循环氢脱硫塔运行中存在问题及解决措施
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循环氢脱硫塔运行中存在问题及解决措
施
赵芳芳
摘要:中国石化塔河炼化公司2#汽柴油加氢装置循环氢脱硫塔自2020年2
月以来多次发生冲塔,循环氢压缩机入口分液罐频繁带液,通过采取开循环氢脱
硫塔副线控制循环氢压缩机入口分液罐液位,提高贫液循环量冲洗脱硫塔塔盘的
方法降低循环氢脱硫塔差压问题,但效果不明显;采用除盐水水洗循环氢脱硫塔
的方法,循环氢脱硫塔压差下降,脱硫塔副线全关恢复正常操作。
关键词:循环氢脱硫塔;压差高;除盐水;水洗
随着原油的劣质化,汽柴油加氢装置的循环氢硫化氢含量越来越高,一方面
阻碍加氢脱硫反应的进行,另一方面会加剧相关设备、管线的腐蚀速度。
为此,
一般汽柴油加氢装置都设有循环氢脱硫塔,控制循环氢中硫化氢含量在0.01~
0.1%。
若循环氢脱硫塔出现异常,会造成脱硫效果变差,无法满足循环氢的工艺
指标要求,同时可造成循环机入口管线带液,影响循环氢压缩机的安全运行。
面
对循环氢脱硫塔存在的问题,分析其出现的原因,制定解决措施对于汽柴油加氢
装置的长周期运行至关重要。
1 装置简述
中国石化塔河炼化公司2#汽柴油加氢装置140×104t/a于2009年4月开工
建设,2010年8月中交,2010年10月一次性开车成功,生产国Ⅲ柴油。
2015年
6月油品质量升级改造,生产满足国Ⅴ标准的柴油。
改造前加工规模140×104t/a,改造后的实际加工量为167.5×104t/a,装置年开工8400小时。
原料包括焦化汽
油、焦化柴油和直馏柴油,经过加氢脱硫、脱氮、烯烃饱和、芳烃饱和等,生产满足GB19147-2016质量标准的精制柴油产品和稳定汽油,其中要求柴油总S含量小于10μg/g。
装置由反应部分(包括新氢压缩机,循环氢压缩机和循环氢脱硫部分)、分馏部分和公用工程部分组成。
2 工艺原理及流程简述
2.1 工艺原理
循环氢脱硫过程采用30%~40%的甲基二乙醇胺水溶液脱除循环氢中的硫化
氢和少量二氧化碳。
MDEA[CH
3N(CH
2
CH
2
OH)
2
]是一种弱有机碱,其碱性随着温度的升
高而降低,在较低的温度下能吸收循环氢中的硫化氢,生成硫化物和酸性硫化物,吸收二氧化碳,生成碳酸盐和酸式碳酸盐。
吸收塔内进行的反应是气体体积缩小
的放热反应,要求低温高压。
溶剂再生塔的反应是气体体积扩大的反应,要求高
温低压,当温度升至105℃或再高时,乙醇胺失去碱性,生成的盐类物质发生分解,硫化氢和二氧化碳从“富液”中解吸出来,胺液变为“贫液”经换热冷却,
再度利用。
硫化氢脱除反应:
2 R
2NH + H
2
S = (R
2
NH
2
)
2
S
(R
2NH
2
)
2
S + H
2
S = 2 R
2
NH
2
HS
二氧化碳脱除反应:
2 R
2NH + H
2
O + CO
2
= (R
2
NH
2
)
2
CO
3
(R
2NH
2
)
2
CO
3
+ H
2
O + CO
2
= 2 R
2
NH
2
HCO
3
上述反应均为可逆反应,在较低温度下(20~40℃)都向右进行吸收,在较高
温度(105℃以上)都向左进行(解吸)[1]。
这就是H
2S及CO
2
可以常温下被胺液吸收,
高温则解吸的原理。
2.2流程简述
