Lexium23 Plus AL180 故障分析与解决方案
Lexium施耐德伺服报警原因与处理

需DI ARST 清除
ALEb6
过负载
电机及驱动器过负载时动作
需DI ARST 清除
ALEb7
过速度
电机控制速度超过正常速度过大时动作
需DI ARST 清除
ALEb8
异常脉冲控制命令
脉冲命令的输入频率超过硬件界面容许值时动作
需DI ARST 清除
ALEb9
位置控制误差过大
位置控制误差量大于设定容许值时动作
芯片通讯错误
硬件故障导致芯片通讯错误
需DI ARST 清除
ALEb4
电机匹配异常
驱动器型号与电机无法Βιβλιοθήκη 持重新上电ALE24
编码器异常
编码器初始磁场错误
将电机轴心转动后,重新上电
ALE25
编码器异常
编码器内部错误
重新上电
需DI ARST 清除
ALE10
芯片执行超时
芯片异常时动作
无法清除
ALE11
编码器异常
编码器产生脉冲信号异常时动作
重上电清除
ALE12
校正异常
执行电气校正时校正值超越容许值动作
移除CN1 接线并执行自动校正后清除
ALE13
紧急停止
紧急按钮按下时动作
DI EMGS 解除自动清除
ALE14
反向极限异常
反向极限开关被按下时动作
Lexium23施耐德伺服报警原因与处理
报警提示
报警名称
报警动作内容
清除报警
ALEb1
过电流
主回路电流值超越电机瞬间最大电流值倍时动作
需DI ARST 清除
ALEb2
过电压
主回路电压值高于规格值时动作
南美M238-CANOPEN-LXM23A调试总结

南美伺服调试碰到的问题架构为:M238通过CANOPEN控制4台LXM23A。
1、伺服会出现AL124报警。
原因:CANOPEN的PDO存取时,数据范围错误。
解决方法:把HOME模式中的两个参数Home offset与Speed during search for switch去掉以后,AL124就不会出现。
估计是EDS的问题,盛工认为是EDS的数据定义出错导致数据范围出错,才出现AL124错误。
2、伺服会出现AL170报警。
原因:由于版本的原因,现场使用伺服的版本为1004,其出现的AL170在版本1006时为AL180错误。
该错误的原因为:Life guard错误或者hearbeat超时。
解决方法:延长headbeat时间。
M238CANOPEN的限制节点生产者的时间最好为任务循环时间的10倍。
节点生产者时间和CANOPEN_Manager 生产者时间相同。
节点消费时间>=节点生产者时间的2.5倍。
另外,由于PLC的扫描速度问题,发送PDO只能用到两个,如果超过两个就会出现不可预知的错误,比较出现AL401,CANOPEN通信不稳定。
3、发现使用SDO回零时,出现一些怪问题。
在删除PDO改用SDO的时候,使用Home select的时候发现伺服HOME无法按程序去运行,但如果把Home select放到PDO里。
问题得以解决。
分析得出SDO的速度比较慢,所以当如果当要联系置位Home select的时候,伺服来不及收到,导致无法按程序进行。
4、出现AL401错误和问题2差不多。
5、发现伺服走到一半的时候发现不动作。
和问题2一样,在伺服运动的过程当中会偶尔通信中断,然后自动重新启动,导致无法继续动作。
6、SFC的编程问题,希望有时候能复位。
通过SFC的参数INIT,RESET可以对SFC进行复位。
lexium23施耐德伺服报警原因与处理(1)

需DI ARST 清除
ALE23
预先过负载警告
根据参数P1-56 过负载输出准位设定的百分比,预先产生过负载警告动作
需DI ARST 清除
ALE97
内部命令执行超时
内部命令执行发生问题
需DI ARST 清除
ALE98
芯片通讯错误
硬件故障导致芯片通讯错误
需DI ARST 清除
ALE99
芯片通讯错误
硬件故障导致芯片通讯错误
需DI ARST 清除
ALEb4
电机匹配异常
驱动器型号与电机无法支持
重新上电
ALE24
编码器异常
编码器初始磁场错误
将电机轴心转动后,重新上电
ALE25
编码器异常
编码器内部错误
重新上电
Lexium23施耐德伺服报警原因与处理
报警提示
报警名称
报警动作内容
清除报警
ALEb1
过电流
主回路电流值超越电机瞬间最大电流值倍时动作
需DI ARST 清除
ALEb2
过电压
主回路电压值高于规格值时动作
需DI ARST 清除
ALEb3
低电压
主回路电压值低于规格电压时动作
电压回复自动清除
ALEb5
再生异常
需DI ARST 清除
ALE10
芯片执行超时
芯片异常时动作
无法清除
ALE11
编码器异常
编码器产生脉冲信号异常时动作
重上电清除
ALE12
校正异常
执行电气校正时校正值超越容许值动作
移除CN1 接线并执行自动校正后清除
ALE13
紧急停止
Lexium23施耐德伺服报警原因与处理

