工艺的一个重点。

(2)综合废水氨氮含量较高,且波动性大,在处理 工艺的选择上应充分重视和考虑。

(3)综合废水氰化物含量高,且波动性大;根据技 术验证,当氰化物浓度超过5 mg/L时,会导致生化系
统处理效率迅速降低。

表1含氰废水水质指标
检测顶目反应装置外排水装置区污水井排水混合后废水A/O生化系统污水水量/(m3 _d“)28515300150
COD/(mg • L'1)20000 〜250001500〜200020000 〜2500020000 〜25000氨氮/(m g i-1)15 〜20200〜100018 〜19218 〜192硫化物/(mg •L'1)0000
氰化物/(mg •l;1)50 〜18050 〜7077 〜17177 〜171 PH 2.5 〜3/ 2.5 〜3 2.5 〜3电导率 /(|iS • cm-1)//12001200
作者简介:边世华(1987-),男,研究方向:炼油和石油化;li.
收稿日期:2021-02-26。

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4方案确定及工艺分析
(1)重点解决氰浓度高的问题,降低废水的生化毒 性。

(2)合理调配硝化液回流比,提高A池CO D去除 效率。

(3)专性菌剂及生物增效剂的投加。

另外为确保废水达标排放,在处理工艺末端设置保 安加药处理单元,通过投加复配型专用药剂,削减各类 污染物浓度,确保COD、氨氮和氰化物全面达标。

综合分析后,针对含氰废水的水质特性,经过优化 最终确定以下处理方案:(1)在生化系统前端增加“预 处理高效脱氰解毒工艺”,有效改善和解决过高氰化物 浓度对生物活性的毒性抑制作用,保证生化系统高效、稳定运行;(2)通过投加优势微生物及专性菌剂,提高 生物处理效率,确保COD、氨氮及氰化物等控制指标 的处理效果;(3)在处理工艺末端投加复合高效专用水 处理剂,确保水质、水量出现异常波动时的处理效果,保证排水全时段100%达标,稳定运行。

废水处理工艺流程:M M A污水井排水经管网收集, 自流汇入格栅井,去除漂浮性杂物及机械杂质;格栅井 排水自流汇入废水调节池,与含机械杂质很少的反应装 置直排水混合。

利用废水调节池较大池容,实现废水的 均质、均量。

调节池排水经泵提升至氰化物解毒器,同步投加解毒剂;氰化物解毒剂投加装置与进水泵连锁, 实现同步自动投加。

氰化物解毒器排水自流入缺氧池。

缺氧池是好氧池 的保护屏障,可实现具有复杂结构有机物的开环、断链,降低废水毒性并在一定程度上提高废水的B/C值;同时,脱除总氮的同时,也消耗量大量COD。

缺氧池采用推 流式全混运行方式,内设多台潜水搅拌器,一方面保证 各种来水的均混,另一方面也保证了废水与活性污泥的 充分混合、反应。

缺氧池排水自流入生物曝气池,通过好氧微生物的 同化作用和异化作用,实现COD、氨氮及低浓度氰化 物的去除;为提高好氧单元的处理效率,在生化系统启 动初期和运行过程中,适时投加专性菌剂和生物增效剂。

通过工程实践表明,通过专性菌剂和生物增效剂配合投 加,一方面可保证难降解污染物的有效去除,确保处理 效果,另一方面可保证生化系统的经济运行,保持较低 的运行成本。

为进一步提高生化效率,好氧生物处理单 元投加一定数量的浮动式生物载体填料,有助于提高活 性污泥浓度和专性菌剂的增殖。

生物曝气池排水自流入二沉池,经固液分离后,二 沉池排水自流入保安处理器。

在此单元,可根据水质变 化情况,适时投加专用复配药剂,确保废水COD、氨 氮和氰化物等指标全时段达标排放。

保安处理器排水各项指标均达到设计要求,可汇入 排放水池达标排放。

废水处理过程中所需各类水处理剂通过加药泵定量 投加,并与进水泵、在线监测设备等实现连锁控制。

废水处理过程中产生的污泥,经浓缩减量、脱水处 理后,交有资质单位定期外运处置;脱水机滤液返回调 节池循环处理。

5控制指标与效果
5.1控制指标(表2)
表2处理场外排水水质指标
顶目数据
COD/(mg • L1)<300
氨氮/(m g L1)<20
硫化物/(mg •L_l)< 1
氰化物/(mg •I;1)<0.5
pH6〜9
5.2取得效果
采用以上处理设施,本项目累计处理废水1 000 t。

运行期间主要检测了 COD、氨氮、pH值、氰化物4个 主要水质指标。

出水水质稳定,经受住两次高硫化物浓 度废水冲击,出水CO D从29mg/L到268 mg/L,平均71.2 mg/L;氨氮从 0 mg/L到 25 mg/L,平均 4.76 mg/L;氰化物从 0 mg/L到 0.004 mg/L,平均 0.002 mg/L ;pH 值从6.0到7.97,平均7.0 mg/L。

各项指标均达到排放 要求,合格率100%。

5.3处理成本核算
处理成本主要包括专用新增固定资产投资、药剂费、专用菌剂费、生物增效剂费、化验费及人工费。

试运期间吨水处理费用约为60元/t (所有设备投 资按照吨水费用全部包含在内),若正产运行,运行费 用可控制在55元/t以内。

6结语
针对M M A装置污水特点,采用先降低氰根毒性,再投加优势微生物及专性菌剂,提高生物处理效率的方 法,能够实现M M A装置污水处理后达标排放,但要注 意监测综合废水中的硫化物浓度,并缓和提降处理负荷,尽量减少对活性污泥中微生物群落的冲击。

通过不断优 化污水处理方法,降低污水处理成本,才能不断增强企 业的综合竞争能力。

参考文献:
[1]李冲,贾玮鑫.甲基丙烯酸甲酯生产工艺及技术比较[J].
民营科技,2007(4):52-54.
[2]陈勇,夏彬.含氰废水的处理[J].四川化工,2012⑶:28-
30.。

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