一起非典型性配电网电压异常越限分析
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一起非典型性配电网电压异常越限分析
摘要:随着配电网线路联络能力的加强,当高压侧设备全停时通过配电网络倒供母线成为可能,但其中也带来了一系列需要注意的问题。本文分析了一起在泰州电网发生的由于线路倒供母线时因主变档位过高,恢复时未及时调整造成系统高低压电磁环网潮流过大,致使线路跳闸;中、低压侧电压过高导致用户设备损坏事件。总结了事故异常发生的原因及特点,并提出了防范措施。
关键词:电压越限;A VC系统;主变档位调整
引言
随着国民经济的发展,双向供电成为常用的供电模式。配电网最大的特点即闭环结构,开环运行的供电方式,在倒负荷或线路检修时,通过调电可以减少停电时间,提高供电可靠性,在发生故障时缩小故障区段,快速恢复正常供电。但由于10kV配网的用户设备种类繁多,参数复杂,因此调电前后必须考虑以上因素以保证调电的可行性。本文通过一起实际发生的电压异常越限事例,深入分析异常原因,探讨解决此类问题的有效方法和措施。
一、异常简述:
2013年01月30日23时55分,市区医药变恢复正常运行方式操作时,造成220kV界牌变:药白522线跳闸(界牌变供医药变);110千伏医药变:10kV 电压越限异常,导致部分用户设备损坏。
二、异常前电网运行情况及异常经过:
运行方式:10kV及20kV母线供电方式为医西1#562线(界牌变供电)供20kVⅡ段母线,经母联510开关,1#主变双圈运行,供10kVⅠ段母线;医西2#565线(界牌变供电)供10kVⅢ段母线,2#主变双圈运行,供10kVⅡ、Ⅲ段母线,见下图:
2013年01月30日15时24分,医药变开始恢复正常运行方式操作;
2013年01月30日23时55分,操作至:合上医巷2#7C9开关(合环)时,因2#主变高压侧在最高档,造成系统高低压电磁环网潮流过大,致使药白522线跳闸(界牌变供医药变);中、低压侧电压过高,导致用户设备损坏事件。
三、事故分析:
异常发生后,对异常原因进行认真分析后,确定1月26日110千伏医药变电压越限异常原因。
第一阶段:
医药变由220kV界牌变通过562、565线路倒供期间,由于A VC无功优化系统检测到20kV电压偏低,自动进行主变档位调整:
2013-01-26 00:31:00,第一次调档,1#主变由9档升至12档,A VC系统检测到电压无变化,进行自动封锁,后监控人员发现无异常进行人工解锁2013-01-26 21:15:00,第二次调档,1#主变由12档升至15档,A VC系统检测到电压无变化,进行自动封锁,后监控人员发现无异常进行人工解锁;
2013-01-27 07:45:00,第三次调档,1#主变由15档升至17档;
因110kV主变有载开关安装在高压侧,所以在次方式运行期间(高压侧系统全停),主变调档对中、低压侧无影响;
第二阶段:
系统恢复正常运行方式:通过医巷2#7C9开关对主变进行正常供电,操作至合上医巷2#7C9开关(合环)时,系统环流及中、低压侧电压异常升高,造成界牌变对侧开关跳闸,供电端和用户端的电压不合格;
调控人员发现电压异常后,立即通知现场人员,并协助进行档位调整;
四、暴露问题:
本次异常暴露出如下问题:
1)A VC系统在医药变110kV系统停电期间未能及时识别并始终封锁,而根据中低侧电压进行自动调档,是导致异常发生的直接原因;
2)调控人员在进行系统主变档位解封所时,未能认真分析,未认识到此时主变档位调整对中、低电压无用,是造成异常发生的间接原因;
3)运行人员在进行操作时,未能严格按合环要求进行详细检查,调整主变,是造成异常发生的根本原因;
五、事故总结及改进措施:
1)完善A VC系统策略,对主变高压侧停运或主变全停时,应自动进行设备封锁,并永久封锁;
2)调控人员需进一步加强对A VC系统功能了解,尤其是对告警功能的熟悉,认真分析每一次异常,做好每一次解封锁工作;
3)现场运维人员需把好安全生产最后一道关,加强操作条件的检查,尤其是对涉及合环、并列等条件;
4)在配网调控一体化的情况下,要充分利用OPEN3000平台,对操作前的条件进行初步判断,必要时提醒运行人员;
5)必要时,运方需对该类操作进行技术指导,调度发令时进行合环条件备注说明。