ALE14
反向极限异常
反向极限开关被按下时动作
需DI ARST 清除或Servo Off 清除
ALE15
正向极限异常
正向极限开关被按下时动作
需DI ARST 清除或Servo Off 清除
ALE16
IGBT 温度异常
IGBT 温度过高时动作
需DI ARST 清除
ALE17
命令写入异常
控制命令下达异常时动作
需DI ARST 清除
ALE22
主回路电源缺相
主回路电源缺仅单相输入
需DI ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱRST 清除
ALE23
预先过负载警告
根据参数P1-56 过负载输出准位设定的百分比,预先产生过负载警告动作
需DI ARST 清除
ALE97
内部命令执行超时
内部命令执行发生问题
需DI ARST 清除
ALE98
芯片通讯错误
硬件故障导致芯片通讯错误
需DI ARST 清除
ALE99
芯片通讯错误
硬件故障导致芯片通讯错误
需DI ARST 清除
ALEb4
电机匹配异常
驱动器型号与电机无法支持
重新上电
ALE24
编码器异常
编码器初始磁场错误
将电机轴心转动后,重新上电
ALE25
编码器异常
编码器内部错误
重新上电
Lexium23施耐德伺服报警原因与处理(总1页)
Lexium23施耐德伺服报警原因与处理
报警提示
报警名称
报警动作内容
清除报警
ALEb1
过电流
主回路电流值超越电机瞬间最大电流值1.5倍时动作
瓦里安23EX型直线加速器故障分析与维修五例

科技与创新┃Science and Technology&Innovation2021年第06期文章编号:2095-6835(2021)06-0132-02瓦里安23EX型直线加速器故障分析与维修五例支闻达(界首市人民医院医学装备科,安徽阜阳236500)摘要:随着放射治疗技术的不断发展,医用直线加速器广泛应用于肿瘤治疗,以其独特的优点深受临床的欢迎,是放射治疗设备领域中的高端产品。
医用直线加速器是用高能物理量治疗肿瘤患者的新型治疗方法,属于具有危险性的医疗设备,临床治疗操作和维修保养过程中,如因操作不当或者疏忽大意容易造成整机性能下降或者医疗事故。
在日常工作中,临床工程师要加强掌握医用直线加速器的操作规程、工作原理和临床应用,对故障发生的原因进行认真分析,在最短的时间内将故障排除。
关键词:医用直线加速器;故障分析;故障维修;联锁故障中图分类号:TL53文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2021.06.053随着科学技术的不断发展,瓦里安高能加速器不断更新,形成了自己的系列独特产品,其中以23EX型瓦里安直线加速器为市场占有率最多的主流产品,它具有自动化程度高、操作简单、安全稳定等特点[1-2]。
医用直线加速器主要由加速管、电子注入系统、微波功率源、微波功率传输系统、脉冲调制系统、控制系统、机械系统、真空系统、水冷系统、电源系统和操作系统等部分组成[3]。
近几年来,随着肿瘤病人的不断增多,放疗科在医院的地位也越来越重要,而医用直线加速器是肿瘤放射治疗的主要医学装备。
所以,保障医用直线加速器的正常运行是医院设备科临床工程师非常重要的一项工作。
基于此,本研究以瓦里安23EX型医用直线器在工作中遇到的几例常见故障进行分析和总结,供大家参考。
1故障一1.1故障现象直线加速器在晨检正常工作约2h后,突然出现PUMP 和FLOW联锁信息提示,加速器不能正常出束。
1.2故障分析医用直线加速器在运行时会发热,需要水冷散热,如若水循环流量不足或者温度过高就会出现这两个联锁。
费森s常见故障排除

FreseniusMedicalCare
洗肾机故障排除
AT1-Test自我测试
B模组
C水路
D电路
E消毒及清洗
F透析过程
A:T1-Test自我测试
故障(状况)
检查
处理/说明
压力部份
F25pospressure
F26pospressure
1、重校正TMP
2、重校TMP后时好时出现F25或F26
1、检查V24b的动作
2、检查6号感测器位置
1、清洁或更换V24B
2、6号感测器更换之
Flowalarm消毒程序,吸消毒液之前出现
Flow300/500/800
有时正常,有时=147
1、检查平衡腔电磁阀
2、检查21Flowpump
3.300,500正常,800时147,因为V43
过滤网堵塞.
1、一般MV31~MV38其中一个故障
3、清洁管路
4、清洁或更换该电磁阀
5、更换之
flowalarm但自检,消毒程序均没问题
上机循管就出现流量报警
V26故障
Upperflowalarm
清洗程序时出现,校正flow300,500,800,时flow(300)=147,且无法在小范围改变
除气泵马达问题,碳刷积碳过多造成马达低速运转时电极无法转换。
4、更换之
6,.除铁,更换电导度传感器。
传导度不稳上下漂移
1、检查透析液流速是否稳定
2、检查A/Bpump是否故障
3、检查平衡腔内膜是否破裂
4、检查是否小air造成
5、检查热交换器
6、检查浮球开关之动作
7、检查电源供应器到母板的三组电
leium施耐德伺服报警原因与处理