从冷高分罐V102顶部出来的循环氢进入循环氢脱硫塔入口分液罐V104分液后,进入循环氢脱硫塔T101底部;自贫溶剂缓冲罐V110来的贫溶剂经循环氢脱硫塔溶剂泵P103A/B升压后进入循环氢脱硫塔T101第一层塔盘上。
脱硫后的循环氢自T101顶部出来,至汽柴油加氢装置循环氢压缩机入口分液罐V105。
富液自循环氢脱硫塔底部出来至富液闪蒸罐V307,经闪蒸后的酸性气及富液送至硫磺单元进行处理。
具体流程如图1所示。
图1 脱硫系统流程图
3 原因分析及解决措施
3.1 循环氢脱硫塔异常现象
塔河炼化2#加氢装置脱硫塔自2020年2月27日出现冲塔,冲塔后循环氢压缩机入口分液罐V105液位迅速上升,开脱硫塔进出口副线阀,V105液位下降,才能维持脱硫塔T101运行。
出现冲塔时,脱硫塔T101液位由53%下降到49%,液控阀由43%关到39%,富液闪蒸罐V307液控阀由52%关到47%,富液出装置流量由27t/h下降到18t/h,循环氢压缩机入口分液罐V105液位由0%上升到30%,手动打开V105液控阀和脱硫塔副线阀控制V105液位。
开大脱硫塔副线阀,T101液位开始迅速上涨,随着塔液控阀开大,富液闪蒸罐V307液控阀也逐步开大,富液出装置流量最高涨至40t/h。
脱硫塔副线开到100%,V105液位才能下降。
通过手动调节T101液控阀,恢复塔液位53%,富液出装置流量恢复到正常值,再逐步缓慢关小循环氢脱硫塔副线阀,但当副线阀关到10%时脱硫塔再次出现冲塔,V105液位开始上升,需再次开大脱硫塔副线控制V105液位。
副线阀由起初10%逐步开至45%以上,才能使循环氢压缩机入口分液罐V105不带液。
2020年3月4日在DCS控制系统中增加了脱硫塔进出口压差,通过压差变化
来判断脱硫塔是否冲塔,压差在5kPa以下时脱硫塔运行良好。
但在3月5日脱
硫塔压差由5kPa上升至22kPa~23kPa,循环氢压缩机入口分液罐V105液位迅速
上升,立即开T101副线100%,塔压差逐步降到16kPa,缓慢关副线阀,当副线
阀关到50%时,V105液位又开始上升,需再一次开大副线阀,这样反复开副线,
循环氢未进脱硫塔脱硫,循环氢量增大,循环氢中硫化氢含量大大上升,危机装
置安全运行。
从以往几次冲塔现象来看,冲塔前有几个参数变化较明显:(1)循环氢脱硫塔液控阀开始缓慢关闭;
(2)富液出装置量降低;
(3)循环氢脱硫塔压差上涨。
富液出装置流量由正常的27t/h降低至18t/h,变化较为明显,打开脱硫塔
副线后,T101液位迅速上涨,富液出装置流量涨至40t/h。
从冲塔时操作参数变
化情况来看,塔盘液位上升,塔盘上升气流受阻,初步怀疑为部分浮阀未打开或
降液管堵塞。
3.2循环氢脱硫塔异常原因分析
(1)循环氢脱硫塔冲塔前,2#焦化装置液化气销路不畅,公司压产液化气,
增产干气,干气中C
3、C
4
组分增加,干气携带焦粉数量增加,大量焦粉随贫液在
塔盘中聚集,造成塔盘浮阀孔堵塞,浮阀无法正常开启,贫液在塔盘上液位上涨,主要依靠其他打开浮阀漏液。
(2)贫液内焦粉含量增加,焦粉在塔盘聚集堵塞部分浮阀,造成局部气速
过大,部分贫液携带进入循环氢压缩机入口分液罐内。
(3)贫液中含有热稳定性盐类[2]和焦粉、硫化亚铁腐蚀物质形成固体杂质聚
集在塔板上,造成塔盘堵塞和溶剂发泡。
3.3循环氢脱硫塔解决措施
(1)装置初期采用加大贫液循环量冲洗脱硫塔,具体冲洗方法如下。
