支架压死安全技术措施(标准版)
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( 安全技术 )
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支架压死安全技术措施(标准
版)
Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people
make mistakes
支架压死安全技术措施(标准版)
一、工作面情况
1.工作面基本情况
31201综采工作面为31煤二盘区首采面,工作面长度为311.4m,推进长度为1865m,煤层厚度3.0-4.4m,平均3.9m。
工作面所用支架为郑煤ZY18000/25/45D双柱掩护式支架,共计156台,安全阀卸载压力458bar。
工作面基岩厚度48-120m,埋深110-140m,上覆原天隆22煤房采采空区,采空区回采设计及巷道布置不详。
31煤与22煤层间距30-41.8m。
据图显示,上覆22煤房采区集中煤柱共有三段。
第一段在31201运顺30-32联巷(推进度在1479-1540m),长度61m,已过。
第二段集中煤柱在运顺25联巷前后(推进长度在1107-1168m),长度61m,目前已推过煤柱15.5m。
第三段集中煤柱在运顺17-18联巷之间,(推进长度在739-763m)长度24m。
2.周期来压情况
工作面周期来压步距平均13.6m,压力平均持续7.7刀,无压段持续10.3刀。
来压时压力峰值465bar,煤壁有炸帮、片帮,片帮深度0.2-0.5m,顶板有掉渣、漏矸现象,工作面安全阀开启率5%-10%之间,立柱下沉量在200mm以内。
工作面两端头及顺槽来压不明显,没有出现较大裂隙,顶板稍有小块脱层、磷皮现象。
3.冲击地压情况
工作面已发生冲击地压现象两次,第一次为10月17日早班,工作面推进360.4米(进入第一段集中煤柱区域36.4米)时,40架到120架大面积来压,压力平均值达到458bar以上,立柱在半小时内下沉0.4-1.3米,采高由3.8-4.1m降至2.5-3.4m,造成局部支架压死,其中88架、89架、101架、102架、103架立柱无行程。
第二次冲击地压在11月25日早班,位置在距离第二段集中煤柱还有31m位置时,工作面65架到110架立柱下沉0.3-1.2m,采高由
3.9-
4.2m降至3.0-3.6m,对工作面正常回采未造成较大影响。
4.现工作面推进位置
机头771.4m,机尾775.6m,据图显示已经推过煤柱15.5m,该处层间距为41m。
5、工作面现状
2013年12月15日中班,工作面正常生产煤壁出现片帮现象,支架压力显示正常。
夜班正常接班,煤机正常由机尾向机头推进。
16日0时40分左右工作面30-80架开始压力显现,达到460bar,此时工作面采高在3.8-4.1米。
约10分钟后工作面支架安全阀开始开启,之后整个工作面整体来压,在20几秒时间内,工作面支架从23-135架整体下沉,活柱行程由原来1.3-1.5m左右下沉到0-0.2m。
煤机压死在92-102架(煤机盖板、滚筒、电缆拖曳装置全部压住,煤机电缆未损坏)。
来压后工作面人员立即从机头和机尾撤出,机尾撤出人员后瓦检员设警戒,防止其他无关人员误入低氧区域,整个过程没有人员受到伤害。
二、放炮挑顶作业措施:
1、工序:
队内从机头侧23架开始,采用放炮将顶部矸石放下的办法,逐
架抬升到200mm-800mm,直到煤机可以通过。
在此过程中,观察机尾侧135架向机头的气体情况,如果气体超限,那么队内只组织一个小组,从机头侧23架逐次向机尾侧处理;如果机尾侧气体符合规定,那么队内将组织两个小组,分别从机头侧23架和机尾侧135架向工作面中部开始处理。
(1)动作支架、放相邻支架矸石;
(2)相邻支架采高要挑到3.2m及其以上,来保证邻架侧护板露出,且支架上方矸石要露出400mm-800mm;
(3)打眼;
(4)清理支架顶梁上方矸石;
(5)如有冒落的大块矸石,需重新打眼放炮处理,直至所有矸石放完,动作支架,调整支架高度,直到采高挑到3.2m及以上,能满足下一架打眼的需要;
放炮示意图
2、打眼:
打眼前进行安全检查,机头使用煤电钻打眼,使用2.2m的钻杆,