Lexium23施耐德伺服报警原因与处理
报警提示
报警名称
报警动作内容
清除报警
ALEb1
过电流
主回路电流值超越电机瞬间最大电流值1.5倍时动作
需DI ARST 清除
ALEb2
过电压
主回路电压值高于规格值时动作
需DI ARST 清除
ALEb3
低电压
主回路电压值低于规格电压时动作
ALE98
芯片通讯错误
硬件故障导致芯片通讯错误
需DI ARST 清除
ALE99
芯片通讯错误
硬件故障导致芯片通讯错误
需DI ARST 清除
ALEb4
电机匹配异常
驱动器型号与电机无法支持
重新上电
ALE24
编码器异常
编码器初始磁场错误
将电机轴心转动后,重新上电
ALE25
编码器异常
编码器内部错误
重新上电
ALEb9
位置控制误差过大
位置控制误差量大于设定容许值时动作
需DI ARST 清除
ALE10
芯片执行超时
芯片异常时动作
无法清除
ALE11
编码器异常
编码器产生脉冲信号异常时动作
重上电清除
ALE12
校正异常
执行电气校正时校正值超越容许值动作
移除CN1 接线并执行自动校正后清除
ALE13
紧急停止
紧急按钮按下时动作
命令写入异常
控制命令下达异常时动作
需DI ARST 清除
ALE22
主回路电源缺相
主回路电源缺仅单相输入
需DI ARST 清除
ALE23
预先过负载警告
LEXIUM 23 PIUS使用样本

b 产品概览 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 b 伺服电机 / 驱动器组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 b 型号定义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
施耐德电气以先进的技术和产品,全面参与到中国能源和基础设施建设的 方方面面,包括为三峡工程、西气东输、南水北调、岭澳核电站等重大工 程提供设备和服务,参与2008年奥运会43个奥运场馆的建设,并提供奥运 保障团队,实现全程0事故,为中国60华诞庆典提供稳定用电、安全用电 的电力保障服务。
目前,施耐德电气在中国设有77个办事处、22家工厂、6个物流中心、 1个研修学院、2个研发中心以及1个实验室,在全中国有近15,000名员 工、500家分销商以及遍布全国的销售网络。2007年底,中国成为施耐
b Lexium 23D - 功能强大的通用型伺服驱动器 v 内置 8 个运动任务 v 通过脉冲、模拟量和 I/O 信号控制 v 高至 4 Mpps 的脉冲输入 v 62.5 μs 电流环刷新时间 v 8 路数字输入 v 4 路数字输出 v 2 路模拟输入 v 2 路模拟输出
施耐德伺服LXM23Plus产品介绍

包装
印刷
纺机
机床-材 机床料加工
电子 设备
其他
Schneider Electric OEM - LiBin – 11/5/2010 -
8
典型运动控制解决方案
16 轴 数 M218/M238/Twido PTO/M340 PTO
M238/M340/M258
LMC20/LMC058
8 Canopen总线 Canopen总线 运动控制总线
发展趋势 第三方产品
脉冲串或I/O信号 脉冲串或I/O信号 I/O
Canopen/Canmotion总线 Canopen/Canmotion总线
Schneider Electric OEM - LiBin – 11/5/2010 -
6
产品定位
产 品 高 定 位
Lexium32 M Lexium32 A C紧 Lexium32 C紧 凑型 高级型 模块型
(2011Q1)
绝对位置控制
● 内置
CanOpen/ CanMotion总线
Schneider Electric OEM - LiBin – 11/5/2010 -
4
更好的产品性能
驱动器和电机性能在多个方面都有提升
产品竞争力提高! 产品竞争力提高!
Lexium 23 控制方式 速度环响应 绝对位置控制 快速输入(DI) 防护等级 电机编码器分辨率 I/O Lexium 23C:450HZ; Lexium 23M:550HZ 不能实现 无 IP1X 10000脉冲/转 Lexium 23 Plus I/O: Lexium 23 D Canopen/Canmotion: Lexium 23 A 550HZ 可以实现,采用带有电池的编码器线 缆 2个(5微秒) IP20 20位
指纹锁常见售后问题及解决方案

