低负荷煤质变差引发锅炉MFT
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低负荷煤质变差引发锅炉MFT
1、事故经过:
故障前,#1机组负荷360MW,光字牌发“炉膛压力低报警”,运行人员切换画面检查送风机和一次风机运行情况,紧接着锅炉MFT。
MFT首出“全炉膛无火”。
炉膛压力最低到-2300Pa。
MFT 前没有进行操作。
2、事故原因:
(1)SOE记录分析:23:35:51 炉膛压力低于-300Pa报警发出。
23:35:52 炉膛压力低于-2000Pa报警发出。
23:36:02 炉膛压力低MFT报警发出。
23:36:14 锅炉MFT触发。
通过SOE记录发现,在锅炉MFT之前50s内,炉膛内负压波动。
其中有1个负压测点已经到达MFT动作值。
因为负压低MFT动作为三取二,MFT首出没有体现负压动作。
(2)历史曲线分析:曲线显示,制粉系统的一次风量、二次风量、冷热风挡板开度等都没有大的变化。
对火检的模拟量信号进行检查,发现1B磨的火检信号在负压下降时,火检信号已经减弱,而其它磨煤机的火检信号在负压下降后才减弱。
说明1
B磨当时已经灭火。
1B磨灭火后,炉膛内温度下降,炉内燃烧急剧恶化,锅炉灭火。
综合以上分析:在低负荷下炉膛温度较低,炉内燃烧不稳定,1B磨煤机灭火,导致炉膛温度下降,燃烧恶化,锅炉灭火。
3、防范措施:
(1)制定低负荷稳燃措施。
针对不同煤种,进行燃烧区域热负荷或温度测量工作。
找出不同煤种下,最低稳燃负荷。
(2)加强混煤工作,在煤质较差时,保证低层B、F磨煤机上优质煤。
(3)低负荷时,运行人员加强燃烧工况的监视。