外径38mm,用炮棍或钻杆检查炮眼方向、角度,严格控制并保证凿眼深度,使眼深达到1.8m,使眼底落在预定的平面内(见上炮眼布置示意图)。
机尾使用压风系统和风钻,钻杆钻入一定深度后拔出少许,以此循环以便更好的排出钻渣,直到钻到要求深度即可。
3、装药:
装药时,先用掏勺将炮眼内的岩粉掏净,再用木质炮棍将药卷轻轻推入眼内,不得冲撞,炮眼内药卷彼此密接。
装2-4卷乳化炸药,装药后,雷管脚线扭结成短路且不得接触放炮母线或其它电气设备。
4、放炮:
要放炮时,必须在工作面的两个出口处(机头和机尾)设好警戒人员,工作面必须撤出所有人员(如果两组,包括另一组人员,但可以向机尾侧躲避),才可放炮,放炮结束炮烟散尽后方可撤回。
人员可通过工作面扩音电话喊话的方式通知工作面的所有人员。
5、动作支架、落矸:
放炮后,要对支架松动放矸工作,来回升降支架,将支架顶部
矸石放下,以此来增大采高。
在此过程中,操作支架要严格遵循以下安全措施:
(1)操作支架只能由支架工来操作,其他任何人禁止操作支架。
(2)操作支架过程中,除支架工和带班队长以外,其他人禁止进入操作区域(操作架前10架范围内)。
(3)现场操作由跟班队长统一负责和指挥。
(4)操作支架前,要保证液压系统无窜液、漏液,支架动作灵活。
(5)支架工采取邻架操作,在支架内操作。
(6)经松动,有行程后,要保证支架初撑力。
6、处理煤机:
当有一侧处理到煤机处(92架到102架)时,将92架到102架支架上方的矸石放出后,将支架挑起,检查煤机液压、电控、机械等部位,煤机检修完毕后牵到安全地点。
三、设备抢修措施:
队内检修人员分成三组,分配到各个班组,使各班组检修、生
产力量均衡,有条不紊处理工作面出现的各种问题。
所有队干和员工根据队内安排,有序上班。
1、由于立柱下沉,有些支架顶梁压到支架护网,所以需要将工作面的支架变形的部分护网拆除。
2、需要处理工作面液压支架出现的各种问题。
例如更换损坏的立柱、平衡油缸、架间通讯线、660V系统、液管、接头、卡子和控制器等配件。
对支架液压系统和电控系统进行恢复。
3、机械、电气设备积极抢修,确保所有工作的正常运行。
为此,综采一队成立事故抢修小组,组长由机电副队长李增彪担任,成员由各检修组组长和各检修人员组成。
事故抢修小组对工作面所有机械设备和电气设备进行抢修工作,确保此次支架压死处理工作的正常运行。
4、要对煤机的液压系统和电控系统进行修复和维护,包括各管路、线路的检查和维修。
5、改造煤机“牛头”,降低煤机自身高度。
据测量:煤机“牛头”改造前“牛头”处高度为 1.73m,改造后“牛头“处的高度为
1.41m。
6、工作面逐段恢复供液系统,开启乳化液泵前要仔细检查工作面供液段液压系统,禁止有未接管头或卸液口,以免高压液体喷出伤人。
7、地质科安排专人每天对地表塌陷情况进行观测,如有变化及时汇报矿调度和相关领导,及时采取相应措施。
8、综采一队每班要安排专人对机头机尾未切顶部分每隔2小时观察一次,若有异常及时通知跟班队长,采取措施。
每隔1个小时观察一次工作面上下安全出口处的帮、顶情况,进出工作面严格执行“敲帮问顶“制度。
四、更换立柱和平衡油缸措施:
1、更换双立柱安全措施
由于工作面109架、110架、111架均出现两根立柱导向套全部脱离现象,故需要对这三架更换双立柱,更换立柱时,需要对顶板和支架顶梁设置辅助支撑,设置过程为:继续采取打眼放炮的措施,但支架的升降要靠单体液压支柱来完成,由于此处工作面支架拉了
超前架,故只能将2根2.2m的单体打到支架大脚上,顶住柱窝或顶梁,视情况决定是否需要在运输机中也打上2根单体液压支柱,确保放矸效果,随着支架的抬高,可将单体逐步换成2.8m和3.5m的单体,来增大此处支架的顶梁高度。
设置过程中要遵循以下措施:(1)视现场情况,对每台支架打设2-4根单体液压支柱作为辅助支撑;
(2)支护位置要选择合适,根据现场情况,使用合适的柱靴和柱帽。
(3)支护过程中要时刻注意观察和检查周围气体情况,如有异常立即停止工作。
(4)对打好的辅助支护单体要系好防倒绳,防止单体泄液倒柱伤人。
(5)支护过程中要由专职的液压检修工和超前支护工配合,由现场跟班队长负责统一指挥,严禁其他人员操作。
(6)单体要达到初撑力,确保支撑高度和工作阻力。
(7)支护前要观察顶板和煤壁片帮情况,要先执行“敲帮问顶”
制度。
2、更换平衡油缸安全措施