洛金顿指纹锁常见售后问题与解决方案一、锁舌无法弹出或弹出困难,造成开门不灵活。
原因分析:1、方棒孔太小或偏位2、锁体孔开孔偏位或太窄小。
3、天地杆不灵活4、方棒太长5、前后面板错位6、锁舌与边条有摩擦。
解决方案:1、重新开方棒孔或锁体孔至直径30mm。
2、重新安装锁体至锁体侧边条与门框平齐。
3、调整天地杆4、更换适当的方棒5、调整前后面板位置后再加紧固定镙丝。
6、修正边条位置。
二、后面板手柄按下,弹性不足或回弹困难。
原因:1、锁体安装倾斜或偏位2、前后面板错位3、手柄弹簧坏了。
4、方棒太长。
解决方案1、检查或重新开方棒孔至直径30mm。
重新安装锁体至锁体入门侧面与门平齐为止。
2、调整前后面板位置。
3、更换弹簧或联系售后。
4、重新选择合适的方棒。
选择标准详见下表:三、噪音过大原因:门缝太小解决方案:调整合页至门缝2~5mm为止。
四、刚装时正常,开几下就无法正常开门了(液晶显示正常)。
原因:方棒太短。
解决方案:更换与门匹配的方棒。
五、用指纹开锁比较困难,需多次尝试才能开门(指纹认证不通过)。
原因:1、涂了过多的护手霜。
2、特地洗干净手再登记指纹。
3、登记指纹时手指太冷。
4、季节更换时5、指纹采集时按的太轻或太重。
6、指纹采集时放置的位置偏离中心点太多。
7、手指太干或太湿解决方案:1、清洁一下登记手指(手指擦拭即可,无需采用洗洁剂清洗)2、保持登记手指正常即可,无须特地清洗登记手指。
3、登记时指纹采集手指在常温下采集即可4、在冬夏两季分别再次登记指纹。
5、采集登记指纹时稍用力。
6、采集登记时手指放正。
7、综合解决方案:将采集手指在额头部位轻轻擦拭,湿润手指后进行采集,可解决较大部分问题。
六、锁具瞬间温差超过20摄氏度时无法正常使用。
原因:环境温度的急剧变化,锁具的电子元器件无法在短时间内使用(20分钟左右后再使用)。
解决方案:在新环境中等待20分钟以上后使用。
七、更换电池后,短时间就无法开门(或液晶显示屏闪烁无法正常显示)原因:1、电池正负级放反2、电池质量差3、不是碱性电池解决方案:1、根据使用说明书正确放置电池。
Lexium施耐德伺服报警原因与处理

Lexium23施耐德伺服报警原因与处理
报警提示
报警名称
报警动作内容
清除报警
ALEb1
过电流
主回路电流值超越电机瞬间最大电流值倍时动作
需DI ARST 清除
ALEb2
过电压
主回路电压值高于规格值时动作
需DI ARST 清除
ALEb3
低电压
主回路电压值低于规格电压时动作
存储器异
常存储器(EE-PROM) 存取异常时动作
需DI ARST 清除
ALE18
芯片通讯异常
芯片通讯异常时动作
需DI ARST 清除
ALE19
串行通讯异常
RS-232/485 通讯异常时动作
需DI ARST 清除
ALE20
串行通讯超时
RS-232/485 通讯超时时动作
需DI ARST 清除
ALE21
ALEb9
位置控制误差过大
位置控制误差量大于设定容许值时动作
需DI ARST 清除
ALE10
芯片执行超时
芯片异常时动作
无法清除
ALE11
编码器异常
编码器产生脉冲信号异常时动作
重上电清除
ALE12
校正异常
执行电气校正时校正值超越容许值动作
移除CN1 接线并执行自动校正后清除
ALE13
紧急停止
紧急按钮按下时动作
ALE98
芯片通讯错误
硬件故障导致芯片通讯错误
需DI ARST 清除
ALE99
芯片通讯错误
硬件故障导致芯片通讯错误
需DI ARST 清除
ALEb4
电机匹配异常
Lexium 23 产品功能介绍

屏蔽
屏蔽
L
9
屏蔽
Schneider Electric - Division - Name – Date
14
DI 输入信号接线 (漏型)
C9:DI接线,内部电源 C10:DI接线,外部电源
Schneider Electric - Division - Name – Date
15
DI 输入信号接线 (源型)
Function : P1-01 : 1 ? Mode setting P1-33 : 4 ? Position command P1-47 : 202 ? Homing Mode P2-36 : 100 ? Motor speed P2-44 : 1 ? DO Mode setting P2-46 : 5 ? revolution time
29
Lexium 23 调试软件
Schneider Electric - Division - Name – Date
30
如何排除报警状况
Schneider Electric - Division - Name – Date
31
进阶篇 – lexium 23 的调试原理和 步骤
调整步骤
调整的基本理念 : (1) 合理的机器伺服响应:越快,越好? => 太快的响应会导致电机共振和噪音 (2) 通常速度环响应比位置环响应快4~6倍。 (3) 采用合适的工具: 数字滤波器 => 理解参数的作用 改变到动态响应
26
C & M 驱动器比较
Schneider Electric - Division - Name – Date
27
Lexium 23 C 和Lexium 23 M 比较
Lexium 23 Plus 问题汇总