全开脱硫塔副线阀,贫液泵P103B出口贫液量由22t/h提到35t/h,缓慢关
脱硫塔副线阀至50%,又缓慢开副线阀至100%,反复冲洗35小时。
冲洗期间,
当脱硫塔副线阀关到45%时,循环氢入口分液罐V105多次带液。
由此可见,此种
冲洗效果不佳。
(2)装置接临时线用除盐水水洗脱硫塔方法。
其水洗流程见图2,对脱硫塔进行除盐水水洗。
水洗前,先降低处理量至
150t/h,缓慢全开脱硫塔副线阀,停止贫液进装置,降低脱硫塔T101液位、贫
液缓冲罐V110、富液闪蒸罐V307液位到25%,停贫液泵P103B,停止富液出装置,引除盐水到贫液泵P103B入口至V110,V110液位达到85%,启贫液泵P103B,对
T101进行水洗,水洗后的混合液经V307液控处临时线到低压分离器V103含硫污
水一起送到含硫污水罐V301,经污水泵送至硫磺装置,水洗过程中,做除盐水中
氨氮、氯化物、PH值、硫化物分析。
具体化验分析数据表1 所示。
图2 水洗流程图
水洗过程:
3月18日进行脱硫塔水洗,全开脱硫塔副线,先采用白天P103B出口35t/h
大水量冲洗,夜间采用P103B出口7.5t/h小水量冲洗,连续冲洗三次,副线阀
关到50%脱硫塔压差由22KPa 降到12kPa,从压差上看,水洗起到一定效果。
3月19日,白天大水量冲洗,夜间小水量持续冲洗。
除盐水冲洗三次。
从压差变化上看,白班大流量冲洗三次后,T101压差下降至11 kPa,冲洗效果不明显。
夜间小流量7.5t/h冲洗期间可明显看出, T101压差缓慢下降至9 kPa。
3月20日采用7.5t/h小水量冲洗30h,停除盐水,改贫液进装置。
改贫液进装置初期T101压差5.8kPa,运行一段时间后,压差下降至3.8kPa。
压差变化趋势见图3。
图3 T101
压差变化趋势
图
表1 T101
水洗化验分析数据
分析日期硫化物,
mg/L
氨氮,
mg/L
氯化物,
mg/L
PH
值
2020.07.
15
941034201068.38
2020.07.
15
12100457035.48.38
由上述水冲洗结果可以看出,经过在线除盐水冲洗后,差压下降至3.8kPa ,装置恢复正常操作。
4 改进措施和建议
(1)建议增加贫液过滤设备,进一步净化贫液,彻底解决贫液中携带的焦粉杂质。
(2)在加氢装置新增单独富液再生系统,富液再生与干气、液化气脱硫系统分开。
(3)在加氢装置现有临时水洗流程上,通过进一步改造,在富液闪蒸罐V307液控阀后新增一条管线,通过自压的方式,直接接至硫磺装置酸性水罐处,实现大流量连续水洗脱硫塔。
(4)贫液定期在线过滤除盐。
(5)脱硫塔定期撇油。
(6)严格控制再生温度,防止胺液降解。
5 结语
汽柴油加氢装置的循环氢脱硫系统在改善环境、降低能耗、提高产品质量、
改善装置的运行中起到了重要的作用[3]。
某2#汽柴油加氢装置脱硫塔存在压差高,循环氢入口分液罐频繁带液问题,针对循环氢脱硫塔存在问题,通过接临时线用
除盐水定期水洗脱硫塔的方法,使循环氢脱硫塔恢复正常运行,确保装置平稳、
高效运行。
参考文献
[1]史开洪,艾中秋. 加氢精制装置技术问答.北京:中国石化出版社,2007:98
[2]徐仁飞,循环氢脱硫系统胺液发泡原因分析及措施.工业技术,2015.43(3):206
[3]刘婷婷,浅谈汽油加氢装置循环氢脱硫系统存在的问题及对策.中国化工
贸易,2014.000(026):151。