(1)作业时,确保作业区域内无片帮,架间无悬煤。
(2)在作业时,必须闭锁支架,防止支架误动作伤人。
(3)降平衡油缸时必须保证平衡油缸不受力的状态,防止拆卸胶管,高压液体伤人。
(4)更换平衡油缸时,必须对乳化液泵闭锁上锁,防止误启动造成人员伤害。
(5)更换平衡油缸,必须关闭支架进液截止阀,拆卸胶管时必须先泄压后拆除,确保人身安全。
(6)送电时,必须检测瓦斯浓度,避免造成瓦斯事故。
(7)更换工作结束后对现场的工器具及材料进行清点回收,避免工器具、材料掉落刮板运输机溜槽内,防止造成断链、撕带等事故。
五、气体管控措施:
1、通风队安排专职瓦检员进行盯面管理,专职瓦检员负责31201
综采工作面、回风隅角、回风巷和挡风帘以里的气体检查,发现异常及时向调度室和通风堆汇报并积极处理。
2、通风队专职瓦斯检查员密切关注回风隅角处各类气体浓度情况,特别是氧气和一氧化碳浓度须密切检测其变化情况,每班检查结果必须要向通风队、矿调度室汇报,发现异常及时采取措施处理,严禁隐瞒不报和假检,瓦斯检查员必须做好交接班记录,不得脱岗。
3、综采一队在机尾侧挂设导风帘,引导风流吹散回风隅角处有害气体,挡风帘损坏时,必须立即修补更换。
4、回风巷内由两名救护队员和一名专职瓦斯检查员设警戒,严禁无关人员进入机尾,并对回风气体进行监测,发现气体异常及时汇报,并通知撤人。
5、回风巷设警戒人员每隔1小时向调度室和通风队汇报气体情况。
6、工作面气体异常,工作人员要立即佩戴自救器并就近撤离到进风侧安全地点22联巷交接班地点。
7、在31201工作面机头由救护队和综采一队各派一人设置警戒,
严禁非工作人员进入工作面。
8、工作人员严禁在可能存在隐患的地点单岗作业,作业时必须有专人监护。
9、31201面设置警戒:
(1)由于目前31201回风顺槽氧气偏低,防治人员误入31201回风顺槽,在31201回风顺槽Ⅰ入口行车风门处设置警戒、“禁止入内”牌板,设专人看守,禁止人员进入。
(2)在31201回风绕道与31总回交叉口处悬挂全断面网片、设置“禁止入内”牌板,派专人看守,防止人员进入。
(3)在31201回风隅角处设置两名救护队员和一名专职瓦斯检查员,进行盯面管理,实时进行检测,禁止人员进入回风隅角区域,发现异常情况及时汇报处理。
(4)进入警戒区域作业人员须取得调度室和通风部门的同意,并在专职瓦斯检查员和救护队员的陪同下进行作业,发现气体异常必须立即佩戴自救器进行撤离。
10、由救护队人员负责打开31201回风顺槽23联巷的措施管进
行泄压,减小采空区内气体压力,在保证31201回风顺槽Ⅱ气体浓度符合规定的情况下(氧气不低于18%),来决定开启泄压口的大小,从而减小采空区向工作面及其回风隅角漏风。
11、在31201工作面进、回风隅角三角区内堆砌沙袋墙进行封堵,减少采空区漏风。
(1)回风隅角三角区内沙袋墙由救护队负责堆砌,通风队派专人现场指挥,施工过程中要求救护队员佩戴正压呼吸器进行作业,确保作业期间安全。
沙袋墙要堆砌严密,用铁丝等进行加固,防止被压倒。
(2)进风隅角三角区内沙袋墙由榆林队负责施工,通风队和综采一队负责现场指挥,进行堆砌,确保堆砌质量。
12、对工作面风量进行测定,将风量控制在1100m3/min左右,当进、回风隅角处沙袋堆砌完毕后,观测工作面气体情况,视实际情况对风量进行调整。
13、对井下现有的传感器进行维护和检修,确保监测监控系统运行正常,数据上传稳定可靠。
在煤机下风侧、31201回风顺槽Ⅰ距
工作面10-15m的位置,31201回风顺槽Ⅱ22联巷口、31201回风顺槽距主回撤通道口10-15m以里的位置挂设氧气、甲烷、一氧化碳便携仪器,实时监测该地点气体情况。
14、对31201工作面回风隅角、回风顺槽、采空区、回顺26联观测孔等重点位置,定期进行检测,每2小时检查一次,并将检查结果上报矿通风队和调度室。
15、对22煤采空区气体取样化验分析和压力测定,由通风队束管分析人员对31201回顺26联巷口探放水孔,每天取样分析一次。
16、通风队负责整理分析观测数据,形成报表,每天早8点前上报通风管理部业务协同平台中。
六、本措施未尽事宜按《31201综采工作面回采作业规程》、《煤矿安全规程》要求执行。
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