Lexium 23 Plus 问题汇总IS OEM NC SD 李振AL011:编码器异常产生的原因:这个问题的根源来源于伺服电机编码器本身,因为编码器是采用的串行通讯方式,在编码器的电缆中,其中有两条是电源线,由驱动器输出DC5V给编码器供电,另外两条是通讯线,在距离较长的场合,电缆本身的阻抗会造成输出至编码器端的电压产生压降,造成编码器本身工作不稳定,这是其一,再者是编码器电缆与伺服电机的动力线通常走在一起,在伺服电机使能后,较易对通讯产生干扰处理方法:1、首先要确认的是固件已经升级至V1.006 Sub28版本(含)以上,因为此版本增加了编码器通讯错误校验的容错次数;2、尽量使用原装电缆或者是由第三方完全制作好的电缆,因为我在现场遇到很多类似其他原因造成的编码器故障问题产生,如:现场的电工焊接工具不合适,达不到一定的焊接水平,驱动器侧的编码器插头的管脚在长时间与电烙铁进行接触时,加热的管脚铜片容易产生热量使其周边的塑料融化,这样,紧固效果便会大大折扣,在插入驱动器侧接口时,看似连接正常,极端的情况是铜片已经缩回,造成连接不良,从而产生编码器故障报警,因此,山东的客户大部分建议由代理商直接提供预装电缆给客户,不让客户自己焊接制作;3、编码器电缆使用双绞屏蔽电缆,并且屏蔽层(不是抽出其中的某几根)引出压接在驱动器的接地端子上;4、在接近驱动器侧的编码器电缆上环割出一段屏蔽层,通过铜片压接在金属板上,详细的安装方式可参考Lexium 32的安装手册;5、如果有些电缆必须通过工业连接器连接时,也要做好屏蔽层的连接AL018:检出器输出异常产生的原因:此问题常伴随AL011产生,或由于相关的参数设置超出脉冲输出端口的最高频率所致处理方法:通常设置相关的参数或者直接设置P2-65为16#2000,屏蔽此报警AL024:编码器初始磁场错误产生的原因:编码器磁场相序错误,与现场干扰有一定关系,批次问题除外处理方法:动力线采用屏蔽电缆,1、屏蔽电缆的屏蔽层引出连接在驱动器的接地端子上;2、在接近驱动器侧的动力电缆上环割出一段屏蔽层,通过铜片压接在金属板上,详细的安装方式可参考Lexium 32的安装手册AL124:CANopen PDO存取时,数据范围出错产生的原因:CANopen模式下,某些参数的初始值不能为0,而PLC下载程序时,初始值往往为0处理方法:设置参数为不为0的值,然后故障复位一次即可AL201:CANopen数据初始错误产生的原因:此问题多产生在使用CANopen模式写电子齿轮比,由于通讯速度较快,在某一时刻,如果写入的分子与驱动器默认的分母1的比值超过电子齿轮比的范围,则立即产生此错误,并且无法继续识别正确的电子齿轮比处理方式:1、可在服务数据对象中添加多个P1-44与P1-45参数,即保证任何时刻,电子齿轮比不超过允许的范围;2、电子齿轮比设置为128:1,位置与速度关系通过PLC进行程序运算,此方法确保万无一失,但要说服客户不在驱动器里设置电子齿轮比AL401:CANopen状态错误产生的原因:通讯质量不好,可能的原因:通讯线材质量差,未使用双绞线,无屏蔽层,无终端电阻处理方法:更换屏蔽双绞通讯线,增加终端电阻,必要时降低通讯速率AL180:监控超时产生的原因:CANopen总线负载过重处理方式:Pr模式下,尽量减少PDO数量;功能块模式下,尽量减少实时读取的功能块;一般3-4轴控制选择M238 PLC,4轴以上尽量选择M258 PLC,并且多轴控制时,建议选择Pr模式,此模式目前从现场应用来看比功能块稳定的多,但限于Pr模式时的EDS文件有很多参数无法在PDO中配置,需要对EDS文件进行修改,有需要者可Mail给我伺服轴无法使能:目前遇到两种现场,1、动力线的地线未连接在驱动器侧的接地端子上,则无论是Pr模式还是功能块模式下,均无法使能,且驱动器的CAN指示灯工作正常,无任何报警提示,处理的方法是,将动力线的地线连接在驱动器侧的接地端子,但一定要确认动力线的相序必须严格对应;2、驱动器的上电顺序,控制端先上电,然后通过DO无故障输出点反馈至PLC,由PLC输出控制接触器实现对驱动器主电源的上电,在此方式下,有时也会产生伺服无法使能的情况,监控P0-46的数值为404,伺服未进入使能状态,处理方式是将驱动器的主电源与控制电源一起上电,或在PLC中增加延时,可参考另一篇文章。
道尔系统常见故障处理方法-定义说明解析

道尔系统常见故障处理方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述道尔系统是一种常见的电子设备,广泛应用于各个行业。
然而,在使用过程中,道尔系统可能会出现各种故障,影响其正常运行。
为了解决这些常见故障,本文将详细介绍道尔系统常见故障的处理方法。
在本文的正文部分,我们将分别讨论道尔系统常见的三种故障,并提供相应的处理方法。
这些故障包括但不限于硬件故障、软件故障和通信故障。
每一种故障都会影响系统的性能和功能,因此及时解决这些故障是非常重要的。
在结论部分,我们将总结常见故障的处理方法,并提出对道尔系统故障处理的建议。
通过对故障处理的总结和建议,我们可以更好地提高道尔系统的稳定性和可靠性。
最后,我们将展望未来道尔系统故障处理的发展方向。
随着科技的不断进步和技术的日新月异,我们可以期待更加智能化、高效化的道尔系统故障处理方法的出现。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构的设计是为了帮助读者更好地理解和掌握道尔系统常见故障的处理方法。
本文分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分首先进行概述,介绍了道尔系统故障处理的背景和重要性。
接着对本文的结构进行了简要说明,使读者了解整篇文章的组织架构。
然后明确了本文的目的,即通过对道尔系统常见故障处理方法的介绍和总结,为读者提供参考和指导。
最后,引言部分进行了总结,强调了本文的重要性和实用性。
正文部分是本文的核心内容,主要介绍了道尔系统常见故障的处理方法。
具体来说,本文将分别针对道尔系统常见的三种故障进行介绍,包括故障一、故障二和故障三。
对于每种故障,文章将详细解释其原因和表现,并提供相应的处理方法和技巧。
通过实例分析和详细步骤的描述,读者能够更好地理解和应用这些故障处理方法。
结论部分对本文的内容进行总结和回顾。
首先总结了本文所介绍的道尔系统常见故障处理方法,强调了它们的重要性和实用性。
接着提出了对道尔系统故障处理的一些建议,包括加强对故障预防的重视、提高故障处理的效率和准确性等方面。
永大电梯故障代码分析表

TCD 42 SFCR 不闭合故障
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Rank 别 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A1 A1 A2 A1 A2 A2 A1 B1 A2 A3 C1 A2 A2 A1 A2 Rank 别 A2 A1
Hold ◎ ◎ ◎
○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○
B1
○
B1
○
TCD 52 TCD 53 TCD 54 TCD 55 TCD 57 TCD 58 TCD 59 TCD 60 TCD 61 TCD 62 TCD 63 TCD 64
MCTT 不闭合故障 BCTT 不闭合故障 RE 故障(U,V,W 相磁极角度异常) 马达电流检出回路异常 Mg.B 两段式电源回路异常 DLAN 当机 LEV POSI 不闭合故障(非平层曳引轮空转) 阶高 TABLE SUM ERROR
A2
○
TCD 75 POWER MODULE 过热
B2
TCD 76 微速运转时间异常
C1
TCD 77 门机马达过热
C1
TCD 78 门机异常
A2
TCD 79 Rctt 不断开/不闭合故障
C1
TCD 80 DUPLEX 通讯异常 (取消)
E
TCD 81 TCD 82 TCD 83
再平层用光电 POSI 不闭合故障 再平层用光电 POSI 不断开故障
13
A2
SDC 运转异常
----
检出目的 开机后,SDC 与 SDA 串行通信无法达成,检出异常,电梯不可再起动。
开机后,SDA 传送 Check 码至 SDC,等候 SDC 响应,若 SDC 于 500ms 内无法回 检出条件 应,则判定 SDC 当机。
京瓷180代码及维修方式

京瓷1620代码维修方式进入方式是10871087 退出按001 复印键U000 输出自我状态报告—U001 退出保养模式—U004 检查机器编号—U005 无纸复印—U019 显示 ROM 版本—U020 初始化所有数据—U021 初始化内存—U030 检查电机工作情况—U031 检查纸张传输开关—U032 检查离合器工作情况—U034 设定图像打印对位" 调节前端对位5.1/0/0/0/0/0" 调节中线-1.2/0/0/0/0/0U035 设定 folio 尺寸" 长度330" 宽度210U051 调节纸张松紧度20/0/70/80/80/0U053 微调电机速度" 驱动电机速度调节0" 多边电机速度调节0" 出纸电机速度调节0" 对位辊电机速度调节0" 电机速度调节(用于手送供纸盘中的供纸) 0 " 电机速度调节(用于选购的供纸盒中的供纸) 0 " 电机速度调节(双面模式下) 0U060 调节扫描仪输入特性12U061 打开曝光灯—U063 调节遮光位置0U065 调节扫描仪放大倍率" 主扫描方向0" 副扫描方向-12U066 调节前端对位以扫描稿台玻璃上的原稿10U067 调节中线以扫描稿台玻璃上的原稿0U068 调节送稿器中原稿的扫描位置0U070 调节送稿器放大倍率0U071 调节送稿器扫描对位" 调节前端对位0" 调节后端对位0U072 调节送稿器中线0U073 检查扫描仪工作情况—U074 调节送稿器输入亮度1U087 打开/关闭送稿器扫描位置调节模式35U088 设定输入滤波器(莫尔条纹减少模式)关U089 输出 MIP-PG 图案—U091 检查遮光情况—U092 自动调节扫描仪—U093 设定曝光浓度等级" 文字/文字和图片/图片模式0/0/0U099 检查原稿尺寸检测—U100 设定主充电高压" 栅极控制电压135" 复印间隔60" 复印数量50" 校正数量10U101 设定其它高压" 显影偏压时钟频率27" 显影偏压时钟占空45" 转印控制电压(较大尺寸) 168" 转印控制电压(较小尺寸) 179" 转印充电输出关闭定时38" 转印充电输出开启定时34" 分离控制电压1" 分离充电输出开启定时33" 分离充电输出关闭定时43U110 检查/清除感光鼓计数—U130 墨粉装入模式—U144 设定墨粉装入操作0U158 检查/清除显影计数—U161 设定定影控制温度" 初级稳定的定影温度140" 二次稳定的定影温度160" 复印操作温度 1 170" 复印操作温度 2 180" 用于定影控制的纸张数5" 用于定影控制的纸张数(厚纸) 20U162 强制稳定定影—U163 重设定影故障的数据—U167 检查/清除定影计数—U199 检查定影温度—U200 打开所有 LED —U202 设定 KMAS 主监视系统—U203 单独操作送稿器—U204 设定是否有钥匙计数卡或钥匙计数器关U207 检查操作面板键—U243 检查送稿器电机和电磁铁的工作情况—U244 检查送稿器各开关—U250 设定保养周期150000U251 检查/清除保养计数0U252 设定地域日本U253 在单、双计数之间进行切换A3U254 开/关自动启动功能开U255 设定自动清除时间90U258 检测到墨粉用尽时,切换复印操作单张模式U260 改变复印计数定时出纸后U265 设定地域规格0U332 设定尺寸转换系数1.0U342 设定出纸限制开U345 设定保养到期指示值—U402 调节图像打印的预留装订边—U403 调节稿台玻璃上的原稿扫描预留装订边—U404 调节送稿器中的原稿扫描预留装订边—U407 调节内存图像打印前端对位—U901 检查/清除各供纸位置的复印计数—U903 检查/清除卡纸计数—U904 检查/清除故障显示计数—U905 检查/清除送稿器计数—U908 检查总计数—U910 清除覆盖率数据—U911 检查/清除各种纸张尺寸的复印计数—U927 清除计数器—U928 检查/清除机器运转计数—U990 检查/清除曝光灯亮起时间—U991 检查扫描仪计数—U993 输出 VTC-PG 图案—KM-1620自诊断功能KM-1620配备自诊断功能。
瓦里安CLinac 23EX加速器 HWFA常见故障维修技巧

瓦里安CLinac 23EX加速器 HWFA常见故障维修技巧摘要】本文结合医用直线加速器中的瓦里安CL23EX加速器,进行了简单分析,并针对其应用过程中出现的HWFA常见故障进行了探讨,并提出了相应的维修措施。
【关键词】瓦里安CL23EX加速器 HWFA常见故障维修技巧【中图分类号】R197.39 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2014)13-0086-01前言:新一代的瓦里安医用直线加速器其硬件功能强大,技术性能熟练,在各大医院放疗科应用广泛。
现总结几年来针对常见故障的HWFA联锁故障进行分析、排除,以便快速解决该故障、提高开机率。
一.瓦里安CL23EX加速器概述瓦里安(Varian)CL23EX 直线加速器,是由美国瓦里安公司生产的医用直线加速器,是一种用于对肿瘤进行放射治疗的医用加速器装置,结合三维适形调强放射治疗技术,可以对患者体内的肿瘤的形状、大小等进行精确定位,使得高剂量曲面可以在紧紧包裹肿瘤的同时,避开周围的正常组织,通过对靶区内射线束强度的调整,对肿瘤进行治疗。
二.瓦里安CL23EX加速器HWFA常见故障的维修设备在应用过程中,由于各种因素的影响,会出现相应的故障,需要管理人员的重视,及时对故障进行分析和维修,以确保设备的正常使用。
这里主要针对设备HWFA(硬件)连锁的常见故障进行分析和探讨。
故障现象一:在设备运行过程中,出现硬件联锁,运动部件无法动作。
故障分析与处理:在加速器的操作界面,进入通讯模式,对故障信息进行查看和分析,发现HWFA连锁故障的提示为“collimator rotation,primary/2nd,mismatch”,同时在维修模式中旁路“Interlock HWFA”也无法使准直器动作。
拆开准直器,发现驱动链条脱离预定轨道,卡在其他的位置上。
于是,拆开周围铅块,将链条理顺,并重新卡在轨道上,调节好链条的长度至合适的位置,加以固定。
之后将主电位器的值调整到与准直器实际位置大致相同,并将其卡在链条上加以固定。
汽车变速箱维修路虎常见故障问题解析

路虎变速箱维修2017年7月,新孚美自动变速箱维修公司接收了一辆路虎揽胜SUV越野车,变速箱型号为6HP-28,行驶14万公里。
为了防止故障继续扩大,车辆是被拖车拖到维修厂的。
〔路虎揽胜拖车进厂〕故障现象车辆故障表现是在行驶中间歇性锁挡,最多只能以3挡行驶。
初步维修新孚美维修技师对该车做了故障自诊断,所报故障码为:4F89:离合器E监控打滑超出极限。
这个故障码会反复出现,不能删除。
新孚美维修技师决定先检查自动变速箱油的品质,经检查发现变速箱油状态显示正常,油内也无杂质,也没有变质。
以此判断,自动变速箱内摩擦件无损坏现象,机械齿轮部件性能良好。
看来故障现象在电子控制单元、阀板部分。
新孚美维修技师对该车的电子控制单元、阀板进行更换,新换的电脑板都要做匹配,进行重新编程,发现并没方法彻底排除故障。
再次试车发现只要车辆升到4挡,故障码仍会重新出现。
图中黑的部位是变速器的油底壳,因为是四驱车型,右侧亮色部分是分动箱既然故障现象不能解决,那就只能拆解变速箱。
单独更换电脑板是不需要拆解变速箱的,只需要用举升机把车辆升起来就好,从车的底部拆下油底壳就能更换电脑板和阀体了。
寻找问题根源新孚美维修技师决定拆卸变速箱进行检查。
变速箱分解后,检查离合器A-E,确定并未存在损坏。
在试车过程中,新孚美维修技师认为故障出现点在3挡升4挡的过程中,因此将排查重点放在了离合器E上。
检查离合器E本身是没有损坏的,那很有可能与油压有关。
沿着离合器E的供油油路检查,对离合器E定子轴的供油道处进行加压试验后,发现大部分压力从定子轴内的铜套与离合器E轴间漏掉了。
这就问题根源。
〔损坏部位很隐蔽,倒是受影响的离合器总成很显眼〕找到故障的根源后,进行了彻底维修处理,更换离合器定子轴上的铜套,装复试车,故障解决。
〔变速箱拆解后,离合器的摩擦片、油封都要更换掉〕顺便说一句,路虎揽胜这款车,虽然看起来很大,离地间隙大,越野能力好,但并不是全尺寸SUV。
爱维达主机告警代码 23

显示的ERR-23是:对地短路故障。
故障原因排查:电机对地短路
故障处理对策:更换电缆或者是电机
变频器
一、对地短路
1、负载出现短路
这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。
这时我们用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘变差,此时应检查电机及附属设施。
2、变频器内部问题
如果上述检测后负载无问题,变频器空开仍出现短路保护,这是变频器内部出现问题,应予以排除。
在逆变桥的模块当中,若IGBT的某一个结击穿,都会形成短路保护,严重的可使桥臂击穿,甚至于送不上电,前面的断路器将跳闸。
这种情况一般只允许再送一次电,以免故障扩大,造成更大的损失,应联系厂家进行维修。
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Lexium23 Plus AL180 故障分析与解决方案
OEM NC SD 李振
系统架构:
PLC:M258
Motion:LXM23A*4+ATV312*3
控制方式:CANopen
Lexium23 Plus:
Firmware:1.009 Sub02
EDS:SE_Motion_LXM23_V1010.eds
故障现象:
使用M258的CANopen主站控制7个从站,LXM23A使用PLCopen功能块(非官方正式发布),ATV312使用官方控制功能块,LXM23A固件版本为1.009 Sub02;故障现象是当整个系统上电后,所有从站均能进入CANopen运行模式,但是,伺服轴的点动或者同时启动四个轴的原点回归或者相对定位等操作,则伺服驱动器显示AL180报警,报警内容为Hearthbeat时间超时,与CANopen断线时的故障一致,而现场通讯线连接正常,使用多股屏蔽网线制作的CANopen通讯线,也有增加终端电阻。
故障分析:
1、排除线缆问题造成的报警产生,在同样的程序下,如果删除两台伺服轴的配置,使用相
同的CANopen通讯线缆,则各个操作均可正常执行;
2、根据操作手册中关于AL180报警的描述,将Hearthbeat时间调整为:主站生产者250MS,
节点保护时间为250MS*3=750MS,仍无法改善此通讯报警的发生;在主站与从站配置中取消Hearthbeat时间的产生,则操作时无AL180报警产生,但伺服轴动作不正常,如需要原点回归的轴无对应的执行动作;
3、确认程序中的问题,无论是数据服务对象,还是专家PDO配置、复位节点次数等,均
无法改变AL180报警的产生;
4、排除线缆过长造成的报警产生,将主站至所有从站的线缆缩短至5M,降低通讯速率至
125K,仍无法改善通讯报警产生,而且此报警的产生对ATV312的操作没有任何影响。
解决方案:
基于以上所有因素,怀疑为总线负载过重或者PDO配置问题导致AL180报警的产生,因此,将LXM23A的PDO中的配置数据除功能块所需要的参数之外全部删除,重新下载,再次操作后,通讯正常而且稳定。
服务数据对象配置如下:
PDO配置如下:
考虑到有些应用场合,需要将伺服轴的当前位置进行实时的显示,因此,在其中一个PDO 配置中添加Position actual value(实时位置,CANopen地址:16#6064 Sub00)参数(或者,在程序中使用SDO的方式读取当前位置也可以,但使用较PDO方式复杂),下载后AL180报警又开始出现了,将Position actual value参数改变为P0-09(P0-17设置为00,则表示读取P0-09的地址时即可获取当前位置),通讯速率提高至500K,下载后,通讯仍然正常而且稳定;
结论:
在使用PLCopen功能块时,除了必须使用的PDO参数外,尽量不再添加其他的PDO参数,必须有此要求时,建议添加P*-**的参数,尽量不要添加CANopen的标准参数。
2012-9-17 济南海格尔现场
一台M238 PLC,七台LXM23A,使用PLCopen功能进行通讯,自编的V1.3的库文件,出现问题如下:
当同时操作几台伺服时,如手动或速度模式,所有伺服报AL180故障,修改心跳时间较大时,容易出现AL401故障,因此将心跳时间恢复,将每个轴的当前位置反馈PDO参数删除,下载后可正常工作,进一步验证了PDO数据交换量大导致的AL180故障产生。
但客户需要知道伺服轴的实时位置时,可以通过判断总线的运行状态,然后再使用SDO的
方式进行当前位置读取。